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探究自動(dòng)測(cè)硫儀在煤質(zhì)檢驗(yàn)中的使用及維護(hù)

2014-11-26 10:41:50吳卿

吳卿

摘 要:我國(guó)是煤業(yè)大國(guó),而煤炭在開(kāi)采后存在硫成分,隨著煤炭的燃燒,硫?qū)⑸啥趸蚺c三氧化硫,排入大氣后會(huì)導(dǎo)致環(huán)境污染,出現(xiàn)酸雨問(wèn)題,威脅到人類(lèi)、動(dòng)植物和建筑表面。二氧化硫與三氧化硫會(huì)導(dǎo)致鍋爐出現(xiàn)問(wèn)題,是鍋爐高低溫腐蝕與灰塵堵塞的主要因素。自動(dòng)測(cè)硫儀可以快速檢測(cè)煤炭中的硫含量,在生產(chǎn)煤炭的過(guò)程中應(yīng)用十分廣泛。

關(guān)鍵詞:自動(dòng)測(cè)硫儀;煤質(zhì)檢測(cè);使用維護(hù)

中圖分類(lèi)號(hào):TQ533 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1006-8937(2014)32-0071-01

硫是一種與煤炭伴生的有害元素,而煤炭中的硫含量則成為了評(píng)價(jià)煤炭質(zhì)量的關(guān)鍵。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度的不斷提升,環(huán)境惡化現(xiàn)象逐漸加劇,國(guó)家對(duì)煤炭生產(chǎn)過(guò)程中的環(huán)境污染進(jìn)行了控制,而用戶也提出了更多的要求。在煤廠進(jìn)行選煤工作時(shí),需要使用自動(dòng)測(cè)硫儀,但是在工作的過(guò)程中,自動(dòng)測(cè)硫儀往往會(huì)出現(xiàn)大量故障,測(cè)硫儀管理工作已經(jīng)成為了決定煤廠生產(chǎn)效率的核心因素。

1 自動(dòng)測(cè)硫儀的原理與故障

1.1 自動(dòng)測(cè)硫儀原理

測(cè)硫儀主要通過(guò)庫(kù)侖滴定法檢測(cè)煤炭含硫量,檢驗(yàn)樣本通過(guò)高溫、催化劑在空氣中燃燒,燃燒過(guò)程使煤炭中的硫元素氧化生成二氧化硫與三氧化硫,生成的氣體直接帶入電解池,經(jīng)過(guò)反應(yīng)后生產(chǎn)亞硫酸與硫酸,電解液中的碘化鉀電位平衡將被破壞。電解池發(fā)生電解現(xiàn)象,電解出的碘成為滴定亞硫酸含量的滴定劑,儀器電解階段所耗電量,通過(guò)電解定律確定煤炭中的硫含量。

1.2 自動(dòng)測(cè)硫儀故障

在接通電源后,儀器指針立刻滿轉(zhuǎn),在長(zhǎng)時(shí)間通電后,爐溫仍然無(wú)法達(dá)到1 150 ℃。生產(chǎn)階段突然斷電,燃燒爐流入電解液,異徑管破損。電解池磨損嚴(yán)重,使用壽命下降。玻璃熔板覆蓋大量黑色沉積物,氣流無(wú)法正常通過(guò),測(cè)定結(jié)果準(zhǔn)確率下降。干燥塔硅膠應(yīng)定期更換,但是硅膠更換難度較大。部分自動(dòng)測(cè)硫儀的攪拌器與電解池?zé)o法通用,加大了維護(hù)管理難度。

2 操作注意事項(xiàng)

2.1 開(kāi)啟溫控開(kāi)關(guān)

在儀器升溫階段,初始電流應(yīng)小于5 A,在溫度升高至250~350 ℃后,將電源調(diào)整至10 A以下。在最初的電流調(diào)節(jié)階段,不能突然大幅調(diào)節(jié),否則可能導(dǎo)致硅碳管壽命下降。而且在上次測(cè)定后沒(méi)有清理管壁水分,在爐溫突然升高的情況下,燃燒管可能破裂。

2.2 注入電解液

在爐溫達(dá)到1 150 ℃后,可以開(kāi)啟電磁泵開(kāi)關(guān),并且設(shè)置空氣流量計(jì)轉(zhuǎn)子為1 100 ml/min。在電解池漏斗內(nèi)注滿電解液,使用活塞漏斗控制電解液加入量,在漏斗內(nèi)預(yù)留部分電解液?;钊┒繁仨毐WC存在電解液,避免空氣倒抽電解池,電解液倒入燃燒管發(fā)生炸裂事故。

2.3 開(kāi)啟攪拌器

打開(kāi)攪拌器電源,從小到大調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速,使電解池?cái)嚢璋艨梢哉9ぷ鳎苊庖驗(yàn)閿嚢璋艮D(zhuǎn)速過(guò)快出現(xiàn)停轉(zhuǎn)事故。

2.4 關(guān)閉活塞

關(guān)閉電解池與燃燒管的連接活塞,在速抽后如果氣壓降至550 ml/min以下,則代表電解池與干燥系統(tǒng)的氣密性較為平均。如果存在漏氣現(xiàn)象,需要檢查乳膠管、干燥管是否存在破裂問(wèn)題,橡皮塞是否正常塞緊,硅橡膠管密閉性是否正常,在完成檢測(cè)后開(kāi)始下一階段。

2.5 庫(kù)侖滴定

在爐溫達(dá)到1 150 ℃后,將電解選擇鈕調(diào)節(jié)至“Ⅰ”。調(diào)節(jié)后,等待庫(kù)倫滴定發(fā)生,如果沒(méi)有出現(xiàn)庫(kù)倫滴定,積分儀將不會(huì)出現(xiàn)數(shù)據(jù)變化,則需要確定電解液放置時(shí)間,如果時(shí)間較長(zhǎng),碘會(huì)出現(xiàn)沉積問(wèn)題,如果時(shí)間正常,可能使碘化鉀質(zhì)量存在問(wèn)題。此時(shí),需要將高含量含硫煤礦進(jìn)行燃燒,使庫(kù)倫滴定正常進(jìn)行。在完成后,可以進(jìn)行樣品測(cè)定。

2.6 后期處理

在完成試驗(yàn)后,應(yīng)將電解選擇鈕調(diào)回“O”位,關(guān)閉連接管的活塞,關(guān)閉攪拌器,打開(kāi)活塞漏斗排除電解液。關(guān)閉后需要使用蒸餾水沖洗電解池,在清洗后開(kāi)啟連接管活塞,抽離熔板上殘留的水珠,之后關(guān)閉電磁泵與積分儀開(kāi)關(guān)。在切斷溫控電源前,應(yīng)將電流調(diào)至5 A以下,在硅碳管溫度降至750 ℃后,關(guān)閉總電源,避免硅碳管因?yàn)闇囟认陆刀霈F(xiàn)破損。如果沒(méi)有采取標(biāo)準(zhǔn)操作流程,電解選擇鈕停留在“I”位,攪拌器關(guān)閉后,電極將被污染,如果在放掉電解液前關(guān)閉電磁泵,而且連接管活塞仍然開(kāi)啟,電解液就會(huì)被吸入燃燒管,燃燒管溫度并未下降至正常溫度,遇到電解液就會(huì)導(dǎo)致燃燒管炸裂。所以,在完成試驗(yàn)后,應(yīng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)流程關(guān)閉開(kāi)關(guān)。

3 維護(hù)措施

3.1 指針滿轉(zhuǎn)

該問(wèn)題是由測(cè)量回路導(dǎo)致的,在回路開(kāi)路后,會(huì)導(dǎo)致指針滿轉(zhuǎn),通常是受到檢修燃燒爐工作影響。需要檢查是否有熱電偶絲融斷,也需要檢查補(bǔ)償導(dǎo)線連接情況。

3.2 爐溫升高過(guò)慢

在長(zhǎng)時(shí)間送電后,爐溫仍然無(wú)法提升至1 150 ℃,其原因?yàn)椋?/p>

①電源電壓低,導(dǎo)致加熱電流不足(正常加熱使用5~7 A電流,不能超過(guò)10 A)。

②可控硅出現(xiàn)破損或觸發(fā)電路存在故障。

③1 A保險(xiǎn)管融斷。

3.3 電解液倒吸

如果電源突然斷電,燃燒爐吸入電解液,將燃燒爐提高25~30 cm,并且通過(guò)長(zhǎng)乳膠管連接玻璃融貫與燃燒管,異徑管需要使用硅膠管連接玻璃活塞。使用該方法即使突然中斷電源、化驗(yàn)人員不在現(xiàn)場(chǎng),也不會(huì)發(fā)生電解液倒吸問(wèn)題,從而能夠保護(hù)異徑管與硅碳管。

3.4 電解池底部磨損

在長(zhǎng)時(shí)間的使用過(guò)程中,電解池底部將不斷被磨損,應(yīng)在底部安置4 mm的玻璃片,通過(guò)砂紙打磨粗糙,使電解池底部阻力增加,并且使用黏膠將玻璃黏膠粘至底部,通過(guò)該方法改造后,將不會(huì)出現(xiàn)電解池底部磨損問(wèn)題,使電解池使用壽命得到有效提升。在使用該方法前,需要取下電解池螺絲,加入玻璃片,之后擰緊螺絲,在黏膠凝固后使用。

3.5 沉積物淤積

在長(zhǎng)時(shí)間的使用后,玻璃熔板上將覆蓋一層黑色沉積物,嚴(yán)重影響測(cè)定準(zhǔn)確性。根據(jù)儀器說(shuō)明書(shū),需要浸泡2.5~3.5 h,可以有效解決沉積物淤積情況,或者在異徑管與硅膠管中填入硅酸鋁,并且及時(shí)更換填充物。

3.6 更換干燥塔硅膠

干燥塔硅膠必須定期更換,但是更換難度十分大。在電解池上部使用玻璃覆蓋,并且在安裝上部抽氣管,使用夾子固定,并且連接150 cm膠皮管,作為添加電解液的設(shè)備。在連接膠皮管后,凈化裝置干燥塔前需要添加干燥瓶,并且將其串聯(lián)至泵外,使用該方法,可以使吸水效果更加優(yōu)秀,也可以增加干燥塔的最大使用時(shí)間,化驗(yàn)員可以快速更換硅膠,使自動(dòng)測(cè)硫儀的準(zhǔn)確性得到有效提升。

3.7 通用型較差

由于設(shè)備型號(hào)存在一定差異,所以電解池與攪拌器無(wú)法通用。提高電解池通用性,需要將電解池上蓋安裝電解電極與指示電極,并且將其焊接進(jìn)插座之中,在焊接過(guò)程中一定要注意接入電極的線路,如果接線錯(cuò)誤,很有可能導(dǎo)致自動(dòng)測(cè)硫儀損壞。

4 結(jié) 語(yǔ)

目前常用的自動(dòng)測(cè)硫儀測(cè)定速度快,結(jié)果較為精準(zhǔn),操作方法簡(jiǎn)便,具有較高的自動(dòng)化水平,設(shè)備體積小,非常適合選煤廠在生產(chǎn)工作中應(yīng)用。為了加強(qiáng)自動(dòng)測(cè)硫儀使用效果,應(yīng)采取通用性較強(qiáng)的自動(dòng)測(cè)硫儀,在設(shè)備損壞后可以快速更換,降低自動(dòng)測(cè)硫儀維護(hù)難度。操作人員必須了解儀器的使用說(shuō)明,并且了解在使用過(guò)程中可能出現(xiàn)的故障,延長(zhǎng)使用壽命。

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