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紅透山銅礦冶煉系統(tǒng)技術改造工程實踐

2014-12-02 06:46:20李鴻巖LIHongyan牛海山NIUHaishan
價值工程 2014年33期
關鍵詞:鼓風爐粗銅制氧

李鴻巖LI Hong-yan;牛海山NIU Hai-shan

(①撫順市政府投資評審中心,撫順 113001;②遼寧石油化工大學礦業(yè)工程學院,撫順 113001)

(①Fushun Government Investment Review Center,F(xiàn)ushun 113001,China;②Liaoning Shihua University School of Mining Engineering,F(xiàn)ushun 113001,China)

0 引言

紅透山銅礦粗銅冶煉廠,1995 年7 月建成投產。原設計生產工藝為富氧密閉鼓風爐熔煉、連續(xù)吹煉爐吹煉;凈化工序采用絕熱蒸發(fā)、封閉酸洗、部分排放的工藝流程;轉化采用四段一次轉化工藝;干吸采用一級干燥一級吸收工藝,采用亞鈉法處理制酸尾氣。設計粗銅產量為6309 噸,硫酸產量為32410 噸。由于分子篩制氧技術不過關,原設計富氧熔煉工藝一直無法實施,生產至今一直采用的是空氣熔煉工藝,造成燃料消耗高,鼓風爐床能力低,冰銅品位低,煙氣二氧化硫濃度低。無法提高粗銅、硫酸產量。為增加粗銅、硫酸產量,增加企業(yè)的經濟效益,降低燃料單耗,提高冰銅品位,提高連吹爐爐壽,紅透山礦冶煉廠在現(xiàn)有系統(tǒng)的基礎上,新建富氧系統(tǒng),通過提高熔煉強度,增加產量,降低消耗。以滿足鼓風爐混氧后的濃度達到30%為目的,新上一座純氧量達2000m3/h 變壓吸附分子篩系統(tǒng)。

1 富氧熔煉的原理與制氧技術的選擇

1.1 富氧熔煉的原理 在有色冶煉過程中,硫化礦物的焙燒、熔煉、吹煉以及氧化礦物的還原熔煉,都是在氧與物料、燃料的直接作用下進行的。普通空氣中幾乎有四倍于氧的氮氣存在,利用純氧進行富氧熔煉,就必然減少煙氣量,由煙氣帶走的熱量亦相應減少,從而降低燃料率[1-2]。

采用富氧熔煉加快了燃料燃燒速度,使爐溫增高、傳熱增強,且由于鼓風中氧濃度提高,大大加速熔煉過程,提高爐子生產能力,從而使單位產品的熱損失減少。在硫化銅精礦的熔煉過程中,燃料率降低,脫硫率就必然提高,脫硫率提高了,使爐料的反應熱能夠更充分地得到利用,而氧化、造渣反應的放熱,又給降低燃料率創(chuàng)造條件[3-4]。

1.2 制氧技術的選擇 目前用于銅冶煉行業(yè)的制氧技術一般分為深冷法和變壓吸附分子篩制氧兩種[5]。深冷法和變壓吸附分子篩制氧相比見表1。

目前應用變壓吸附分子篩制技術的煉銅行業(yè)有富春江冶煉廠、赤峰金劍銅冶煉廠、赤峰金峰冶煉廠、壽王墳冶煉廠等。從金劍、金峰兩冶煉廠變壓吸附制氧的運轉記錄上可以看出,金劍冶煉廠制氧設備的運轉率達到100%。兩廠制氧系統(tǒng)開車后,只需要一名工人監(jiān)視系統(tǒng)軟件的運行情況,記錄設備運轉情況,在不停車的情況下,定期對換向閥密封處理。當系統(tǒng)出現(xiàn)問題時,軟件進行報警,同時對出現(xiàn)的問題,軟件具有幫助系統(tǒng),因此設備自動化程度高。同時系統(tǒng)各種相關技術指標運行穩(wěn)定,都達到了設計要求。該裝置的技術特點是:

表1 變壓吸附分子篩制氧與深冷法制氧(1500m3/h)的比較

①VPSA 流程具有開停車速度快(小于20 分鐘)、操作簡單、維護費用低。②可實現(xiàn)兩塔同時連續(xù)吸附,抽真空過程仍能連續(xù)進行,比傳統(tǒng)流程大大地提高了風機和真空泵效率,節(jié)能效果明顯,產品氧氣波動小。③采用預處理槽脫二氧化硫、除塵技術和復合吸附劑床(3 種吸附劑)技術,充分保證了主體吸附劑的長期使用壽命(大于10 年)。④采用全金屬密封自補償式三偏心液壓程控蝶閥,該閥具有體積小,重量輕,運行準確、平穩(wěn),開關速度快(小于2 秒),開啟速度可調、閥門密封性能好,壽命長(大于200 萬次),自帶閥位檢測等特點。⑤鼓風機和真空泵全部采用離心式結構,不設備機,但可靠性比傳統(tǒng)羅茨設備高10 倍以上。⑥采用全自動控制,操作簡便。

經過比較,綜合考慮多種因素,初步認為變壓吸附分子篩制氧優(yōu)點較為突出。

通過系統(tǒng)的匹配計算,經過連吹爐、前床等局部改進,又有同行業(yè)成熟廠家的生產經驗和冶煉廠近十年的生產經驗,采用變壓吸附分子篩制氧技術在技術上是完全可行的。

2 改造技術方案

①以現(xiàn)有系統(tǒng)的基礎上,新建富氧系統(tǒng),將13000m3/h的空氣鼓風爐熔煉,改為11500m3/h(富氧濃度為30%)的富氧鼓風爐熔煉,通過提高熔煉強度,增加產量,降低消耗。②為滿足鼓風爐混氧后的濃度達到30%,新上一座純氧量達到2000m3/h 變壓吸附分子篩系統(tǒng)。③為保證連吹爐與鼓風爐匹配,連吹爐需擴容3.2m2。

3 改造內容

①鼓風爐前床加長250mm,虹吸溜往南移1m,前床爐底重新砌筑,立柱重新部置。護板新加工4 塊。②連吹爐進料口端加長2m,擴大連吹爐面積(原10m2)到13.2m2,每側增加兩個明水套,每側增加6 個風眼,使連吹爐風眼支眼增加到34 個,滿足增產的需要。③新增變電所一處,滿足分子篩制氧增容的需要。④利用原設計分子篩場房(房空間夠用),新增吸附缶兩臺,真空泵兩臺,風機一臺,以及相應的電控部分,相應輔屬部件。

富氧熔煉改造工程項目內容見表2。

表2 工程改造項目內容匯總表

4 改造數(shù)據(jù)及計算

冶煉物料平衡計算見表3,轉化工序換熱器的計算見表4,煙氣量及煙氣成份計算略。

5 工程結語

本次冶煉系統(tǒng)技術改造工程總投資800 萬元,其中分子篩520 萬元,設備投資150 萬元,材料費用130 萬元;項目建設期4 個月;達產期1 個月;經營費用329.60 萬元。通過工藝改造后一年的生產運行情況看,取得了明顯的效果:其中銅增產2500 噸,硫酸11000 噸,年增收入額為6774.74 萬元,焦碳單耗下降減支94.28 萬元,年增利潤為280.54 萬元。

表3 連吹爐吹煉物料平衡表

表4 轉化工序換熱器的計算結果匯總表

[1]劉清漓.密閉鼓風爐富氧熔煉生產實踐探討[J].新疆有色金屬,2007(1):26-27.

[2]帥虹林.密閉鼓風爐富氧熔煉渣含金屬控制[J].新疆有色金屬,2012(3):57-58.

[3]單正忠.12.5m2密閉鼓風爐富氧熔煉實踐[J].新疆有色金屬,2012(3):71-72.

[4]蘇曉亮,廖廣東,秦慶偉.銅冶煉高品位轉爐渣選礦試驗研究[J].有色金屬,2014(2):41-42.

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