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三元復(fù)合驅(qū)提撈抽油機(jī)用抽子改進(jìn)

2014-12-08 08:33:02陳明戰(zhàn)
石油礦場(chǎng)機(jī)械 2014年2期
關(guān)鍵詞:膠筒液面結(jié)垢

陳明戰(zhàn)

(大慶油田有限責(zé)任公司 采油工程研究院,黑龍江 大慶163453)

三元復(fù)合驅(qū)提撈抽油機(jī)用抽子改進(jìn)

陳明戰(zhàn)

(大慶油田有限責(zé)任公司 采油工程研究院,黑龍江 大慶163453)

由于三元復(fù)合驅(qū)的采出液易結(jié)垢,使得提撈抽油機(jī)的抽子出現(xiàn)了一定的不適應(yīng)性,例如下行遇阻、上行過(guò)載以及抽子壽命短等。為解決上述問(wèn)題,通過(guò)對(duì)常規(guī)聚氨酯抽子進(jìn)行室內(nèi)模擬試驗(yàn)及理論分析,得到了其材料特性以及工作特性,并指出了抽子材料、結(jié)構(gòu)存在的問(wèn)題,據(jù)此研發(fā)出了鋼絲骨架式抽子。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用表明:該抽子大幅減少了下行遇阻、上行過(guò)載的幾率,使用壽命比常規(guī)抽子提高4~5倍,使得提撈抽油機(jī)更加適應(yīng)三元復(fù)合驅(qū)工況。

三元復(fù)合驅(qū);提撈抽油機(jī);抽子

與常規(guī)提撈采油方式相比,提撈抽油機(jī)最大的區(qū)別在于直接將動(dòng)力、傳動(dòng)、卷?yè)P(yáng)及控制系統(tǒng)固定在井口,根據(jù)地層產(chǎn)能及液面恢復(fù)速度自動(dòng)抽油[1]。提撈抽油機(jī)采油本是針對(duì)低產(chǎn)井的一種較高效人工舉升方式,由于在工作過(guò)程中是以油管作為泵筒,抽子從井底在油管內(nèi)一直上行到井口,再下行到井底,并重復(fù)往返這個(gè)過(guò)程,能夠有效地對(duì)油管內(nèi)壁進(jìn)行刮垢、除蠟;同時(shí),抽子膠筒本身采用高分子彈性材料,不結(jié)垢,因此在三元復(fù)合驅(qū)應(yīng)用中表現(xiàn)出了較強(qiáng)的適應(yīng)性,平均檢泵周期約400 d。常規(guī)抽油機(jī)、螺桿泵在三元復(fù)合驅(qū)結(jié)垢期經(jīng)常發(fā)生因結(jié)垢導(dǎo)致卡泵、桿斷,平均檢泵周期只有約150 d[2]。

但是,在三元復(fù)合驅(qū)開(kāi)發(fā)應(yīng)用當(dāng)中,抽子出現(xiàn)了下行過(guò)程遇阻、上行過(guò)載,以及使用壽命短的問(wèn)題,平均7~10 d,導(dǎo)致抽子更換強(qiáng)度大,易造成不及時(shí),液面在井口,不能夠保證三元受效期的供排協(xié)調(diào)。本文通過(guò)開(kāi)展常規(guī)聚氨酯抽子理論研究以及試驗(yàn)分析,模擬得到了三元采出液等實(shí)際工作條件下抽子材料的溫溶脹、載荷等特性,為抽子結(jié)構(gòu)改進(jìn)提供了有效的數(shù)據(jù)支持與指導(dǎo)方向,并最終開(kāi)發(fā)了鋼絲骨架式抽子。

1 常規(guī)抽子試驗(yàn)及理論分析

常規(guī)抽子結(jié)構(gòu)如圖1所示,抽子膠筒即密封段固定在中心管上。上行程時(shí),球閥坐封,油套液面差產(chǎn)生的壓差由導(dǎo)壓孔進(jìn)入膠筒與中心管之間,并使膠筒發(fā)生膨脹,與油管內(nèi)壁接觸形成密封,實(shí)現(xiàn)井液舉升。下行程時(shí),球閥打開(kāi),膠筒與中心管之間內(nèi)部壓力與膠筒外部壓力平衡,膠筒收縮,與油管內(nèi)壁分離,便于下行。針對(duì)該抽子現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用出現(xiàn)的問(wèn)題,開(kāi)展相應(yīng)理論及試驗(yàn)分析。

圖1 常規(guī)抽子結(jié)構(gòu)

1.1 下行遇阻原因

1) 抽子結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)問(wèn)題。上行程時(shí),在抽子上下壓差作用下膠筒發(fā)生膨脹,此時(shí)與地層巖石反應(yīng)后產(chǎn)生的鈣、鎂、硅以及碳酸根、硫酸根等離子隨三元采出液經(jīng)導(dǎo)壓孔進(jìn)入中心桿與膠筒形成的空間,并在中心桿等金屬表面結(jié)垢。由于膠筒固定在中心桿上,下行程膠筒收縮后進(jìn)入中心桿和膠筒形成空間的液體仍需從導(dǎo)壓孔排出,形成的垢不能夠有效帶出,并被壓實(shí),厚度逐漸增加,導(dǎo)致膠筒無(wú)法收縮,下行時(shí)與油管內(nèi)壁過(guò)盈接觸嚴(yán)重,易產(chǎn)生遇阻。同時(shí)砂、蠟等固體雜質(zhì)也易進(jìn)入膠筒與中心管之間空間沉積,進(jìn)一步加劇了該作用影響。

2) 抽子聚氨酯材料溫溶脹作用。利用三元采出液、在50℃地層溫度條件下對(duì)抽子聚氨酯材料進(jìn)行了溫溶脹及硬度測(cè)試實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明三元采出液中的試樣體積變化率相對(duì)較低,平均為4%左右;平均硬度由70.67A下降到66.67A,如圖2所示。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)條件,溫溶脹有一定的影響,但影響相對(duì)較小。

3) 部分油井油管內(nèi)壁結(jié)垢,通徑變小,導(dǎo)致下行遇阻。該原因與抽子本身關(guān)系不大,需定期根據(jù)電參、載荷等生產(chǎn)參數(shù)定期酸洗、熱洗,必要時(shí)進(jìn)行機(jī)械清垢。

圖2 抽子膠筒在不同介質(zhì)及溫度條件下體積變化率

1.2 上行過(guò)載原因

1.2.1 上行抽子液壓膨脹理論分析

當(dāng)抽子向上運(yùn)動(dòng)時(shí),由于受外形限制,根據(jù)流體力學(xué)伯努利方程,作用在膠筒上的總載荷上部小、下部大,導(dǎo)致下部變形量大,如圖3所示。

圖3 常規(guī)抽子膠筒液壓變形示意

利用有限元方法進(jìn)行分析,如圖4所示,常規(guī)聚氨酯抽子承壓前外形為圓柱體,承壓后(3.5MPa)成圓錐體,下部變形最大,與油管接觸密封,磨損量大。

同時(shí),進(jìn)行了室內(nèi)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,抽子在運(yùn)行24 h后,下部磨損1~2 mm,局部產(chǎn)生破損,如圖5所示,與理論分析一致。

圖4 常規(guī)抽子承壓后形變形情況

圖5 室內(nèi)試驗(yàn)常規(guī)抽子磨損圖片

1.2.2 抽子載荷構(gòu)成計(jì)算及試驗(yàn)分析

上行程中,作用在抽子上的載荷主要由2部分構(gòu)成:①抽子上部實(shí)際舉升液柱高度產(chǎn)生的載荷,即水力載荷;②膠筒與油管內(nèi)壁之間的摩擦載荷。水力載荷即舉升的實(shí)際液柱高度產(chǎn)生的壓力,應(yīng)考慮到抽子上部液柱高度、油管內(nèi)抽子下部和油套環(huán)空液面高度、井口套壓及回壓的影響,則抽子實(shí)際承壓為:

式中:pt為井口回壓,MPa;ρ為舉升液體密度,kg/m3;Ht1為抽子上部舉升液柱高度,m;Ht2為抽子下部油管內(nèi)液面高度,m;Hc為油套環(huán)空內(nèi)液面高度,m;pc為套壓,MPa。

作用在抽子上的水力載荷為:

式中:rt為油管內(nèi)徑,m;rr為鋼絲繩抽油桿外徑,m。

如果測(cè)定了抽子承受的總載荷F,則抽子與油管內(nèi)壁之間的摩擦載荷為:

通過(guò)室內(nèi)模擬試驗(yàn)得到了不同承壓條件下抽子總載荷,并利用上述公式計(jì)算出了對(duì)應(yīng)的水力載荷,繪制曲線如圖6所示。

圖6 不同承壓條件下抽子載荷曲線

根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果可以看到,隨著壓力的升高,總載荷也升高,并與承壓呈線性關(guān)系??傒d荷曲線與水力載荷曲線之間部分即為摩擦載荷。計(jì)算不同承壓條件下摩擦載荷占總載荷的比例,均保持在70%左右,并且比例較高。

分析認(rèn)為,抽子膠筒承壓后沒(méi)有有效的約束條件,發(fā)生過(guò)度膨脹,與油管過(guò)盈配合過(guò)大;并且當(dāng)膠筒磨損變薄后,膨脹過(guò)度更加嚴(yán)重,導(dǎo)致摩擦載荷增大,產(chǎn)生上行過(guò)載。

1.3 耐磨性能分析

作為井下關(guān)鍵設(shè)備,抽子膠筒最初采用了耐磨性能相對(duì)較好的聚氨酯,其形態(tài)為彈性體(TPU),在較寬的硬度范圍具有較高的彈性及強(qiáng)度、優(yōu)異的耐磨性、耐油性、耐疲勞性及抗振動(dòng)性。

但在現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用中,并不能夠完全適應(yīng)井下工況?,F(xiàn)場(chǎng)單井抽子平均每天在油管內(nèi)從井底到井口運(yùn)行40個(gè)沖程,每個(gè)沖程平均800 m,則每天抽子有效舉升運(yùn)行距離為32 000 m。但在工作7~10 d約224 000~320 000 m后,平均泵效即由77%下降到約40%,液面基本在井口附近。導(dǎo)致抽子膠筒更換強(qiáng)度大,現(xiàn)場(chǎng)不能夠保證及時(shí)得到更換,不能保證三元受效低含水期高效生產(chǎn)。

2 抽子結(jié)構(gòu)改進(jìn)

基于以上分析,對(duì)抽子膠筒的材料、結(jié)構(gòu)、外形等方面進(jìn)行了優(yōu)化改進(jìn),同時(shí)整體考慮抽子的防垢工藝要求。

抽子膠筒材質(zhì)選用橡膠。雖然聚氨酯較橡膠耐磨性能更高,但與鋼絲之間粘接強(qiáng)度較低,膨脹變形后易分離、破碎,嚴(yán)重時(shí)碎塊會(huì)使抽子發(fā)生硬卡,導(dǎo)致檢泵作業(yè)。

結(jié)構(gòu)方面,在內(nèi)部靠近外表布置彈簧鋼絲骨架,如圖7~8所示。橡膠內(nèi)部加入鋼絲骨架后,一方面可以利用彈簧鋼較穩(wěn)定的彈性控制抽子橡膠本體承壓時(shí)膨脹量及溫溶脹量在合理的范圍內(nèi),有效降低抽子運(yùn)行時(shí)與油管的摩擦載荷;另一方面,由原來(lái)單純的聚氨酯等彈性材料與油管內(nèi)壁接觸密封并摩擦,變?yōu)橄鹉z等彈性材料與油管密封為主、彈簧鋼與油管接觸承載為主的匹配關(guān)系,減少橡膠的磨損速度,從而在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)能夠保證泵效,提高使用壽命。

同時(shí),對(duì)膠筒形狀進(jìn)行了改進(jìn)優(yōu)化。承壓前外形由圓柱體改為圓錐體,下部較上部外徑要大。下部由于有鋼環(huán)用于固定鋼絲,承壓后基本不生形變或較小,從而實(shí)現(xiàn)承壓后(2~3 MPa)整體為圓柱體,如圖9所示,有效降低了上行摩擦載荷,減小了上行過(guò)載幾率。下行時(shí)與油管內(nèi)壁由面接觸變?yōu)榫€接觸或無(wú)接觸,減小了下行遇阻幾率。

圖7 彈簧鋼絲骨架

圖8 鋼絲骨架式抽子

圖9 改進(jìn)后抽子承壓后形變

改進(jìn)后抽子膠筒可在中心桿上軸向滑動(dòng),桿體上開(kāi)有導(dǎo)流刮垢槽,下行程時(shí)導(dǎo)流刮垢槽對(duì)膠筒內(nèi)部進(jìn)行刮垢,井液有效對(duì)膠筒與桿體之間進(jìn)行沖刷,保證膠筒能夠有效收縮;另外,整體取消球閥,避免結(jié)垢后發(fā)生漏失。

針對(duì)三元易結(jié)垢特點(diǎn),在桿體及密封斷面進(jìn)行防垢涂層處理,防止結(jié)垢后導(dǎo)致垢堵、密封失效、漏失等問(wèn)題發(fā)生。

最終形成了適應(yīng)于三元復(fù)合驅(qū)提撈工藝的抽子結(jié)構(gòu),如圖10所示。

圖10 鋼絲骨架式抽子

3 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用效果

鋼絲骨架式抽子在三元復(fù)合驅(qū)提撈抽油機(jī)井共試驗(yàn)應(yīng)用47口,與常規(guī)聚氨酯抽子相比,高泵效期較長(zhǎng),平均泵效70%,液面350~550 m,能夠保證供排協(xié)調(diào);平均有效使用壽命達(dá)到2個(gè)月,相對(duì)于常規(guī)聚氨酯抽子提高了約5倍;期間沒(méi)有出現(xiàn)上行過(guò)載和下行遇阻。有效保證了產(chǎn)液要求,降低了現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)強(qiáng)度。2種抽子的使用效果對(duì)比如圖10~11所示。

圖11 改進(jìn)后抽子與常規(guī)抽子泵效對(duì)比曲線

圖12 改進(jìn)后抽子與常規(guī)抽子動(dòng)液面對(duì)比曲線

4 結(jié)論

1) 研制了新型鋼絲骨架式抽子,能夠在三元復(fù)合驅(qū)工況下保證抽子在油管內(nèi)順利運(yùn)行,大幅降低了下行遇阻與上行過(guò)載幾率。

2) 內(nèi)襯鋼絲骨架能夠大幅提高抽子的使用壽命,對(duì)橡膠膨脹變形也起到了控制作用。

3) 聚氨酯相對(duì)橡膠更加適應(yīng)提撈工況,應(yīng)進(jìn)一步研究聚氨酯與鋼之間的粘接工藝,進(jìn)一步提高抽子的使用壽命。

[1] 徐 光,凌云峰,曹寶良,等.新型智能間歇式采油原理分析及應(yīng)用[J].機(jī)電設(shè)備,2006,23(5):6-10.

[2] 周瑞芬,柏 琳,李金玲,等.三元復(fù)合驅(qū)抽油機(jī)井結(jié)垢及懸點(diǎn)載荷試驗(yàn)研究[J].石油礦場(chǎng)機(jī)械,2012,.41(4):44-47.

Improvement of Swab Used in ASP Flooding Bailing Pumping Unit Production

CHEN Ming-zhan
(Production Engineering and Research Institute,Daqing Oilfield,Daqing,163453,China)

Due to the scaling issue of ASP production,the swap used in bailing pumping unit production showed some sort of inadaptability,such as resistance in down stroke,overload in up stroke,as well as short life span.To fix the problems mentioned above,the material and operating characteristics of normal polyurethane swab cup were figured out by indoor test and theory analysis.And the existing material and structural issues were pointed out.Base on the analysis result,a steel wire framework type swab was developed.Through field test and application,the new type swab effectively reduced the chance of resistance in down stroke and overload in up stroke.The life span was increased by 4~5 times compared to traditional polyurethane type.It made bailing pumping unit much more adapt to ASP production condition.

ASP flooding;bailing pumping unit;swab

TE933.303

B

1001-3482(2014)02-0089-04

2013-08-08

陳明戰(zhàn)(1980-),男,河南禹州人,工程師,主要從事人工舉升相關(guān)工藝和技術(shù)研究。

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