国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

采用變頻技術(shù)降低石化蒸餾裝置的能耗

2014-09-22 03:41郭鋒
中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2014年15期
關(guān)鍵詞:選型變頻能耗

郭鋒

摘 要:玉門煉化總廠原油供應(yīng)日益緊張和原油劣質(zhì)化,生產(chǎn)調(diào)節(jié)頻繁,流量波動較大,導(dǎo)致機泵經(jīng)常處于“大馬拉小車”的情況,采用變頻調(diào)速技術(shù)進(jìn)行調(diào)控,不僅流量調(diào)節(jié)靈敏,節(jié)電效果良好,而且生產(chǎn)操作也比較方便,使設(shè)備運行更加平穩(wěn),延長了使用壽命。常減壓車間是煉油廠的龍頭車間,常減壓的能耗在整個煉廠中占有很大比重,因此節(jié)能技術(shù)的應(yīng)用在常減壓就顯得意義重大。

關(guān)鍵詞:變頻;能耗;效果;選型

中圖分類號:TE624 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A

1 常減壓裝置變頻技術(shù)應(yīng)用現(xiàn)狀

常減壓裝置受限于原油供應(yīng)日益緊張和原油劣質(zhì)化,生產(chǎn)調(diào)節(jié)頻繁,流量波動較大,處理量受限于下游裝置,造成常減壓蒸餾裝置處理量波動大,也造成各側(cè)線流量變化大。使得裝置的機泵經(jīng)常處低負(fù)荷的情況。在常減壓裝置上應(yīng)用變頻調(diào)速技術(shù)是在2010年的加熱爐改造中,爐子的鼓風(fēng)機和引風(fēng)機利用了變頻技術(shù),其余大部分都是傳統(tǒng)的調(diào)節(jié)方法, 調(diào)節(jié)進(jìn)出口管路的閥門,應(yīng)用旁路調(diào)節(jié),或采用壓低流量來調(diào)節(jié)。導(dǎo)致節(jié)流損失大,設(shè)備效率降低,屬于高耗能調(diào)節(jié)方法。

1.1能耗分析。根據(jù)基準(zhǔn)能耗的標(biāo)準(zhǔn),每套裝置都可以分為固定能耗+隨加工量變化的能耗,可是每套裝置的基準(zhǔn)能耗計算都不一樣,因此本文只以能耗負(fù)荷變化為主,以常減壓250萬噸/年為滿負(fù)荷,計算出能耗與負(fù)荷之間的相應(yīng)變化即可,2012年能耗(根據(jù)2013技術(shù)達(dá)標(biāo)報告數(shù)據(jù)表1)計算為:20.2×103×0.01×3684+20.2×103×0.08×7.12+20.2×103×0.23×4.19+20.2×103×0.03×96.3+20.2×103x2.45×10.89+20.2×103×9.61×41.868

=122512MJ,也就是470.8387 MJ/噸。

我廠常減壓車間其加工設(shè)計加工量為250萬噸/年,現(xiàn)我以2012年滿負(fù)荷運行為標(biāo)準(zhǔn),固定能耗(其中固定能耗包括設(shè)備、管線等散熱損失,用電等設(shè)備的轉(zhuǎn)換損失,儀表風(fēng)消耗量等。這個數(shù)值并不隨加工量大小而改變多少,甚至機泵損失還增加。)取通常計算用的25%為基準(zhǔn),以470.8387 MJ/噸為滿負(fù)荷.

隨著加工量的減小,不滿足設(shè)計要求,其噸油能耗相對百分?jǐn)?shù)是增加的。從2012年開始,常減壓裝置處理量逐年遞減,但能耗卻沒有降低。

1.2 生產(chǎn)操作分析。常減壓裝置,塔及機泵等設(shè)備設(shè)計較大,低負(fù)荷運行時由于塔內(nèi)汽液相負(fù)荷過低,內(nèi)回流量小,易造成干板現(xiàn)象,以及隨著原油性質(zhì)逐漸劣質(zhì)化,決定了部分產(chǎn)品收率低,側(cè)線油量少,加上機泵設(shè)計揚程高、流量大,易造成機泵抽空或弊壓現(xiàn)象,損壞機泵,同時由于產(chǎn)品流量的不穩(wěn)定造成換熱器等設(shè)備溫差發(fā)生變化,常常造成換熱器浮頭,管線法蘭發(fā)生泄漏等問題。大馬拉小車導(dǎo)致加工成本增加。 低負(fù)荷運轉(zhuǎn)會使裝置的能耗上升,可以歸納為以下6種原因.

① 換熱器在降低流速后結(jié)垢速率增加。② 分餾塔盤在較低的氣速下易漏液,從而降低塔板效率。③ 當(dāng)處理量下降時,加熱爐供風(fēng)量沒有變化,造成過??諝饬可仙"?電動泵的效率離開最佳點,造成效率下降。⑤ 散熱損失在一定時候是固定的,并不因處理量減少而減小。⑥ 加熱爐降低熱負(fù)荷時,冷空氣漏入量并不因此而降低,致使效率下降。

因此如何適應(yīng)處理量變化而造成的能量損失,就顯得非常有必要。而變頻調(diào)速就是其中的一項選擇,也是提高常減壓技術(shù)含量和節(jié)能減耗的有效手段。

2 變頻調(diào)節(jié)技術(shù)的優(yōu)點

2.1 在生產(chǎn)中,許多設(shè)備的能耗都與機組的轉(zhuǎn)速有關(guān),

根據(jù)公式:Q1/Q2=n1/n2 H1/H2=(n1/n2)2 P1/P2=(n1/n2)3知道:電機調(diào)速運行,需要的流量減少時,電動機的轉(zhuǎn)數(shù)降低,消耗的能量將會明顯減少。

2.2 變頻調(diào)速技術(shù)可靠,可廣泛用于煉油企業(yè)中的風(fēng)機、水泵、油泵等異步電機上,節(jié)電效果明顯,一般節(jié)電在30%以上。

2.3 采用變頻調(diào)速器帶動異步電機的調(diào)速方式,可以實現(xiàn)從零轉(zhuǎn)數(shù)到任意轉(zhuǎn)數(shù)的平滑啟動,電流小,升速快,沒有啟動時的沖擊電流。而且保護(hù)功能完善,操作方便、準(zhǔn)確,調(diào)節(jié)精度高。

2.4可延長機泵的使用壽命。由于電機長期在低于額定轉(zhuǎn)速的狀態(tài)下運行,電機及風(fēng)機的軸承不易損壞,電機發(fā)熱量也減少了。停機時間減少,節(jié)約了大量維修費用。

3 常減壓裝置適用選型和效益估算

根據(jù)變頻的應(yīng)用效果及油泵的運行現(xiàn)狀,可以首先選擇常減壓裝置的一、二中段回流油泵、常頂及一、二、三線泵,減一線泵安裝變頻器??刂撇捎瞄]環(huán)、調(diào)節(jié)閥控制可以互相切換的方案。

我廠常減壓裝置,主要機泵的能力可以達(dá)到每年加工原油250×104 t。而實際生產(chǎn)中,每年的實際加工量為(200~250)×104t。泵的功率消耗較大,去年電單耗為2.11 Kg標(biāo)油/噸。實物量1.67×107—1.94 ×107千瓦時, 如果采用變頻調(diào)速,單從節(jié)電量來說,每減少耗電量1%,則折合人民幣: 1.94×107×0.01×0.42=81480元,因此利用變頻調(diào)速,為常減壓節(jié)能降耗是具有較大的潛力。

4 變頻選型注意的問題

變頻器雖然有許多優(yōu)點,但是,在使用過程中,尚需注意下列問題

4.1選用變頻器時一定要滿足工藝要求,對負(fù)荷較高且運行情況變化不頻繁的機泵不易采用變頻器。

4.2電機匹配的變頻器功率一般要選定等于或高于電機功率(額定電流),選型要選用等級較高的,且能滿足裝置與儀表配套的變頻器。

4.3用在變化較明顯,需要對液位的調(diào)整有要求的地方,通過控制液面,改變機泵轉(zhuǎn)速,進(jìn)而調(diào)節(jié)流量。使用效果較好,穩(wěn)定性好。

結(jié)語

在變頻技術(shù)的實踐上遼石化、大慶石化都采用了不少變頻技術(shù),一方面降低系統(tǒng)操作壓力。另一方面節(jié)能效果也非常明顯。而大慶石化將變頻技術(shù)與DCS對接,完成系統(tǒng)控制,平穩(wěn)降低了換熱器壓力變化,減少了換熱器泄露。而我廠常減壓機泵對變頻調(diào)速的應(yīng)用,在操作平穩(wěn)和節(jié)能降耗上會有更好的前景,對我廠的技術(shù)革新和變頻技術(shù)的掌握和推廣應(yīng)用也具有重大意義。

參考文獻(xiàn)

[1]張燕賓.SPWM變頻調(diào)速應(yīng)用技術(shù)(第4版)[M].北京:機械工業(yè)出版社,2012.

[2]馬小亮.高性能變頻調(diào)速及其典型控制系統(tǒng)[M]. 北京:機械工業(yè)出版社,2010.endprint

摘 要:玉門煉化總廠原油供應(yīng)日益緊張和原油劣質(zhì)化,生產(chǎn)調(diào)節(jié)頻繁,流量波動較大,導(dǎo)致機泵經(jīng)常處于“大馬拉小車”的情況,采用變頻調(diào)速技術(shù)進(jìn)行調(diào)控,不僅流量調(diào)節(jié)靈敏,節(jié)電效果良好,而且生產(chǎn)操作也比較方便,使設(shè)備運行更加平穩(wěn),延長了使用壽命。常減壓車間是煉油廠的龍頭車間,常減壓的能耗在整個煉廠中占有很大比重,因此節(jié)能技術(shù)的應(yīng)用在常減壓就顯得意義重大。

關(guān)鍵詞:變頻;能耗;效果;選型

中圖分類號:TE624 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A

1 常減壓裝置變頻技術(shù)應(yīng)用現(xiàn)狀

常減壓裝置受限于原油供應(yīng)日益緊張和原油劣質(zhì)化,生產(chǎn)調(diào)節(jié)頻繁,流量波動較大,處理量受限于下游裝置,造成常減壓蒸餾裝置處理量波動大,也造成各側(cè)線流量變化大。使得裝置的機泵經(jīng)常處低負(fù)荷的情況。在常減壓裝置上應(yīng)用變頻調(diào)速技術(shù)是在2010年的加熱爐改造中,爐子的鼓風(fēng)機和引風(fēng)機利用了變頻技術(shù),其余大部分都是傳統(tǒng)的調(diào)節(jié)方法, 調(diào)節(jié)進(jìn)出口管路的閥門,應(yīng)用旁路調(diào)節(jié),或采用壓低流量來調(diào)節(jié)。導(dǎo)致節(jié)流損失大,設(shè)備效率降低,屬于高耗能調(diào)節(jié)方法。

1.1能耗分析。根據(jù)基準(zhǔn)能耗的標(biāo)準(zhǔn),每套裝置都可以分為固定能耗+隨加工量變化的能耗,可是每套裝置的基準(zhǔn)能耗計算都不一樣,因此本文只以能耗負(fù)荷變化為主,以常減壓250萬噸/年為滿負(fù)荷,計算出能耗與負(fù)荷之間的相應(yīng)變化即可,2012年能耗(根據(jù)2013技術(shù)達(dá)標(biāo)報告數(shù)據(jù)表1)計算為:20.2×103×0.01×3684+20.2×103×0.08×7.12+20.2×103×0.23×4.19+20.2×103×0.03×96.3+20.2×103x2.45×10.89+20.2×103×9.61×41.868

=122512MJ,也就是470.8387 MJ/噸。

我廠常減壓車間其加工設(shè)計加工量為250萬噸/年,現(xiàn)我以2012年滿負(fù)荷運行為標(biāo)準(zhǔn),固定能耗(其中固定能耗包括設(shè)備、管線等散熱損失,用電等設(shè)備的轉(zhuǎn)換損失,儀表風(fēng)消耗量等。這個數(shù)值并不隨加工量大小而改變多少,甚至機泵損失還增加。)取通常計算用的25%為基準(zhǔn),以470.8387 MJ/噸為滿負(fù)荷.

隨著加工量的減小,不滿足設(shè)計要求,其噸油能耗相對百分?jǐn)?shù)是增加的。從2012年開始,常減壓裝置處理量逐年遞減,但能耗卻沒有降低。

1.2 生產(chǎn)操作分析。常減壓裝置,塔及機泵等設(shè)備設(shè)計較大,低負(fù)荷運行時由于塔內(nèi)汽液相負(fù)荷過低,內(nèi)回流量小,易造成干板現(xiàn)象,以及隨著原油性質(zhì)逐漸劣質(zhì)化,決定了部分產(chǎn)品收率低,側(cè)線油量少,加上機泵設(shè)計揚程高、流量大,易造成機泵抽空或弊壓現(xiàn)象,損壞機泵,同時由于產(chǎn)品流量的不穩(wěn)定造成換熱器等設(shè)備溫差發(fā)生變化,常常造成換熱器浮頭,管線法蘭發(fā)生泄漏等問題。大馬拉小車導(dǎo)致加工成本增加。 低負(fù)荷運轉(zhuǎn)會使裝置的能耗上升,可以歸納為以下6種原因.

① 換熱器在降低流速后結(jié)垢速率增加。② 分餾塔盤在較低的氣速下易漏液,從而降低塔板效率。③ 當(dāng)處理量下降時,加熱爐供風(fēng)量沒有變化,造成過??諝饬可仙?。④ 電動泵的效率離開最佳點,造成效率下降。⑤ 散熱損失在一定時候是固定的,并不因處理量減少而減小。⑥ 加熱爐降低熱負(fù)荷時,冷空氣漏入量并不因此而降低,致使效率下降。

因此如何適應(yīng)處理量變化而造成的能量損失,就顯得非常有必要。而變頻調(diào)速就是其中的一項選擇,也是提高常減壓技術(shù)含量和節(jié)能減耗的有效手段。

2 變頻調(diào)節(jié)技術(shù)的優(yōu)點

2.1 在生產(chǎn)中,許多設(shè)備的能耗都與機組的轉(zhuǎn)速有關(guān),

根據(jù)公式:Q1/Q2=n1/n2 H1/H2=(n1/n2)2 P1/P2=(n1/n2)3知道:電機調(diào)速運行,需要的流量減少時,電動機的轉(zhuǎn)數(shù)降低,消耗的能量將會明顯減少。

2.2 變頻調(diào)速技術(shù)可靠,可廣泛用于煉油企業(yè)中的風(fēng)機、水泵、油泵等異步電機上,節(jié)電效果明顯,一般節(jié)電在30%以上。

2.3 采用變頻調(diào)速器帶動異步電機的調(diào)速方式,可以實現(xiàn)從零轉(zhuǎn)數(shù)到任意轉(zhuǎn)數(shù)的平滑啟動,電流小,升速快,沒有啟動時的沖擊電流。而且保護(hù)功能完善,操作方便、準(zhǔn)確,調(diào)節(jié)精度高。

2.4可延長機泵的使用壽命。由于電機長期在低于額定轉(zhuǎn)速的狀態(tài)下運行,電機及風(fēng)機的軸承不易損壞,電機發(fā)熱量也減少了。停機時間減少,節(jié)約了大量維修費用。

3 常減壓裝置適用選型和效益估算

根據(jù)變頻的應(yīng)用效果及油泵的運行現(xiàn)狀,可以首先選擇常減壓裝置的一、二中段回流油泵、常頂及一、二、三線泵,減一線泵安裝變頻器??刂撇捎瞄]環(huán)、調(diào)節(jié)閥控制可以互相切換的方案。

我廠常減壓裝置,主要機泵的能力可以達(dá)到每年加工原油250×104 t。而實際生產(chǎn)中,每年的實際加工量為(200~250)×104t。泵的功率消耗較大,去年電單耗為2.11 Kg標(biāo)油/噸。實物量1.67×107—1.94 ×107千瓦時, 如果采用變頻調(diào)速,單從節(jié)電量來說,每減少耗電量1%,則折合人民幣: 1.94×107×0.01×0.42=81480元,因此利用變頻調(diào)速,為常減壓節(jié)能降耗是具有較大的潛力。

4 變頻選型注意的問題

變頻器雖然有許多優(yōu)點,但是,在使用過程中,尚需注意下列問題

4.1選用變頻器時一定要滿足工藝要求,對負(fù)荷較高且運行情況變化不頻繁的機泵不易采用變頻器。

4.2電機匹配的變頻器功率一般要選定等于或高于電機功率(額定電流),選型要選用等級較高的,且能滿足裝置與儀表配套的變頻器。

4.3用在變化較明顯,需要對液位的調(diào)整有要求的地方,通過控制液面,改變機泵轉(zhuǎn)速,進(jìn)而調(diào)節(jié)流量。使用效果較好,穩(wěn)定性好。

結(jié)語

在變頻技術(shù)的實踐上遼石化、大慶石化都采用了不少變頻技術(shù),一方面降低系統(tǒng)操作壓力。另一方面節(jié)能效果也非常明顯。而大慶石化將變頻技術(shù)與DCS對接,完成系統(tǒng)控制,平穩(wěn)降低了換熱器壓力變化,減少了換熱器泄露。而我廠常減壓機泵對變頻調(diào)速的應(yīng)用,在操作平穩(wěn)和節(jié)能降耗上會有更好的前景,對我廠的技術(shù)革新和變頻技術(shù)的掌握和推廣應(yīng)用也具有重大意義。

參考文獻(xiàn)

[1]張燕賓.SPWM變頻調(diào)速應(yīng)用技術(shù)(第4版)[M].北京:機械工業(yè)出版社,2012.

[2]馬小亮.高性能變頻調(diào)速及其典型控制系統(tǒng)[M]. 北京:機械工業(yè)出版社,2010.endprint

摘 要:玉門煉化總廠原油供應(yīng)日益緊張和原油劣質(zhì)化,生產(chǎn)調(diào)節(jié)頻繁,流量波動較大,導(dǎo)致機泵經(jīng)常處于“大馬拉小車”的情況,采用變頻調(diào)速技術(shù)進(jìn)行調(diào)控,不僅流量調(diào)節(jié)靈敏,節(jié)電效果良好,而且生產(chǎn)操作也比較方便,使設(shè)備運行更加平穩(wěn),延長了使用壽命。常減壓車間是煉油廠的龍頭車間,常減壓的能耗在整個煉廠中占有很大比重,因此節(jié)能技術(shù)的應(yīng)用在常減壓就顯得意義重大。

關(guān)鍵詞:變頻;能耗;效果;選型

中圖分類號:TE624 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A

1 常減壓裝置變頻技術(shù)應(yīng)用現(xiàn)狀

常減壓裝置受限于原油供應(yīng)日益緊張和原油劣質(zhì)化,生產(chǎn)調(diào)節(jié)頻繁,流量波動較大,處理量受限于下游裝置,造成常減壓蒸餾裝置處理量波動大,也造成各側(cè)線流量變化大。使得裝置的機泵經(jīng)常處低負(fù)荷的情況。在常減壓裝置上應(yīng)用變頻調(diào)速技術(shù)是在2010年的加熱爐改造中,爐子的鼓風(fēng)機和引風(fēng)機利用了變頻技術(shù),其余大部分都是傳統(tǒng)的調(diào)節(jié)方法, 調(diào)節(jié)進(jìn)出口管路的閥門,應(yīng)用旁路調(diào)節(jié),或采用壓低流量來調(diào)節(jié)。導(dǎo)致節(jié)流損失大,設(shè)備效率降低,屬于高耗能調(diào)節(jié)方法。

1.1能耗分析。根據(jù)基準(zhǔn)能耗的標(biāo)準(zhǔn),每套裝置都可以分為固定能耗+隨加工量變化的能耗,可是每套裝置的基準(zhǔn)能耗計算都不一樣,因此本文只以能耗負(fù)荷變化為主,以常減壓250萬噸/年為滿負(fù)荷,計算出能耗與負(fù)荷之間的相應(yīng)變化即可,2012年能耗(根據(jù)2013技術(shù)達(dá)標(biāo)報告數(shù)據(jù)表1)計算為:20.2×103×0.01×3684+20.2×103×0.08×7.12+20.2×103×0.23×4.19+20.2×103×0.03×96.3+20.2×103x2.45×10.89+20.2×103×9.61×41.868

=122512MJ,也就是470.8387 MJ/噸。

我廠常減壓車間其加工設(shè)計加工量為250萬噸/年,現(xiàn)我以2012年滿負(fù)荷運行為標(biāo)準(zhǔn),固定能耗(其中固定能耗包括設(shè)備、管線等散熱損失,用電等設(shè)備的轉(zhuǎn)換損失,儀表風(fēng)消耗量等。這個數(shù)值并不隨加工量大小而改變多少,甚至機泵損失還增加。)取通常計算用的25%為基準(zhǔn),以470.8387 MJ/噸為滿負(fù)荷.

隨著加工量的減小,不滿足設(shè)計要求,其噸油能耗相對百分?jǐn)?shù)是增加的。從2012年開始,常減壓裝置處理量逐年遞減,但能耗卻沒有降低。

1.2 生產(chǎn)操作分析。常減壓裝置,塔及機泵等設(shè)備設(shè)計較大,低負(fù)荷運行時由于塔內(nèi)汽液相負(fù)荷過低,內(nèi)回流量小,易造成干板現(xiàn)象,以及隨著原油性質(zhì)逐漸劣質(zhì)化,決定了部分產(chǎn)品收率低,側(cè)線油量少,加上機泵設(shè)計揚程高、流量大,易造成機泵抽空或弊壓現(xiàn)象,損壞機泵,同時由于產(chǎn)品流量的不穩(wěn)定造成換熱器等設(shè)備溫差發(fā)生變化,常常造成換熱器浮頭,管線法蘭發(fā)生泄漏等問題。大馬拉小車導(dǎo)致加工成本增加。 低負(fù)荷運轉(zhuǎn)會使裝置的能耗上升,可以歸納為以下6種原因.

① 換熱器在降低流速后結(jié)垢速率增加。② 分餾塔盤在較低的氣速下易漏液,從而降低塔板效率。③ 當(dāng)處理量下降時,加熱爐供風(fēng)量沒有變化,造成過??諝饬可仙"?電動泵的效率離開最佳點,造成效率下降。⑤ 散熱損失在一定時候是固定的,并不因處理量減少而減小。⑥ 加熱爐降低熱負(fù)荷時,冷空氣漏入量并不因此而降低,致使效率下降。

因此如何適應(yīng)處理量變化而造成的能量損失,就顯得非常有必要。而變頻調(diào)速就是其中的一項選擇,也是提高常減壓技術(shù)含量和節(jié)能減耗的有效手段。

2 變頻調(diào)節(jié)技術(shù)的優(yōu)點

2.1 在生產(chǎn)中,許多設(shè)備的能耗都與機組的轉(zhuǎn)速有關(guān),

根據(jù)公式:Q1/Q2=n1/n2 H1/H2=(n1/n2)2 P1/P2=(n1/n2)3知道:電機調(diào)速運行,需要的流量減少時,電動機的轉(zhuǎn)數(shù)降低,消耗的能量將會明顯減少。

2.2 變頻調(diào)速技術(shù)可靠,可廣泛用于煉油企業(yè)中的風(fēng)機、水泵、油泵等異步電機上,節(jié)電效果明顯,一般節(jié)電在30%以上。

2.3 采用變頻調(diào)速器帶動異步電機的調(diào)速方式,可以實現(xiàn)從零轉(zhuǎn)數(shù)到任意轉(zhuǎn)數(shù)的平滑啟動,電流小,升速快,沒有啟動時的沖擊電流。而且保護(hù)功能完善,操作方便、準(zhǔn)確,調(diào)節(jié)精度高。

2.4可延長機泵的使用壽命。由于電機長期在低于額定轉(zhuǎn)速的狀態(tài)下運行,電機及風(fēng)機的軸承不易損壞,電機發(fā)熱量也減少了。停機時間減少,節(jié)約了大量維修費用。

3 常減壓裝置適用選型和效益估算

根據(jù)變頻的應(yīng)用效果及油泵的運行現(xiàn)狀,可以首先選擇常減壓裝置的一、二中段回流油泵、常頂及一、二、三線泵,減一線泵安裝變頻器??刂撇捎瞄]環(huán)、調(diào)節(jié)閥控制可以互相切換的方案。

我廠常減壓裝置,主要機泵的能力可以達(dá)到每年加工原油250×104 t。而實際生產(chǎn)中,每年的實際加工量為(200~250)×104t。泵的功率消耗較大,去年電單耗為2.11 Kg標(biāo)油/噸。實物量1.67×107—1.94 ×107千瓦時, 如果采用變頻調(diào)速,單從節(jié)電量來說,每減少耗電量1%,則折合人民幣: 1.94×107×0.01×0.42=81480元,因此利用變頻調(diào)速,為常減壓節(jié)能降耗是具有較大的潛力。

4 變頻選型注意的問題

變頻器雖然有許多優(yōu)點,但是,在使用過程中,尚需注意下列問題

4.1選用變頻器時一定要滿足工藝要求,對負(fù)荷較高且運行情況變化不頻繁的機泵不易采用變頻器。

4.2電機匹配的變頻器功率一般要選定等于或高于電機功率(額定電流),選型要選用等級較高的,且能滿足裝置與儀表配套的變頻器。

4.3用在變化較明顯,需要對液位的調(diào)整有要求的地方,通過控制液面,改變機泵轉(zhuǎn)速,進(jìn)而調(diào)節(jié)流量。使用效果較好,穩(wěn)定性好。

結(jié)語

在變頻技術(shù)的實踐上遼石化、大慶石化都采用了不少變頻技術(shù),一方面降低系統(tǒng)操作壓力。另一方面節(jié)能效果也非常明顯。而大慶石化將變頻技術(shù)與DCS對接,完成系統(tǒng)控制,平穩(wěn)降低了換熱器壓力變化,減少了換熱器泄露。而我廠常減壓機泵對變頻調(diào)速的應(yīng)用,在操作平穩(wěn)和節(jié)能降耗上會有更好的前景,對我廠的技術(shù)革新和變頻技術(shù)的掌握和推廣應(yīng)用也具有重大意義。

參考文獻(xiàn)

[1]張燕賓.SPWM變頻調(diào)速應(yīng)用技術(shù)(第4版)[M].北京:機械工業(yè)出版社,2012.

[2]馬小亮.高性能變頻調(diào)速及其典型控制系統(tǒng)[M]. 北京:機械工業(yè)出版社,2010.endprint

猜你喜歡
選型變頻能耗
120t轉(zhuǎn)爐降低工序能耗生產(chǎn)實踐
不銹鋼二十輥冷軋機組橫切剪的選型計算
能耗雙控下,漲價潮再度來襲!
昆鋼鐵路內(nèi)燃機車選型實踐與探索
產(chǎn)品選型
日本先進(jìn)的“零能耗住宅”
低壓除氧水泵變頻改造
合康變頻再獲發(fā)明專利證書
引風(fēng)機變頻改造控制策略與應(yīng)用
基于PLC的變頻調(diào)速恒壓供水系統(tǒng)