袁鳳慧
(河南心連心化肥有限公司,河南新鄉(xiāng) 453731)
大量燃煤形成煙氣,煤中硫燃燒形成的二氧化硫污染大氣,造成酸雨,是全球關(guān)注的幾大環(huán)保問(wèn)題之一。氨法脫硫是一種綠色經(jīng)濟(jì)的煙氣脫硫(FGD)方法,利用氨水吸收SO2形成亞硫酸銨,雖含有豐富的氮、硫元素,但穩(wěn)定性差,需要經(jīng)過(guò)空氣氧化,形成穩(wěn)定的硫酸銨,才能被土地吸收利用;硫酸銨既可作為肥料單獨(dú)使用,也可作為復(fù)混肥的配合肥料,適合我國(guó)的國(guó)情[1]。因此,亞硫酸銨的氧化過(guò)程成了實(shí)現(xiàn)氨法煙氣脫硫副產(chǎn)物價(jià)值的關(guān)鍵[2]。
目前氨法煙氣脫硫常采用強(qiáng)制氧化方式,使用氧化風(fēng)機(jī)將空氣強(qiáng)行注入亞硫酸銨溶液內(nèi),將亞硫酸銨轉(zhuǎn)化成硫酸銨[3]。
多數(shù)廠家都會(huì)采用塔內(nèi)強(qiáng)制氧化,即將空氣通入吸收塔底部,在吸收塔底部將亞硫酸銨氧化成硫酸銨,再排至干燥或離心系統(tǒng),這種氧化方法會(huì)造成煙氣中夾帶大量硫酸銨氣溶膠;而我廠煙氣脫硫采用塔外強(qiáng)制氧化工藝,從脫硫塔底部打出的亞硫酸銨液體,被氧化泵送至氧化罐。同時(shí),羅茨風(fēng)機(jī)將空氣送入氧化罐與亞硫酸銨液體混和,避免了氣溶膠的產(chǎn)生。但是,應(yīng)用氧化風(fēng)機(jī)強(qiáng)制氧化的工藝,氧氣利用率低,且接觸不完全,而運(yùn)行羅茨風(fēng)機(jī)的額定功率較大,會(huì)造成氧化風(fēng)機(jī)投資及能耗巨大浪費(fèi)。因此,尋找一種高效、節(jié)能的氧化方式或氧化設(shè)備就更加必要。
圖1 噴射器結(jié)構(gòu)圖
噴射反應(yīng)器具有設(shè)備操作簡(jiǎn)單、反應(yīng)時(shí)間短、傳質(zhì)效果好、轉(zhuǎn)化率高、生成物純度高等優(yōu)點(diǎn),是一類高效的多相反應(yīng)器。如圖1所示。當(dāng)具有一定壓力的工作流體經(jīng)噴嘴(A)噴射時(shí),形成高速流體,并在噴嘴周圍形成壓力降,從而使進(jìn)行反應(yīng)的氣體被吸入吸氣室(B),然后在混合室(C)內(nèi)充分混和形成湍流,同時(shí)進(jìn)行反應(yīng),使各相間密切接觸,從而使反應(yīng)更加充分。生成的產(chǎn)物由擴(kuò)散室(D)使其流速逐漸降低,利用增加的靜壓力將產(chǎn)物送出去[4]。
河南心連心化肥有限公司原先采用兩臺(tái)LSR250羅茨風(fēng)機(jī)(一開(kāi)一備)向氧化罐送空氣,由于氧化風(fēng)機(jī)強(qiáng)制氧化的氧化率低,而造成電能浪費(fèi);經(jīng)過(guò)改進(jìn)研究,引進(jìn)杭州某工業(yè)泵廠的RPP-80-500型噴射器,最大抽氣量可達(dá)500 m3/h,再配套100FP-32型離心泵,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期使用,發(fā)現(xiàn)氧化效率明顯得到提高,電耗也明顯降低,取得了很好的效果。
公司采用一套煙氣脫硫裝置配四組噴射器,如圖2所示,兩組噴射器用于氧化罐做初步氧化,另兩組用于氧化過(guò)后的母液罐繼續(xù)深度氧化,氧化效率達(dá)到99%以上。再配合氧化罐底部的孔板,不僅能增加氧氣和亞硫酸銨溶液的接觸時(shí)間和面積,還可以使溶液中的灰塵積在罐底,方便定期清理。
圖2 煙氣脫硫裝置
正常生產(chǎn)過(guò)程中,氧化罐上部的液面平穩(wěn),不像氧化風(fēng)機(jī)送空氣時(shí)開(kāi)水沸騰似的翻花,整個(gè)液面全為微小氣泡;氧化液顏色正常,無(wú)雜質(zhì),罐底的積灰淤泥穩(wěn)定沉于底部,不與溶液一起翻騰,有效提高了硫酸銨成品的純度。
改造前、后的氧化效率對(duì)比如表1所示。
表1 改造前后的氧化效率對(duì)比表
由于噴射器的混合效果好,亞硫酸根與氧氣接觸面積增加,經(jīng)過(guò)氧化后,溶液中亞硫酸根由原來(lái)的10~20 g/L降低到現(xiàn)在的5 g/L以下,氧化效率提高了10% ~20%。
應(yīng)用RPP-80-500型噴射器后,由于減少了大功率設(shè)備,使得設(shè)備電能的消耗得到了明顯的減少。原先開(kāi)一臺(tái)LSR250的羅茨風(fēng)機(jī),功率90 kW;現(xiàn)在噴射器只需要利用原來(lái)的亞硫酸銨輸送設(shè)備,不增加其他電力設(shè)備,年節(jié)電64.8×104kW·h(按電費(fèi)0.55元/kW·h),節(jié)約電耗成本35.6萬(wàn)元。
[1]余媛媛,謝亨華.燃煤鍋爐煙氣脫硫技術(shù)及其應(yīng)用現(xiàn)狀與對(duì)策[J].環(huán)境與開(kāi)發(fā),2000,15(2):21-23.
[2]郝吉明,王書(shū)肖,陸永琪.燃煤二氧化硫污染控制手冊(cè)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2001.
[3]崔建祥,趙 焰.氨法脫硫副產(chǎn)物亞硫酸銨的塔外氧化[J].電力環(huán)境保護(hù),2009,25(3):21-22.
[4]張曉玲,張頌培.噴射反應(yīng)器的應(yīng)用研究現(xiàn)狀[J].化工時(shí)刊,2010,24(6):58-62.