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淺談3571NE工作面倒架事故處理

2014-10-10 02:57王大偉
中國高新技術(shù)企業(yè) 2014年20期
關(guān)鍵詞:液壓支架綜采工作面斷層

摘要:液壓支架是綜采工作面數(shù)量最多的重要設(shè)備,擔(dān)負(fù)著回采空間的頂板支護(hù),它能否正常有效工作,對(duì)整個(gè)采煤工作面的安全和高產(chǎn)高效都至關(guān)重要,但液壓支架在使用過程中容易出現(xiàn)自動(dòng)降架、死架、倒架等故障。3571NE工作面由于受地質(zhì)構(gòu)造、安裝、人為操作等諸多因素影響,造成工作面從12組至34組支架傾倒,為處理好傾倒的支架,采取了專項(xiàng)的處理措施,最終安全順利地處理了該次事故。

關(guān)鍵詞:綜采工作面;倒架事故;液壓支架;回采空間;斷層;單體柱

中圖分類號(hào):TD823 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-2374(2014)30-0132-02

1 地質(zhì)概況

3571NE工作面為開灤范各礦業(yè)分公司2011年10月開始回采的工作面,該工作面位于三水平南五采區(qū)七煤層,該煤層平均煤厚在3.5m,屬于復(fù)雜結(jié)構(gòu)煤層,斷層較多,其中在掘進(jìn)開切眼時(shí)就揭露一條F8斷層,該斷層落差3.0m,傾角63°,斷層面位于采面的13組,周圍還伴生有3條小斷層,由于開切眼撞見落差為3.0m的F8正斷層,迫使掘進(jìn)后退重新找煤,造成10組至40組坡度較大,最大坡度達(dá)到27°,受伴生斷層影響,該段頂板較碎,給回采造成一定的影響。工作面采用ZY6400-21/45型109組支架支護(hù)頂板,實(shí)行無網(wǎng)開采,當(dāng)發(fā)現(xiàn)支架有傾倒現(xiàn)象后,才對(duì)50組以下進(jìn)行鋪設(shè)金屬網(wǎng)加強(qiáng)支護(hù),頂板采用全封閉垮落法控制。

2 倒架的原因

事后分析3571NE工作面倒架的原因,總結(jié)起來有兩點(diǎn):(1)受F8斷層影響,致使10組至40組角度偏大,達(dá)到27°,這么大的角度造成支架本身重心偏離,又加上頂板破碎,支架接頂不實(shí),勢必支架有一個(gè)向下傾倒的重力分力,造成倒架的后果。(2)支架安裝時(shí)是先組裝的支架、后組裝的溜槽,在對(duì)接“十字頭”時(shí)改變了支架的向。

以上兩點(diǎn)是客觀原因,那么以下兩點(diǎn)就是主觀原因:(1)操作人員在支架工操作過程中責(zé)任心不強(qiáng),在移架過程中沒有充分利用側(cè)護(hù)板及時(shí)調(diào)整,造成支架在前移過程中下滑,這也是致使倒架的主要原因。(2)建網(wǎng)不及時(shí),頂板碎,網(wǎng)難吃進(jìn),沒能在支架上方形成一個(gè)完整有效的人工假頂。開始建網(wǎng)時(shí),只建在了支架的梁頭前面,沒有用前探梁托上,由于頂板碎,在移支架時(shí),出現(xiàn)網(wǎng)和支架一起推移的現(xiàn)象,建網(wǎng)沒有起到作用,沒能很好地控制住頂板,給以后的扶架造成困難。

3 處理方法

剛進(jìn)入3571NE工作面時(shí)只有15組至25組架子有傾倒現(xiàn)象,我們采取拿單體柱幫扶的辦法過架子,把單體柱支在支架3點(diǎn)的位置上,照這種方法走了3個(gè)步距,由于架子沒有及時(shí)得到有效的調(diào)整,傾倒的現(xiàn)象就更加嚴(yán)重了,后四連桿滑了下來,架子前梁相互擠咬在一起,無法降架移架,面對(duì)這種現(xiàn)狀,我們只能從上面40組往下慢慢調(diào)間距,為保證機(jī)組通過割煤,把架子的護(hù)幫板拆下,這樣來回調(diào)量,本來都比較碎的頂板應(yīng)力更加積聚了,再加上頂板上的網(wǎng)沒有吃進(jìn),降架時(shí)上頂和老塘的矸子往架子空里挎落,無法降架。再加上受F8斷層影響,在這樣一個(gè)大坡度上機(jī)組上行也比較困難,頂溜子也頂不到位,移架子也只能移300mm左右,相當(dāng)于原地踏步,造成網(wǎng)也吃不進(jìn),還破壞了頂板的完整性,加大了倒架的范圍,從12組至34組都有傾倒現(xiàn)象,架子前梁相互咬在一起,無法降架移架。困難面前我們并沒有妥協(xié),根據(jù)現(xiàn)場情況和查找有關(guān)處理相似事故的材料以及老工人的提出的經(jīng)驗(yàn)性的合理化建議,我們總結(jié)出了這樣兩條宗旨:(1)必須把上頂控制住,在降架移架時(shí)控制住架間矸子塊垮落。(2)扶架子必須移整步架,不能原地或半步半步地過,這樣既不能扶正架子,還把頂板的完整性給破壞了。

4 結(jié)語

經(jīng)過這次事故教訓(xùn),收獲不少,經(jīng)驗(yàn)總結(jié)如下:

(1)機(jī)組割煤時(shí),距后滾筒4~6架及時(shí)伸前梁支護(hù)好頂板,并追機(jī)按順序移架,當(dāng)頂板壓力較大且較碎時(shí),可帶壓移架。

(2)移架過程中,要有效利用好側(cè)護(hù)板,找好架間距、單體液壓支柱等對(duì)支架進(jìn)行及時(shí)調(diào)整,移架后,不得出現(xiàn)咬架、爬架等現(xiàn)象,避免支架頂部與頂板出現(xiàn)“線接觸”現(xiàn)象。支架調(diào)整后,及時(shí)供液升架,并達(dá)到規(guī)定的初撐力。

(3)采煤機(jī)割煤時(shí),司機(jī)要掌握上下滾筒高度、頂?shù)装逡钇健?/p>

(4)工作面采煤機(jī)割煤后,支架工應(yīng)及時(shí)伸出前梁和護(hù)幫板,護(hù)好新暴露出的頂板及煤幫。

(5)規(guī)范操作行為,提高正規(guī)循環(huán)率提高職工業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作技能,規(guī)范職工的操作行為和干部的管理行為,是煤礦生產(chǎn)單位最迫切的任務(wù)之一。只有規(guī)范操作行為,才能從根本上杜絕違章操作行為,使工作面設(shè)備在正常狀態(tài)下運(yùn)行,生產(chǎn)才能按正規(guī)循環(huán)進(jìn)行。一旦出現(xiàn)異常情況,必須及時(shí)采取措施進(jìn)行處理,盡快將生產(chǎn)工作納入正常軌道,提高正規(guī)循環(huán)率,減小現(xiàn)場工作的隨意性,保證生產(chǎn)工作的正常有秩進(jìn)行。

(6)本次倒架事故影響正常生產(chǎn)21天,少出原煤6萬噸,減少經(jīng)濟(jì)效益2400萬元,而且扶架子過程中時(shí)常有磕手碰腳的傷工事故,對(duì)安全生產(chǎn)有很大的負(fù)面

影響。

控制支架傾倒,應(yīng)堅(jiān)持以“防”為主,以“調(diào)”為輔的原則,從引發(fā)支架傾倒的主要因素入手,綜合運(yùn)用各種有效措施,把影響支架傾倒的因素消滅在萌芽狀態(tài),從而保證正常生產(chǎn),為礦業(yè)分公司實(shí)現(xiàn)安全高產(chǎn)做好準(zhǔn)備。

參考文獻(xiàn)

[1] 劉國峰,殷永坤.急傾斜煤層走向長壁后退式采煤方法的應(yīng)用與探討[J].黑龍江科技信息,2004,(5).

[2] 朱長河.急傾斜煤層生根系統(tǒng)滅火實(shí)踐[J].安徽科技,2006,(12).

[3] 于海濤,王鵬林.淺談對(duì)急傾斜煤層的主要開采方法分析[J].黑龍江科技信息,2009,(36).

[4] 江格節(jié).李嘴孜礦急傾斜煤層綜合防火技術(shù)初探[J].科技信息(科學(xué)教研),2008,(16).

[5] 趙啟全.新集三礦急傾斜煤層上覆第三系水文地質(zhì)條件研究[J].煤炭技術(shù),2006,(12).

[6] 朱長河.近距離急傾斜煤層保護(hù)層開采實(shí)驗(yàn)研究[J].安徽科技,2006,(11).

[7] 劉亮,林曉波.急傾斜煤層地測空間管理信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J].煤炭科學(xué)技術(shù),2012,(11).

[8] 李為利.走向斜井在地方小礦井開拓中的應(yīng)用[J].科協(xié)論壇(下半月),2010,(6).

[9] 翟虎威.淺析寧武煤田急傾斜煤層開采[J].科技風(fēng),2012,(14).

[10] 羅勇,祁琦.急傾斜煤層煤巷支護(hù)試驗(yàn)研究[J].防災(zāi)減災(zāi)工程學(xué)報(bào),2007,(1).

[11] 錢鳴高,石平五.礦山壓力與巖層控制[M].北京:中國礦業(yè)大學(xué)出版社,2004.

[12] 周朝峰.綜采液壓支架倒架原因分析及防范措施[J].中國城市經(jīng)濟(jì),2012,(14).

[13] 劉福忠.淺析綜采工作面液壓支架倒架對(duì)策[J].黑龍江科技信息,2012,(31).

作者簡介:王大偉,遼寧朝陽人,開灤能源化工股份范各莊礦業(yè)分公司生產(chǎn)技術(shù)部副主任,主管工程師,研究方向:采礦工程。endprint

摘要:液壓支架是綜采工作面數(shù)量最多的重要設(shè)備,擔(dān)負(fù)著回采空間的頂板支護(hù),它能否正常有效工作,對(duì)整個(gè)采煤工作面的安全和高產(chǎn)高效都至關(guān)重要,但液壓支架在使用過程中容易出現(xiàn)自動(dòng)降架、死架、倒架等故障。3571NE工作面由于受地質(zhì)構(gòu)造、安裝、人為操作等諸多因素影響,造成工作面從12組至34組支架傾倒,為處理好傾倒的支架,采取了專項(xiàng)的處理措施,最終安全順利地處理了該次事故。

關(guān)鍵詞:綜采工作面;倒架事故;液壓支架;回采空間;斷層;單體柱

中圖分類號(hào):TD823 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-2374(2014)30-0132-02

1 地質(zhì)概況

3571NE工作面為開灤范各礦業(yè)分公司2011年10月開始回采的工作面,該工作面位于三水平南五采區(qū)七煤層,該煤層平均煤厚在3.5m,屬于復(fù)雜結(jié)構(gòu)煤層,斷層較多,其中在掘進(jìn)開切眼時(shí)就揭露一條F8斷層,該斷層落差3.0m,傾角63°,斷層面位于采面的13組,周圍還伴生有3條小斷層,由于開切眼撞見落差為3.0m的F8正斷層,迫使掘進(jìn)后退重新找煤,造成10組至40組坡度較大,最大坡度達(dá)到27°,受伴生斷層影響,該段頂板較碎,給回采造成一定的影響。工作面采用ZY6400-21/45型109組支架支護(hù)頂板,實(shí)行無網(wǎng)開采,當(dāng)發(fā)現(xiàn)支架有傾倒現(xiàn)象后,才對(duì)50組以下進(jìn)行鋪設(shè)金屬網(wǎng)加強(qiáng)支護(hù),頂板采用全封閉垮落法控制。

2 倒架的原因

事后分析3571NE工作面倒架的原因,總結(jié)起來有兩點(diǎn):(1)受F8斷層影響,致使10組至40組角度偏大,達(dá)到27°,這么大的角度造成支架本身重心偏離,又加上頂板破碎,支架接頂不實(shí),勢必支架有一個(gè)向下傾倒的重力分力,造成倒架的后果。(2)支架安裝時(shí)是先組裝的支架、后組裝的溜槽,在對(duì)接“十字頭”時(shí)改變了支架的向。

以上兩點(diǎn)是客觀原因,那么以下兩點(diǎn)就是主觀原因:(1)操作人員在支架工操作過程中責(zé)任心不強(qiáng),在移架過程中沒有充分利用側(cè)護(hù)板及時(shí)調(diào)整,造成支架在前移過程中下滑,這也是致使倒架的主要原因。(2)建網(wǎng)不及時(shí),頂板碎,網(wǎng)難吃進(jìn),沒能在支架上方形成一個(gè)完整有效的人工假頂。開始建網(wǎng)時(shí),只建在了支架的梁頭前面,沒有用前探梁托上,由于頂板碎,在移支架時(shí),出現(xiàn)網(wǎng)和支架一起推移的現(xiàn)象,建網(wǎng)沒有起到作用,沒能很好地控制住頂板,給以后的扶架造成困難。

3 處理方法

剛進(jìn)入3571NE工作面時(shí)只有15組至25組架子有傾倒現(xiàn)象,我們采取拿單體柱幫扶的辦法過架子,把單體柱支在支架3點(diǎn)的位置上,照這種方法走了3個(gè)步距,由于架子沒有及時(shí)得到有效的調(diào)整,傾倒的現(xiàn)象就更加嚴(yán)重了,后四連桿滑了下來,架子前梁相互擠咬在一起,無法降架移架,面對(duì)這種現(xiàn)狀,我們只能從上面40組往下慢慢調(diào)間距,為保證機(jī)組通過割煤,把架子的護(hù)幫板拆下,這樣來回調(diào)量,本來都比較碎的頂板應(yīng)力更加積聚了,再加上頂板上的網(wǎng)沒有吃進(jìn),降架時(shí)上頂和老塘的矸子往架子空里挎落,無法降架。再加上受F8斷層影響,在這樣一個(gè)大坡度上機(jī)組上行也比較困難,頂溜子也頂不到位,移架子也只能移300mm左右,相當(dāng)于原地踏步,造成網(wǎng)也吃不進(jìn),還破壞了頂板的完整性,加大了倒架的范圍,從12組至34組都有傾倒現(xiàn)象,架子前梁相互咬在一起,無法降架移架。困難面前我們并沒有妥協(xié),根據(jù)現(xiàn)場情況和查找有關(guān)處理相似事故的材料以及老工人的提出的經(jīng)驗(yàn)性的合理化建議,我們總結(jié)出了這樣兩條宗旨:(1)必須把上頂控制住,在降架移架時(shí)控制住架間矸子塊垮落。(2)扶架子必須移整步架,不能原地或半步半步地過,這樣既不能扶正架子,還把頂板的完整性給破壞了。

4 結(jié)語

經(jīng)過這次事故教訓(xùn),收獲不少,經(jīng)驗(yàn)總結(jié)如下:

(1)機(jī)組割煤時(shí),距后滾筒4~6架及時(shí)伸前梁支護(hù)好頂板,并追機(jī)按順序移架,當(dāng)頂板壓力較大且較碎時(shí),可帶壓移架。

(2)移架過程中,要有效利用好側(cè)護(hù)板,找好架間距、單體液壓支柱等對(duì)支架進(jìn)行及時(shí)調(diào)整,移架后,不得出現(xiàn)咬架、爬架等現(xiàn)象,避免支架頂部與頂板出現(xiàn)“線接觸”現(xiàn)象。支架調(diào)整后,及時(shí)供液升架,并達(dá)到規(guī)定的初撐力。

(3)采煤機(jī)割煤時(shí),司機(jī)要掌握上下滾筒高度、頂?shù)装逡钇健?/p>

(4)工作面采煤機(jī)割煤后,支架工應(yīng)及時(shí)伸出前梁和護(hù)幫板,護(hù)好新暴露出的頂板及煤幫。

(5)規(guī)范操作行為,提高正規(guī)循環(huán)率提高職工業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作技能,規(guī)范職工的操作行為和干部的管理行為,是煤礦生產(chǎn)單位最迫切的任務(wù)之一。只有規(guī)范操作行為,才能從根本上杜絕違章操作行為,使工作面設(shè)備在正常狀態(tài)下運(yùn)行,生產(chǎn)才能按正規(guī)循環(huán)進(jìn)行。一旦出現(xiàn)異常情況,必須及時(shí)采取措施進(jìn)行處理,盡快將生產(chǎn)工作納入正常軌道,提高正規(guī)循環(huán)率,減小現(xiàn)場工作的隨意性,保證生產(chǎn)工作的正常有秩進(jìn)行。

(6)本次倒架事故影響正常生產(chǎn)21天,少出原煤6萬噸,減少經(jīng)濟(jì)效益2400萬元,而且扶架子過程中時(shí)常有磕手碰腳的傷工事故,對(duì)安全生產(chǎn)有很大的負(fù)面

影響。

控制支架傾倒,應(yīng)堅(jiān)持以“防”為主,以“調(diào)”為輔的原則,從引發(fā)支架傾倒的主要因素入手,綜合運(yùn)用各種有效措施,把影響支架傾倒的因素消滅在萌芽狀態(tài),從而保證正常生產(chǎn),為礦業(yè)分公司實(shí)現(xiàn)安全高產(chǎn)做好準(zhǔn)備。

參考文獻(xiàn)

[1] 劉國峰,殷永坤.急傾斜煤層走向長壁后退式采煤方法的應(yīng)用與探討[J].黑龍江科技信息,2004,(5).

[2] 朱長河.急傾斜煤層生根系統(tǒng)滅火實(shí)踐[J].安徽科技,2006,(12).

[3] 于海濤,王鵬林.淺談對(duì)急傾斜煤層的主要開采方法分析[J].黑龍江科技信息,2009,(36).

[4] 江格節(jié).李嘴孜礦急傾斜煤層綜合防火技術(shù)初探[J].科技信息(科學(xué)教研),2008,(16).

[5] 趙啟全.新集三礦急傾斜煤層上覆第三系水文地質(zhì)條件研究[J].煤炭技術(shù),2006,(12).

[6] 朱長河.近距離急傾斜煤層保護(hù)層開采實(shí)驗(yàn)研究[J].安徽科技,2006,(11).

[7] 劉亮,林曉波.急傾斜煤層地測空間管理信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J].煤炭科學(xué)技術(shù),2012,(11).

[8] 李為利.走向斜井在地方小礦井開拓中的應(yīng)用[J].科協(xié)論壇(下半月),2010,(6).

[9] 翟虎威.淺析寧武煤田急傾斜煤層開采[J].科技風(fēng),2012,(14).

[10] 羅勇,祁琦.急傾斜煤層煤巷支護(hù)試驗(yàn)研究[J].防災(zāi)減災(zāi)工程學(xué)報(bào),2007,(1).

[11] 錢鳴高,石平五.礦山壓力與巖層控制[M].北京:中國礦業(yè)大學(xué)出版社,2004.

[12] 周朝峰.綜采液壓支架倒架原因分析及防范措施[J].中國城市經(jīng)濟(jì),2012,(14).

[13] 劉福忠.淺析綜采工作面液壓支架倒架對(duì)策[J].黑龍江科技信息,2012,(31).

作者簡介:王大偉,遼寧朝陽人,開灤能源化工股份范各莊礦業(yè)分公司生產(chǎn)技術(shù)部副主任,主管工程師,研究方向:采礦工程。endprint

摘要:液壓支架是綜采工作面數(shù)量最多的重要設(shè)備,擔(dān)負(fù)著回采空間的頂板支護(hù),它能否正常有效工作,對(duì)整個(gè)采煤工作面的安全和高產(chǎn)高效都至關(guān)重要,但液壓支架在使用過程中容易出現(xiàn)自動(dòng)降架、死架、倒架等故障。3571NE工作面由于受地質(zhì)構(gòu)造、安裝、人為操作等諸多因素影響,造成工作面從12組至34組支架傾倒,為處理好傾倒的支架,采取了專項(xiàng)的處理措施,最終安全順利地處理了該次事故。

關(guān)鍵詞:綜采工作面;倒架事故;液壓支架;回采空間;斷層;單體柱

中圖分類號(hào):TD823 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-2374(2014)30-0132-02

1 地質(zhì)概況

3571NE工作面為開灤范各礦業(yè)分公司2011年10月開始回采的工作面,該工作面位于三水平南五采區(qū)七煤層,該煤層平均煤厚在3.5m,屬于復(fù)雜結(jié)構(gòu)煤層,斷層較多,其中在掘進(jìn)開切眼時(shí)就揭露一條F8斷層,該斷層落差3.0m,傾角63°,斷層面位于采面的13組,周圍還伴生有3條小斷層,由于開切眼撞見落差為3.0m的F8正斷層,迫使掘進(jìn)后退重新找煤,造成10組至40組坡度較大,最大坡度達(dá)到27°,受伴生斷層影響,該段頂板較碎,給回采造成一定的影響。工作面采用ZY6400-21/45型109組支架支護(hù)頂板,實(shí)行無網(wǎng)開采,當(dāng)發(fā)現(xiàn)支架有傾倒現(xiàn)象后,才對(duì)50組以下進(jìn)行鋪設(shè)金屬網(wǎng)加強(qiáng)支護(hù),頂板采用全封閉垮落法控制。

2 倒架的原因

事后分析3571NE工作面倒架的原因,總結(jié)起來有兩點(diǎn):(1)受F8斷層影響,致使10組至40組角度偏大,達(dá)到27°,這么大的角度造成支架本身重心偏離,又加上頂板破碎,支架接頂不實(shí),勢必支架有一個(gè)向下傾倒的重力分力,造成倒架的后果。(2)支架安裝時(shí)是先組裝的支架、后組裝的溜槽,在對(duì)接“十字頭”時(shí)改變了支架的向。

以上兩點(diǎn)是客觀原因,那么以下兩點(diǎn)就是主觀原因:(1)操作人員在支架工操作過程中責(zé)任心不強(qiáng),在移架過程中沒有充分利用側(cè)護(hù)板及時(shí)調(diào)整,造成支架在前移過程中下滑,這也是致使倒架的主要原因。(2)建網(wǎng)不及時(shí),頂板碎,網(wǎng)難吃進(jìn),沒能在支架上方形成一個(gè)完整有效的人工假頂。開始建網(wǎng)時(shí),只建在了支架的梁頭前面,沒有用前探梁托上,由于頂板碎,在移支架時(shí),出現(xiàn)網(wǎng)和支架一起推移的現(xiàn)象,建網(wǎng)沒有起到作用,沒能很好地控制住頂板,給以后的扶架造成困難。

3 處理方法

剛進(jìn)入3571NE工作面時(shí)只有15組至25組架子有傾倒現(xiàn)象,我們采取拿單體柱幫扶的辦法過架子,把單體柱支在支架3點(diǎn)的位置上,照這種方法走了3個(gè)步距,由于架子沒有及時(shí)得到有效的調(diào)整,傾倒的現(xiàn)象就更加嚴(yán)重了,后四連桿滑了下來,架子前梁相互擠咬在一起,無法降架移架,面對(duì)這種現(xiàn)狀,我們只能從上面40組往下慢慢調(diào)間距,為保證機(jī)組通過割煤,把架子的護(hù)幫板拆下,這樣來回調(diào)量,本來都比較碎的頂板應(yīng)力更加積聚了,再加上頂板上的網(wǎng)沒有吃進(jìn),降架時(shí)上頂和老塘的矸子往架子空里挎落,無法降架。再加上受F8斷層影響,在這樣一個(gè)大坡度上機(jī)組上行也比較困難,頂溜子也頂不到位,移架子也只能移300mm左右,相當(dāng)于原地踏步,造成網(wǎng)也吃不進(jìn),還破壞了頂板的完整性,加大了倒架的范圍,從12組至34組都有傾倒現(xiàn)象,架子前梁相互咬在一起,無法降架移架。困難面前我們并沒有妥協(xié),根據(jù)現(xiàn)場情況和查找有關(guān)處理相似事故的材料以及老工人的提出的經(jīng)驗(yàn)性的合理化建議,我們總結(jié)出了這樣兩條宗旨:(1)必須把上頂控制住,在降架移架時(shí)控制住架間矸子塊垮落。(2)扶架子必須移整步架,不能原地或半步半步地過,這樣既不能扶正架子,還把頂板的完整性給破壞了。

4 結(jié)語

經(jīng)過這次事故教訓(xùn),收獲不少,經(jīng)驗(yàn)總結(jié)如下:

(1)機(jī)組割煤時(shí),距后滾筒4~6架及時(shí)伸前梁支護(hù)好頂板,并追機(jī)按順序移架,當(dāng)頂板壓力較大且較碎時(shí),可帶壓移架。

(2)移架過程中,要有效利用好側(cè)護(hù)板,找好架間距、單體液壓支柱等對(duì)支架進(jìn)行及時(shí)調(diào)整,移架后,不得出現(xiàn)咬架、爬架等現(xiàn)象,避免支架頂部與頂板出現(xiàn)“線接觸”現(xiàn)象。支架調(diào)整后,及時(shí)供液升架,并達(dá)到規(guī)定的初撐力。

(3)采煤機(jī)割煤時(shí),司機(jī)要掌握上下滾筒高度、頂?shù)装逡钇健?/p>

(4)工作面采煤機(jī)割煤后,支架工應(yīng)及時(shí)伸出前梁和護(hù)幫板,護(hù)好新暴露出的頂板及煤幫。

(5)規(guī)范操作行為,提高正規(guī)循環(huán)率提高職工業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作技能,規(guī)范職工的操作行為和干部的管理行為,是煤礦生產(chǎn)單位最迫切的任務(wù)之一。只有規(guī)范操作行為,才能從根本上杜絕違章操作行為,使工作面設(shè)備在正常狀態(tài)下運(yùn)行,生產(chǎn)才能按正規(guī)循環(huán)進(jìn)行。一旦出現(xiàn)異常情況,必須及時(shí)采取措施進(jìn)行處理,盡快將生產(chǎn)工作納入正常軌道,提高正規(guī)循環(huán)率,減小現(xiàn)場工作的隨意性,保證生產(chǎn)工作的正常有秩進(jìn)行。

(6)本次倒架事故影響正常生產(chǎn)21天,少出原煤6萬噸,減少經(jīng)濟(jì)效益2400萬元,而且扶架子過程中時(shí)常有磕手碰腳的傷工事故,對(duì)安全生產(chǎn)有很大的負(fù)面

影響。

控制支架傾倒,應(yīng)堅(jiān)持以“防”為主,以“調(diào)”為輔的原則,從引發(fā)支架傾倒的主要因素入手,綜合運(yùn)用各種有效措施,把影響支架傾倒的因素消滅在萌芽狀態(tài),從而保證正常生產(chǎn),為礦業(yè)分公司實(shí)現(xiàn)安全高產(chǎn)做好準(zhǔn)備。

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作者簡介:王大偉,遼寧朝陽人,開灤能源化工股份范各莊礦業(yè)分公司生產(chǎn)技術(shù)部副主任,主管工程師,研究方向:采礦工程。endprint

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