范榮華
摘 要:隨著朔黃鐵路神華號(hào)、和諧號(hào)交流機(jī)車陸續(xù)上線,產(chǎn)生了大量高次諧波,給同交路運(yùn)輸?shù)腟S4改型直流電力機(jī)車帶來重大影響,造成過電壓吸收電路中的電阻大面積燒損,分析電阻燒損的原因,并提出有效的改進(jìn)措施。
關(guān)鍵詞:SS4改電力機(jī)車;過電壓吸收電路;電阻;電容;高次諧波;燒損;分析;改進(jìn)
引言
朔黃鐵路全長(zhǎng)592公里,橫跨山西、河北兩省,穿越呂梁、太行兩大山區(qū),具有線路坡道大、曲線半徑小、隧道橋梁多的特點(diǎn),鐵路運(yùn)輸處有11臺(tái)SS4改型電力機(jī)車在朔黃鐵路從事煤炭運(yùn)輸。自2013年初朔黃鐵路首批8臺(tái)神華號(hào)交流機(jī)車開始上線運(yùn)營(yíng)起,SS4改直流電力機(jī)車開始零星發(fā)生電阻接線燒斷、電阻變色現(xiàn)象,到2013年6月底,第二批神華號(hào)、和諧號(hào)交流機(jī)車(共計(jì)52臺(tái))投入運(yùn)用后,開始發(fā)生大面積發(fā)生電阻燒斷、電容擊穿故障,甚至引發(fā)功補(bǔ)柜著火,交流機(jī)車產(chǎn)生高次諧波的危害突顯出來了。經(jīng)統(tǒng)計(jì),僅2013年就更換電阻78個(gè)、電壓傳感器12個(gè)、電流互感器4個(gè)、同步變壓器16個(gè),燒斷電阻接線34次,功補(bǔ)柜著火1次,共造成機(jī)車臨碎修184臺(tái)次,大幅度增加了行修作業(yè)人員和機(jī)車乘務(wù)員的工作量,嚴(yán)重影響了列車運(yùn)行安全,干擾了正常運(yùn)輸生產(chǎn)秩序,同時(shí)很大程度上提高了單位機(jī)車維護(hù)保養(yǎng)成本。
為此,朔黃鐵路運(yùn)輸處技術(shù)教育部開始對(duì)過電壓吸收電路燒損的原因進(jìn)行調(diào)查、分析,并提出了相應(yīng)的改造方案,以便從根本上解決交流機(jī)車產(chǎn)生的高次諧波對(duì)直流機(jī)車的危害。
1 過電壓吸收電路燒損原因分析
1.1 過電壓吸收電路工作原理
SS4改電力機(jī)車主電路為單相半控橋式整流電路,在變壓器牽引繞組X1-a1、X2-a2、X3-a3、X4-a4側(cè)分別并聯(lián)一組過電壓吸收回路(由73R與71C、74R與72C、83R與81C、84R與82C組成),利用電容兩端電壓不能突變的特性,有效的抑制操作過電壓和整流換向過電壓。
操作過電壓是當(dāng)主斷路器閉合、斷開時(shí),產(chǎn)生的突變電流使回路電感上產(chǎn)生大電壓,這一電壓與輸入工頻電壓疊加產(chǎn)生過電壓,其特點(diǎn)是持續(xù)時(shí)間短。整流換向過電壓是由于晶閘管的開閉使回路電感上產(chǎn)生大電壓,與輸入工頻電壓疊加產(chǎn)生過電壓,其特點(diǎn)是變化幅值大并且頻繁產(chǎn)生。由此可見,過電壓吸收電路在機(jī)車牽引電路中的地位非常重要,如果該電路發(fā)生問題,將嚴(yán)重危及列車運(yùn)行安全。
1.2 過電壓吸收電路參數(shù)分析
對(duì)SS4改直流電力機(jī)車原過電壓吸收電路中的電阻、電容參數(shù)按照無高次諧波(交流機(jī)車上線前)和產(chǎn)生高次諧波(交流機(jī)車上線后)分別進(jìn)行分析,并進(jìn)行對(duì)比。
1.2.1 在無交流機(jī)車時(shí)
SS4改電力機(jī)車原過電壓吸收電路采用兩個(gè)阻值為6.2Ω、額定功率為600W的電阻并聯(lián)(相當(dāng)于一個(gè)電阻3.1Ω、1200W),電容為18μF。
在接觸網(wǎng)為標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)壓25KV時(shí),牽引變壓器次邊繞組上的電壓U為695V,進(jìn)行如下計(jì)算:
容抗Z=■=■=176.929Ω
過電壓吸收電路阻值R'=■=176.956Ω
電流I=■=5.6A
電阻功率P=I2*R=97.2W
經(jīng)過計(jì)算,正常情況下電阻功率為97.2W,盡管SS4改機(jī)車出廠設(shè)計(jì)有缺陷,導(dǎo)致過電壓吸收電阻安裝位置通風(fēng)狀態(tài)不良,電阻產(chǎn)生的熱量不能及時(shí)散發(fā),但電阻額定功率為1200W,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過97.2W,經(jīng)實(shí)踐驗(yàn)證,在交流機(jī)車投入運(yùn)用以前,直流機(jī)車的過電壓吸收電路是可以滿足機(jī)車運(yùn)行安全需要的。
1.2.2 有交流機(jī)車時(shí)
在黃驊港編組站,對(duì)直流機(jī)車高壓互感器次邊電網(wǎng)波形進(jìn)行測(cè)量發(fā)現(xiàn),在同一區(qū)段,若只有直流機(jī)車時(shí),電網(wǎng)為標(biāo)準(zhǔn)波形;當(dāng)有一臺(tái)交流機(jī)車通過時(shí),電網(wǎng)波形出現(xiàn)輕微畸變;當(dāng)有兩臺(tái)交流機(jī)車同時(shí)通過時(shí),電網(wǎng)波形畸變加??;當(dāng)前后左右均有交流機(jī)車運(yùn)行時(shí),電網(wǎng)波形發(fā)生嚴(yán)重畸變,由此可見,在同一區(qū)段內(nèi),交流機(jī)車越多,產(chǎn)生的諧波越復(fù)雜,高次諧波越多。
由于機(jī)車運(yùn)行過程中,同一區(qū)段有多少臺(tái)交流機(jī)車無法確定,造成接觸網(wǎng)內(nèi)的高次諧波極其復(fù)雜,無法真實(shí)的、詳細(xì)的進(jìn)行計(jì)算??梢约俣硶r(shí)刻在接觸網(wǎng)中只存在一種頻率高次諧波,其頻率值在10次(基波為50HZ,10次為500HZ)到50次(2000HZ)之間,查閱相關(guān)技術(shù)資料,高次諧波約占諧波總量的10%-20%,取15%進(jìn)行討論。
當(dāng)為10次諧波時(shí),經(jīng)計(jì)算,容抗Z=17.693Ω;過電壓吸收電路阻值R=17.963Ω,電流I=54.72A,按10次諧波占諧波總量的15%計(jì)算,I=54.72*15%+5.6*85%=12.968A,通過單個(gè)電阻電流為I/2=6.484A,產(chǎn)生的功率P=521.32W,同理就算出10次諧波到50次諧波區(qū)間內(nèi)的電流、功率值,并制定如表1:
表1
通過表1可以看出,隨著諧波頻次的升高,回路中的電流增加,電阻消耗的功率也不斷加大,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了額定功率1200W(2個(gè)600W電阻并聯(lián))。原車電阻結(jié)構(gòu)為電阻絲纏繞在陶瓷上,外部為鋁殼結(jié)構(gòu),中間用石英砂填充,隨著高次諧波的增加,電阻絲的溫度可以達(dá)到1000℃以上,而鋁殼的熔點(diǎn)為660℃,電阻絲的熱量通過石英砂(熔點(diǎn)1700℃左右)不斷傳遞到鋁殼上,因此會(huì)引發(fā)電阻變色、燒斷故障的發(fā)生。
2 改進(jìn)措施
從上文分析可以看出,交流機(jī)車產(chǎn)生的高次諧波對(duì)直流機(jī)車的過電壓吸收電路造成重大影響,會(huì)導(dǎo)致電阻鋁殼變色、熔化,產(chǎn)生的鋁熔渣可能將下方的功補(bǔ)柜內(nèi)的線路、設(shè)備燒損;電阻發(fā)熱產(chǎn)生的高溫?zé)o法及時(shí)散發(fā)出去,可能將電阻接線引燃,這些都嚴(yán)重危及了行車安全。下面,將從原理圖、電阻、隔熱、電阻連接線、線路保護(hù)五個(gè)方面對(duì)過電壓吸收電路進(jìn)行改進(jìn)。
2.1 改進(jìn)原理圖
圖1 改進(jìn)后的過電壓吸收電路原理圖endprint
同原過電壓吸收電路相比,將原來2個(gè)6.2Ω/600W的鋁制電阻更換為3個(gè)9.3Ω/3000W的特制線繞電阻,減少了通過每個(gè)電阻的電流,提高了電阻可以消耗的功率,而且沒有改變總電路中電阻阻值特性(改造前后電阻阻值均為3.1Ω)。在電路中增加一個(gè)快速熔斷器(F1、F2、F3、F4),一旦發(fā)生電容擊穿、回路中電流突然增大等異常情況時(shí),可以在短時(shí)間能將電路斷開,保護(hù)電阻和電路,防止故障擴(kuò)大。
2.2 用新型的線繞電阻代替原鋁殼電阻
新型的線繞電阻表面噴涂一種專用散熱涂料,能夠增加電阻表面熱量25%以上輻射;加長(zhǎng)了電阻的長(zhǎng)度,增加了散熱面積;增加了電阻的數(shù)量,分擔(dān)了熱量;新電阻能夠承受600℃以上的高溫,具有良好的耐熱性能。在環(huán)境溫度為17℃時(shí),對(duì)新型線繞電阻通過電流能力檢測(cè)試驗(yàn)情況如表2:
表2
通過高次諧波計(jì)算可以看出,當(dāng)為50次諧波時(shí),電路中總電流為36.128A,被3個(gè)9.3Ω/3000W的電阻分流后,通過每個(gè)電阻的電流為12.042A,根據(jù)新型電阻通過能力檢測(cè)試驗(yàn)情況,此時(shí)電阻溫度應(yīng)為334℃左右,考慮環(huán)境溫度、機(jī)車內(nèi)密閉空間的影響,電阻表面溫度能控制在400℃左右,而電阻最高能承受600℃以上的高溫,因此新型電阻可以滿足工作要求。
由于新型的線繞電阻本身的特性,即使電阻燒斷,電阻表面的電阻絲會(huì)像彈簧一樣自動(dòng)收縮,不會(huì)對(duì)機(jī)車的其他線路、設(shè)備造成影響。
2.3 采取隔熱、絕緣措施
隨著運(yùn)營(yíng)的神華號(hào)、和諧號(hào)交流機(jī)車不斷增加,直流機(jī)車的過電壓吸收電路不可避免的要吸收很多過電壓,吸收的過電壓要在電阻上以熱能的方式消耗,造成電阻發(fā)熱。為了防止電阻在吸收諧波時(shí)產(chǎn)生的熱輻射,對(duì)周邊電子設(shè)備和線路產(chǎn)生影響,在電阻安裝支架的底部、側(cè)面安裝隔熱板,隔熱板的主要成分為耐熱、隔熱、不易燃燒的石棉,通過加裝隔熱板將功補(bǔ)柜內(nèi)的溫度控制在允許范圍內(nèi)。
將電阻安裝在支架的10mm環(huán)氧樹脂絕緣板上,提高了電阻的電氣絕緣性能,防止電阻燒斷后,造成接地、短路故障的發(fā)生。
2.4 提高電阻連接線性能
將電阻連接線由原來的2.5mm2/1000V更換為4mm2/3000V的機(jī)車專用線,增大電流的通過容量;將電阻連接線的線鼻子由8mm2更換為16mm2,增大與變壓器銅排X1、X2、X3、X4的接觸面;重新設(shè)置電阻接線的走線通道,將走線通道設(shè)置在隔熱板下方,即可以避免電阻接線受電阻高溫的影響,又可以避免功補(bǔ)柜內(nèi)接線互相影響;在接線頭處安裝耐高溫套管,以避免電阻接線頭部受電阻高溫?zé)崃枯椛涞挠绊憽?/p>
2.5 在過電壓吸收電路中加裝快速熔斷器
當(dāng)多臺(tái)交流機(jī)車同時(shí)接近直流機(jī)車時(shí),大量高次諧波同時(shí)進(jìn)入接觸網(wǎng),造成過電壓瞬間增大,可能將電容擊穿,此時(shí)變壓器次邊電壓695V全部作用在電阻兩端,通過電阻的電流將達(dá)到300A以上,電阻的溫度必將在短時(shí)間能達(dá)到極致,具有重大火災(zāi)安全隱患。
在過電壓吸收電路中加裝一個(gè)快速熔斷器,它的動(dòng)作參數(shù)為最大電流36A,最大電壓1000V,當(dāng)發(fā)生電容擊穿短路故障時(shí),過電壓吸收電路中的電流瞬間達(dá)到300A時(shí),熔斷器可以快速熔斷,將電路斷開,防止電阻長(zhǎng)時(shí)間通過大電流,發(fā)生火災(zāi)事故。
3 對(duì)改進(jìn)措施的有效性進(jìn)行檢驗(yàn)
朔黃鐵路的神池南站、肅寧北站、黃驊港站三大編組站內(nèi),每天均有大量神華號(hào)、和諧號(hào)交流機(jī)車到達(dá)、轉(zhuǎn)線、編組、發(fā)車,產(chǎn)生的諧波最為復(fù)雜,運(yùn)行條件最為惡劣,改造后的SS4改1175機(jī)車在該三大編組站運(yùn)行情況,最能反映出改進(jìn)措施的效果。
安排專人在三大編組站,對(duì)改造后的機(jī)車運(yùn)行情況進(jìn)行觀察和測(cè)量,具體檢測(cè)情況如表3:
表3
經(jīng)過半個(gè)月的跟車檢測(cè)發(fā)現(xiàn),電阻表面最高溫度為365℃,在電阻允許最高溫度范圍內(nèi);電阻表面溫度達(dá)到300℃的概率為31.3%,發(fā)生的頻率不是太高;快速熔斷器紅色保護(hù)按鈕未跳出,說明電路中的電容未發(fā)生擊穿故障;環(huán)氧樹脂絕緣板、石棉隔熱板未發(fā)生變色等異常情況,說明改進(jìn)裝置內(nèi)部溫度不是太高,在允許范圍內(nèi);電阻接線接頭、線路未發(fā)生老化、燒焦故障,說明隔熱效果明顯、新?lián)Q電阻接線滿足使用要求。因此,此次改進(jìn)措施是有效的,可以在其他SS4改電力機(jī)車進(jìn)行推廣使用。
4 結(jié)束語
隨著朔黃鐵路擴(kuò)能改造工程的不斷推進(jìn),運(yùn)量逐年進(jìn)行攀升,神華號(hào)、和諧號(hào)交流機(jī)車將不斷增加,必將產(chǎn)生更多的高次諧波,使諧波問題更加復(fù)雜。在當(dāng)前交流機(jī)車高次諧波無法消除的情況下,只有對(duì)直流電力機(jī)車的過電壓吸收電路進(jìn)行有效改進(jìn),才能抵御高次諧波對(duì)直流機(jī)車的沖擊影響。目前,朔黃鐵路運(yùn)輸處的11臺(tái)SS4改電力機(jī)車中有7臺(tái)進(jìn)行了改造,改造后的機(jī)車未發(fā)生過電壓吸收電路故障情況,從根本上保證了鐵路運(yùn)輸生產(chǎn)的安全。
參考文獻(xiàn)
[1]王奇鐘.韶山4型電力機(jī)車操縱與保養(yǎng)[M].中國(guó)鐵道出版社,2009.
[2]楊兆坤.韶山4型電力機(jī)車乘務(wù)員[M].中國(guó)鐵道出版社,2008.
[3]閆永革.機(jī)車乘務(wù)員通用知識(shí)[M].中國(guó)鐵道出版社,2011.endprint
同原過電壓吸收電路相比,將原來2個(gè)6.2Ω/600W的鋁制電阻更換為3個(gè)9.3Ω/3000W的特制線繞電阻,減少了通過每個(gè)電阻的電流,提高了電阻可以消耗的功率,而且沒有改變總電路中電阻阻值特性(改造前后電阻阻值均為3.1Ω)。在電路中增加一個(gè)快速熔斷器(F1、F2、F3、F4),一旦發(fā)生電容擊穿、回路中電流突然增大等異常情況時(shí),可以在短時(shí)間能將電路斷開,保護(hù)電阻和電路,防止故障擴(kuò)大。
2.2 用新型的線繞電阻代替原鋁殼電阻
新型的線繞電阻表面噴涂一種專用散熱涂料,能夠增加電阻表面熱量25%以上輻射;加長(zhǎng)了電阻的長(zhǎng)度,增加了散熱面積;增加了電阻的數(shù)量,分擔(dān)了熱量;新電阻能夠承受600℃以上的高溫,具有良好的耐熱性能。在環(huán)境溫度為17℃時(shí),對(duì)新型線繞電阻通過電流能力檢測(cè)試驗(yàn)情況如表2:
表2
通過高次諧波計(jì)算可以看出,當(dāng)為50次諧波時(shí),電路中總電流為36.128A,被3個(gè)9.3Ω/3000W的電阻分流后,通過每個(gè)電阻的電流為12.042A,根據(jù)新型電阻通過能力檢測(cè)試驗(yàn)情況,此時(shí)電阻溫度應(yīng)為334℃左右,考慮環(huán)境溫度、機(jī)車內(nèi)密閉空間的影響,電阻表面溫度能控制在400℃左右,而電阻最高能承受600℃以上的高溫,因此新型電阻可以滿足工作要求。
由于新型的線繞電阻本身的特性,即使電阻燒斷,電阻表面的電阻絲會(huì)像彈簧一樣自動(dòng)收縮,不會(huì)對(duì)機(jī)車的其他線路、設(shè)備造成影響。
2.3 采取隔熱、絕緣措施
隨著運(yùn)營(yíng)的神華號(hào)、和諧號(hào)交流機(jī)車不斷增加,直流機(jī)車的過電壓吸收電路不可避免的要吸收很多過電壓,吸收的過電壓要在電阻上以熱能的方式消耗,造成電阻發(fā)熱。為了防止電阻在吸收諧波時(shí)產(chǎn)生的熱輻射,對(duì)周邊電子設(shè)備和線路產(chǎn)生影響,在電阻安裝支架的底部、側(cè)面安裝隔熱板,隔熱板的主要成分為耐熱、隔熱、不易燃燒的石棉,通過加裝隔熱板將功補(bǔ)柜內(nèi)的溫度控制在允許范圍內(nèi)。
將電阻安裝在支架的10mm環(huán)氧樹脂絕緣板上,提高了電阻的電氣絕緣性能,防止電阻燒斷后,造成接地、短路故障的發(fā)生。
2.4 提高電阻連接線性能
將電阻連接線由原來的2.5mm2/1000V更換為4mm2/3000V的機(jī)車專用線,增大電流的通過容量;將電阻連接線的線鼻子由8mm2更換為16mm2,增大與變壓器銅排X1、X2、X3、X4的接觸面;重新設(shè)置電阻接線的走線通道,將走線通道設(shè)置在隔熱板下方,即可以避免電阻接線受電阻高溫的影響,又可以避免功補(bǔ)柜內(nèi)接線互相影響;在接線頭處安裝耐高溫套管,以避免電阻接線頭部受電阻高溫?zé)崃枯椛涞挠绊憽?/p>
2.5 在過電壓吸收電路中加裝快速熔斷器
當(dāng)多臺(tái)交流機(jī)車同時(shí)接近直流機(jī)車時(shí),大量高次諧波同時(shí)進(jìn)入接觸網(wǎng),造成過電壓瞬間增大,可能將電容擊穿,此時(shí)變壓器次邊電壓695V全部作用在電阻兩端,通過電阻的電流將達(dá)到300A以上,電阻的溫度必將在短時(shí)間能達(dá)到極致,具有重大火災(zāi)安全隱患。
在過電壓吸收電路中加裝一個(gè)快速熔斷器,它的動(dòng)作參數(shù)為最大電流36A,最大電壓1000V,當(dāng)發(fā)生電容擊穿短路故障時(shí),過電壓吸收電路中的電流瞬間達(dá)到300A時(shí),熔斷器可以快速熔斷,將電路斷開,防止電阻長(zhǎng)時(shí)間通過大電流,發(fā)生火災(zāi)事故。
3 對(duì)改進(jìn)措施的有效性進(jìn)行檢驗(yàn)
朔黃鐵路的神池南站、肅寧北站、黃驊港站三大編組站內(nèi),每天均有大量神華號(hào)、和諧號(hào)交流機(jī)車到達(dá)、轉(zhuǎn)線、編組、發(fā)車,產(chǎn)生的諧波最為復(fù)雜,運(yùn)行條件最為惡劣,改造后的SS4改1175機(jī)車在該三大編組站運(yùn)行情況,最能反映出改進(jìn)措施的效果。
安排專人在三大編組站,對(duì)改造后的機(jī)車運(yùn)行情況進(jìn)行觀察和測(cè)量,具體檢測(cè)情況如表3:
表3
經(jīng)過半個(gè)月的跟車檢測(cè)發(fā)現(xiàn),電阻表面最高溫度為365℃,在電阻允許最高溫度范圍內(nèi);電阻表面溫度達(dá)到300℃的概率為31.3%,發(fā)生的頻率不是太高;快速熔斷器紅色保護(hù)按鈕未跳出,說明電路中的電容未發(fā)生擊穿故障;環(huán)氧樹脂絕緣板、石棉隔熱板未發(fā)生變色等異常情況,說明改進(jìn)裝置內(nèi)部溫度不是太高,在允許范圍內(nèi);電阻接線接頭、線路未發(fā)生老化、燒焦故障,說明隔熱效果明顯、新?lián)Q電阻接線滿足使用要求。因此,此次改進(jìn)措施是有效的,可以在其他SS4改電力機(jī)車進(jìn)行推廣使用。
4 結(jié)束語
隨著朔黃鐵路擴(kuò)能改造工程的不斷推進(jìn),運(yùn)量逐年進(jìn)行攀升,神華號(hào)、和諧號(hào)交流機(jī)車將不斷增加,必將產(chǎn)生更多的高次諧波,使諧波問題更加復(fù)雜。在當(dāng)前交流機(jī)車高次諧波無法消除的情況下,只有對(duì)直流電力機(jī)車的過電壓吸收電路進(jìn)行有效改進(jìn),才能抵御高次諧波對(duì)直流機(jī)車的沖擊影響。目前,朔黃鐵路運(yùn)輸處的11臺(tái)SS4改電力機(jī)車中有7臺(tái)進(jìn)行了改造,改造后的機(jī)車未發(fā)生過電壓吸收電路故障情況,從根本上保證了鐵路運(yùn)輸生產(chǎn)的安全。
參考文獻(xiàn)
[1]王奇鐘.韶山4型電力機(jī)車操縱與保養(yǎng)[M].中國(guó)鐵道出版社,2009.
[2]楊兆坤.韶山4型電力機(jī)車乘務(wù)員[M].中國(guó)鐵道出版社,2008.
[3]閆永革.機(jī)車乘務(wù)員通用知識(shí)[M].中國(guó)鐵道出版社,2011.endprint
同原過電壓吸收電路相比,將原來2個(gè)6.2Ω/600W的鋁制電阻更換為3個(gè)9.3Ω/3000W的特制線繞電阻,減少了通過每個(gè)電阻的電流,提高了電阻可以消耗的功率,而且沒有改變總電路中電阻阻值特性(改造前后電阻阻值均為3.1Ω)。在電路中增加一個(gè)快速熔斷器(F1、F2、F3、F4),一旦發(fā)生電容擊穿、回路中電流突然增大等異常情況時(shí),可以在短時(shí)間能將電路斷開,保護(hù)電阻和電路,防止故障擴(kuò)大。
2.2 用新型的線繞電阻代替原鋁殼電阻
新型的線繞電阻表面噴涂一種專用散熱涂料,能夠增加電阻表面熱量25%以上輻射;加長(zhǎng)了電阻的長(zhǎng)度,增加了散熱面積;增加了電阻的數(shù)量,分擔(dān)了熱量;新電阻能夠承受600℃以上的高溫,具有良好的耐熱性能。在環(huán)境溫度為17℃時(shí),對(duì)新型線繞電阻通過電流能力檢測(cè)試驗(yàn)情況如表2:
表2
通過高次諧波計(jì)算可以看出,當(dāng)為50次諧波時(shí),電路中總電流為36.128A,被3個(gè)9.3Ω/3000W的電阻分流后,通過每個(gè)電阻的電流為12.042A,根據(jù)新型電阻通過能力檢測(cè)試驗(yàn)情況,此時(shí)電阻溫度應(yīng)為334℃左右,考慮環(huán)境溫度、機(jī)車內(nèi)密閉空間的影響,電阻表面溫度能控制在400℃左右,而電阻最高能承受600℃以上的高溫,因此新型電阻可以滿足工作要求。
由于新型的線繞電阻本身的特性,即使電阻燒斷,電阻表面的電阻絲會(huì)像彈簧一樣自動(dòng)收縮,不會(huì)對(duì)機(jī)車的其他線路、設(shè)備造成影響。
2.3 采取隔熱、絕緣措施
隨著運(yùn)營(yíng)的神華號(hào)、和諧號(hào)交流機(jī)車不斷增加,直流機(jī)車的過電壓吸收電路不可避免的要吸收很多過電壓,吸收的過電壓要在電阻上以熱能的方式消耗,造成電阻發(fā)熱。為了防止電阻在吸收諧波時(shí)產(chǎn)生的熱輻射,對(duì)周邊電子設(shè)備和線路產(chǎn)生影響,在電阻安裝支架的底部、側(cè)面安裝隔熱板,隔熱板的主要成分為耐熱、隔熱、不易燃燒的石棉,通過加裝隔熱板將功補(bǔ)柜內(nèi)的溫度控制在允許范圍內(nèi)。
將電阻安裝在支架的10mm環(huán)氧樹脂絕緣板上,提高了電阻的電氣絕緣性能,防止電阻燒斷后,造成接地、短路故障的發(fā)生。
2.4 提高電阻連接線性能
將電阻連接線由原來的2.5mm2/1000V更換為4mm2/3000V的機(jī)車專用線,增大電流的通過容量;將電阻連接線的線鼻子由8mm2更換為16mm2,增大與變壓器銅排X1、X2、X3、X4的接觸面;重新設(shè)置電阻接線的走線通道,將走線通道設(shè)置在隔熱板下方,即可以避免電阻接線受電阻高溫的影響,又可以避免功補(bǔ)柜內(nèi)接線互相影響;在接線頭處安裝耐高溫套管,以避免電阻接線頭部受電阻高溫?zé)崃枯椛涞挠绊憽?/p>
2.5 在過電壓吸收電路中加裝快速熔斷器
當(dāng)多臺(tái)交流機(jī)車同時(shí)接近直流機(jī)車時(shí),大量高次諧波同時(shí)進(jìn)入接觸網(wǎng),造成過電壓瞬間增大,可能將電容擊穿,此時(shí)變壓器次邊電壓695V全部作用在電阻兩端,通過電阻的電流將達(dá)到300A以上,電阻的溫度必將在短時(shí)間能達(dá)到極致,具有重大火災(zāi)安全隱患。
在過電壓吸收電路中加裝一個(gè)快速熔斷器,它的動(dòng)作參數(shù)為最大電流36A,最大電壓1000V,當(dāng)發(fā)生電容擊穿短路故障時(shí),過電壓吸收電路中的電流瞬間達(dá)到300A時(shí),熔斷器可以快速熔斷,將電路斷開,防止電阻長(zhǎng)時(shí)間通過大電流,發(fā)生火災(zāi)事故。
3 對(duì)改進(jìn)措施的有效性進(jìn)行檢驗(yàn)
朔黃鐵路的神池南站、肅寧北站、黃驊港站三大編組站內(nèi),每天均有大量神華號(hào)、和諧號(hào)交流機(jī)車到達(dá)、轉(zhuǎn)線、編組、發(fā)車,產(chǎn)生的諧波最為復(fù)雜,運(yùn)行條件最為惡劣,改造后的SS4改1175機(jī)車在該三大編組站運(yùn)行情況,最能反映出改進(jìn)措施的效果。
安排專人在三大編組站,對(duì)改造后的機(jī)車運(yùn)行情況進(jìn)行觀察和測(cè)量,具體檢測(cè)情況如表3:
表3
經(jīng)過半個(gè)月的跟車檢測(cè)發(fā)現(xiàn),電阻表面最高溫度為365℃,在電阻允許最高溫度范圍內(nèi);電阻表面溫度達(dá)到300℃的概率為31.3%,發(fā)生的頻率不是太高;快速熔斷器紅色保護(hù)按鈕未跳出,說明電路中的電容未發(fā)生擊穿故障;環(huán)氧樹脂絕緣板、石棉隔熱板未發(fā)生變色等異常情況,說明改進(jìn)裝置內(nèi)部溫度不是太高,在允許范圍內(nèi);電阻接線接頭、線路未發(fā)生老化、燒焦故障,說明隔熱效果明顯、新?lián)Q電阻接線滿足使用要求。因此,此次改進(jìn)措施是有效的,可以在其他SS4改電力機(jī)車進(jìn)行推廣使用。
4 結(jié)束語
隨著朔黃鐵路擴(kuò)能改造工程的不斷推進(jìn),運(yùn)量逐年進(jìn)行攀升,神華號(hào)、和諧號(hào)交流機(jī)車將不斷增加,必將產(chǎn)生更多的高次諧波,使諧波問題更加復(fù)雜。在當(dāng)前交流機(jī)車高次諧波無法消除的情況下,只有對(duì)直流電力機(jī)車的過電壓吸收電路進(jìn)行有效改進(jìn),才能抵御高次諧波對(duì)直流機(jī)車的沖擊影響。目前,朔黃鐵路運(yùn)輸處的11臺(tái)SS4改電力機(jī)車中有7臺(tái)進(jìn)行了改造,改造后的機(jī)車未發(fā)生過電壓吸收電路故障情況,從根本上保證了鐵路運(yùn)輸生產(chǎn)的安全。
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