吳建軍
(新疆眾鑫礦業(yè)股份有限責(zé)任公司 哈密 839000)
新疆哈密地區(qū)發(fā)現(xiàn)中大型銅鎳礦,鎳、銅金屬儲(chǔ)量豐富,圍繞礦床周邊已建起多家選礦廠。新疆有色首先在哈密駱駝圈子建立眾鑫礦業(yè)鎳冶煉廠,隨后建立起和鑫采礦、選礦公司。集團(tuán)公司緊接著整合亞克斯采、選廠,收購(gòu)周邊選廠的鎳精礦產(chǎn)品,為集團(tuán)公司的發(fā)展壯大奠定物質(zhì)基礎(chǔ)。
眾鑫冶煉廠選擇的生產(chǎn)工藝是密閉鼓風(fēng)爐熔煉—臥式轉(zhuǎn)爐吹煉,產(chǎn)品為水淬金屬化高冰鎳。眾鑫冶煉廠于2007年5月投產(chǎn),當(dāng)年投產(chǎn)即打通生產(chǎn)工藝,產(chǎn)出合格產(chǎn)品。當(dāng)時(shí)鼓風(fēng)爐是空氣熔煉??諝馊蹮捲斐晒娘L(fēng)爐床能率低下,前、本床溫度低。金屬產(chǎn)品產(chǎn)量偏低。隨著周邊選廠的增加和擴(kuò)產(chǎn),鎳精礦產(chǎn)品供應(yīng)量大于眾鑫熔煉要求。在這種情況下公司決定上富氧項(xiàng)目,提高鼓風(fēng)爐床能率。2010年下半年進(jìn)行密閉鼓風(fēng)爐富氧熔煉試驗(yàn),經(jīng)過2011~2012年富氧熔煉技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)的探索、總結(jié),目前鼓風(fēng)爐富氧熔煉已經(jīng)方法已經(jīng)成熟。熔煉選擇的鼓渣型為高硅渣。因?yàn)榍捌诳諝馊蹮捑褪歉吖柙x擇這種渣型的目的,就是盡量降低渣含金屬,提高金屬回收率。鼓渣含金屬率與鼓風(fēng)爐選擇的渣型非常重要,同時(shí)與爐溫和投入原料的成分也有很大的關(guān)系。
生產(chǎn)所購(gòu)的金屬原料,目前主要由5家選廠供應(yīng)。分別是和鑫、詳論、東偉、亞克斯和鏡兒泉。這5家選廠的精礦分析如下。表1為2012年化驗(yàn)平均值。
表1 精礦成分一覽表
這五家精礦,都是細(xì)粉狀礦,色澤灰、黑。其中四家含水分一般都在13%~14.5%之間,只有詳論精礦最濕,含水分24.7%。
工藝依據(jù)質(zhì)檢部的各家精礦化驗(yàn)單數(shù)據(jù),進(jìn)行分析、對(duì)比。根據(jù)眾鑫鼓風(fēng)爐的特性進(jìn)行配料,把易熔和難熔精礦以一定比例,進(jìn)行混合,調(diào)配處適合眾鑫礦業(yè)鼓風(fēng)爐的混合精礦。表2為混合后精礦化驗(yàn)結(jié)果。
表2 混合后精礦化驗(yàn)結(jié)果表
從表2中可以看出,調(diào)配后的精礦硫金比2.62左右,硫金比較高,屬于易熔精礦。易熔精礦相應(yīng)熔點(diǎn)較低,熔化速度快,有利于提高鼓風(fēng)爐床能率。低熔點(diǎn)精礦通過控制鼓風(fēng)爐的氧化-還原氣氛,有利于控制低锍品位。
3.1.1 本床
空氣熔煉,本床焦點(diǎn)區(qū)溫度由選擇的渣型決定,和焦炭的質(zhì)量也有很大的關(guān)系。本廠所用的焦炭勉強(qiáng)達(dá)到冶金3級(jí)焦,所以焦點(diǎn)區(qū)溫度偏低。咽喉流出的熔體發(fā)黏,鼓風(fēng)爐風(fēng)口黑,深。從咽喉流出熔體紅亮,經(jīng)測(cè)量,咽喉熔體溫度1100~1200℃,導(dǎo)致鼓風(fēng)爐床能率大約28t/m2d左右。
3.1.2 咽喉溜
咽喉溜是連接本床和前床的溜槽。物料在本床熔化后,沿咽喉溜槽流到前床進(jìn)行澄清分離。空氣熔煉時(shí),床能率低,流出的熔體量小。咽喉溜寬度窄,約120mm,熔體高度約20mm。
3.1.3 前床
前床是熔體澄清分離的場(chǎng)所,是一個(gè)大熔池,眾鑫前床容積約27m3。熔體從一端流入,從另一端流出。前床沒有熱量補(bǔ)充,所以熔體在前床是一個(gè)緩慢散熱過程。熔體溫度低,影響熔體澄清,分離,所以渣含金屬偏高,直接影響冶煉金屬回收率。
3.1.4 渣口
渣口溫度在950~1050℃,渣口熔體流動(dòng)不暢,鼓渣黏。取樣分析結(jié)果,渣含金屬高,Ni(0.17-0.23)+Cu(0.06-0.09)≈0.27%。渣含金屬超標(biāo)0.01各百分點(diǎn),公司要求鼓渣含金屬低于0.26%。
眾鑫礦業(yè)冶煉車間是2007年5月開爐投產(chǎn),因眾鑫沒有特富礦塊,冶金原料主要是粉狀的精礦,塊率低。眾鑫必定氧化氣氛濃,還原氣氛差,不適合高鐵渣,眾鑫熔煉渣型選擇高硅渣來熔煉。經(jīng)過幾年的使用,效果良好,是成熟渣型。所以富氧熔煉伊始鼓風(fēng)爐渣型不變。
富氧熔煉前期鼓風(fēng)爐渣型很好,渣含金屬(0.27%)。
表3
依據(jù)此渣型,進(jìn)行配料。
空氣熔煉時(shí),因鼓風(fēng)爐快率低,料層透氣性不好。焦炭理化指標(biāo)差,焦粉多,發(fā)熱量低。所以熔體溫度低,鼓渣黏,鼓風(fēng)爐所選渣型較好,渣含金屬略高。
東疆鎳金屬儲(chǔ)量豐富,周邊選廠不斷在擴(kuò)產(chǎn),精礦產(chǎn)量年年遞增。眾鑫相應(yīng)也需提高產(chǎn)能,所以上富氧項(xiàng)目,來提高鼓風(fēng)爐床能率。
我廠借鑒喀拉通克銅鎳礦富氧熔煉經(jīng)驗(yàn),喀礦混合氧濃27%~29%之間。眾鑫測(cè)試了25%、27%、30%、33%等混合氧濃情況下,鼓風(fēng)爐熔煉的爐況。隨著混合氧濃的增加,鼓風(fēng)爐床能率不斷提高,風(fēng)口明顯好轉(zhuǎn),紅亮個(gè)數(shù)逐步增加。咽喉流量逐步增大,咽喉熔體溫度也提高了。到33%以后,因鼓風(fēng)爐水套部分水管流水不暢,導(dǎo)致鼓風(fēng)爐端水套燒漏,造成生產(chǎn)事故。因此眾鑫熔煉最后熔煉混合氧濃確定在32%~33%。
焦炭的質(zhì)量對(duì)熔煉爐床能率的影響也很大,高質(zhì)量的焦炭能迅速提高爐溫,穩(wěn)定鼓風(fēng)爐焦點(diǎn)區(qū)。焦炭同時(shí)也是冶煉行業(yè)的一個(gè)非常大的成本項(xiàng)。一級(jí)、二級(jí)冶金焦被其他大煉鋼廠和冶金行業(yè)壟斷,不易購(gòu)買。同時(shí)兼顧冶金成本,眾鑫只能買三級(jí)以下焦炭。因此車間對(duì)焦炭進(jìn)行過篩,提高焦炭快率,減少焦粉入爐來改善熔煉爐爐況。
鼓風(fēng)爐原選渣型硅鐵比0.95∶1,硅鈣比5∶1。我們依據(jù)眾鑫原料的特點(diǎn),調(diào)配精礦,設(shè)計(jì)新的渣型。新渣型硅鐵比0.9∶1~1.05,硅鈣比6~6.5∶1。
表4
試驗(yàn)從2011年初開始到2011年6月結(jié)束,歷時(shí)6個(gè)月。
經(jīng)過反復(fù)的試驗(yàn)比較,總結(jié)得出硅鐵比1∶0.9,硅鈣比5.5~6∶1時(shí)。鼓風(fēng)爐渣型最好,渣含金屬平均值最低。試驗(yàn)結(jié)果具體數(shù)據(jù)見表5。
表5
富氧熔煉,富氧空氣(含氧32%)送入鼓風(fēng)爐以后,焦點(diǎn)區(qū)溫度升高,同時(shí)焦點(diǎn)區(qū)拉長(zhǎng),鼓風(fēng)爐本床溫度明顯提高,咽喉流出的熔體色澤紅里透白,耀眼,測(cè)量溫度在1200~1280C。。本床內(nèi)物料熔化速度明顯加快,咽喉熔體流量增大,鼓風(fēng)爐床能率得到大幅提高,比空氣熔煉提高了40%。床能率達(dá)到49t/m2d左右。
在使用新渣型后,渣熔點(diǎn)提高了,鼓風(fēng)爐本床溫度得到相應(yīng)提高。咽喉熔體溫度上升約100℃。前床、渣口溫度也都提高了,鼓渣黏度減小,渣含金屬大幅降低,金屬回收率得到有效提高。
試驗(yàn)結(jié)束后,從2011年元月至2012年停爐,我們一直采用富氧熔煉。經(jīng)過一年的使用,熔煉爐床能率月平均在48t/m2d,鼓渣含金屬一直保持較低的品位。經(jīng)事實(shí)證明,眾鑫富氧熔煉是成功的。熔煉爐爐溫得到相應(yīng)提升,渣含金屬得到有效降低,金屬回收率得到有效提高。