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φ4400石灰窯窯頂系統(tǒng)結(jié)構(gòu)改進(jìn)設(shè)計(jì)

2014-11-09 06:54周同利
純堿工業(yè) 2014年5期
關(guān)鍵詞:石灰窯窯內(nèi)粉塵

周同利,董 璟

(青島堿業(yè)股份有限公司,山東 青島 266043)

1 φ4400石灰窯窯頂系統(tǒng)結(jié)構(gòu)介紹

石灰窯是利用白煤燃燒放出的熱量來(lái)煅燒石灰石,使石灰石分解生成生石灰和窯氣(C+O2→CO2,CaCO3→CaO+CO2),供純堿生產(chǎn)系統(tǒng)使用,石灰窯使用時(shí)需配備適量的風(fēng),以利于白煤的燃燒。

由吊石斗運(yùn)來(lái)的石灰石和白煤混合物料投入固定料斗內(nèi),然后,窯頂傳動(dòng)部分設(shè)備(滾輪、轉(zhuǎn)動(dòng)料斗、撒石器等)開(kāi)始一塊轉(zhuǎn)動(dòng),下鐘帽打開(kāi),物料由撒石器均勻地撒落到石灰窯內(nèi),物料撒放完畢,下鐘帽關(guān)閉,然后進(jìn)入下一次循環(huán)。

窯頂部分設(shè)備改造前簡(jiǎn)圖如圖1所示。

2 存在的主要問(wèn)題

石灰窯在生產(chǎn)過(guò)程中,要保持一定的壓力,屬微正壓操作,當(dāng)鐘帽打開(kāi)放料時(shí),因微正壓原因,窯氣和部分粉塵會(huì)泄漏到大氣中,造成大氣污染,石灰窯窯頂窯氣和粉塵泄漏,不僅影響周圍的環(huán)境,還帶來(lái)嚴(yán)重環(huán)保問(wèn)題。

窯氣和粉塵主要泄漏點(diǎn)有:

泄漏點(diǎn)1:鐘帽位置,鐘帽打開(kāi)時(shí)泄漏,該處是最主要的泄漏點(diǎn);

泄漏點(diǎn)2:水密封位置,因缺水或者因磨損缺陷造成水流失導(dǎo)致泄漏;

圖1 窯頂部分設(shè)備改造前簡(jiǎn)圖

泄漏點(diǎn)3:油密封槽位置,因窯頂壓力變化導(dǎo)致油溢出或者吸入窯內(nèi),因缺少密封油而造成泄漏;

泄漏點(diǎn)4:投料口位置,該處泄漏很輕微,并且是因?yàn)樾孤c(diǎn)1處泄漏而帶來(lái)的附屬泄漏點(diǎn)。

窯頂傳動(dòng)部分設(shè)備運(yùn)行有時(shí)會(huì)跑偏,產(chǎn)生晃動(dòng),其運(yùn)動(dòng)軌跡成近似橢圓,嚴(yán)重影響設(shè)備運(yùn)行狀況和產(chǎn)生振動(dòng),降低設(shè)備使用壽命。

3 石灰窯窯頂系統(tǒng)結(jié)構(gòu)改進(jìn)設(shè)計(jì)

φ4400石灰窯系統(tǒng)經(jīng)過(guò)多年的運(yùn)行,存在窯氣和粉塵泄漏及跑偏等問(wèn)題,借設(shè)備大修之機(jī),對(duì)石灰窯窯頂系統(tǒng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計(jì)改進(jìn),在公司7#、6#石灰窯已經(jīng)成功實(shí)施,其中7#石灰窯已經(jīng)于2012年3月開(kāi)始投料使用,6#石灰窯于2013年3月開(kāi)始投料使用,取得良好效果,通過(guò)對(duì)窯頂密封的改造,基本解決了窯氣和粉塵泄漏及跑偏等問(wèn)題,創(chuàng)造了良好的環(huán)境效益、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

窯頂部分設(shè)備改造后簡(jiǎn)圖如圖2。

圖2 窯頂部分設(shè)備改造后簡(jiǎn)圖

3.1 油密封槽加深

7#石灰窯在使用過(guò)程中會(huì)造成窯內(nèi)氣體壓力變化,石灰窯頂部設(shè)有密封槽,窯內(nèi)氣體壓力變小時(shí)會(huì)將小部分密封油吸入窯內(nèi),窯內(nèi)氣體壓力變大時(shí)會(huì)將小部分密封油吹出石灰窯外,造成密封用油量減少,當(dāng)累計(jì)到一定程度時(shí),就需要操作工人及時(shí)補(bǔ)充密封油量。

石灰窯頂高37.4m,且密封槽在內(nèi)側(cè),外側(cè)還有轉(zhuǎn)動(dòng)料斗和轉(zhuǎn)動(dòng)滾輪等設(shè)備,操作極為不便,且存在一定的安全隱患。

將7#石灰窯油密封槽深度在原有基礎(chǔ)上加深300mm,使油密封槽深度達(dá)到535mm,并且在油密封槽加沙子增加重量,加深油密封槽深度后,當(dāng)石灰窯內(nèi)氣體微小壓力變化時(shí),由于油密封槽較深,不會(huì)將密封油吸入石灰窯內(nèi)或者吹出石灰窯外,保持油密封槽內(nèi)正常的密封油用量,確保設(shè)備正常使用,操作安全方便。

3.2 油密封槽安裝方式優(yōu)化

油密封槽在安裝過(guò)程中出現(xiàn)一些問(wèn)題,需要改進(jìn):

1)油密封槽最大外圓尺寸為φ1 524,而此時(shí)窯頂軌道需找正已經(jīng)提前安裝上,窯頂軌道上側(cè)位置的內(nèi)徑尺寸為φ1 520,導(dǎo)致油密封槽安裝不下,將油密封槽最大外圓尺寸改加工為φ1 518,小于頂軌道的內(nèi)徑尺寸為φ1 520,既不影響零件結(jié)構(gòu)性能,又保證安裝方便;

2)油密封槽直落在平臺(tái)上,導(dǎo)致安裝時(shí)油密封槽無(wú)法吊裝,沒(méi)有吊裝位置,于是,設(shè)計(jì)吊裝孔,將對(duì)角4個(gè)孔改為M20螺紋孔,吊裝時(shí)裝上吊環(huán)即可使用;

3)油密封槽法蘭孔為56-φ18孔,而下方裝配平臺(tái)板孔為56-M16孔,由于兩零件是分別加工,孔的位置偏差較大,導(dǎo)致螺栓裝不上,將油密封槽其它法蘭孔改為為52-φ20孔,間隙調(diào)整量加大,保證安裝要求。示意如圖3。

圖3 油密封槽安裝方式優(yōu)化簡(jiǎn)圖

3.3 水密封結(jié)構(gòu)取消

因缺水或者因磨損缺陷造成水流失導(dǎo)致泄漏,水密封運(yùn)行一段時(shí)間后,因磨損造成水密封槽損壞,水直接流失了,根本沒(méi)有密封作用,運(yùn)行時(shí)該處直接向外冒氣,水密封基本失效。

于是,將泄漏點(diǎn)2水密封位置取消,將固定料斗直接安裝到轉(zhuǎn)動(dòng)料斗上,因取消了該處密封,當(dāng)然也就沒(méi)有了泄漏問(wèn)題,該處的安裝結(jié)構(gòu)則重新設(shè)計(jì),確保改進(jìn)后的結(jié)構(gòu)合理。

3.4 雙鐘帽結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)

將現(xiàn)在使用的單鐘帽結(jié)構(gòu)改成雙鐘帽結(jié)構(gòu),如圖2窯頂部分設(shè)備改造后簡(jiǎn)圖所示。

由吊石斗運(yùn)來(lái)的物料投入上層料斗內(nèi),然后,窯頂部分設(shè)備(滾輪、轉(zhuǎn)動(dòng)料斗、上層料斗、撒石器等)開(kāi)始一塊轉(zhuǎn)動(dòng),下鐘帽打開(kāi),同時(shí)上鐘帽封閉,物料由撒石器均勻地撒落到石灰窯內(nèi),物料撒放完畢,下鐘帽關(guān)閉,同時(shí)上鐘帽打開(kāi),然后進(jìn)入下一次循環(huán)。

由于是雙鐘帽結(jié)構(gòu),在任何時(shí)間,總有一個(gè)鐘帽成封閉狀態(tài),所以粉塵無(wú)法排出,鐘帽位置的泄漏問(wèn)題完全解決,最主要的泄漏點(diǎn)的泄漏問(wèn)題沒(méi)有了,同時(shí)將上、下鐘帽運(yùn)行協(xié)調(diào)進(jìn)行優(yōu)化,保證運(yùn)行狀態(tài)良好,無(wú)相互干涉現(xiàn)象。

3.5 增加抗偏裝置,保障運(yùn)行不跑偏

增加一套抗偏裝置,減少轉(zhuǎn)動(dòng)料斗運(yùn)行時(shí)的晃動(dòng),保證轉(zhuǎn)動(dòng)料斗運(yùn)動(dòng)軌跡,保證轉(zhuǎn)動(dòng)料斗均勻轉(zhuǎn)動(dòng),避免設(shè)備因晃動(dòng)而帶來(lái)的破壞力等不利影響,保證設(shè)備正常運(yùn)行,同時(shí),避免了因轉(zhuǎn)動(dòng)料斗在運(yùn)行中晃動(dòng)而產(chǎn)生位移,避免油密封槽內(nèi)的密封油因轉(zhuǎn)動(dòng)料斗位移而造成間隙過(guò)大被風(fēng)壓頂出的缺陷,保證了油密封槽的密封效果。

3.6 相互干涉部件處理

7#石灰窯大修時(shí)窯頂設(shè)備重新設(shè)計(jì),取消了水密封結(jié)構(gòu),增加了抗偏裝置,使窯頂?shù)纳蠈恿隙钒惭b在轉(zhuǎn)動(dòng)料斗上,運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)上層料斗隨轉(zhuǎn)動(dòng)料斗一起轉(zhuǎn)動(dòng),上層料斗重1.8噸,原來(lái)的上層料斗有專門(mén)支架支撐,取消了水密封結(jié)構(gòu)后,上層料斗同轉(zhuǎn)動(dòng)料斗重量一同壓在窯頂導(dǎo)軌上,增加傳動(dòng)重量,對(duì)傳動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)生影響,是否滿足傳動(dòng)設(shè)計(jì)要求呢?還有,上層料斗上有一個(gè)突出的人孔結(jié)構(gòu),該突出的人孔結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)突出較大,回轉(zhuǎn)一周會(huì)與窯頂拔氣筒位置相碰,相互干涉,無(wú)法調(diào)試運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備;抗偏裝置六個(gè)支腿安裝位置與原來(lái)的窯頂支架支腿位置相互干涉,無(wú)法安裝;抗偏裝置突出一側(cè)外圓與窯頂拔氣筒位置相互干涉,無(wú)法安裝。

將7#石灰窯窯頂設(shè)備相互干涉部件進(jìn)行了處理:

1)聯(lián)系設(shè)計(jì)院對(duì)傳動(dòng)系統(tǒng)重新校核設(shè)計(jì),核算結(jié)果滿足傳動(dòng)要求;

2)將人孔上的突出把手割下不用,減少突出尺寸,調(diào)試設(shè)備時(shí),將人孔的法蘭蓋局部與拔氣筒相碰位置割去,確保正常運(yùn)行,調(diào)試合格,又要保證改動(dòng)量盡可能小,符合設(shè)備設(shè)計(jì)使用要求,以后設(shè)備制造時(shí)將人孔突出尺寸減少,省去現(xiàn)場(chǎng)調(diào)整時(shí)間;

3)將抗偏裝置六個(gè)支腿安裝位置旋轉(zhuǎn)一定角度,確保六個(gè)支腿不與窯頂其它部件相碰;

4)將拔氣筒相碰位置凹下一定尺寸,確保安裝順利。

3.7 潤(rùn)滑形式改造

窯頂設(shè)備增加了抗偏裝置后,在安裝過(guò)程中發(fā)現(xiàn)抗偏裝置擋住滾輪油杯位置,無(wú)法加油,于是,將滾輪油杯位置增加加長(zhǎng)油杯桿約350mm,將潤(rùn)滑油杯加油點(diǎn)引出到外側(cè),方便加油。

4 經(jīng)濟(jì)效益分析

石灰窯內(nèi)氣溫度130℃,窯頂壓力300Pa,CO2含量40%,石灰窯頂外側(cè)平均氣溫30℃。

窯氣泄漏口簡(jiǎn)圖如圖4。

圖4 窯氣泄漏口簡(jiǎn)圖

按照7#石灰窯為例計(jì)算,按每小時(shí)上料22t,每次1t,也就是每小時(shí)上料22次,于是,計(jì)算每小時(shí)節(jié)約窯氣泄漏量為11.9×22=261.8m3,在石灰窯正常煤石配比的生產(chǎn)狀態(tài)下,生產(chǎn)261.8m3/h窯氣,需分解CaCO30.253t,消耗白煤0.021t。全年消耗石灰石(按照每天24h,每年360天計(jì)算)

0.253t×24×360=2185.92t,價(jià)值15.2萬(wàn)元。

全年消耗白煤

0.021t×24×360=181.44t,價(jià)值18.5萬(wàn)元。

合計(jì)全年可節(jié)約33.7萬(wàn)元。

另外,還可節(jié)省密封油用量,其環(huán)境效益和社會(huì)效益也將是非常大。

5 結(jié) 語(yǔ)

7#石灰窯自投用以來(lái),環(huán)保和節(jié)能效果均相當(dāng)顯著,解決了因窯氣泄漏帶出粉塵而造成的環(huán)境污染問(wèn)題,改善了員工的工作環(huán)境,利于員工的身心健康,有著極大的環(huán)境效益和社會(huì)效益,在創(chuàng)造環(huán)境效益和社會(huì)效益的同時(shí),也給公司帶來(lái)了經(jīng)濟(jì)效益,既解決了揚(yáng)塵,又節(jié)省了窯氣,當(dāng)然節(jié)約了生產(chǎn)窯氣所消耗的石灰石和白煤,節(jié)能減排,符合國(guó)家倡導(dǎo)的節(jié)能減排要求。

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