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汽輪機疏水系統(tǒng)優(yōu)化節(jié)能改造

2014-11-22 02:09:24晏海能
電力工程技術 2014年6期
關鍵詞:氣動閥熱耗內(nèi)漏

萬 躍,晏海能

(江蘇淮陰發(fā)電有限責任公司,江蘇淮安 223002)

江蘇淮陰發(fā)電有限公司3 號汽輪機為哈汽C300/N330-16.7/538/538 產(chǎn)品,型式為亞臨界一次中間再熱、單軸、高中壓合缸、雙缸雙排汽、抽汽凝汽式汽輪機。3 號汽輪發(fā)電機組于2008年4 月15 日投產(chǎn),適逢煤碳價格快速上漲,發(fā)電的燃料成本已超出上網(wǎng)電價,因此江蘇淮陰發(fā)電有限公司加大了節(jié)能降耗的措施。加強燃料管理,積極爭取計劃煤,加強入廠煤的采、制、化管理,減少煤碳損耗;積極發(fā)展供熱,對300 MW機組,每供10 t/h 汽,煤耗能降低約1 g/(kW·h)以上。3號機從設計時就選用供熱機組,在四抽壓力偏低不能滿足用戶要求時,積極增加蒸汽流量,經(jīng)減溫減壓后供熱,以提高供熱量。深入挖潛,節(jié)能降耗,提高機組的運行經(jīng)濟性[1]。

1 疏水系統(tǒng)

1.1 疏水系統(tǒng)閥門內(nèi)漏的原因

汽輪機缸體上及蒸汽管道上配備有疏水管道及氣動閥門,按疏水管道內(nèi)的壓力等將疏水管道分別連接到高壓、次高壓、中壓和低壓疏水集管,各疏水集管經(jīng)疏水擴容器與凝汽器相連。在機組啟、停過程中,氣動閥門打開,以及時排放汽輪機及管道內(nèi)蒸汽凝結成的水,確保機組安全運行,機組正常運行期間,氣動閥門關閉。由于在啟、停過程中,疏水氣動閥門的密封面一直被汽、水混合物沖刷,使閥門密封面受損,同時在正常運行過程中,疏水氣動閥門承受著極大的差壓,如汽機主蒸汽管道上的疏水氣動閥門,差壓達16.8 MPa 左右(閥前蒸汽壓力可達16.7 MPa,閥后與真空狀態(tài)的凝汽器相連),因而氣動閥門稍有不嚴,蒸汽就會泄漏。

3 號機投產(chǎn)之初就發(fā)現(xiàn)汽輪機一些疏水系統(tǒng)存在內(nèi)漏現(xiàn)象。據(jù)統(tǒng)計,3 號汽輪機各疏水集管溫度都較高,內(nèi)漏嚴重的溫度高達356℃。通過疏水系統(tǒng)內(nèi)漏的蒸汽不經(jīng)汽輪機作功,而且直接排入凝汽器,增加了凝汽器的熱負荷,降低了機組運行的經(jīng)濟性。經(jīng)試驗,機組純凝狀況下供電煤耗達345 g/(kW·h)左右。因此解決這些閥門的內(nèi)漏非常必要。

1.2 疏水系統(tǒng)優(yōu)化的指導原則

(1)疏水系統(tǒng)設置的目的是及時排走系統(tǒng)內(nèi)部的積水,提高機組安全性,因此疏水系統(tǒng)優(yōu)化不得影響機組的安全性。

(2)在充分考慮安全的前提高下,部分疏水能取消的則取消。

(3)將壓力等級相同的兩路或兩路以上的疏水合并成一路,共用一只氣動閥門,此時即使氣動閥門仍然內(nèi)漏,但與兩路相比,漏量可明顯減少,達到了提高經(jīng)濟性的目的。

(4)在疏水氣動閥門前加裝手動閥。為防止在運行過程中,氣動閥門內(nèi)漏嚴重,可關閉手動閥,減少漏汽量,提高經(jīng)濟性。

1.3 疏水優(yōu)化主要項目

(1)疏水管道合并,在母管上增加了疏水電動閥和手動閥。主要有一抽、二抽及三抽、四抽至除氧器及小機五抽、六抽電逆止閥后疏水與電動閥前疏水合并成為一路,排本體疏水擴容器,疏水電動閥前加裝手動閥門。

(2)取消多余的疏水閥及管道系統(tǒng)。主要有1 號、2 號、3 號高加危急疏水管、5 號、6 號、7 號、8 號低加危急疏水管上的所有排地溝放水閥。6 號低加至7 號低加疏水管上的放空氣閥及排地溝放水閥。7 號低加至8號低加疏水管上的放空氣閥及排地溝放水閥。

(3)將軸封溢流氣動閥前增加一路排汽管到8 號低,將軸封溢流汽引到8 號低加,以進一步提高經(jīng)濟。

2 優(yōu)化效果

疏水系統(tǒng)優(yōu)化后,汽輪機疏水系統(tǒng)的內(nèi)漏現(xiàn)象有明顯好轉,各疏水集管的溫度均不超過80℃。因無法測得疏水閥門泄漏量,也就不能按泄漏量直接計算其對機組經(jīng)濟性的影響。因此利用比較疏水系統(tǒng)優(yōu)化前后的汽耗和熱耗來進行比較。

優(yōu)化前、優(yōu)化后的部分參數(shù)如表1、表2 所示。通過比較,可發(fā)現(xiàn)優(yōu)化后機組的經(jīng)濟性有明顯提高。

2.1 汽耗比較

雖然汽耗比較不能作為定量計算的依據(jù),但定性比較則簡潔明了,適合生產(chǎn)現(xiàn)場進行初步的比較。為了簡單地對疏水系統(tǒng)優(yōu)化的效果進行比較,可以計算優(yōu)化前后的汽耗率進行比較。比較時選取表1、表2 中的平均值。

優(yōu)化前的汽耗率:

優(yōu)化后的汽耗率:

汽耗率下降了:

優(yōu)化后汽機的效率提高:

扣除真空對汽耗的影響。小修后因循環(huán)水溫度下降,排汽溫度下降了3.17℃,排汽溫度37.21℃對應的排汽壓力為6.35 kPa,34.04℃對應的排汽壓力為5.33 kPa,按哈汽廠提供的修正曲線,可將機組效率提高1%。因此扣除真空對汽耗的影響,疏水系統(tǒng)優(yōu)化可使汽輪機的效率提高值為2.99%-1%=1.99%

由上可見,雖然優(yōu)化后四抽供熱及熱再供熱的流量上升了4.75 t/h,但汽輪機汽耗明顯降低,機組的經(jīng)濟性有了明顯的提高。

2.2 熱耗比較

2.2.1 計算及修正方法

以實測省煤器入口主給水流量為依據(jù),再計入減溫水、不明泄漏量等輔助流量,求得主蒸汽流量、再熱蒸汽流量等。

軸封各段漏汽流量、高壓門桿各段漏汽流量以設計值為基礎,按照試驗主蒸汽流量和設計主蒸汽流量的比例進行折算。

1 號高加熱平衡:

2 號高加熱平衡:

3 號高加熱平衡:

除氧器熱平衡:

利用正常業(yè)務的非正常組合實施欺詐目前已成為業(yè)界普遍存在的痛點,如何在第一時間發(fā)現(xiàn)黑客的可疑行為避免造成經(jīng)濟損失成為越來越重要的研究方向。本文基于交易序列利用馬爾科夫、概率后綴樹等機器學習算法,通過對交易日志數(shù)據(jù)的訓練,形成正常交易序列和異常交易序列特征模型,在黑客欺詐攻擊成功前及時發(fā)現(xiàn)惡意試探行為,并進行預警和處置,避免完整欺詐模式的形成,可以有效防止未知復雜欺詐攻擊事件的發(fā)生和蔓延。

除氧器流量平衡:

給水流量:

式(1—6)中:Ggs為通過高壓加熱器的給水流量,t/h;Gjq為加熱器進汽流量,t/h;Gjs,Gcs為加熱器進、出口水流量,t/h;hjs,hcs為加熱器進、出口水焓,kJ/kg;hjq,hss為加熱器進汽、疏水焓,kJ/kg;下標中1,2,3,4 分別為1~3 號高加及除氧器;Gcd為除氧器水位變化當量流量,t/h,水位下降為正;Gfq為除氧器放汽量,t/h;hfq為除氧器放汽量的焓值,kJ/kg;Ggj,Gzj為過熱減溫水及再熱減溫水流量,t/h;Gbm為漏入給水泵的密封水量,t/h。

表1 疏水系統(tǒng)優(yōu)化前參數(shù)

表2 疏水系統(tǒng)優(yōu)化后參數(shù)

式(1—6)中有Ggs,Gjp1,Gjp2,Gjp3,Gjp4,Gcs4共6個未知數(shù),可以聯(lián)立求解得到給水流量與各加熱器進汽流量。

主蒸汽流量:

式(7)中:Gzq為主蒸汽流量,t/h;Gqbd為汽包水位變化當量流量,t/h,水位下降為正;Glm為鍋爐側明漏量,t/h;Gbm為系統(tǒng)不明漏量計入鍋爐的部分,t/h。

式(8)中:Glz為高壓缸排汽流量,t/h;GA2為高壓門桿一檔漏汽至再熱管道流量,t/h;GB為高壓門桿二檔漏汽流量,t/h;GE為高壓缸軸封漏入中壓缸流量,t/h;GN,GM為高壓缸后軸封及平衡盤漏汽量,t/h。

再熱蒸汽流量:

式(9)中:Gzr為熱再熱蒸汽流量,t/h。

熱耗率:

式(10)中:HR為熱耗率,kJ/(kW·h);hX為對應各流量的焓值,kJ/kg;P為發(fā)電機功率,MW。

2.2.2 計算結果

以優(yōu)化前工況6 熱耗計算為例,經(jīng)過計算,熱耗為8 623.8 kJ/(kW·h)。疏水系統(tǒng)優(yōu)化后,以優(yōu)化后工況2熱耗計算為例,經(jīng)過計算,熱耗為8 394.2 kJ/(kW·h)。疏水系統(tǒng)優(yōu)化后,汽機效率提高(8 623.8-8 394.2)/8 623.8=2.66%。

如前所述,真空對熱耗的影響,按哈汽廠提供的修正曲線,可將機組效率提高1%。因此3 號機疏水系統(tǒng)優(yōu)化使機組的效率提高了2.66%-1%=1.66%。按檢修前機組的供電煤耗332.4 g/(kW·h)計算,疏水系統(tǒng)優(yōu)化使機組的供電煤耗下降值為332.4×1.66%=5.5 g/(kW·h)。按330 MW 機組年發(fā)電20 億kW·h 電計算,可節(jié)標煤1.1 萬t,按標煤價1150 元計算,全年節(jié)約1265 萬元。

2.2.3 環(huán)境效益

由上所述,該項目年節(jié)約標煤1.1 萬t,按全年平均原煤熱值19 254 kJ/kg、平均收到基硫份0.8%計算,全年可減排SO2為1.1×7000/4600× 0.8%× 64/32×10 000=267 t,環(huán)境效益顯著[2,3]。

3 結束語

汽輪機疏水系統(tǒng)內(nèi)漏是運行中普遍存在的現(xiàn)象,由于疏水閥前后差壓較大,對閥門沖刷較嚴重,而且現(xiàn)代大型機組啟停費用較高,難以因疏水閥門內(nèi)漏而立即停機檢修,因而造成疏水系統(tǒng)內(nèi)漏現(xiàn)象比較普遍,通過疏水系統(tǒng)優(yōu)化可顯著減少漏量,以達到節(jié)能的效果。

[1]ASMEPTC6—2004,汽輪機熱力性能考核試驗規(guī)程[S].

[2]劉 凱.汽輪機性能試驗不確定度分析方法的探討[J].江蘇電機工程,2007,26(4):1-5.

[3]錢宇峰.某600 MW 機組低壓加熱器疏水不暢原因分析及處理[J].江蘇電機工程,2012,31(1):72-74.

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