閆淑梅,王 鑫
(1.吉林省電力勘測設(shè)計(jì)院,長春 130022;2.國網(wǎng)吉林省電力有限公司電力科學(xué)研究院,長春 130021)
隨著我國對環(huán)境保護(hù)的日益重視,燃煤電廠的污染物排放更受到人們的關(guān)注,國家和地方環(huán)保部門對燃煤電廠污染物的排放濃度和總量有了較嚴(yán)格的控制。GB 13223—2011《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的頒布實(shí)施,加大了我國燃煤電廠的污染物減排力度,也增加了污染物減排工作的壓力,因此全面了解本地區(qū)的脫硝現(xiàn)狀,根據(jù)機(jī)組實(shí)際情況,選擇效率高、無副產(chǎn)物、不形成二次污染、裝置結(jié)構(gòu)簡單、運(yùn)行可靠、便于維護(hù)的脫硝工藝,對于燃煤電廠達(dá)到GB 13223—2011 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的2014年7月1日后燃煤電廠鍋爐NOx排放濃度限值為100mg/m3的目標(biāo)具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。
截至2013年底,吉林省火力發(fā)電機(jī)組裝機(jī)容量約為1 700×104kW,采用脫硝工藝有低氮燃燒技術(shù)、選擇性催化還原工藝(SCR)以及非選擇性催化還原工藝(SNCR)。其中SCR 裝機(jī)容量607×104kW,占總裝機(jī)容量的35.7%,SNCR 667×104kW,占總裝機(jī)容量的3.9%。吉林省內(nèi)已投運(yùn)脫硝機(jī)組現(xiàn)狀見表1。
SCR脫硝技術(shù)反應(yīng)原理為:在催化劑和氧氣存在的條件下,在較低的溫度范圍(280~420℃)內(nèi),還原劑(氨、CO 或碳?xì)浠衔锏龋┯羞x擇地將煙氣中的NOx還原生成為N2和H2O 來減少NOx排放。因?yàn)檎麄€(gè)反應(yīng)具有選擇性和需要催化劑存在,故稱之為選擇性催化還原(SCR),此工藝脫硝效率較高。以氨為還原劑的SCR 其主要反應(yīng)為:
4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O
4NO2+4NH3+O2→3N2+6H2O
SNCR 工藝原理是將含有NHx基的還原劑(如氨、尿素)噴入爐膛溫度為800~1 100℃的區(qū)域,該還原劑迅速熱解成NH3在無催化劑作用下選擇性地與煙氣中的NOx進(jìn)行反應(yīng)生成N2,此工藝脫硝效率較低。以尿素作為還原劑為例,其主要反應(yīng)為:
(NH2)2CO→2NH2+CO
NH2+NO→N2+H2O
2CO+2NO→N2+2CO2
SCR 與SNCR 脫硝工藝對比見表2。
表2 SCR與SNCR脫硝工藝對比
某電廠1、2號2×350MW 機(jī)組SCR 脫硝裝置已于2011年完成安裝并投入運(yùn)行,設(shè)計(jì)效率不低于50%。該廠于2013年10月對2號機(jī)組進(jìn)行了低氮燃燒器改造,但并未對1號機(jī)組進(jìn)行低氮燃燒器改造。1號機(jī)組低氮燃燒器改造前及2號機(jī)組低氮改造后脫硝裝置相關(guān)參數(shù)檢測數(shù)據(jù)見表3。
從表3中數(shù)據(jù)可以看出,2 號機(jī)組完成低氮燃燒改造之后,脫硝裝置入口質(zhì)量濃度較1號機(jī)組降幅達(dá)48%以上,改造效果良好。
表3 1、2號機(jī)組SCR脫硝裝置實(shí)測數(shù)據(jù)
某電廠2×330 MW 機(jī)組配備SNCR 脫硝工藝,采用尿素作還原劑,設(shè)計(jì)效率不低于50%,由于該廠為循環(huán)流化床鍋爐,該爐型對于燃煤氮氧化物的生成本身具有一定的抑制作用,通過加裝SNCR裝置,使機(jī)組氮氧化物濃度維持在較低的水平,脫硝裝置相關(guān)參數(shù)檢測數(shù)據(jù)見表4。
表4 某電廠SNCR脫硝裝置實(shí)測數(shù)據(jù)
某電廠330 MW 機(jī)組采用低氮燃燒器+選擇性催化還原工藝(SCR),設(shè)計(jì)脫硝效率在投運(yùn)兩層催化劑的條件下不低于80%,該機(jī)組脫硝裝置相關(guān)檢測數(shù)據(jù)見表5。
表5 SCR脫硝裝置實(shí)測數(shù)據(jù)
a.根據(jù)入口NOx濃度合理控制還原劑投入量以降低氨逃逸濃度,減少硫酸氫銨的生成量,減少對空氣預(yù)熱器的腐蝕。
b.保證吹灰器正常運(yùn)行,防止催化劑堵塞、積灰影響脫硝性能。
c.脫硝系統(tǒng)連續(xù)長周期投運(yùn)時(shí),應(yīng)定期對部分設(shè)備進(jìn)行切換運(yùn)行,保證備用設(shè)備的可用性。
d.檢修期間,對氨噴射系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù),確保未發(fā)生堵塞、變形等情況,以免影響氨噴射均勻性。
e.加強(qiáng)入廠還原劑品質(zhì)的管理,保證還原劑質(zhì)量。
a.尿素溶液制備過程中,應(yīng)確保已制備完畢的尿素溶液及時(shí)輸送至存儲罐,避免輸送管道中的尿素溶液因長時(shí)間停留而有尿素析出,堵塞管道。
b.當(dāng)環(huán)境溫度低于0℃時(shí),伴熱管、冷渣器出口至溶解罐冷凝水管、蒸汽加熱管道應(yīng)采取保溫措施,防止發(fā)生結(jié)凍造成管道堵塞。
c.SNCR 系統(tǒng)連續(xù)長周期投運(yùn)時(shí),應(yīng)每間隔一定周期進(jìn)行輸送泵切換運(yùn)行,避免管道堵塞;當(dāng)系統(tǒng)停運(yùn)時(shí),須關(guān)閉溶解罐出口手動(dòng)門,避免溶解罐出口管道尿素析出堵塞管道。
d.機(jī)組運(yùn)行時(shí),SNCR 系統(tǒng)的噴槍霧化風(fēng)、冷卻風(fēng)需處于連續(xù)投運(yùn)狀態(tài),避免噴槍堵塞及過熱損壞。
e.加強(qiáng)尿素的采購與日常管理工作,保證進(jìn)廠的每一批次尿素品質(zhì)滿足設(shè)備運(yùn)行要求。
結(jié)合吉林省火力發(fā)電機(jī)組脫硝裝置的實(shí)際運(yùn)行情況分析表明,低氮燃燒器+SCR 脫硝工藝和SNCR 脫硝工藝均滿足GB 13223—2011《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定NOx排放的要求。
SNCR 脫硝工藝脫硝效率較低,但初始投資較少,整體設(shè)備占用空間??;SCR 脫硝工藝脫硝效率高,但初始投資較大,后續(xù)催化劑更換費(fèi)用較高,整體設(shè)備占用空間較大。
建議吉林省火力發(fā)電機(jī)組在進(jìn)行脫硝改造時(shí)如果鍋爐初始NOx排放濃度較低、沒有脫硝場地、設(shè)備投入資金少的情況下宜采用SNCR 脫硝工藝;對鍋爐初始NOx排放濃度較高、預(yù)留脫硝場地、投入資金充足的情況下宜采用低氮燃燒技術(shù)+SCR 脫硝工藝。