趙一娟
摘 要:宣鋼動(dòng)力廠對(duì)煤氣加壓機(jī)系統(tǒng)實(shí)施PLC技術(shù)控制取代原采用的20世紀(jì)90年代智能化儀表設(shè)置,對(duì)系統(tǒng)的穩(wěn)定性、安全性有很明顯的改善。
關(guān)鍵詞:可編程控制器 工控機(jī) PLC 現(xiàn)場(chǎng)總線 煤氣加壓機(jī)
中圖分類號(hào):TH6 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2014)05 (a)-0062-01
宣鋼焦?fàn)t煤氣“東氣西輸”工程,管道中途設(shè)置了煤氣加壓機(jī),以滿足末端用戶壓力需求。煤氣加壓機(jī)是武漢鼓風(fēng)機(jī)有限公司生產(chǎn)的D200-32型離心鼓風(fēng)機(jī)。作為監(jiān)視、控制生產(chǎn)工藝的儀表自動(dòng)化裝置,主要選用了20世紀(jì)90年代的智能化儀表。整個(gè)儀表系統(tǒng)基本具有檢測(cè)、控制、保護(hù)等功能,但由于產(chǎn)品技術(shù)上的局限性,仍然存在著以下不足:
(1)作為系統(tǒng)的重要參數(shù)煤氣出口壓力未采取自動(dòng)控制方式,人工操作滯后大,不能準(zhǔn)確、及時(shí)地跟隨壓力變化,造成壓力波動(dòng),影響用戶使用。
(2)連鎖保護(hù)功能不完善,且線路復(fù)雜,故障率高,不利于維護(hù)。加壓機(jī)潤(rùn)滑系統(tǒng)的主輔油泵未實(shí)現(xiàn)聯(lián)鎖切換,若油壓突降會(huì)直接導(dǎo)致停車。
(3)各項(xiàng)工藝參數(shù)無(wú)歷史趨勢(shì)記錄,對(duì)機(jī)組的運(yùn)行方式是否經(jīng)濟(jì)無(wú)法分析,發(fā)生故障后不便于查找原因。
根據(jù)目前PLC的現(xiàn)狀,由PLC構(gòu)成的監(jiān)控系統(tǒng)完全可以應(yīng)用到大型離心鼓風(fēng)機(jī)控制中,并且能夠?qū)崿F(xiàn)顯示、控制、報(bào)警、歷史趨勢(shì)、自動(dòng)報(bào)表等功能,從而進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率、保障生產(chǎn)安全和降低工藝能耗。
1 系統(tǒng)控制改造總體思路
1.1 電控部分改造思路
宣鋼焦?fàn)t煤氣鼓風(fēng)機(jī)驅(qū)動(dòng)電機(jī)電源由施耐德公司生產(chǎn)的ATV38系列變頻器提供,通過(guò)4~20 mA信號(hào)來(lái)控制變頻器輸出頻率,改變電機(jī)及鼓風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速,進(jìn)一步改變系統(tǒng)煤氣供出量??刂谱冾l器轉(zhuǎn)速的4~20 mA信號(hào)由武漢市精達(dá)儀表廠生產(chǎn)的XMT5000系列儀表控制,采用手動(dòng)給定信號(hào)。這次改造,把電控系統(tǒng),尤其是變頻器操作和指示全部引入工控機(jī)操作界面,由PLC集中控制,不在單獨(dú)設(shè)置電氣操作柜。
電控部分對(duì)兩個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行改動(dòng),一是把變頻器起、停信號(hào),變頻器轉(zhuǎn)速的4~20 mA信號(hào)等由操作臺(tái)按鈕改為PLC程序控制,如圖1中,變頻器4~20 mA接受信號(hào)端子AI2與PLC輸出卡件相接,轉(zhuǎn)速反饋信號(hào)AO1也發(fā)給PLC輸入卡件。二是對(duì)變頻器的運(yùn)行即鼓風(fēng)機(jī)電機(jī)的運(yùn)行與系統(tǒng)壓力實(shí)現(xiàn)連鎖,利用PID調(diào)節(jié),根據(jù)煤氣系統(tǒng)管網(wǎng)壓力自動(dòng)調(diào)整,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制。
1.2 控制系統(tǒng)改造思路
充分利用西門子S7-300產(chǎn)品功能特點(diǎn)和STEP7、WINCC編程軟件,結(jié)合煤氣加壓機(jī)系統(tǒng)需要,實(shí)現(xiàn)控制系統(tǒng)最大自動(dòng)化,保證設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行。
2 控制方案
2.1 硬件配置
2#加壓機(jī)選用西門子S7-300系列,S7-300屬于模塊式PLC,主要由機(jī)架、CPU 模塊、信號(hào)模塊、功能模塊、接口模塊、通信處理器、電源模塊和編程設(shè)備組成。S7-300的CPU模塊(簡(jiǎn)稱為CPU)都有一個(gè)編程用的RS-485接口,有的有PROFIBUS-DP接口或PtP串行通信接口,可以建立一個(gè)MPI(多點(diǎn)接口)網(wǎng)絡(luò)或DP網(wǎng)絡(luò)。只需要擴(kuò)展一個(gè)機(jī)架,可以使用價(jià)格便宜的IM 365接口模塊對(duì)。數(shù)字量模塊從0號(hào)機(jī)架的4號(hào)槽開(kāi)始,每個(gè)槽位分配4個(gè)字節(jié)的地址,32個(gè)I/O點(diǎn)。模擬量模塊一個(gè)通道占一個(gè)字地址。從IB256 開(kāi)始,給每一個(gè)模擬量模塊分配8個(gè)字。
2.2 軟件設(shè)置
(1)流程圖畫(huà)面。
流程圖畫(huà)面是煤氣加壓站主畫(huà)面,包括整個(gè)煤氣加壓系統(tǒng)三臺(tái)機(jī)組和系統(tǒng)總流程。在該畫(huà)面中,能夠顯示煤氣加壓站總的入口壓力和溫度,出口壓力和溫度,出口瞬間流量和流量累計(jì),還能顯示每臺(tái)壓縮機(jī)運(yùn)行狀態(tài),包括每臺(tái)機(jī)組出口壓力、各部分軸承溫度、振動(dòng)數(shù)值、開(kāi)機(jī)次數(shù)、累計(jì)運(yùn)行時(shí)間以及變頻器運(yùn)行狀態(tài)。在主畫(huà)面中,有9個(gè)按鈕,即:流程、1#機(jī)、2#機(jī)、3#機(jī)、報(bào)警、趨勢(shì)、報(bào)表、圖例、幫助。通過(guò)點(diǎn)按按鈕,可以切換到相應(yīng)畫(huà)面,完成其它操作和監(jiān)視任務(wù)。
(2)報(bào)警畫(huà)面
通過(guò)主畫(huà)面“報(bào)警”按鈕,切換到報(bào)警畫(huà)面。在報(bào)警畫(huà)面中,有系統(tǒng)參數(shù)報(bào)警信息,如供水壓力、煤氣總進(jìn)口壓力、煤氣總出口壓力及CO含量等,也有各機(jī)組自身運(yùn)行狀態(tài)報(bào)警信息。通過(guò)報(bào)警畫(huà)面,還可以對(duì)報(bào)警音響進(jìn)行“試音”和“消音”。對(duì)于報(bào)警信息,系統(tǒng)還設(shè)置了“報(bào)警歸檔”畫(huà)面,通過(guò)報(bào)警畫(huà)面中“報(bào)警記錄”按鈕,可以進(jìn)入“報(bào)警歸檔”畫(huà)面。報(bào)警歸檔是通過(guò)WINCC組件報(bào)警存檔編輯器組態(tài)而成,在報(bào)警歸檔畫(huà)面中,按發(fā)生順序記錄了各項(xiàng)報(bào)警事項(xiàng)和操作事項(xiàng)。這些資料記載真實(shí)反應(yīng)各種報(bào)警和操作,在發(fā)生事故等異常情況,便于分析原因,采取措施,保證設(shè)備在良好狀態(tài)運(yùn)行。
(3)趨勢(shì)畫(huà)面
通過(guò)主畫(huà)面“趨勢(shì)”按鈕,進(jìn)入趨勢(shì)畫(huà)面。趨勢(shì)畫(huà)面是利用WINCC組件變量存檔工具實(shí)現(xiàn)的,通過(guò)變量過(guò)程值存檔,以曲線形式顯示變量過(guò)程值,形成變量趨勢(shì)曲線。在趨勢(shì)畫(huà)面中,顯示公共變量即:煤氣入口/出口溫度、煤氣入口/出口壓力、水壓及CO含量隨時(shí)間變化趨勢(shì),并且根據(jù)要求,可以選擇不同時(shí)間段的變量趨勢(shì)。
3 運(yùn)行效果
該系統(tǒng)自投運(yùn)至今一直運(yùn)行穩(wěn)定,提高了控制水平,徹底解決了2#煤氣加壓機(jī)系統(tǒng)存在的問(wèn)題,減輕了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,減少了維護(hù)的難度,取得了良好的效果。endprint
摘 要:宣鋼動(dòng)力廠對(duì)煤氣加壓機(jī)系統(tǒng)實(shí)施PLC技術(shù)控制取代原采用的20世紀(jì)90年代智能化儀表設(shè)置,對(duì)系統(tǒng)的穩(wěn)定性、安全性有很明顯的改善。
關(guān)鍵詞:可編程控制器 工控機(jī) PLC 現(xiàn)場(chǎng)總線 煤氣加壓機(jī)
中圖分類號(hào):TH6 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2014)05 (a)-0062-01
宣鋼焦?fàn)t煤氣“東氣西輸”工程,管道中途設(shè)置了煤氣加壓機(jī),以滿足末端用戶壓力需求。煤氣加壓機(jī)是武漢鼓風(fēng)機(jī)有限公司生產(chǎn)的D200-32型離心鼓風(fēng)機(jī)。作為監(jiān)視、控制生產(chǎn)工藝的儀表自動(dòng)化裝置,主要選用了20世紀(jì)90年代的智能化儀表。整個(gè)儀表系統(tǒng)基本具有檢測(cè)、控制、保護(hù)等功能,但由于產(chǎn)品技術(shù)上的局限性,仍然存在著以下不足:
(1)作為系統(tǒng)的重要參數(shù)煤氣出口壓力未采取自動(dòng)控制方式,人工操作滯后大,不能準(zhǔn)確、及時(shí)地跟隨壓力變化,造成壓力波動(dòng),影響用戶使用。
(2)連鎖保護(hù)功能不完善,且線路復(fù)雜,故障率高,不利于維護(hù)。加壓機(jī)潤(rùn)滑系統(tǒng)的主輔油泵未實(shí)現(xiàn)聯(lián)鎖切換,若油壓突降會(huì)直接導(dǎo)致停車。
(3)各項(xiàng)工藝參數(shù)無(wú)歷史趨勢(shì)記錄,對(duì)機(jī)組的運(yùn)行方式是否經(jīng)濟(jì)無(wú)法分析,發(fā)生故障后不便于查找原因。
根據(jù)目前PLC的現(xiàn)狀,由PLC構(gòu)成的監(jiān)控系統(tǒng)完全可以應(yīng)用到大型離心鼓風(fēng)機(jī)控制中,并且能夠?qū)崿F(xiàn)顯示、控制、報(bào)警、歷史趨勢(shì)、自動(dòng)報(bào)表等功能,從而進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率、保障生產(chǎn)安全和降低工藝能耗。
1 系統(tǒng)控制改造總體思路
1.1 電控部分改造思路
宣鋼焦?fàn)t煤氣鼓風(fēng)機(jī)驅(qū)動(dòng)電機(jī)電源由施耐德公司生產(chǎn)的ATV38系列變頻器提供,通過(guò)4~20 mA信號(hào)來(lái)控制變頻器輸出頻率,改變電機(jī)及鼓風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速,進(jìn)一步改變系統(tǒng)煤氣供出量??刂谱冾l器轉(zhuǎn)速的4~20 mA信號(hào)由武漢市精達(dá)儀表廠生產(chǎn)的XMT5000系列儀表控制,采用手動(dòng)給定信號(hào)。這次改造,把電控系統(tǒng),尤其是變頻器操作和指示全部引入工控機(jī)操作界面,由PLC集中控制,不在單獨(dú)設(shè)置電氣操作柜。
電控部分對(duì)兩個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行改動(dòng),一是把變頻器起、停信號(hào),變頻器轉(zhuǎn)速的4~20 mA信號(hào)等由操作臺(tái)按鈕改為PLC程序控制,如圖1中,變頻器4~20 mA接受信號(hào)端子AI2與PLC輸出卡件相接,轉(zhuǎn)速反饋信號(hào)AO1也發(fā)給PLC輸入卡件。二是對(duì)變頻器的運(yùn)行即鼓風(fēng)機(jī)電機(jī)的運(yùn)行與系統(tǒng)壓力實(shí)現(xiàn)連鎖,利用PID調(diào)節(jié),根據(jù)煤氣系統(tǒng)管網(wǎng)壓力自動(dòng)調(diào)整,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制。
1.2 控制系統(tǒng)改造思路
充分利用西門子S7-300產(chǎn)品功能特點(diǎn)和STEP7、WINCC編程軟件,結(jié)合煤氣加壓機(jī)系統(tǒng)需要,實(shí)現(xiàn)控制系統(tǒng)最大自動(dòng)化,保證設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行。
2 控制方案
2.1 硬件配置
2#加壓機(jī)選用西門子S7-300系列,S7-300屬于模塊式PLC,主要由機(jī)架、CPU 模塊、信號(hào)模塊、功能模塊、接口模塊、通信處理器、電源模塊和編程設(shè)備組成。S7-300的CPU模塊(簡(jiǎn)稱為CPU)都有一個(gè)編程用的RS-485接口,有的有PROFIBUS-DP接口或PtP串行通信接口,可以建立一個(gè)MPI(多點(diǎn)接口)網(wǎng)絡(luò)或DP網(wǎng)絡(luò)。只需要擴(kuò)展一個(gè)機(jī)架,可以使用價(jià)格便宜的IM 365接口模塊對(duì)。數(shù)字量模塊從0號(hào)機(jī)架的4號(hào)槽開(kāi)始,每個(gè)槽位分配4個(gè)字節(jié)的地址,32個(gè)I/O點(diǎn)。模擬量模塊一個(gè)通道占一個(gè)字地址。從IB256 開(kāi)始,給每一個(gè)模擬量模塊分配8個(gè)字。
2.2 軟件設(shè)置
(1)流程圖畫(huà)面。
流程圖畫(huà)面是煤氣加壓站主畫(huà)面,包括整個(gè)煤氣加壓系統(tǒng)三臺(tái)機(jī)組和系統(tǒng)總流程。在該畫(huà)面中,能夠顯示煤氣加壓站總的入口壓力和溫度,出口壓力和溫度,出口瞬間流量和流量累計(jì),還能顯示每臺(tái)壓縮機(jī)運(yùn)行狀態(tài),包括每臺(tái)機(jī)組出口壓力、各部分軸承溫度、振動(dòng)數(shù)值、開(kāi)機(jī)次數(shù)、累計(jì)運(yùn)行時(shí)間以及變頻器運(yùn)行狀態(tài)。在主畫(huà)面中,有9個(gè)按鈕,即:流程、1#機(jī)、2#機(jī)、3#機(jī)、報(bào)警、趨勢(shì)、報(bào)表、圖例、幫助。通過(guò)點(diǎn)按按鈕,可以切換到相應(yīng)畫(huà)面,完成其它操作和監(jiān)視任務(wù)。
(2)報(bào)警畫(huà)面
通過(guò)主畫(huà)面“報(bào)警”按鈕,切換到報(bào)警畫(huà)面。在報(bào)警畫(huà)面中,有系統(tǒng)參數(shù)報(bào)警信息,如供水壓力、煤氣總進(jìn)口壓力、煤氣總出口壓力及CO含量等,也有各機(jī)組自身運(yùn)行狀態(tài)報(bào)警信息。通過(guò)報(bào)警畫(huà)面,還可以對(duì)報(bào)警音響進(jìn)行“試音”和“消音”。對(duì)于報(bào)警信息,系統(tǒng)還設(shè)置了“報(bào)警歸檔”畫(huà)面,通過(guò)報(bào)警畫(huà)面中“報(bào)警記錄”按鈕,可以進(jìn)入“報(bào)警歸檔”畫(huà)面。報(bào)警歸檔是通過(guò)WINCC組件報(bào)警存檔編輯器組態(tài)而成,在報(bào)警歸檔畫(huà)面中,按發(fā)生順序記錄了各項(xiàng)報(bào)警事項(xiàng)和操作事項(xiàng)。這些資料記載真實(shí)反應(yīng)各種報(bào)警和操作,在發(fā)生事故等異常情況,便于分析原因,采取措施,保證設(shè)備在良好狀態(tài)運(yùn)行。
(3)趨勢(shì)畫(huà)面
通過(guò)主畫(huà)面“趨勢(shì)”按鈕,進(jìn)入趨勢(shì)畫(huà)面。趨勢(shì)畫(huà)面是利用WINCC組件變量存檔工具實(shí)現(xiàn)的,通過(guò)變量過(guò)程值存檔,以曲線形式顯示變量過(guò)程值,形成變量趨勢(shì)曲線。在趨勢(shì)畫(huà)面中,顯示公共變量即:煤氣入口/出口溫度、煤氣入口/出口壓力、水壓及CO含量隨時(shí)間變化趨勢(shì),并且根據(jù)要求,可以選擇不同時(shí)間段的變量趨勢(shì)。
3 運(yùn)行效果
該系統(tǒng)自投運(yùn)至今一直運(yùn)行穩(wěn)定,提高了控制水平,徹底解決了2#煤氣加壓機(jī)系統(tǒng)存在的問(wèn)題,減輕了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,減少了維護(hù)的難度,取得了良好的效果。endprint
摘 要:宣鋼動(dòng)力廠對(duì)煤氣加壓機(jī)系統(tǒng)實(shí)施PLC技術(shù)控制取代原采用的20世紀(jì)90年代智能化儀表設(shè)置,對(duì)系統(tǒng)的穩(wěn)定性、安全性有很明顯的改善。
關(guān)鍵詞:可編程控制器 工控機(jī) PLC 現(xiàn)場(chǎng)總線 煤氣加壓機(jī)
中圖分類號(hào):TH6 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2014)05 (a)-0062-01
宣鋼焦?fàn)t煤氣“東氣西輸”工程,管道中途設(shè)置了煤氣加壓機(jī),以滿足末端用戶壓力需求。煤氣加壓機(jī)是武漢鼓風(fēng)機(jī)有限公司生產(chǎn)的D200-32型離心鼓風(fēng)機(jī)。作為監(jiān)視、控制生產(chǎn)工藝的儀表自動(dòng)化裝置,主要選用了20世紀(jì)90年代的智能化儀表。整個(gè)儀表系統(tǒng)基本具有檢測(cè)、控制、保護(hù)等功能,但由于產(chǎn)品技術(shù)上的局限性,仍然存在著以下不足:
(1)作為系統(tǒng)的重要參數(shù)煤氣出口壓力未采取自動(dòng)控制方式,人工操作滯后大,不能準(zhǔn)確、及時(shí)地跟隨壓力變化,造成壓力波動(dòng),影響用戶使用。
(2)連鎖保護(hù)功能不完善,且線路復(fù)雜,故障率高,不利于維護(hù)。加壓機(jī)潤(rùn)滑系統(tǒng)的主輔油泵未實(shí)現(xiàn)聯(lián)鎖切換,若油壓突降會(huì)直接導(dǎo)致停車。
(3)各項(xiàng)工藝參數(shù)無(wú)歷史趨勢(shì)記錄,對(duì)機(jī)組的運(yùn)行方式是否經(jīng)濟(jì)無(wú)法分析,發(fā)生故障后不便于查找原因。
根據(jù)目前PLC的現(xiàn)狀,由PLC構(gòu)成的監(jiān)控系統(tǒng)完全可以應(yīng)用到大型離心鼓風(fēng)機(jī)控制中,并且能夠?qū)崿F(xiàn)顯示、控制、報(bào)警、歷史趨勢(shì)、自動(dòng)報(bào)表等功能,從而進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率、保障生產(chǎn)安全和降低工藝能耗。
1 系統(tǒng)控制改造總體思路
1.1 電控部分改造思路
宣鋼焦?fàn)t煤氣鼓風(fēng)機(jī)驅(qū)動(dòng)電機(jī)電源由施耐德公司生產(chǎn)的ATV38系列變頻器提供,通過(guò)4~20 mA信號(hào)來(lái)控制變頻器輸出頻率,改變電機(jī)及鼓風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速,進(jìn)一步改變系統(tǒng)煤氣供出量。控制變頻器轉(zhuǎn)速的4~20 mA信號(hào)由武漢市精達(dá)儀表廠生產(chǎn)的XMT5000系列儀表控制,采用手動(dòng)給定信號(hào)。這次改造,把電控系統(tǒng),尤其是變頻器操作和指示全部引入工控機(jī)操作界面,由PLC集中控制,不在單獨(dú)設(shè)置電氣操作柜。
電控部分對(duì)兩個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行改動(dòng),一是把變頻器起、停信號(hào),變頻器轉(zhuǎn)速的4~20 mA信號(hào)等由操作臺(tái)按鈕改為PLC程序控制,如圖1中,變頻器4~20 mA接受信號(hào)端子AI2與PLC輸出卡件相接,轉(zhuǎn)速反饋信號(hào)AO1也發(fā)給PLC輸入卡件。二是對(duì)變頻器的運(yùn)行即鼓風(fēng)機(jī)電機(jī)的運(yùn)行與系統(tǒng)壓力實(shí)現(xiàn)連鎖,利用PID調(diào)節(jié),根據(jù)煤氣系統(tǒng)管網(wǎng)壓力自動(dòng)調(diào)整,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制。
1.2 控制系統(tǒng)改造思路
充分利用西門子S7-300產(chǎn)品功能特點(diǎn)和STEP7、WINCC編程軟件,結(jié)合煤氣加壓機(jī)系統(tǒng)需要,實(shí)現(xiàn)控制系統(tǒng)最大自動(dòng)化,保證設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行。
2 控制方案
2.1 硬件配置
2#加壓機(jī)選用西門子S7-300系列,S7-300屬于模塊式PLC,主要由機(jī)架、CPU 模塊、信號(hào)模塊、功能模塊、接口模塊、通信處理器、電源模塊和編程設(shè)備組成。S7-300的CPU模塊(簡(jiǎn)稱為CPU)都有一個(gè)編程用的RS-485接口,有的有PROFIBUS-DP接口或PtP串行通信接口,可以建立一個(gè)MPI(多點(diǎn)接口)網(wǎng)絡(luò)或DP網(wǎng)絡(luò)。只需要擴(kuò)展一個(gè)機(jī)架,可以使用價(jià)格便宜的IM 365接口模塊對(duì)。數(shù)字量模塊從0號(hào)機(jī)架的4號(hào)槽開(kāi)始,每個(gè)槽位分配4個(gè)字節(jié)的地址,32個(gè)I/O點(diǎn)。模擬量模塊一個(gè)通道占一個(gè)字地址。從IB256 開(kāi)始,給每一個(gè)模擬量模塊分配8個(gè)字。
2.2 軟件設(shè)置
(1)流程圖畫(huà)面。
流程圖畫(huà)面是煤氣加壓站主畫(huà)面,包括整個(gè)煤氣加壓系統(tǒng)三臺(tái)機(jī)組和系統(tǒng)總流程。在該畫(huà)面中,能夠顯示煤氣加壓站總的入口壓力和溫度,出口壓力和溫度,出口瞬間流量和流量累計(jì),還能顯示每臺(tái)壓縮機(jī)運(yùn)行狀態(tài),包括每臺(tái)機(jī)組出口壓力、各部分軸承溫度、振動(dòng)數(shù)值、開(kāi)機(jī)次數(shù)、累計(jì)運(yùn)行時(shí)間以及變頻器運(yùn)行狀態(tài)。在主畫(huà)面中,有9個(gè)按鈕,即:流程、1#機(jī)、2#機(jī)、3#機(jī)、報(bào)警、趨勢(shì)、報(bào)表、圖例、幫助。通過(guò)點(diǎn)按按鈕,可以切換到相應(yīng)畫(huà)面,完成其它操作和監(jiān)視任務(wù)。
(2)報(bào)警畫(huà)面
通過(guò)主畫(huà)面“報(bào)警”按鈕,切換到報(bào)警畫(huà)面。在報(bào)警畫(huà)面中,有系統(tǒng)參數(shù)報(bào)警信息,如供水壓力、煤氣總進(jìn)口壓力、煤氣總出口壓力及CO含量等,也有各機(jī)組自身運(yùn)行狀態(tài)報(bào)警信息。通過(guò)報(bào)警畫(huà)面,還可以對(duì)報(bào)警音響進(jìn)行“試音”和“消音”。對(duì)于報(bào)警信息,系統(tǒng)還設(shè)置了“報(bào)警歸檔”畫(huà)面,通過(guò)報(bào)警畫(huà)面中“報(bào)警記錄”按鈕,可以進(jìn)入“報(bào)警歸檔”畫(huà)面。報(bào)警歸檔是通過(guò)WINCC組件報(bào)警存檔編輯器組態(tài)而成,在報(bào)警歸檔畫(huà)面中,按發(fā)生順序記錄了各項(xiàng)報(bào)警事項(xiàng)和操作事項(xiàng)。這些資料記載真實(shí)反應(yīng)各種報(bào)警和操作,在發(fā)生事故等異常情況,便于分析原因,采取措施,保證設(shè)備在良好狀態(tài)運(yùn)行。
(3)趨勢(shì)畫(huà)面
通過(guò)主畫(huà)面“趨勢(shì)”按鈕,進(jìn)入趨勢(shì)畫(huà)面。趨勢(shì)畫(huà)面是利用WINCC組件變量存檔工具實(shí)現(xiàn)的,通過(guò)變量過(guò)程值存檔,以曲線形式顯示變量過(guò)程值,形成變量趨勢(shì)曲線。在趨勢(shì)畫(huà)面中,顯示公共變量即:煤氣入口/出口溫度、煤氣入口/出口壓力、水壓及CO含量隨時(shí)間變化趨勢(shì),并且根據(jù)要求,可以選擇不同時(shí)間段的變量趨勢(shì)。
3 運(yùn)行效果
該系統(tǒng)自投運(yùn)至今一直運(yùn)行穩(wěn)定,提高了控制水平,徹底解決了2#煤氣加壓機(jī)系統(tǒng)存在的問(wèn)題,減輕了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,減少了維護(hù)的難度,取得了良好的效果。endprint