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精氮機(jī)加熱器電路改造技術(shù)研究

2014-11-14 05:13劉家倫曾鵬蔣揚(yáng)波
科技資訊 2014年12期

劉家倫+曾鵬+蔣揚(yáng)波

摘 要:PET聚酯切片生產(chǎn)線的TB100型精氮機(jī)為聚酯生產(chǎn)系統(tǒng)提供高純度氮?dú)?,氮?dú)庠偕^程中系統(tǒng)溫度高達(dá)370 ℃,原有系統(tǒng)加熱器由于原電路設(shè)計(jì)不合理、設(shè)備老化等問題易引起供應(yīng)氮?dú)庵袛唷1疚耐ㄟ^對(duì)該精氮機(jī)加熱電路的合理改造,提高精氮機(jī)使用壽命。

關(guān)鍵詞:精氮機(jī) 加熱管 電路改造

中圖分類號(hào):TN792 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2014)04(c)-0093-02

TB100型精氮機(jī)是PET聚酯切片生產(chǎn)裝置的一個(gè)部分,由于再生溫高達(dá)370 ℃,往往會(huì)使干燥劑和脫氧劑將會(huì)失效,從而導(dǎo)致生產(chǎn)精氮的品質(zhì)下降,供氮機(jī)不能正常工作。普什模具集團(tuán)PET聚酯切片生產(chǎn)裝置,修建于2002年,經(jīng)常被供氮中斷困擾。經(jīng)過調(diào)研發(fā)現(xiàn),電器控制對(duì)于精氮機(jī)正常工作起著至關(guān)重要作用,一旦加熱管出現(xiàn)故障將對(duì)整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)造成很大的影響。因此,保障精氮的正常供給對(duì)整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)穩(wěn)定有著重要的作用。

1 精氮機(jī)加熱過程故障現(xiàn)狀

普什模具集團(tuán)車間精氮機(jī)分共兩臺(tái),該精氮機(jī)所使用加熱管長(zhǎng)度在1.5 m,安裝時(shí)需將加熱管放進(jìn)加熱套管內(nèi),加熱管長(zhǎng)度較長(zhǎng),安裝后不能保證加熱管與加熱套管不接觸,且加熱管受熱變形經(jīng)常造成加熱管將套管壁燒穿而漏氣。為滿足工藝穩(wěn)定,多組加熱套管都被密封,造成多組加熱絲不能正常工作,甚至有時(shí)達(dá)到一旦再有加熱管出現(xiàn)故障將造成溫度不能滿足生產(chǎn)需求;根據(jù)2010年的故障次數(shù)統(tǒng)計(jì)平均每月5次。除此,該裝置整體檢修時(shí)需切割開整個(gè)加熱罐,需要電工、鉗工、焊工協(xié)作才能完成,用時(shí)需2~3天時(shí)間才能完成。

2 故障分析

TB100型精氮機(jī)加熱器分為A、B兩個(gè)加熱罐,加熱罐內(nèi)裝有脫氧劑和干燥劑等吸附物質(zhì),習(xí)慣上稱整個(gè)加熱罐為吸附塔,兩個(gè)吸附塔主要是吸取提純后的壓縮空氣中的雜質(zhì),以保證能雜質(zhì)不到1PPM的高純度精氮。該精氮機(jī)加熱管通過固態(tài)繼電器分別控制,因?yàn)樵O(shè)備老化等原因,2010年開始經(jīng)常出現(xiàn)加熱管燒壞加熱套管,而過大電流經(jīng)常影響固態(tài)繼電器正常工作。由于原電路中固態(tài)繼電器和加熱管、套管經(jīng)常損壞。我們通過對(duì)A罐原有加熱管電路圖(見圖1)的分析,認(rèn)為精氮機(jī)加熱罐加熱管線路接法不是很合理,可以從改變電氣圖中的接線方式入手降低設(shè)備故障率。從原有接線圖中可以看出原加熱管為1000 W/根,220 V全壓滿負(fù)荷工作狀態(tài),三根為一組并聯(lián)使用,一個(gè)加熱罐有9根加熱管,共9 kW,測(cè)得每根加熱管電流為4.5 A,每相電流為13.6 A,電流較大。因此電路中的固態(tài)繼電器也容易燒壞,造成溫度波動(dòng)極大。經(jīng)過對(duì)電路中各個(gè)環(huán)節(jié)的檢測(cè),通過數(shù)據(jù)分析和檢修過程中的經(jīng)驗(yàn),我們認(rèn)為該電路沒必要工作在滿負(fù)荷狀態(tài),在滿負(fù)荷狀態(tài)時(shí),電流較大,溫度變化較快,溫控電路對(duì)溫度控制也不是特別理想。結(jié)合上述分析,我們認(rèn)為可以適當(dāng)降低電路的功率,達(dá)到降低電路中的電流,使加熱過程適當(dāng)放緩,減小罐內(nèi)出現(xiàn)較大的溫度波動(dòng)。改造后可使加熱過程更為穩(wěn)定,降低因溫度控制不利出現(xiàn)的問題。

3 電路改造

為了提高材料的強(qiáng)度和抗高溫氧化性,將套管材料由20#鋼改成耐熱鋼管Cr5Mo,以提高焊縫的塑性、韌性和抗裂性。同時(shí)原材料的管壁也較薄。將加熱套管厚度由原來的4 mm增加到6 mm,提高了厚度可以緩解溫度對(duì)材料的氧化速度。這樣可以保證精氮機(jī)長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定運(yùn)行。

由于原加熱電路三組三相并聯(lián)的方式接線,根據(jù)并聯(lián)分流、串聯(lián)分壓的原理,降低加熱管回路中的電壓,可將電路中的電流、功率降低。因此,我們將A罐原接法加熱絲改為兩相并聯(lián),并使用電阻絲為220 V,1 kW,而實(shí)際情況下工作電壓為190 V(見圖2)。將接線圖改造后配合工藝進(jìn)行試驗(yàn),對(duì)精氮機(jī)運(yùn)行狀態(tài)檢查,開機(jī)時(shí)加熱時(shí)間與以前相比有所延長(zhǎng),而在系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行后氮?dú)饧兌韧耆梢赃_(dá)到工藝要求,并且改造后使加熱罐內(nèi)的溫度上升平緩,超溫范圍較小,系統(tǒng)運(yùn)行更為穩(wěn)定。實(shí)測(cè)每根加熱管電流為3.9 A,通過圖2可以看出采用串聯(lián)接法后每根加熱管變?yōu)榱薖=UI=3.9×190=741 W為加熱管原本3/4的負(fù)荷工作狀態(tài),總電流為15.6 A,將原接法的總功率由9 kW降低為6 kW。這樣雖然總電流有所增加,但通過固態(tài)繼電器的電流降低了很多,由于單根加熱管一直處于低壓低負(fù)荷工作狀態(tài),套管也不容易變形,更容易控制溫度,同時(shí)加熱管的使用壽命得到了延長(zhǎng)。通過對(duì)此臺(tái)精氮機(jī)A罐的成功改造,我們對(duì)B罐和另一臺(tái)備用精氮機(jī)也進(jìn)行了類似改造,成功解決了以往經(jīng)常由于加熱絲故障引起的氣體泄漏造成對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)的不利影響。

4 改造結(jié)果

通過對(duì)TB100精氮機(jī)加熱管電路的改造,加熱罐故障有了明顯的減少,基本上沒有出現(xiàn)加熱管將加熱套管燒壞,其它故障也相應(yīng)減少,基本上達(dá)到每月不到一次的維修率。達(dá)到了預(yù)期目的,解決了該設(shè)備長(zhǎng)期存在的缺陷。通過本次改造降低了精氮機(jī)維修成本和生產(chǎn)成本(包括材維修耗材、人工成本、降低電路功率后所節(jié)約的電能、搭手腳架等費(fèi)用)。達(dá)到了對(duì)生產(chǎn)成本的效控制的目的。其經(jīng)濟(jì)效益以每年兩次大修計(jì)算:加熱絲9×900.00≈8100元、耗材及人工費(fèi)用1500.00×2≈3000元、搭腳手架500.00×2≈1000元。電能方面:W=Pt=3×300×24=24600 kW·H(按車間停產(chǎn)大修兩月左右計(jì)算);由于設(shè)備有兩個(gè)加熱罐,共計(jì)節(jié)約電價(jià)約36700元左右(工業(yè)電價(jià)約為0.85元)。共計(jì)約48800.00,有效的降低了生產(chǎn)成本。

5 結(jié)論

我們通過對(duì)PET聚酯切片生產(chǎn)線的TB100型精氮機(jī)中氮?dú)饧訜峁茈娐愤M(jìn)行改造,有效的改善了精氮機(jī)的使用性能,延長(zhǎng)了它的使用壽命,極大的節(jié)約了企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本。

參考文獻(xiàn)

[1] 許翏.工廠電氣控制設(shè)備[M].機(jī)械工業(yè)出版社,2009.

[2] 章鴻運(yùn),周星南.實(shí)用電工手冊(cè)[M].中國(guó)水利水電出版社,2012.endprint

摘 要:PET聚酯切片生產(chǎn)線的TB100型精氮機(jī)為聚酯生產(chǎn)系統(tǒng)提供高純度氮?dú)?,氮?dú)庠偕^程中系統(tǒng)溫度高達(dá)370 ℃,原有系統(tǒng)加熱器由于原電路設(shè)計(jì)不合理、設(shè)備老化等問題易引起供應(yīng)氮?dú)庵袛?。本文通過對(duì)該精氮機(jī)加熱電路的合理改造,提高精氮機(jī)使用壽命。

關(guān)鍵詞:精氮機(jī) 加熱管 電路改造

中圖分類號(hào):TN792 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2014)04(c)-0093-02

TB100型精氮機(jī)是PET聚酯切片生產(chǎn)裝置的一個(gè)部分,由于再生溫高達(dá)370 ℃,往往會(huì)使干燥劑和脫氧劑將會(huì)失效,從而導(dǎo)致生產(chǎn)精氮的品質(zhì)下降,供氮機(jī)不能正常工作。普什模具集團(tuán)PET聚酯切片生產(chǎn)裝置,修建于2002年,經(jīng)常被供氮中斷困擾。經(jīng)過調(diào)研發(fā)現(xiàn),電器控制對(duì)于精氮機(jī)正常工作起著至關(guān)重要作用,一旦加熱管出現(xiàn)故障將對(duì)整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)造成很大的影響。因此,保障精氮的正常供給對(duì)整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)穩(wěn)定有著重要的作用。

1 精氮機(jī)加熱過程故障現(xiàn)狀

普什模具集團(tuán)車間精氮機(jī)分共兩臺(tái),該精氮機(jī)所使用加熱管長(zhǎng)度在1.5 m,安裝時(shí)需將加熱管放進(jìn)加熱套管內(nèi),加熱管長(zhǎng)度較長(zhǎng),安裝后不能保證加熱管與加熱套管不接觸,且加熱管受熱變形經(jīng)常造成加熱管將套管壁燒穿而漏氣。為滿足工藝穩(wěn)定,多組加熱套管都被密封,造成多組加熱絲不能正常工作,甚至有時(shí)達(dá)到一旦再有加熱管出現(xiàn)故障將造成溫度不能滿足生產(chǎn)需求;根據(jù)2010年的故障次數(shù)統(tǒng)計(jì)平均每月5次。除此,該裝置整體檢修時(shí)需切割開整個(gè)加熱罐,需要電工、鉗工、焊工協(xié)作才能完成,用時(shí)需2~3天時(shí)間才能完成。

2 故障分析

TB100型精氮機(jī)加熱器分為A、B兩個(gè)加熱罐,加熱罐內(nèi)裝有脫氧劑和干燥劑等吸附物質(zhì),習(xí)慣上稱整個(gè)加熱罐為吸附塔,兩個(gè)吸附塔主要是吸取提純后的壓縮空氣中的雜質(zhì),以保證能雜質(zhì)不到1PPM的高純度精氮。該精氮機(jī)加熱管通過固態(tài)繼電器分別控制,因?yàn)樵O(shè)備老化等原因,2010年開始經(jīng)常出現(xiàn)加熱管燒壞加熱套管,而過大電流經(jīng)常影響固態(tài)繼電器正常工作。由于原電路中固態(tài)繼電器和加熱管、套管經(jīng)常損壞。我們通過對(duì)A罐原有加熱管電路圖(見圖1)的分析,認(rèn)為精氮機(jī)加熱罐加熱管線路接法不是很合理,可以從改變電氣圖中的接線方式入手降低設(shè)備故障率。從原有接線圖中可以看出原加熱管為1000 W/根,220 V全壓滿負(fù)荷工作狀態(tài),三根為一組并聯(lián)使用,一個(gè)加熱罐有9根加熱管,共9 kW,測(cè)得每根加熱管電流為4.5 A,每相電流為13.6 A,電流較大。因此電路中的固態(tài)繼電器也容易燒壞,造成溫度波動(dòng)極大。經(jīng)過對(duì)電路中各個(gè)環(huán)節(jié)的檢測(cè),通過數(shù)據(jù)分析和檢修過程中的經(jīng)驗(yàn),我們認(rèn)為該電路沒必要工作在滿負(fù)荷狀態(tài),在滿負(fù)荷狀態(tài)時(shí),電流較大,溫度變化較快,溫控電路對(duì)溫度控制也不是特別理想。結(jié)合上述分析,我們認(rèn)為可以適當(dāng)降低電路的功率,達(dá)到降低電路中的電流,使加熱過程適當(dāng)放緩,減小罐內(nèi)出現(xiàn)較大的溫度波動(dòng)。改造后可使加熱過程更為穩(wěn)定,降低因溫度控制不利出現(xiàn)的問題。

3 電路改造

為了提高材料的強(qiáng)度和抗高溫氧化性,將套管材料由20#鋼改成耐熱鋼管Cr5Mo,以提高焊縫的塑性、韌性和抗裂性。同時(shí)原材料的管壁也較薄。將加熱套管厚度由原來的4 mm增加到6 mm,提高了厚度可以緩解溫度對(duì)材料的氧化速度。這樣可以保證精氮機(jī)長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定運(yùn)行。

由于原加熱電路三組三相并聯(lián)的方式接線,根據(jù)并聯(lián)分流、串聯(lián)分壓的原理,降低加熱管回路中的電壓,可將電路中的電流、功率降低。因此,我們將A罐原接法加熱絲改為兩相并聯(lián),并使用電阻絲為220 V,1 kW,而實(shí)際情況下工作電壓為190 V(見圖2)。將接線圖改造后配合工藝進(jìn)行試驗(yàn),對(duì)精氮機(jī)運(yùn)行狀態(tài)檢查,開機(jī)時(shí)加熱時(shí)間與以前相比有所延長(zhǎng),而在系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行后氮?dú)饧兌韧耆梢赃_(dá)到工藝要求,并且改造后使加熱罐內(nèi)的溫度上升平緩,超溫范圍較小,系統(tǒng)運(yùn)行更為穩(wěn)定。實(shí)測(cè)每根加熱管電流為3.9 A,通過圖2可以看出采用串聯(lián)接法后每根加熱管變?yōu)榱薖=UI=3.9×190=741 W為加熱管原本3/4的負(fù)荷工作狀態(tài),總電流為15.6 A,將原接法的總功率由9 kW降低為6 kW。這樣雖然總電流有所增加,但通過固態(tài)繼電器的電流降低了很多,由于單根加熱管一直處于低壓低負(fù)荷工作狀態(tài),套管也不容易變形,更容易控制溫度,同時(shí)加熱管的使用壽命得到了延長(zhǎng)。通過對(duì)此臺(tái)精氮機(jī)A罐的成功改造,我們對(duì)B罐和另一臺(tái)備用精氮機(jī)也進(jìn)行了類似改造,成功解決了以往經(jīng)常由于加熱絲故障引起的氣體泄漏造成對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)的不利影響。

4 改造結(jié)果

通過對(duì)TB100精氮機(jī)加熱管電路的改造,加熱罐故障有了明顯的減少,基本上沒有出現(xiàn)加熱管將加熱套管燒壞,其它故障也相應(yīng)減少,基本上達(dá)到每月不到一次的維修率。達(dá)到了預(yù)期目的,解決了該設(shè)備長(zhǎng)期存在的缺陷。通過本次改造降低了精氮機(jī)維修成本和生產(chǎn)成本(包括材維修耗材、人工成本、降低電路功率后所節(jié)約的電能、搭手腳架等費(fèi)用)。達(dá)到了對(duì)生產(chǎn)成本的效控制的目的。其經(jīng)濟(jì)效益以每年兩次大修計(jì)算:加熱絲9×900.00≈8100元、耗材及人工費(fèi)用1500.00×2≈3000元、搭腳手架500.00×2≈1000元。電能方面:W=Pt=3×300×24=24600 kW·H(按車間停產(chǎn)大修兩月左右計(jì)算);由于設(shè)備有兩個(gè)加熱罐,共計(jì)節(jié)約電價(jià)約36700元左右(工業(yè)電價(jià)約為0.85元)。共計(jì)約48800.00,有效的降低了生產(chǎn)成本。

5 結(jié)論

我們通過對(duì)PET聚酯切片生產(chǎn)線的TB100型精氮機(jī)中氮?dú)饧訜峁茈娐愤M(jìn)行改造,有效的改善了精氮機(jī)的使用性能,延長(zhǎng)了它的使用壽命,極大的節(jié)約了企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本。

參考文獻(xiàn)

[1] 許翏.工廠電氣控制設(shè)備[M].機(jī)械工業(yè)出版社,2009.

[2] 章鴻運(yùn),周星南.實(shí)用電工手冊(cè)[M].中國(guó)水利水電出版社,2012.endprint

摘 要:PET聚酯切片生產(chǎn)線的TB100型精氮機(jī)為聚酯生產(chǎn)系統(tǒng)提供高純度氮?dú)猓獨(dú)庠偕^程中系統(tǒng)溫度高達(dá)370 ℃,原有系統(tǒng)加熱器由于原電路設(shè)計(jì)不合理、設(shè)備老化等問題易引起供應(yīng)氮?dú)庵袛?。本文通過對(duì)該精氮機(jī)加熱電路的合理改造,提高精氮機(jī)使用壽命。

關(guān)鍵詞:精氮機(jī) 加熱管 電路改造

中圖分類號(hào):TN792 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2014)04(c)-0093-02

TB100型精氮機(jī)是PET聚酯切片生產(chǎn)裝置的一個(gè)部分,由于再生溫高達(dá)370 ℃,往往會(huì)使干燥劑和脫氧劑將會(huì)失效,從而導(dǎo)致生產(chǎn)精氮的品質(zhì)下降,供氮機(jī)不能正常工作。普什模具集團(tuán)PET聚酯切片生產(chǎn)裝置,修建于2002年,經(jīng)常被供氮中斷困擾。經(jīng)過調(diào)研發(fā)現(xiàn),電器控制對(duì)于精氮機(jī)正常工作起著至關(guān)重要作用,一旦加熱管出現(xiàn)故障將對(duì)整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)造成很大的影響。因此,保障精氮的正常供給對(duì)整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)穩(wěn)定有著重要的作用。

1 精氮機(jī)加熱過程故障現(xiàn)狀

普什模具集團(tuán)車間精氮機(jī)分共兩臺(tái),該精氮機(jī)所使用加熱管長(zhǎng)度在1.5 m,安裝時(shí)需將加熱管放進(jìn)加熱套管內(nèi),加熱管長(zhǎng)度較長(zhǎng),安裝后不能保證加熱管與加熱套管不接觸,且加熱管受熱變形經(jīng)常造成加熱管將套管壁燒穿而漏氣。為滿足工藝穩(wěn)定,多組加熱套管都被密封,造成多組加熱絲不能正常工作,甚至有時(shí)達(dá)到一旦再有加熱管出現(xiàn)故障將造成溫度不能滿足生產(chǎn)需求;根據(jù)2010年的故障次數(shù)統(tǒng)計(jì)平均每月5次。除此,該裝置整體檢修時(shí)需切割開整個(gè)加熱罐,需要電工、鉗工、焊工協(xié)作才能完成,用時(shí)需2~3天時(shí)間才能完成。

2 故障分析

TB100型精氮機(jī)加熱器分為A、B兩個(gè)加熱罐,加熱罐內(nèi)裝有脫氧劑和干燥劑等吸附物質(zhì),習(xí)慣上稱整個(gè)加熱罐為吸附塔,兩個(gè)吸附塔主要是吸取提純后的壓縮空氣中的雜質(zhì),以保證能雜質(zhì)不到1PPM的高純度精氮。該精氮機(jī)加熱管通過固態(tài)繼電器分別控制,因?yàn)樵O(shè)備老化等原因,2010年開始經(jīng)常出現(xiàn)加熱管燒壞加熱套管,而過大電流經(jīng)常影響固態(tài)繼電器正常工作。由于原電路中固態(tài)繼電器和加熱管、套管經(jīng)常損壞。我們通過對(duì)A罐原有加熱管電路圖(見圖1)的分析,認(rèn)為精氮機(jī)加熱罐加熱管線路接法不是很合理,可以從改變電氣圖中的接線方式入手降低設(shè)備故障率。從原有接線圖中可以看出原加熱管為1000 W/根,220 V全壓滿負(fù)荷工作狀態(tài),三根為一組并聯(lián)使用,一個(gè)加熱罐有9根加熱管,共9 kW,測(cè)得每根加熱管電流為4.5 A,每相電流為13.6 A,電流較大。因此電路中的固態(tài)繼電器也容易燒壞,造成溫度波動(dòng)極大。經(jīng)過對(duì)電路中各個(gè)環(huán)節(jié)的檢測(cè),通過數(shù)據(jù)分析和檢修過程中的經(jīng)驗(yàn),我們認(rèn)為該電路沒必要工作在滿負(fù)荷狀態(tài),在滿負(fù)荷狀態(tài)時(shí),電流較大,溫度變化較快,溫控電路對(duì)溫度控制也不是特別理想。結(jié)合上述分析,我們認(rèn)為可以適當(dāng)降低電路的功率,達(dá)到降低電路中的電流,使加熱過程適當(dāng)放緩,減小罐內(nèi)出現(xiàn)較大的溫度波動(dòng)。改造后可使加熱過程更為穩(wěn)定,降低因溫度控制不利出現(xiàn)的問題。

3 電路改造

為了提高材料的強(qiáng)度和抗高溫氧化性,將套管材料由20#鋼改成耐熱鋼管Cr5Mo,以提高焊縫的塑性、韌性和抗裂性。同時(shí)原材料的管壁也較薄。將加熱套管厚度由原來的4 mm增加到6 mm,提高了厚度可以緩解溫度對(duì)材料的氧化速度。這樣可以保證精氮機(jī)長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定運(yùn)行。

由于原加熱電路三組三相并聯(lián)的方式接線,根據(jù)并聯(lián)分流、串聯(lián)分壓的原理,降低加熱管回路中的電壓,可將電路中的電流、功率降低。因此,我們將A罐原接法加熱絲改為兩相并聯(lián),并使用電阻絲為220 V,1 kW,而實(shí)際情況下工作電壓為190 V(見圖2)。將接線圖改造后配合工藝進(jìn)行試驗(yàn),對(duì)精氮機(jī)運(yùn)行狀態(tài)檢查,開機(jī)時(shí)加熱時(shí)間與以前相比有所延長(zhǎng),而在系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行后氮?dú)饧兌韧耆梢赃_(dá)到工藝要求,并且改造后使加熱罐內(nèi)的溫度上升平緩,超溫范圍較小,系統(tǒng)運(yùn)行更為穩(wěn)定。實(shí)測(cè)每根加熱管電流為3.9 A,通過圖2可以看出采用串聯(lián)接法后每根加熱管變?yōu)榱薖=UI=3.9×190=741 W為加熱管原本3/4的負(fù)荷工作狀態(tài),總電流為15.6 A,將原接法的總功率由9 kW降低為6 kW。這樣雖然總電流有所增加,但通過固態(tài)繼電器的電流降低了很多,由于單根加熱管一直處于低壓低負(fù)荷工作狀態(tài),套管也不容易變形,更容易控制溫度,同時(shí)加熱管的使用壽命得到了延長(zhǎng)。通過對(duì)此臺(tái)精氮機(jī)A罐的成功改造,我們對(duì)B罐和另一臺(tái)備用精氮機(jī)也進(jìn)行了類似改造,成功解決了以往經(jīng)常由于加熱絲故障引起的氣體泄漏造成對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)的不利影響。

4 改造結(jié)果

通過對(duì)TB100精氮機(jī)加熱管電路的改造,加熱罐故障有了明顯的減少,基本上沒有出現(xiàn)加熱管將加熱套管燒壞,其它故障也相應(yīng)減少,基本上達(dá)到每月不到一次的維修率。達(dá)到了預(yù)期目的,解決了該設(shè)備長(zhǎng)期存在的缺陷。通過本次改造降低了精氮機(jī)維修成本和生產(chǎn)成本(包括材維修耗材、人工成本、降低電路功率后所節(jié)約的電能、搭手腳架等費(fèi)用)。達(dá)到了對(duì)生產(chǎn)成本的效控制的目的。其經(jīng)濟(jì)效益以每年兩次大修計(jì)算:加熱絲9×900.00≈8100元、耗材及人工費(fèi)用1500.00×2≈3000元、搭腳手架500.00×2≈1000元。電能方面:W=Pt=3×300×24=24600 kW·H(按車間停產(chǎn)大修兩月左右計(jì)算);由于設(shè)備有兩個(gè)加熱罐,共計(jì)節(jié)約電價(jià)約36700元左右(工業(yè)電價(jià)約為0.85元)。共計(jì)約48800.00,有效的降低了生產(chǎn)成本。

5 結(jié)論

我們通過對(duì)PET聚酯切片生產(chǎn)線的TB100型精氮機(jī)中氮?dú)饧訜峁茈娐愤M(jìn)行改造,有效的改善了精氮機(jī)的使用性能,延長(zhǎng)了它的使用壽命,極大的節(jié)約了企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本。

參考文獻(xiàn)

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[2] 章鴻運(yùn),周星南.實(shí)用電工手冊(cè)[M].中國(guó)水利水電出版社,2012.endprint

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