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耐腐蝕泵機械密封的改造

2014-12-12 02:32陳明胡云包磊磊兗礦魯南化工有限公司山東滕州277527
化工管理 2014年29期
關(guān)鍵詞:機封丁酯密封面

陳明 胡云 包磊磊(兗礦魯南化工有限公司 山東 滕州 277527)

引言

兗礦魯南化工有限公司醋酸丁酯裝置中,蒸發(fā)器循環(huán)泵采用的是煙臺龍港耐腐蝕泵有限公司提供的L Z E型泵。此泵是單級離心泵,主要零部件有泵體、泵蓋、葉輪、軸、機械密封、聯(lián)軸器等組成。它所輸送的液態(tài)醋酸、醋酸丁酯混合液具有較強腐蝕性,加熱后進入反應(yīng)精餾塔,是醋酸丁酯裝置的重要設(shè)備。其具體的工作參數(shù)為:轉(zhuǎn)速n=1470 r/min、介質(zhì)溫度T=130℃、流量Q=575 m3/h、設(shè)計壓力1.6 Mpa,泵體材質(zhì):S 31803,電機功率為80 K W。機械密封采用的是丹東克隆集團C 8 B型集裝式機械密封,機封材質(zhì):S 31803,沖洗方案:A P IP L A N 11+52。自投用以來,機封頻繁發(fā)生泄漏,每次檢修完,機械密封使用兩個月左右就又出現(xiàn)泄漏,嚴重影響到設(shè)備的正常運行,制約著系統(tǒng)的長周期運行。所以對機組的機械密封進行改造刻不容緩,減少設(shè)備現(xiàn)場操作以及檢修的工作量,提高生產(chǎn)效率,一定程度節(jié)約能源,提高設(shè)備運行安全可靠性。

一、該泵機械密封在生產(chǎn)運行中存在的問題

此泵原來采用的是C 8 B型集裝式雙端面機械密封。機械密封是由流體壓力(介質(zhì)壓力)和彈性元件的彈力等引起的合力作用下,在密封環(huán)的端面上產(chǎn)生一個適當?shù)谋葔海▔壕o力),使兩個接觸端面(動環(huán)、靜環(huán)端面)相互緊密貼合,并在兩端面間極小的間隙中維持一層極薄的液膜,從而達到密封的目的。C 8 B型集裝式機封是兩套機封串聯(lián)安裝,若一級密封失效,二級密封仍然可密封,二級封液介質(zhì)為脫鹽水,它也可對摩擦副起滑潤和冷卻作用,防止工作介質(zhì)泄漏。

經(jīng)過運行過程中機封出現(xiàn)泄漏多次的檢修,拆檢,對于該泵的C 8 B型機械密封存在的問題進行了總結(jié)。

(1)機械密封失效較快。據(jù)維修記錄統(tǒng)計,其使用壽命僅為兩個月左右,消耗了大量的零配件。經(jīng)過多次對該泵的拆卸解體,發(fā)現(xiàn)一般是由于一級機封破裂,介質(zhì)大量進入二級密封后,引起隔離液位迅速上升,泄漏量過大,導致機封失效。

(2)結(jié)構(gòu)復雜,由二套普通機封組成,對機封之間配合有要求。每套機封尺寸固定,彈簧壓縮量無法調(diào)整,兩級機封串聯(lián)后密封點多,動靜環(huán)固定點多,兩級機封支架間有密封墊片防漏,造成可能泄漏的點大量增加。

(3)無法用在含顆粒及粘性的介質(zhì)中。泄漏失效的機封拆檢后會發(fā)現(xiàn),密封面內(nèi)有圓柱形的傷痕,很可能是介質(zhì)中的雜物進入密封面造成的,還有些密封面上有環(huán)形的溝槽,多數(shù)是固體微粒沉積于密封面而引起的。由于醋酸丁酯裝置母液中可能含有顆粒及粘性的雜質(zhì),容易對機封造成這些傷害。

(4)彈簧暴露在介質(zhì)中,受介質(zhì)溫度及腐蝕影響造成彈簧失效。一級密封彈簧材質(zhì)為316 L,由于介質(zhì)為醋酸、醋酸丁酯等的混合液,腐蝕性較強,而且由于介質(zhì)的撕去腐蝕性較強,造成拆檢下的彈簧有明顯的腐蝕現(xiàn)象,彈簧彈性大大降低,彈簧壓縮力減小,造成機封失效泄漏。

(5)安裝尺寸無法調(diào)節(jié),容易裝壞,對安裝工作要求較高,而且在泵使用一段時期后,因為泵老舊出現(xiàn)的偏差會造成機封損壞。此機封安裝尺寸是無法調(diào)節(jié)的,而且彈簧的壓縮量已經(jīng)固定,集裝式的機封在安裝尺寸無法調(diào)節(jié)的情況下,安裝過程的一些震動很容易造成動靜環(huán)的碎裂,需要安裝工人小心翼翼的安裝,對安裝要求高,操作不便。由于對安裝尺寸要求很高,稍有偏差會造成機封損壞,特別在泵使用一段時期后,因為泵老舊出現(xiàn)的偏差會造成機封損壞。

(6)機封彈性密封用的是四氟V圈,沒有彈性,耐熱性能差。因動靜環(huán)在高速運轉(zhuǎn)中,密封面上會產(chǎn)生熱。因密封面產(chǎn)生的熱較高,所以四氟V圈有繼續(xù)軟化的危險,最終失去彈性而泄漏。

二、針對缺陷問題對機械密封進行改造

對該泵在生產(chǎn)運行中機封泄漏問題的分析,把檢修中發(fā)現(xiàn)的機封泄漏的各種原因進行匯總后,通過對該泵集裝式雙端面機封結(jié)構(gòu)、零件材質(zhì)等進行有針對性的改造,對該泵C 8 B型機械密封存在的問題進行一一解決。

(1)改變兩套普通機封串聯(lián)的結(jié)構(gòu),由一組機封單獨組成,中間使用一個獨立的軸套,兩端為動環(huán),中間配對兩組靜環(huán),將彈簧數(shù)量減為一組。使構(gòu)簡單明了,大幅降低了零件的使用數(shù)量,從而減少密封點數(shù)量,有效的降低了泄漏的可能性。

(2)改變密封腔體結(jié)構(gòu),可用于含顆粒及粘性介質(zhì)。由于減少使用了一組彈簧,動環(huán)分布在機械密封兩頭,中間的密封腔體容積變大。醋酸丁酯母液中,當有細微顆粒及粘性等雜質(zhì)進入腔體后,可以有足夠的空間被密封液流在循環(huán)中快速將雜質(zhì)帶走,從而有效減少對動靜環(huán)密封面的磨損。

(3)將機封彈簧包裹在機封動靜環(huán)內(nèi),沉浸在脫鹽水隔離液中,不受介質(zhì)溫度及腐蝕性影響。通過這種方法,使得彈簧不直接接觸介質(zhì),在一級密封不泄漏的情況下,彈簧始終工作在二級脫鹽水的隔離液中;在一級密封少量泄漏的情況下,同樣可以由于二級密封液脫鹽水的循環(huán)稀釋,使彈簧的工況環(huán)境大為提升,不受介質(zhì)溫度及腐蝕影響,保證彈簧保持正常彈力,在密封面磨損時及時補償,在受到振動、竄動時起到緩沖的作用,從而保證機封的密封性能。

(4)改善安裝尺寸無法調(diào)節(jié)的情況。機封設(shè)計為一組機封單獨組成的結(jié)構(gòu),外壓蓋與靜環(huán)的連接采用兩道O型圈密封,使安裝尺寸軸向可以有±3-5 mm的調(diào)節(jié)調(diào)節(jié)范圍;中間靜環(huán)兩邊動環(huán)的結(jié)構(gòu),使機封在徑向可以有0.3 mm的范圍進行調(diào)節(jié)。軸向的3-5 mm大范圍調(diào)整預留空間,可以使安裝工作從容方便,可在惡劣工作環(huán)境中提高安裝效率。徑向的可調(diào)節(jié)范圍足以保證機械密封不受機泵運行過程中震動等情況的影響,同時,泵在長時間使用后,由于安裝尺寸可以調(diào)節(jié),可以消除泵老舊產(chǎn)生的誤差,保證了機封的安裝使用效率。

(5)機封的彈性密封圈材質(zhì)改為全氟醚橡膠。全氟醚橡膠具有優(yōu)異的耐腐蝕性,并且具有均質(zhì)性,表面沒有滲透、開裂和針孔等困擾。全氟醚橡膠同樣有優(yōu)異的耐高溫性能。耐熱性方面(以J I SK 6301等壓縮變形測試結(jié)果為基準),全氟醚橡膠在300°C的高溫下,也能保持橡膠的彈性特征。在J I S K 6301壓縮永久變形試驗中,全氟醚橡膠產(chǎn)品的壓縮永久變形始終保持在50%以下。這證明了其在高溫下也能保持良好的彈性。這滿足了此泵溫度等方面的要求,使機封密封圈不會因密封面產(chǎn)生的熱較高而失效。

根據(jù)上述的改造措施,改造使用Z/HR 2型集裝式機械密封,解決因為C 8 B型機封結(jié)構(gòu)復雜、不合理造成的機封軸向、徑向竄量無法調(diào)整等問題,同時采取改變密封圈材質(zhì)為全氟醚橡膠等措施,聯(lián)系煙臺龍港耐腐蝕泵有限公司將改造的機封生產(chǎn)制造出來,進行試用。

改造后的Z/HR 2型機封結(jié)構(gòu)如下圖所示。

改造后的Z/HR2型機封結(jié)構(gòu)圖

三、機封改造后的效果

我們對兩臺機泵試用改造后的機封,經(jīng)過長時間的運行試用檢驗,改造后機械密封完全滿足醋酸丁酯裝置蒸發(fā)器循環(huán)泵的使用工況。改造后機封具有以下優(yōu)點:

(1)大幅延長使用壽命。改造后的機封使用壽命達到一年左右,相比原裝機封的兩個月使用時間大幅提高。

(2)機封抗振性好。改造后的機封不僅安裝方便,而且對旋轉(zhuǎn)軸的振動、偏擺以及軸對密封腔的偏斜不敏感,使機泵在裝置加減量等運行工況改變的情況下正常使用,提高設(shè)備運行可靠性。

(3)改造后機械密封無論是技術(shù)、質(zhì)量、使用效果,還是規(guī)格尺寸,均能完全替代原裝機械密封,而且,個別部件比原裝機封部件性能更優(yōu)。

(4)改造后機械密封采購周期只需要2周,比原裝件采購周期8周縮短了6周時間,能夠及時保障生產(chǎn)需要。

(5)改造后機械密封使用成本僅需3萬元/套,而原裝機械密封則需要近4萬元/套,而且壽命的延長可以使一臺機泵一年時間少用5套機封,大大降低了使用成本。

通過對醋酸丁酯裝置耐腐蝕泵機械密封的成功改造,降低了設(shè)備事故率,提高設(shè)備作業(yè)率,減少了檢維修的工作量,降低了使用成本,取得了良好的經(jīng)濟效益,更重要的是保障了設(shè)備的安全穩(wěn)定長周期運行,達到了預期的目的。

[1]匡照忠.化工機器與設(shè)備[M].北京:化學工業(yè)出版社,2006.

[2]顧永泉.機械密封實用技術(shù)[M].北京:機械工業(yè)出版社,2001.

[3]王燦.泵用機械密封選型時的技術(shù)因素分析[J].設(shè)備管理與維修,2009,(5).

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