孟 瑋,高連生,向 劍,陳 瑜,易正明
(1.水城鋼鐵集團(tuán)有限公司動(dòng)力廠,貴州六盤水 553000;2.武漢科技大學(xué),湖北武漢 430081)
資料顯示,高爐采用TRT裝置,噸鐵可發(fā)電30k W·h,回收鼓風(fēng)機(jī)能量的30%左右,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、污染少、容量大、壽命長(zhǎng)和節(jié)能顯著的優(yōu)點(diǎn),因此在國(guó)內(nèi)大、中型高爐得到了越來越廣泛的應(yīng)用[1]。但對(duì)于中小型、低壓高爐,由于單座高爐爐容?。?00~750m3),回收的能量比較低,一次性投資比較大,投資回收時(shí)間較長(zhǎng),推廣應(yīng)用較困難[2,3]。共用型TRT通過閥門及管路系統(tǒng),把不同高爐的高爐煤氣導(dǎo)入同一透平的不同流道,利用兩座高爐的爐頂和管網(wǎng)的壓力、熱能和煤氣流量驅(qū)動(dòng)發(fā)電機(jī)發(fā)電,并通過兩套可調(diào)靜葉分別控制各自高爐的頂壓,不僅確保了高爐爐頂壓力的穩(wěn)定,同時(shí)增加了發(fā)電量,有效的利用高爐余壓資源,降低了煉鐵工序能耗,具有設(shè)備投資小,投資回收快,經(jīng)濟(jì)性效益高的特點(diǎn)[4-7]。
共用型TRT是在單座高爐TRT成熟設(shè)計(jì)、運(yùn)行的基礎(chǔ)上,通過大型閥門及管路系統(tǒng),將兩座高爐的高爐煤氣導(dǎo)入同一透平的不同流道,驅(qū)動(dòng)一臺(tái)發(fā)電機(jī)發(fā)電,并通過可調(diào)靜葉,控制兩座高爐的頂壓,以及回收能量的裝置。共用型TRT機(jī)組部分輔助設(shè)施合為一套,系統(tǒng)共用一套發(fā)電機(jī)組、潤(rùn)滑油站、動(dòng)力油站、供水系統(tǒng)、自動(dòng)化儀表系統(tǒng)以及高低壓發(fā)配電系統(tǒng)等裝置,具有投資小、設(shè)備成本低等特點(diǎn),與傳統(tǒng)單爐單機(jī)模式相比,投資減少約30%。同時(shí),采用共用型TRT時(shí),兩座高爐爐頂煤氣共同為機(jī)組主軸提供動(dòng)力,顯著降低了單爐單機(jī)模式TRT做電動(dòng)運(yùn)行的概率或停機(jī)的操作次數(shù),提高了能量回收效率。此外共用型TRT還具有以下特點(diǎn):
(1)兩座高爐分別獨(dú)立調(diào)節(jié)各自的頂壓;
(2)當(dāng)透平機(jī)發(fā)生重故障或甩負(fù)荷時(shí),軟件將按程序的指令要求迅速、及時(shí)、同時(shí)關(guān)閉各自高爐的快速切斷閥切斷主管道煤氣,使透平轉(zhuǎn)速不上升。同時(shí)快速打開各自高爐的旁通閥門,快速及時(shí)準(zhǔn)確地在給定的時(shí)間內(nèi)、使?fàn)t頂壓力恢復(fù)到正常范圍內(nèi);
(3)機(jī)組采用一套控制系統(tǒng),完成全部控制、監(jiān)視操作等功能,許多公共設(shè)施可以共用,節(jié)約設(shè)備投資;
(4)在機(jī)組運(yùn)行中,當(dāng)一座高爐休風(fēng)時(shí),機(jī)組可以不停機(jī)而繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),該側(cè)透平采取分流的方式,防止機(jī)內(nèi)煤氣溫度過高。在這種情況下,雖然透平效率要降低,但機(jī)組仍然工作發(fā)電;
(5)當(dāng)機(jī)組運(yùn)行投運(yùn)后,另一臺(tái)高爐的煤氣發(fā)電的投運(yùn)只需將煤氣引入調(diào)節(jié)靜葉開度調(diào)節(jié)發(fā)電功率和保證高爐爐頂壓穩(wěn)定,機(jī)組不需進(jìn)行升轉(zhuǎn)速和發(fā)電機(jī)并網(wǎng)過程,簡(jiǎn)化了操作程序;
(6)兩座高爐的頂壓調(diào)節(jié)系統(tǒng)獨(dú)立設(shè)置,設(shè)定值分別來自兩座高爐中控室,分別控制各自獨(dú)立的可調(diào)靜葉,而互不影響。
水鋼現(xiàn)具備年產(chǎn)生鐵500萬(wàn)t的生產(chǎn)能力(1#高爐 788m3,2#高爐 1200m3,3#高爐 1350m3,4#高爐2500m3),除3#、4#高爐配套有TRT發(fā)電外,1#、2#高爐都未建TRT裝置。目前水鋼總用電負(fù)荷約130~140M W,而現(xiàn)有裝機(jī)容量?jī)H45M W,發(fā)電能力40M W,自發(fā)電量不到50%,因此實(shí)施TRT發(fā)電工程,增加水鋼自發(fā)電量非常有必要。1#、2#高爐共用型TRT系統(tǒng)的生產(chǎn)工藝流程如圖1所示,1#、2#兩座高爐的高爐煤氣分別通過文氏洗滌系統(tǒng)、電動(dòng)蝶閥、盲板閥、快速切斷閥進(jìn)入濕式軸流透平膨脹機(jī)左、右機(jī),并通過盲板閥、電動(dòng)蝶閥等,經(jīng)凈煤氣管道進(jìn)入煤氣回收管網(wǎng)。
圖1 共用型TRT生產(chǎn)流程圖
1#、2#高爐共用型 TRT發(fā)電機(jī)組型號(hào)為G T 60×2 W,機(jī)組設(shè)計(jì)發(fā)電機(jī)額定功率6000k W,透平機(jī)轉(zhuǎn)速3000r/m i n,1#、2#高爐正常情況下爐頂壓力分別為0.11M Pa及0.09M Pa,共用型TRT系統(tǒng)發(fā)電機(jī)主要設(shè)計(jì)參數(shù)及工藝控制參數(shù)如表1、表2所示。
表1 TRT發(fā)電機(jī)系統(tǒng)設(shè)計(jì)參數(shù)
表2 TRT發(fā)電機(jī)系統(tǒng)控制及工藝控制運(yùn)行參數(shù)(G T 60×2 W型)
高爐未建TRT系統(tǒng)時(shí),爐頂壓力由一套減壓閥組控制,采用TRT系統(tǒng)后,通過在原有系統(tǒng)上并一個(gè)調(diào)節(jié)回路來控制TRT系統(tǒng)中的可調(diào)靜葉,在不改變高爐操作的情況下,利用可調(diào)靜葉,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制高爐爐頂壓力。TRT系統(tǒng)調(diào)節(jié)控制高爐爐頂壓力的主要目的,一是正常生產(chǎn)時(shí),在保證高爐爐頂壓力穩(wěn)定的前提下,充分利用爐頂煤氣資源,驅(qū)動(dòng)發(fā)電機(jī)發(fā)電;另一個(gè)是當(dāng)TRT發(fā)電機(jī)發(fā)生故障停機(jī)時(shí),在保證高爐爐頂壓力穩(wěn)定的前提下,能及時(shí)安全的從高爐煤氣管網(wǎng)中退出運(yùn)行。TRT靜葉控制高爐爐頂壓力可分為TRT系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí)、正常停機(jī)時(shí)、緊急停機(jī)時(shí)3種情況。
(1)正常運(yùn)行
機(jī)組正常投運(yùn)、并網(wǎng)、升功率過程中高爐爐頂壓力由高爐側(cè)-減壓閥組控制,由高爐側(cè)計(jì)算機(jī)控制;升功率結(jié)束后,TRT與減壓閥組并列運(yùn)行時(shí),送入TRT側(cè)的爐頂壓力測(cè)量值與高爐頂壓控制回路的測(cè)量值為同一信號(hào),將高爐頂壓控制回路的設(shè)定值減去一個(gè)允許的偏差(1~2k Pa)后,作為TRT爐頂壓力調(diào)節(jié)回路能自動(dòng)跟蹤高爐的設(shè)定值,高爐頂壓的設(shè)定權(quán)仍在高爐。
1.1 實(shí)驗(yàn)主要試劑 Ficoll淋巴細(xì)胞分離液購(gòu)自上海試劑二廠;CD1a-PE、CD80-PE、CD83-APC、CD86-PECY5、HLA-DR-APC單克隆抗體購(gòu)自美國(guó)BD公司;RPMI1640培養(yǎng)基、胎牛血清購(gòu)自美國(guó)Gibco公司;GM-CSF購(gòu)自美國(guó)Peprototech公司;IL-4購(gòu)自德國(guó)Meltenyi公司;二乙基亞硝胺水溶液購(gòu)自美國(guó)Sigma公司;抗大鼠PE-CD4、PE-CD25、抗大鼠Foxp3單克隆抗體購(gòu)自美國(guó)Ebioscinence公司。
(2)正常停機(jī)
正常停機(jī)時(shí),與啟動(dòng)過程相反,TRT側(cè)爐頂壓力調(diào)節(jié)回爐的設(shè)定值為高爐頂壓設(shè)定值加上一個(gè)偏差(1~2k Pa),TRT發(fā)電機(jī)控制系統(tǒng)將控制可調(diào)靜葉慢慢關(guān)?。挥捎诟郀t側(cè)爐頂壓力調(diào)節(jié)回路始終處于自動(dòng)控制等待狀態(tài),在讓可調(diào)靜葉緩慢關(guān)閉的同時(shí),迫使減壓閥組逐漸打開。TRT正常停機(jī)既為爐頂壓力控制,又為減負(fù)荷控制,隨著可調(diào)靜葉慢慢關(guān)小,減壓閥組慢慢打開,當(dāng)發(fā)電機(jī)功率達(dá)到工藝要求的解列值時(shí),發(fā)出解列信號(hào),經(jīng)確認(rèn)后,使發(fā)電機(jī)與電網(wǎng)解列,同時(shí)自動(dòng)關(guān)閉緊急切斷閥和可調(diào)靜葉,系統(tǒng)停機(jī)結(jié)束。
(3)緊急停機(jī)
當(dāng)機(jī)組發(fā)生緊急停機(jī)時(shí),控制系統(tǒng)發(fā)出停機(jī)指令,快切閥立即關(guān)閉,然后打開快開旁通閥控制頂壓??扉_旁通閥在機(jī)組停機(jī)后的前3s內(nèi),通過煤氣流量計(jì)算相應(yīng)的閥門開度,3s后轉(zhuǎn)入頂壓自動(dòng)調(diào)節(jié),穩(wěn)定頂壓,高爐頂壓穩(wěn)定后,頂壓控制由高爐側(cè)減壓閥組控制。
1#、2#高爐共用型TRT及采用減壓閥組運(yùn)行時(shí)高爐爐頂壓力實(shí)際運(yùn)行參數(shù)對(duì)比如表3所示。由表3可以看出,當(dāng)高爐采用減壓閥組運(yùn)行時(shí),爐頂壓力波動(dòng)較大,1#高爐爐頂壓力為±6k Pa,2#高爐爐頂壓力為±7k Pa;而當(dāng)采用共用型TRT時(shí),系統(tǒng)通過靜葉控制爐頂壓力,正常運(yùn)行、正常停機(jī)以及緊急停機(jī)時(shí),爐頂壓力分別控制在±1.5k Pa、±2k Pa、±3 k Pa,減少了高爐爐況波動(dòng),高爐爐頂壓力比較穩(wěn)定,提高了高爐利用系數(shù),有利于高爐的運(yùn)行及產(chǎn)量的提高。
表3 減壓閥組與TRT靜葉控制高爐爐頂壓力運(yùn)行參數(shù)對(duì)比
水鋼共用型TRT發(fā)電機(jī)選用G T 60×2 W共用型透平機(jī)組,輸出功率為6000k W,配套發(fā)電機(jī)選用無(wú)刷勵(lì)磁、三相交流同步發(fā)電機(jī),額定功率為6000k W。共用型TRT一年按8000運(yùn)行小時(shí),平均負(fù)荷按4680k W,電價(jià)0.45元/k W·h計(jì)算,年發(fā)電效益:
年發(fā)電效益=年運(yùn)行時(shí)間×平均負(fù)荷×電價(jià)=8000×4680×0.45=1685萬(wàn)元
高爐煤氣流量以及透平入口壓力是影響TRT系統(tǒng)發(fā)電量的主要原因,高爐煤氣流量、透平入口壓力的提高都會(huì)導(dǎo)致TRT的發(fā)電量的增加。高爐正常運(yùn)行時(shí),由于高爐爐頂至透平入口的管道阻力損失基本不變,因此,提高高爐爐頂壓力即可提高透平入口壓力,從而提高TRT發(fā)電量。通過1#、2#高爐共用型TRT各種工況下的運(yùn)行實(shí)踐,并結(jié)合水鋼的生產(chǎn)實(shí)際,提出以下措施來提高TRT的發(fā)電量:
(1)提高和保證共用型TRT發(fā)電機(jī)高爐煤氣進(jìn)氣量
TRT發(fā)電機(jī)組通過高爐煤氣工質(zhì)提供能量驅(qū)動(dòng)發(fā)電機(jī)發(fā)電,機(jī)組發(fā)電效率與高爐煤氣流通流量成正比關(guān)系。因此,通過TRT發(fā)電機(jī)的高爐煤氣流通量盡可能多,發(fā)電量提升才有所保證。
(2)探索TRT運(yùn)行開機(jī)模式,提高共用型TRT發(fā)電機(jī)開機(jī)作業(yè)率
水鋼高爐生產(chǎn)與TRT運(yùn)行分別屬于煉鐵廠、動(dòng)力廠兩個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)。針對(duì)實(shí)際情況,為提高TRT發(fā)電量,積極探索科學(xué)合理的TRT開機(jī)模式,在高爐開爐、復(fù)風(fēng)等達(dá)到正常生產(chǎn)條件下,加強(qiáng)崗位之間的信息溝通,盡可能縮短高爐正常生產(chǎn)后與TRT開機(jī)的時(shí)間間隔,提高TRT發(fā)電機(jī)開機(jī)作業(yè)率。
(3)保持爐況的長(zhǎng)期穩(wěn)定順行,加強(qiáng)系統(tǒng)維護(hù)
保持高爐爐況的長(zhǎng)期穩(wěn)定順行,降低休、慢風(fēng)率是提高TRT發(fā)電量的基礎(chǔ),在高爐爐況順行的同時(shí),提高爐頂壓力,爭(zhēng)取全風(fēng),適當(dāng)提高爐頂溫度,加強(qiáng)系統(tǒng)設(shè)備維護(hù),能提高TRT發(fā)電量。
(1)水鋼共用型TRT是共用型TRT在料鐘式高爐和無(wú)料鐘式高爐在國(guó)內(nèi)的首次利用,實(shí)現(xiàn)了高爐調(diào)壓閥組、TRT發(fā)電機(jī)靜葉對(duì)高爐爐頂壓力的聯(lián)合控制與調(diào)節(jié),確保高爐爐頂壓力的穩(wěn)定運(yùn)行,填補(bǔ)了共用型TRT發(fā)電機(jī)在不同高爐爐頂設(shè)備的技術(shù)空白。
(2)TRT技術(shù)是提高鋼鐵企業(yè)能源利用效率,降低能源消耗的發(fā)展方向,共用型TRT節(jié)約了投資,克服了場(chǎng)地?fù)頂D的限制,降低了噪聲,改善了環(huán)境。通過兩年的運(yùn)行實(shí)踐,水鋼共用型TRT運(yùn)行穩(wěn)定,取得良好的效果,TRT小時(shí)發(fā)電2000k W·h左右,回收能量20k W·h/t·F e,相當(dāng)于高爐鼓風(fēng)機(jī)消耗電能的18%,節(jié)能效果十分明顯。
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