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二段抽汽溫度下降原因分析

2014-12-11 06:00白逢
科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào) 2014年16期
關(guān)鍵詞:抽汽液位

白逢

摘 要:神華鄂爾多斯煤制油分公司熱電生產(chǎn)中心2號(hào)汽輪機(jī)(NZK100-9.32/535)在運(yùn)行中高加疏水管道和高加疏水母管長(zhǎng)期存在振動(dòng)現(xiàn)象,2011年該機(jī)組二段抽汽溫度在運(yùn)行中由328.56 ℃下降至207.2 ℃,威脅機(jī)組的安全運(yùn)行。該文針對(duì)上述異?,F(xiàn)象進(jìn)行分析并提出解決方案。

關(guān)鍵詞:高壓加熱器 液位 抽汽 疏水 排擠 管道振動(dòng)

中圖分類號(hào):TK223 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2014)06(a)-0203-02

煤制油熱電生產(chǎn)中心1、2號(hào)機(jī)組分別于2007年9月和2008年1月建成投產(chǎn)。其主要任務(wù)是向煤制油化工區(qū)輸送合格的除鹽水、電能和蒸汽,供其生產(chǎn)需要。為了提高供汽和供電的可靠性,將機(jī)組設(shè)計(jì)為母管制。機(jī)組自投產(chǎn)以來(lái),高加疏水管道和高加疏水母管一直存在振動(dòng)現(xiàn)象,高加頻繁泄漏,年平均高加投入率僅為85.95%。為了解決這一問題,我們將高加的氣液兩相流自動(dòng)疏水器更換為調(diào)門;將高加疏水管道由Φ159變更為Φ219;調(diào)整高加抽空氣手動(dòng)門的開度。但高加疏水管道和高加疏水母管的振動(dòng)現(xiàn)象依然存在。高加及疏水系統(tǒng)如圖1所示。

1 提出問題

2011年4月11日18時(shí)29分,#2機(jī)二段抽汽溫度開始降低,降幅達(dá)120 ℃左右。同時(shí)三、四段抽汽溫度也隨之下降,高壓缸膨脹量減小,高低壓缸相對(duì)脹差增加。各參數(shù)變化情況如表1。

考慮到機(jī)組的安全,決定先解除高加,查找高加內(nèi)部是否有泄漏點(diǎn),高加解列后各段抽汽溫度開始回升。4月12日,高加查漏完畢,并未找到明顯漏點(diǎn),高加系統(tǒng)正常投運(yùn)。12日15時(shí)30分左右,#2機(jī)二、三、四段抽汽溫度同時(shí)下降,降幅分別為130 ℃、80 ℃和50 ℃;高壓缸脹差由-0.4 mm上升至0.89 mm;高壓缸膨脹量(左/右)由11.36 mm/11.59 mm減小至10.77 mm/11.17 mm;汽缸本體二段抽汽口附近有滴水現(xiàn)象。從各種現(xiàn)象和參數(shù)變化看,#2機(jī)已經(jīng)發(fā)生了輕微的水擊現(xiàn)象。但15分鐘后,#2機(jī)各種參數(shù)都恢復(fù)正常。這就排除了高加泄漏導(dǎo)致該異常現(xiàn)象發(fā)生的可能性。

針對(duì)這一情況,技術(shù)人員通過(guò)分析并采取相應(yīng)措施,使二段抽汽溫度不再下降,確保了高加系統(tǒng)安全穩(wěn)定的運(yùn)行,為機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行創(chuàng)造了條件。

2 分析問題

從表1中機(jī)組各參數(shù)變化情況分析,導(dǎo)致這一異常情況發(fā)生的原因是高壓缸內(nèi)進(jìn)入冷介質(zhì),致使各段抽汽溫度下降,高壓缸急劇收縮,相對(duì)脹差由負(fù)值變?yōu)檎担焕浣橘|(zhì)由高壓缸經(jīng)導(dǎo)汽管進(jìn)入低壓缸,所以低壓缸也出現(xiàn)缸體收縮,相對(duì)脹差由負(fù)值變?yōu)檎档默F(xiàn)象。由于機(jī)組運(yùn)行中,主汽門前的主汽溫度和主汽壓力并未出現(xiàn)較大波動(dòng),所以排除了因主汽溫度下降導(dǎo)致抽汽溫度下降的可能性。

為了找出機(jī)組各抽汽溫度下降,缸體收縮的真正原因,我們分別對(duì)參數(shù)測(cè)量值、三段抽汽反水、高加泄漏、高加液位等項(xiàng)進(jìn)行了分析試驗(yàn)。

2.1 參數(shù)測(cè)量原件故障,測(cè)量值不準(zhǔn)確

由于機(jī)組各參數(shù)幾乎都是同時(shí)發(fā)生變化,且各參數(shù)變化都具有一定的相關(guān)性。所以排除了測(cè)量原件故障的可能。

2.2 三段抽汽反水,除氧器低溫介質(zhì)反串入汽缸

由于機(jī)組設(shè)計(jì)為母管制形式,因化工區(qū)用電量不穩(wěn)定,且電網(wǎng)規(guī)定我廠不能向電網(wǎng)送電。為安全起見,規(guī)定兩臺(tái)機(jī)組運(yùn)行時(shí),#2機(jī)組帶固定負(fù)荷,保證三段抽汽正常投運(yùn);#1機(jī)組作為調(diào)整機(jī)組,解列三段抽汽運(yùn)行,以滿足化工區(qū)用電量的需求。#2機(jī)三段抽汽先進(jìn)入輔汽母管,再分別進(jìn)入三臺(tái)除氧器。輔汽母管的另一路汽源是將主蒸汽母管9.0MPa的蒸汽經(jīng)輔汽減溫減壓器后供給。系統(tǒng)如圖2。

從圖2可以看出,如果除氧器或輔汽母管壓力高于#2機(jī)三段抽汽壓力,則母管中的低溫介質(zhì)可以反串至汽缸,為了驗(yàn)證這一分析,12日19時(shí)我們安排解列#2機(jī)三段抽汽,打開三段抽汽電動(dòng)門前、后疏水,觀察運(yùn)行。在12日夜間,#2機(jī)二段抽汽溫度出現(xiàn)了十多次的擺動(dòng),參數(shù)變化幅度與12日白天的情況基本相同。這就排除了三段抽汽反水,除氧器低溫介質(zhì)反串入汽缸的可能性。

2.3 高加泄漏,高加液位過(guò)低

排除了三段抽汽反水的可能后,那么問題可能出現(xiàn)在一、二段抽汽或高加本體上。高加泄漏的可能之前已經(jīng)排除,所以我們把查找問題的重點(diǎn)放在一、二段抽汽上,13日上午,就地打開#2機(jī)二段抽汽電動(dòng)門前、后疏水直排門,發(fā)現(xiàn)管道內(nèi)有大量積水,排水15 min左右仍不見有減小的趨勢(shì)。結(jié)合各種參數(shù)分析后認(rèn)為,造成這一異常的主要原因是#2機(jī)一、二段抽汽發(fā)生了排擠現(xiàn)象。為了防止事故進(jìn)一步擴(kuò)大,也為了驗(yàn)證這一分析理論的正確性,安排解列#2機(jī)高加運(yùn)行。在#2機(jī)一段抽汽電動(dòng)門關(guān)至51%的時(shí)候,二段抽汽溫度和二段抽汽管壁溫度開始大幅回升,這說(shuō)明:一段抽汽經(jīng)抽汽電動(dòng)門節(jié)流降壓后,#1高加本體壓力降低,其疏水壓力也隨之降低,它對(duì)二段抽汽的排擠作用消失,二段抽汽能順利的進(jìn)入#2高加,所以抽汽溫度和抽汽管壁溫度開始回升。該項(xiàng)工作證實(shí)了之前對(duì)這一異常的分析和判斷是正確的。

那么,什么原因?qū)е乱?、二段抽汽發(fā)生了排擠現(xiàn)象?為了找到問題所在,我們仔細(xì)翻閱了高加安裝圖和設(shè)備說(shuō)明書,發(fā)現(xiàn)造成#2機(jī)一、二段抽汽出現(xiàn)排擠現(xiàn)象的主要原因是運(yùn)行中#1高加液位保持的過(guò)低,高加疏水口暴露在#1高加的汽側(cè),導(dǎo)致部分未在#1高加內(nèi)凝結(jié)的一段抽汽經(jīng)疏水管道直接進(jìn)入#2高加,由于一段抽汽壓力(2.96 MPa)遠(yuǎn)高于二段抽汽壓力(1.736 MPa),所以致使二段抽汽不能順利進(jìn)入#2高加,甚至未凝結(jié)的一段抽汽攜帶低溫介質(zhì)反串入汽缸,造成汽缸冷卻收縮,相對(duì)脹差增加,三、四段抽汽溫度下降等異?,F(xiàn)象的發(fā)生。加熱器液位及疏水位置如圖3。

3 解決問題

4月16日20時(shí)安排將#1高加完全隔離,只投運(yùn)#2高加。16日夜間二段抽汽溫度沒有出現(xiàn)波動(dòng)現(xiàn)象。17日9時(shí)許開始投運(yùn)#1高加,要求將高加就地液位控制在350~400 mm之間,DCS遠(yuǎn)方液位保持在1150~1200 mm之間,保證高加液位漫過(guò)疏水口。經(jīng)過(guò)觀察二段抽汽溫度同樣沒有出現(xiàn)波動(dòng)的現(xiàn)象。

受此次調(diào)整試驗(yàn)的啟發(fā),我們提高了#2高加的運(yùn)行液位,同樣要求將高加就地液位控制在350~400 mm之間,DCS遠(yuǎn)方液位保持在1150~1200 mm之間,保證高加液位漫過(guò)疏水口。觀察發(fā)現(xiàn)高加疏水管道和高加疏水母管振動(dòng)現(xiàn)象消失,管道內(nèi)介質(zhì)流動(dòng)穩(wěn)定。

經(jīng)過(guò)近3年的運(yùn)行觀察,高加疏水管道和高加疏水母管再未出現(xiàn)振動(dòng)現(xiàn)象??上驳氖亲詮恼{(diào)整了高加運(yùn)行液位后,我廠高加的投入率大幅提升。2012年和2013年高加投入率如表2。

4 結(jié)語(yǔ)

煤制油熱電生產(chǎn)中心#2機(jī)高加低液位運(yùn)行,導(dǎo)致抽汽出現(xiàn)排擠現(xiàn)象,發(fā)生了汽輪機(jī)汽缸進(jìn)水,出現(xiàn)了汽缸收縮,脹差增加,抽汽溫度降低,高加疏水管道及高加疏水母管等異常情況。這對(duì)我們運(yùn)行管理是一種警示。提醒我們一定要嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求對(duì)設(shè)備運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行控制。另外如果在機(jī)組投產(chǎn)初期,針對(duì)高加疏水管道和高加疏水母管振動(dòng)問題進(jìn)行仔細(xì)研究和分析,找出問題所在。那么我們就不用對(duì)高加疏水器及管徑進(jìn)行更換,更不會(huì)發(fā)生此次抽汽排擠的現(xiàn)象。這也提醒我們對(duì)任何異常情況,一定要有追根溯源的精神。只有這也才能避免惡性事件的發(fā)生,也能避免人力和財(cái)力的浪費(fèi)。endprint

摘 要:神華鄂爾多斯煤制油分公司熱電生產(chǎn)中心2號(hào)汽輪機(jī)(NZK100-9.32/535)在運(yùn)行中高加疏水管道和高加疏水母管長(zhǎng)期存在振動(dòng)現(xiàn)象,2011年該機(jī)組二段抽汽溫度在運(yùn)行中由328.56 ℃下降至207.2 ℃,威脅機(jī)組的安全運(yùn)行。該文針對(duì)上述異常現(xiàn)象進(jìn)行分析并提出解決方案。

關(guān)鍵詞:高壓加熱器 液位 抽汽 疏水 排擠 管道振動(dòng)

中圖分類號(hào):TK223 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2014)06(a)-0203-02

煤制油熱電生產(chǎn)中心1、2號(hào)機(jī)組分別于2007年9月和2008年1月建成投產(chǎn)。其主要任務(wù)是向煤制油化工區(qū)輸送合格的除鹽水、電能和蒸汽,供其生產(chǎn)需要。為了提高供汽和供電的可靠性,將機(jī)組設(shè)計(jì)為母管制。機(jī)組自投產(chǎn)以來(lái),高加疏水管道和高加疏水母管一直存在振動(dòng)現(xiàn)象,高加頻繁泄漏,年平均高加投入率僅為85.95%。為了解決這一問題,我們將高加的氣液兩相流自動(dòng)疏水器更換為調(diào)門;將高加疏水管道由Φ159變更為Φ219;調(diào)整高加抽空氣手動(dòng)門的開度。但高加疏水管道和高加疏水母管的振動(dòng)現(xiàn)象依然存在。高加及疏水系統(tǒng)如圖1所示。

1 提出問題

2011年4月11日18時(shí)29分,#2機(jī)二段抽汽溫度開始降低,降幅達(dá)120 ℃左右。同時(shí)三、四段抽汽溫度也隨之下降,高壓缸膨脹量減小,高低壓缸相對(duì)脹差增加。各參數(shù)變化情況如表1。

考慮到機(jī)組的安全,決定先解除高加,查找高加內(nèi)部是否有泄漏點(diǎn),高加解列后各段抽汽溫度開始回升。4月12日,高加查漏完畢,并未找到明顯漏點(diǎn),高加系統(tǒng)正常投運(yùn)。12日15時(shí)30分左右,#2機(jī)二、三、四段抽汽溫度同時(shí)下降,降幅分別為130 ℃、80 ℃和50 ℃;高壓缸脹差由-0.4 mm上升至0.89 mm;高壓缸膨脹量(左/右)由11.36 mm/11.59 mm減小至10.77 mm/11.17 mm;汽缸本體二段抽汽口附近有滴水現(xiàn)象。從各種現(xiàn)象和參數(shù)變化看,#2機(jī)已經(jīng)發(fā)生了輕微的水擊現(xiàn)象。但15分鐘后,#2機(jī)各種參數(shù)都恢復(fù)正常。這就排除了高加泄漏導(dǎo)致該異常現(xiàn)象發(fā)生的可能性。

針對(duì)這一情況,技術(shù)人員通過(guò)分析并采取相應(yīng)措施,使二段抽汽溫度不再下降,確保了高加系統(tǒng)安全穩(wěn)定的運(yùn)行,為機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行創(chuàng)造了條件。

2 分析問題

從表1中機(jī)組各參數(shù)變化情況分析,導(dǎo)致這一異常情況發(fā)生的原因是高壓缸內(nèi)進(jìn)入冷介質(zhì),致使各段抽汽溫度下降,高壓缸急劇收縮,相對(duì)脹差由負(fù)值變?yōu)檎?;冷介質(zhì)由高壓缸經(jīng)導(dǎo)汽管進(jìn)入低壓缸,所以低壓缸也出現(xiàn)缸體收縮,相對(duì)脹差由負(fù)值變?yōu)檎档默F(xiàn)象。由于機(jī)組運(yùn)行中,主汽門前的主汽溫度和主汽壓力并未出現(xiàn)較大波動(dòng),所以排除了因主汽溫度下降導(dǎo)致抽汽溫度下降的可能性。

為了找出機(jī)組各抽汽溫度下降,缸體收縮的真正原因,我們分別對(duì)參數(shù)測(cè)量值、三段抽汽反水、高加泄漏、高加液位等項(xiàng)進(jìn)行了分析試驗(yàn)。

2.1 參數(shù)測(cè)量原件故障,測(cè)量值不準(zhǔn)確

由于機(jī)組各參數(shù)幾乎都是同時(shí)發(fā)生變化,且各參數(shù)變化都具有一定的相關(guān)性。所以排除了測(cè)量原件故障的可能。

2.2 三段抽汽反水,除氧器低溫介質(zhì)反串入汽缸

由于機(jī)組設(shè)計(jì)為母管制形式,因化工區(qū)用電量不穩(wěn)定,且電網(wǎng)規(guī)定我廠不能向電網(wǎng)送電。為安全起見,規(guī)定兩臺(tái)機(jī)組運(yùn)行時(shí),#2機(jī)組帶固定負(fù)荷,保證三段抽汽正常投運(yùn);#1機(jī)組作為調(diào)整機(jī)組,解列三段抽汽運(yùn)行,以滿足化工區(qū)用電量的需求。#2機(jī)三段抽汽先進(jìn)入輔汽母管,再分別進(jìn)入三臺(tái)除氧器。輔汽母管的另一路汽源是將主蒸汽母管9.0MPa的蒸汽經(jīng)輔汽減溫減壓器后供給。系統(tǒng)如圖2。

從圖2可以看出,如果除氧器或輔汽母管壓力高于#2機(jī)三段抽汽壓力,則母管中的低溫介質(zhì)可以反串至汽缸,為了驗(yàn)證這一分析,12日19時(shí)我們安排解列#2機(jī)三段抽汽,打開三段抽汽電動(dòng)門前、后疏水,觀察運(yùn)行。在12日夜間,#2機(jī)二段抽汽溫度出現(xiàn)了十多次的擺動(dòng),參數(shù)變化幅度與12日白天的情況基本相同。這就排除了三段抽汽反水,除氧器低溫介質(zhì)反串入汽缸的可能性。

2.3 高加泄漏,高加液位過(guò)低

排除了三段抽汽反水的可能后,那么問題可能出現(xiàn)在一、二段抽汽或高加本體上。高加泄漏的可能之前已經(jīng)排除,所以我們把查找問題的重點(diǎn)放在一、二段抽汽上,13日上午,就地打開#2機(jī)二段抽汽電動(dòng)門前、后疏水直排門,發(fā)現(xiàn)管道內(nèi)有大量積水,排水15 min左右仍不見有減小的趨勢(shì)。結(jié)合各種參數(shù)分析后認(rèn)為,造成這一異常的主要原因是#2機(jī)一、二段抽汽發(fā)生了排擠現(xiàn)象。為了防止事故進(jìn)一步擴(kuò)大,也為了驗(yàn)證這一分析理論的正確性,安排解列#2機(jī)高加運(yùn)行。在#2機(jī)一段抽汽電動(dòng)門關(guān)至51%的時(shí)候,二段抽汽溫度和二段抽汽管壁溫度開始大幅回升,這說(shuō)明:一段抽汽經(jīng)抽汽電動(dòng)門節(jié)流降壓后,#1高加本體壓力降低,其疏水壓力也隨之降低,它對(duì)二段抽汽的排擠作用消失,二段抽汽能順利的進(jìn)入#2高加,所以抽汽溫度和抽汽管壁溫度開始回升。該項(xiàng)工作證實(shí)了之前對(duì)這一異常的分析和判斷是正確的。

那么,什么原因?qū)е乱?、二段抽汽發(fā)生了排擠現(xiàn)象?為了找到問題所在,我們仔細(xì)翻閱了高加安裝圖和設(shè)備說(shuō)明書,發(fā)現(xiàn)造成#2機(jī)一、二段抽汽出現(xiàn)排擠現(xiàn)象的主要原因是運(yùn)行中#1高加液位保持的過(guò)低,高加疏水口暴露在#1高加的汽側(cè),導(dǎo)致部分未在#1高加內(nèi)凝結(jié)的一段抽汽經(jīng)疏水管道直接進(jìn)入#2高加,由于一段抽汽壓力(2.96 MPa)遠(yuǎn)高于二段抽汽壓力(1.736 MPa),所以致使二段抽汽不能順利進(jìn)入#2高加,甚至未凝結(jié)的一段抽汽攜帶低溫介質(zhì)反串入汽缸,造成汽缸冷卻收縮,相對(duì)脹差增加,三、四段抽汽溫度下降等異?,F(xiàn)象的發(fā)生。加熱器液位及疏水位置如圖3。

3 解決問題

4月16日20時(shí)安排將#1高加完全隔離,只投運(yùn)#2高加。16日夜間二段抽汽溫度沒有出現(xiàn)波動(dòng)現(xiàn)象。17日9時(shí)許開始投運(yùn)#1高加,要求將高加就地液位控制在350~400 mm之間,DCS遠(yuǎn)方液位保持在1150~1200 mm之間,保證高加液位漫過(guò)疏水口。經(jīng)過(guò)觀察二段抽汽溫度同樣沒有出現(xiàn)波動(dòng)的現(xiàn)象。

受此次調(diào)整試驗(yàn)的啟發(fā),我們提高了#2高加的運(yùn)行液位,同樣要求將高加就地液位控制在350~400 mm之間,DCS遠(yuǎn)方液位保持在1150~1200 mm之間,保證高加液位漫過(guò)疏水口。觀察發(fā)現(xiàn)高加疏水管道和高加疏水母管振動(dòng)現(xiàn)象消失,管道內(nèi)介質(zhì)流動(dòng)穩(wěn)定。

經(jīng)過(guò)近3年的運(yùn)行觀察,高加疏水管道和高加疏水母管再未出現(xiàn)振動(dòng)現(xiàn)象。可喜的是自從調(diào)整了高加運(yùn)行液位后,我廠高加的投入率大幅提升。2012年和2013年高加投入率如表2。

4 結(jié)語(yǔ)

煤制油熱電生產(chǎn)中心#2機(jī)高加低液位運(yùn)行,導(dǎo)致抽汽出現(xiàn)排擠現(xiàn)象,發(fā)生了汽輪機(jī)汽缸進(jìn)水,出現(xiàn)了汽缸收縮,脹差增加,抽汽溫度降低,高加疏水管道及高加疏水母管等異常情況。這對(duì)我們運(yùn)行管理是一種警示。提醒我們一定要嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求對(duì)設(shè)備運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行控制。另外如果在機(jī)組投產(chǎn)初期,針對(duì)高加疏水管道和高加疏水母管振動(dòng)問題進(jìn)行仔細(xì)研究和分析,找出問題所在。那么我們就不用對(duì)高加疏水器及管徑進(jìn)行更換,更不會(huì)發(fā)生此次抽汽排擠的現(xiàn)象。這也提醒我們對(duì)任何異常情況,一定要有追根溯源的精神。只有這也才能避免惡性事件的發(fā)生,也能避免人力和財(cái)力的浪費(fèi)。endprint

摘 要:神華鄂爾多斯煤制油分公司熱電生產(chǎn)中心2號(hào)汽輪機(jī)(NZK100-9.32/535)在運(yùn)行中高加疏水管道和高加疏水母管長(zhǎng)期存在振動(dòng)現(xiàn)象,2011年該機(jī)組二段抽汽溫度在運(yùn)行中由328.56 ℃下降至207.2 ℃,威脅機(jī)組的安全運(yùn)行。該文針對(duì)上述異?,F(xiàn)象進(jìn)行分析并提出解決方案。

關(guān)鍵詞:高壓加熱器 液位 抽汽 疏水 排擠 管道振動(dòng)

中圖分類號(hào):TK223 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2014)06(a)-0203-02

煤制油熱電生產(chǎn)中心1、2號(hào)機(jī)組分別于2007年9月和2008年1月建成投產(chǎn)。其主要任務(wù)是向煤制油化工區(qū)輸送合格的除鹽水、電能和蒸汽,供其生產(chǎn)需要。為了提高供汽和供電的可靠性,將機(jī)組設(shè)計(jì)為母管制。機(jī)組自投產(chǎn)以來(lái),高加疏水管道和高加疏水母管一直存在振動(dòng)現(xiàn)象,高加頻繁泄漏,年平均高加投入率僅為85.95%。為了解決這一問題,我們將高加的氣液兩相流自動(dòng)疏水器更換為調(diào)門;將高加疏水管道由Φ159變更為Φ219;調(diào)整高加抽空氣手動(dòng)門的開度。但高加疏水管道和高加疏水母管的振動(dòng)現(xiàn)象依然存在。高加及疏水系統(tǒng)如圖1所示。

1 提出問題

2011年4月11日18時(shí)29分,#2機(jī)二段抽汽溫度開始降低,降幅達(dá)120 ℃左右。同時(shí)三、四段抽汽溫度也隨之下降,高壓缸膨脹量減小,高低壓缸相對(duì)脹差增加。各參數(shù)變化情況如表1。

考慮到機(jī)組的安全,決定先解除高加,查找高加內(nèi)部是否有泄漏點(diǎn),高加解列后各段抽汽溫度開始回升。4月12日,高加查漏完畢,并未找到明顯漏點(diǎn),高加系統(tǒng)正常投運(yùn)。12日15時(shí)30分左右,#2機(jī)二、三、四段抽汽溫度同時(shí)下降,降幅分別為130 ℃、80 ℃和50 ℃;高壓缸脹差由-0.4 mm上升至0.89 mm;高壓缸膨脹量(左/右)由11.36 mm/11.59 mm減小至10.77 mm/11.17 mm;汽缸本體二段抽汽口附近有滴水現(xiàn)象。從各種現(xiàn)象和參數(shù)變化看,#2機(jī)已經(jīng)發(fā)生了輕微的水擊現(xiàn)象。但15分鐘后,#2機(jī)各種參數(shù)都恢復(fù)正常。這就排除了高加泄漏導(dǎo)致該異?,F(xiàn)象發(fā)生的可能性。

針對(duì)這一情況,技術(shù)人員通過(guò)分析并采取相應(yīng)措施,使二段抽汽溫度不再下降,確保了高加系統(tǒng)安全穩(wěn)定的運(yùn)行,為機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行創(chuàng)造了條件。

2 分析問題

從表1中機(jī)組各參數(shù)變化情況分析,導(dǎo)致這一異常情況發(fā)生的原因是高壓缸內(nèi)進(jìn)入冷介質(zhì),致使各段抽汽溫度下降,高壓缸急劇收縮,相對(duì)脹差由負(fù)值變?yōu)檎担焕浣橘|(zhì)由高壓缸經(jīng)導(dǎo)汽管進(jìn)入低壓缸,所以低壓缸也出現(xiàn)缸體收縮,相對(duì)脹差由負(fù)值變?yōu)檎档默F(xiàn)象。由于機(jī)組運(yùn)行中,主汽門前的主汽溫度和主汽壓力并未出現(xiàn)較大波動(dòng),所以排除了因主汽溫度下降導(dǎo)致抽汽溫度下降的可能性。

為了找出機(jī)組各抽汽溫度下降,缸體收縮的真正原因,我們分別對(duì)參數(shù)測(cè)量值、三段抽汽反水、高加泄漏、高加液位等項(xiàng)進(jìn)行了分析試驗(yàn)。

2.1 參數(shù)測(cè)量原件故障,測(cè)量值不準(zhǔn)確

由于機(jī)組各參數(shù)幾乎都是同時(shí)發(fā)生變化,且各參數(shù)變化都具有一定的相關(guān)性。所以排除了測(cè)量原件故障的可能。

2.2 三段抽汽反水,除氧器低溫介質(zhì)反串入汽缸

由于機(jī)組設(shè)計(jì)為母管制形式,因化工區(qū)用電量不穩(wěn)定,且電網(wǎng)規(guī)定我廠不能向電網(wǎng)送電。為安全起見,規(guī)定兩臺(tái)機(jī)組運(yùn)行時(shí),#2機(jī)組帶固定負(fù)荷,保證三段抽汽正常投運(yùn);#1機(jī)組作為調(diào)整機(jī)組,解列三段抽汽運(yùn)行,以滿足化工區(qū)用電量的需求。#2機(jī)三段抽汽先進(jìn)入輔汽母管,再分別進(jìn)入三臺(tái)除氧器。輔汽母管的另一路汽源是將主蒸汽母管9.0MPa的蒸汽經(jīng)輔汽減溫減壓器后供給。系統(tǒng)如圖2。

從圖2可以看出,如果除氧器或輔汽母管壓力高于#2機(jī)三段抽汽壓力,則母管中的低溫介質(zhì)可以反串至汽缸,為了驗(yàn)證這一分析,12日19時(shí)我們安排解列#2機(jī)三段抽汽,打開三段抽汽電動(dòng)門前、后疏水,觀察運(yùn)行。在12日夜間,#2機(jī)二段抽汽溫度出現(xiàn)了十多次的擺動(dòng),參數(shù)變化幅度與12日白天的情況基本相同。這就排除了三段抽汽反水,除氧器低溫介質(zhì)反串入汽缸的可能性。

2.3 高加泄漏,高加液位過(guò)低

排除了三段抽汽反水的可能后,那么問題可能出現(xiàn)在一、二段抽汽或高加本體上。高加泄漏的可能之前已經(jīng)排除,所以我們把查找問題的重點(diǎn)放在一、二段抽汽上,13日上午,就地打開#2機(jī)二段抽汽電動(dòng)門前、后疏水直排門,發(fā)現(xiàn)管道內(nèi)有大量積水,排水15 min左右仍不見有減小的趨勢(shì)。結(jié)合各種參數(shù)分析后認(rèn)為,造成這一異常的主要原因是#2機(jī)一、二段抽汽發(fā)生了排擠現(xiàn)象。為了防止事故進(jìn)一步擴(kuò)大,也為了驗(yàn)證這一分析理論的正確性,安排解列#2機(jī)高加運(yùn)行。在#2機(jī)一段抽汽電動(dòng)門關(guān)至51%的時(shí)候,二段抽汽溫度和二段抽汽管壁溫度開始大幅回升,這說(shuō)明:一段抽汽經(jīng)抽汽電動(dòng)門節(jié)流降壓后,#1高加本體壓力降低,其疏水壓力也隨之降低,它對(duì)二段抽汽的排擠作用消失,二段抽汽能順利的進(jìn)入#2高加,所以抽汽溫度和抽汽管壁溫度開始回升。該項(xiàng)工作證實(shí)了之前對(duì)這一異常的分析和判斷是正確的。

那么,什么原因?qū)е乱?、二段抽汽發(fā)生了排擠現(xiàn)象?為了找到問題所在,我們仔細(xì)翻閱了高加安裝圖和設(shè)備說(shuō)明書,發(fā)現(xiàn)造成#2機(jī)一、二段抽汽出現(xiàn)排擠現(xiàn)象的主要原因是運(yùn)行中#1高加液位保持的過(guò)低,高加疏水口暴露在#1高加的汽側(cè),導(dǎo)致部分未在#1高加內(nèi)凝結(jié)的一段抽汽經(jīng)疏水管道直接進(jìn)入#2高加,由于一段抽汽壓力(2.96 MPa)遠(yuǎn)高于二段抽汽壓力(1.736 MPa),所以致使二段抽汽不能順利進(jìn)入#2高加,甚至未凝結(jié)的一段抽汽攜帶低溫介質(zhì)反串入汽缸,造成汽缸冷卻收縮,相對(duì)脹差增加,三、四段抽汽溫度下降等異常現(xiàn)象的發(fā)生。加熱器液位及疏水位置如圖3。

3 解決問題

4月16日20時(shí)安排將#1高加完全隔離,只投運(yùn)#2高加。16日夜間二段抽汽溫度沒有出現(xiàn)波動(dòng)現(xiàn)象。17日9時(shí)許開始投運(yùn)#1高加,要求將高加就地液位控制在350~400 mm之間,DCS遠(yuǎn)方液位保持在1150~1200 mm之間,保證高加液位漫過(guò)疏水口。經(jīng)過(guò)觀察二段抽汽溫度同樣沒有出現(xiàn)波動(dòng)的現(xiàn)象。

受此次調(diào)整試驗(yàn)的啟發(fā),我們提高了#2高加的運(yùn)行液位,同樣要求將高加就地液位控制在350~400 mm之間,DCS遠(yuǎn)方液位保持在1150~1200 mm之間,保證高加液位漫過(guò)疏水口。觀察發(fā)現(xiàn)高加疏水管道和高加疏水母管振動(dòng)現(xiàn)象消失,管道內(nèi)介質(zhì)流動(dòng)穩(wěn)定。

經(jīng)過(guò)近3年的運(yùn)行觀察,高加疏水管道和高加疏水母管再未出現(xiàn)振動(dòng)現(xiàn)象??上驳氖亲詮恼{(diào)整了高加運(yùn)行液位后,我廠高加的投入率大幅提升。2012年和2013年高加投入率如表2。

4 結(jié)語(yǔ)

煤制油熱電生產(chǎn)中心#2機(jī)高加低液位運(yùn)行,導(dǎo)致抽汽出現(xiàn)排擠現(xiàn)象,發(fā)生了汽輪機(jī)汽缸進(jìn)水,出現(xiàn)了汽缸收縮,脹差增加,抽汽溫度降低,高加疏水管道及高加疏水母管等異常情況。這對(duì)我們運(yùn)行管理是一種警示。提醒我們一定要嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求對(duì)設(shè)備運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行控制。另外如果在機(jī)組投產(chǎn)初期,針對(duì)高加疏水管道和高加疏水母管振動(dòng)問題進(jìn)行仔細(xì)研究和分析,找出問題所在。那么我們就不用對(duì)高加疏水器及管徑進(jìn)行更換,更不會(huì)發(fā)生此次抽汽排擠的現(xiàn)象。這也提醒我們對(duì)任何異常情況,一定要有追根溯源的精神。只有這也才能避免惡性事件的發(fā)生,也能避免人力和財(cái)力的浪費(fèi)。endprint

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