段繼萍,李 靈
(哈爾濱東安汽車動力股份有限公司,哈爾濱150066)
汽車NVH性能開發(fā)技術(shù)是汽車設(shè)計開發(fā)的核心技術(shù)之一。通常,大多數(shù)汽車主機廠對于怠速、加速、減速和勻速等工況的穩(wěn)態(tài)或準穩(wěn)態(tài)振動噪聲控制的研究較多。但汽車的瞬態(tài)NVH性能,如急加/減速的振動噪聲、車門開閉聲品質(zhì)、啟動/熄火聲品質(zhì)等,其機理通常都較復(fù)雜,涉及相關(guān)零部件或系統(tǒng)較多,所以常常成為汽車NVH開發(fā)中的難點。其中,節(jié)氣門嘯叫問題是汽車瞬態(tài)NVH性能中比較突出和典型的現(xiàn)象。
在發(fā)動機搭載整車過程中,急踩油門時,節(jié)氣門開度大約為20%,駕乘人員可以聽到明顯的哨響,也就是嘯叫聲。經(jīng)檢查是在節(jié)氣門位置發(fā)出的聲音。節(jié)氣門開度繼續(xù)開大,嘯叫聲消失。
為分析節(jié)氣門體嘯叫產(chǎn)生的角度范圍,參考文獻[1]中設(shè)計的試驗,發(fā)動機運行工況為1 500r/min無負載,在200ms內(nèi)節(jié)氣門體擋板由10°開啟到90°,試驗結(jié)果如圖1。
圖1 節(jié)氣門角度與氣動噪聲的關(guān)系
試驗結(jié)果顯示,節(jié)氣門快速開啟在20°到60°之間,鋁制和塑料進氣歧管均會產(chǎn)生氣動噪聲。
為分析不同材料對氣動噪聲隔音性能的差別,參考文獻[1]中又進行了如圖2的試驗。
圖2 噪聲傳遞損失比較
試驗結(jié)果顯示,由于塑料的密度遠小于鋁,導(dǎo)致塑料進氣歧管噪聲傳遞水平高于鋁制進氣歧管約6B。
根據(jù)以上試驗分析,搭載塑料進氣歧管發(fā)動機,在急踩油門時嘯叫容易被車內(nèi)駕乘人員感知的原因是塑料密度較低。
根據(jù)圖1中節(jié)氣門角度與氣動噪聲的關(guān)系,氣動噪聲產(chǎn)生時節(jié)氣門體開度為20°到60°。在開度小于20°時,雖然歧管內(nèi)真空度較大,流速高湍動能大,但氣體密度小,所以沒有產(chǎn)生噪聲;在開度大于60°時,雖然氣體密度明顯增加,但此時歧管內(nèi)真空度降低,流速湍動能均減小,所以也不會產(chǎn)生噪聲。參考文獻[1]中,比較了密度與湍動能的乘積,即ρk值,與氣動噪聲的關(guān)系,如圖3所示。
圖3 ρk值與氣動噪聲的關(guān)系
根據(jù)以上分析,將ρk值作為氣動噪聲的評價標準,用于方案的分析比較。
在進行圖1所示的試驗中,進氣歧管側(cè)壓力如圖4所示。
圖4 進氣歧管側(cè)壓力與節(jié)氣門體開度的關(guān)系
根據(jù)圖1和圖4,計算中節(jié)氣門體開度設(shè)置為35°,壓力為-58kPa。參考文獻[1]中比較了瞬態(tài)與穩(wěn)態(tài)計算的分析結(jié)果,可以忽略慣性力的影響,所以本文中采用穩(wěn)態(tài)方法。
前后兩種方案密度、湍動能及ρk值的比較,如圖5、圖6和圖7所示。
圖5 密度值比較
圖6 湍動能比較
圖7 ρk值比較
通過以上計算結(jié)果可以發(fā)現(xiàn),在節(jié)氣門體后端均存在明顯的ρk值較高區(qū)域,由于修改方案增加了轉(zhuǎn)接彎管,所以修改方案的ρk值較高區(qū)域全部集中在彎管處,并且ρk值較高區(qū)域范圍較原方案偏小。
針對塑料隔音效果較鋁管差來解決。由于ρk值較高區(qū)域一部分在穩(wěn)壓腔內(nèi),可以從進氣歧管法蘭處插入鋁制護套,并將節(jié)氣門體到穩(wěn)壓腔外部管壁包裹隔音棉。此方案優(yōu)點是不用修改進氣歧管結(jié)構(gòu),缺點是增加鋁制護套后加大了歧管重量。對于后方案,由于ρk值較高區(qū)域全部集中在彎管中,可以在塑料彎管外包裹隔音棉。此方案優(yōu)點是不增加進氣歧管重量,缺點是增加彎管后改變了歧管結(jié)構(gòu),不利于機艙布置。
在節(jié)氣門體流量試驗臺上,根據(jù)發(fā)動機實際工作時不同轉(zhuǎn)速下對應(yīng)不同節(jié)氣門開度時節(jié)氣門體喉口處的空氣流量值,校核流量試驗臺,使其能夠真實模擬發(fā)動機工況。在校準后的試驗臺上,測試及模仿節(jié)氣門體嘯叫工況,使其故障再現(xiàn),此時節(jié)氣門開度大約為20%左右時。從節(jié)氣門和氣道形成的縫隙中通過的高速氣流正吹向怠速通道出氣口。對節(jié)氣門體總成怠速旁通道出氣口進行了局部結(jié)構(gòu)改進,使可能產(chǎn)生口哨結(jié)構(gòu)的氣道外沿從結(jié)構(gòu)上實現(xiàn)氣流反射,從而不會發(fā)出哨響。經(jīng)流量試驗臺和整車噪聲樣件反復(fù)驗證,該方案有效消除特定工況下,節(jié)氣門某一開度時進氣嘯叫聲。
根據(jù)用塑料進氣歧管急踩油門時產(chǎn)生嘯叫的原因分析和試驗,為減小節(jié)氣門嘯叫,建議采用以下兩種方法:
可在ρk值較高區(qū)域包裹隔音棉。
對節(jié)氣門氣道進行局部結(jié)構(gòu)改進,改變氣流方向。
[1]Yoshihiro Nakase,Kenji Kanehara and Kouzi Ohara.Flow Noise Reduction upon Quick Opening the Throttle.SAE 2001,(01):1429.