供稿|申勇,李發(fā)展,張海民 / SHEN Yong, LI Fa-zhan, ZHANG Hai-min
燒結生產(chǎn)過程中,燒結礦(餅)經(jīng)過破碎,篩分會產(chǎn)生一定量的返礦,稱之為內循環(huán)返礦。產(chǎn)生的返礦會按一定的方式通過配料配入燒結混合料中重新進行燒結,燒結過程穩(wěn)定,燒結內循環(huán)返礦量穩(wěn)定,因而會在燒結生產(chǎn)過程中形成返礦平衡,燒結配料返礦配比率穩(wěn)定。
由此,整個燒結過程變差,循環(huán)返礦量會隨之增加,燒結產(chǎn)量降低,能耗增加,生產(chǎn)中返礦配料配比隨之增加,因而,燒結生產(chǎn)內循環(huán)返礦量,即燒結內循環(huán)返礦配比水平的高低直接影響燒結礦的產(chǎn)量及能耗,降低并穩(wěn)定燒結返礦率是提升燒結礦產(chǎn)量、減少燒結生產(chǎn)能耗的主要方向之一。
據(jù)統(tǒng)計,2012年上半年安鋼400 m2燒結系統(tǒng)內循環(huán)返礦率在25%~26%間,與邯鋼435 m2燒結機主要指標對比如下表1。通過與邯鋼435 m2燒結機主要指標對比,影響成本的兩項主要指標我們都有較大的差距。
表1 安鋼與邯鋼同型燒結機組內循環(huán)返礦率和固體單耗指標對比
根據(jù)目前摸索的經(jīng)驗,在現(xiàn)有工藝、原料條件下,通過加強工藝控制、操作及管理,安鋼400 m2燒結系統(tǒng)內循環(huán)返礦率仍有挖潛空間。
對燒結生產(chǎn)工藝過程進行分析,不難發(fā)現(xiàn),影響燒結礦(餅)中的返礦產(chǎn)生途徑主要有以下幾個方面。
燒結過程中未被液相粘結的粉狀物料顆粒的產(chǎn)生,是燒結生產(chǎn)過程中的不均勻現(xiàn)象造成的。鑒于燒結生產(chǎn)過程的特點,由布料器布到燒結機臺車上的混合料,很難做到縱向、橫向物理化學性能及透氣性完全的均勻一致。這樣,不可避免地就會在燒結料層局部產(chǎn)生某些物料,尤其是大顆粒物料未被燒結的現(xiàn)象。提高燒結配料過程和混合料水分穩(wěn)定控制,盡量使燒結混合料物理化學成分均勻,有利于返礦降低。
雖被粘結但粘結強度小的顆粒,主要產(chǎn)生在燒結機料層的表面和邊緣部分。燒結機上混合料點火燒結后,由于表面直接和冷空氣接觸,冷卻速度快,燒結過程中產(chǎn)生的液相還未來得及遷移聚集即被冷卻為固相。此處的燒結餅內部均為薄壁大孔結構,且內應力較大,強度極差。破碎后,幾乎百分之百變?yōu)榉档V。該部分燒結礦層厚度隨燒結過程的垂直燒結速度、燒結料燒結性能的不同會有所變化。提高燒結機料層厚度,實行厚料層燒結,會相對降低該部分燒結礦占整個燒結餅的比重,有利于燒結礦成品率的提高。
鑒于燒結工藝的特點,燒結機邊緣混合料層的透氣性要大于臺車中間混合料層的透氣性,俗稱為“邊緣效應”。由于“邊緣效應”的存在,布在臺車邊緣的混合料的燒結速度要大于中間混合料的速度,這樣,就會產(chǎn)生與表層燒結礦相似的燒結效果。燒結機臺車愈寬,邊緣燒結礦占整塊臺車燒結餅的比重愈小,對成品率的影響作用相對就愈弱。顯然,在削弱“邊緣效應”上,大型燒結機比小型燒結機具有更大的優(yōu)勢,同時,對燒結臺車兩側實施相應壓料處理,也會消除部分“邊緣效應”。
燃料是燒結礦強度的重要決定因素。燃料燃燒使燒結混合料中低熔點化合物形成液相,液相冷卻粘接礦石顆粒形成燒結塊礦。因而燒結燃料的燃燒利用情況與燒結礦強度息息相關,而燃料的燃燒利用與燃料的粒度組成有很大的關系,燒結過程中燃料粒度中大粒度過多易發(fā)生偏析,熱能分布不均得不到充分利用;≤0.5 mm燃料粒度所占比例較高,這一部分燃料燃燒速度過快,熱能利用率較低,液相量不足,強度降低,返礦量增加。使用合適的燃料粒度組成,有利于燒結過程穩(wěn)定,降低返礦量。
加強配料秤的維護,確保勻礦、燃料、熔劑下料量的準確性,減少配料誤差引起的煤粉配比的波動。
通過加強配料室混勻礦下料量控制操作,促進了混勻礦下料量在一定時間段內波動誤差減小,混勻礦下料量穩(wěn)定性得到提高,燒結機混合料下料量量穩(wěn)定性亦得到提高,燒結配料過程產(chǎn)品質量得到提高,上料量穩(wěn)定進而保證了燒結混合料水分穩(wěn)定性得到提高,燒結機燒結過程穩(wěn)定性得到提高,燒結礦成品率增加,返礦降低。
加強混合料水分控制,原料配比調整后,12 h內確定混合料水分控制值,24 h內確定燒結機控制參數(shù),減少生產(chǎn)操作調整帶來過程波動,提高系統(tǒng)穩(wěn)定性。
加強燒結機布料操作,沿臺車方向,沿燒結機方向布料均勻,布料平整,布料后采取壓料桿壓料,布料平均厚度較以往增加,在燒結料層透氣性較好的情況下,料層厚度750 mm以上,并進行一定程度的壓料,料層厚度增加相對來說降低了表層低強度燒結礦量,增加了燒結礦中間粒級含量,燒結礦成品率增加,返礦量降低。
加強燒結機點火料面操作,點火溫度過高和過低均對燒結礦成品率造成影響,控制穩(wěn)定且適宜的燒結機點火溫度,料面過融、欠熔現(xiàn)象大大減少,對穩(wěn)定燒結過程有利,為燒成燒好創(chuàng)造有利條件,努力將表層厚度控制在100 mm以下,降低燒結返礦。
加強燒結終點控制。一般情況下,400 m2燒結機共有22個風箱,一般燒結終點保持在倒數(shù)第三個風箱,直觀表征在20#風箱廢氣溫度最高,保持倒數(shù)第二個風箱(即21#)作為燒結終點,可以盡量延長燒結時間,降低垂直燃燒速度,有利于燒結過程中液相量的增加,提高燒結礦成品率,降低燒結返礦量。
燒結終點提前,垂直燃燒速度加快,液相量不足,燒結礦強度降低,返礦量增加。燒結終點錯后,機尾斷面部分未燒透,燒結返礦量會大大增加。所以對燒結過程的控制,要求生產(chǎn)過程中盡量做好燒結終點控制在第21#風箱,為燒結礦的燒成,燒好創(chuàng)造有利條件??己藷Y機總管廢氣溫度(100℃~170℃之內正常),由此控制燒結終點。
加強煤粉的破碎工作,逐步摸索破煤系統(tǒng)四輥設備上、下輥間隙的配合關系,保證<3 mm粒級含量達到72%以上。
控制燃料上料量,正常上料量控制在60 t/h以下,摸索上料量大小與煤粉粒度組成的關系,力爭將<0.5 mm粒級含量控制在20%以下,>5 mm粒級含量控制在10%以下,盡量增加0.5~3 mm粒級含量。
燒結礦成品篩分系統(tǒng)的是決定燒結礦返礦量的重要因素之一,加強成品篩的定期維護,為提高燒結成品礦產(chǎn)量,降低返礦量創(chuàng)造有利條件。
目前為適應高爐對燒結礦的要求,返礦篩孔尺寸約為7.0 mm,返礦中>5 mm的含量基本上都在30%左右,個別時候超過了40%,根據(jù)實際觀察,從目前的篩板使用情況來看,篩板的有效使用壽命大約3個月左右,建議使用3個月以后應及時更換篩板。
措施實施后,通過安鋼400 m2燒結系統(tǒng)2012年1~6月時期與2013年3~9月份(其中8月因停車,剔除)時期部分工藝參數(shù)對比如下表2,燒結內循環(huán)返礦率和固體單耗指標的對比如表3,可看到安鋼400 m2燒結系統(tǒng)內循環(huán)返礦率降低明顯,固體單耗降低明顯。由此,可以得出,在現(xiàn)有工藝、原料條件下,通過加強工藝控制、操作及管理,合理工序控制參數(shù),能夠降低400 m2燒結生產(chǎn)內循環(huán)返礦率,實現(xiàn)降返降耗。
表2 安鋼400m2燒結系統(tǒng)部分工藝參數(shù)對比
表3 安鋼400m2燒結系統(tǒng)指標對比