于海洋,姚忠天
(1.遼寧潤中供水有限責(zé)任公司,沈陽 110000;2.遼寧省大伙房水庫管理局,遼寧撫順 113000)
某水庫輸水洞出口消力池底板厚度計(jì)算及穩(wěn)定分析
于海洋1,姚忠天2
(1.遼寧潤中供水有限責(zé)任公司,沈陽 110000;2.遼寧省大伙房水庫管理局,遼寧撫順 113000)
文章針對(duì)某水庫輸水洞改造工程,對(duì)其出口處消力池閘底板的受力情況進(jìn)行了分析,在綜合考慮底板所受的揚(yáng)壓力、靜水壓力、重力以及脈動(dòng)壓力等因素下,對(duì)底板厚度進(jìn)行計(jì)算并對(duì)穩(wěn)定性進(jìn)行了分析,為輸水洞改造工程中消力池底板加固的設(shè)計(jì)和施工提供了依據(jù)。
輸水洞改造;消力池底板;厚度計(jì)算;穩(wěn)定分析
某水庫總庫容為22.68×108m3,為大(1)型水庫,工程等別為Ⅰ等,水庫樞紐主要由擋水建筑物主壩、一副壩、二副壩、三副壩和泄水建筑物主溢洪道、非常溢洪道和輸水洞組成。
設(shè)計(jì)洪水標(biāo)準(zhǔn)為1000a一遇,校核洪水標(biāo)準(zhǔn)為可能最大洪水(PMF)。水庫正常蓄水位為131.5m,防洪限制水位為126.4m,設(shè)計(jì)洪水位為136.63m,校核洪水位為139.32m。
輸水洞位于主壩和一副壩之間的主壩左端,主要功能是排泄洪水、引水發(fā)電、灌溉和先期施工導(dǎo)流。
輸水洞主要由進(jìn)水渠、進(jìn)口控制段、主洞段、支洞1和支洞2共5部分組成。主洞段長度236.486m,洞徑6.5m,末端分岔為支洞1和支洞2。其中支洞1長度為136.694m,洞徑6.5m,設(shè)計(jì)為電站支洞,設(shè)計(jì)泄量為180m3/s;支洞2長度為148.4m,原設(shè)計(jì)為泄洪支洞,分岔前洞徑為5.5m,后部分岔為支洞2-1和支洞2-2,洞徑均為4.0m,設(shè)計(jì)泄量為220m3/s。
某水庫經(jīng)過多年運(yùn)行,存在以下問題:
1)輸水洞進(jìn)口攔污柵、閘門及啟閉機(jī)室已運(yùn)行多年,少有檢修,2010年汛后,通過檢查發(fā)現(xiàn)存在閘門水封漏水,金屬結(jié)構(gòu)銹蝕,啟閉機(jī)室混凝土結(jié)構(gòu)破壞等諸多問題。
2)通過復(fù)核計(jì)算,輸水洞現(xiàn)狀泄流能力不能滿足主汛期和后汛期洪水調(diào)度方案中輸水洞設(shè)計(jì)泄量的要求。
3)水庫通過輸水洞排放生態(tài)環(huán)境水量和灌溉水量時(shí),需要對(duì)下泄流量進(jìn)行調(diào)節(jié)控制,輸水洞泄洪出口由于下游水位差較大,只能采用潛孔式平面滑動(dòng)鋼閘門,不能調(diào)節(jié)下泄流量,無法滿足上述要求[1]。
4)2010年7月下旬,流域中上游連降大到暴雨,該水庫庫水位達(dá)到128.29m,已超過防洪限制水位126.4m和控制水位128.22m,此時(shí),輸水洞按洪水調(diào)度方案應(yīng)開啟泄洪并達(dá)到設(shè)計(jì)泄量400m3/s,但實(shí)際情況是,支洞1由于機(jī)組故障關(guān)閉檢修閘門,未能及時(shí)參與泄洪,輸水洞洪水全部通過支洞2下泄,造成支洞2洞身、下游消力池及尾水渠均產(chǎn)生不同程度的損毀,更為嚴(yán)重的是延誤了洪水的及時(shí)下泄,給水庫樞紐的安全帶來了極其不利的影響。
本次輸水洞改造工程將支洞2洞徑擴(kuò)至6.5m,支洞2-1和支洞2-2洞徑擴(kuò)至5m。改造后,輸水洞在庫水位為128.22m時(shí),支洞2設(shè)計(jì)泄量可達(dá)到409.4m3/s,滿足汛期防洪調(diào)度下泄流量的要求。根據(jù)改造后的下泄流量標(biāo)準(zhǔn),使之為工程安全提供保障,需要對(duì)下游消能防沖設(shè)施重新進(jìn)行設(shè)計(jì)與校核。
依據(jù)《水閘設(shè)計(jì)規(guī)范》SL265—2001,消力池底板厚度可根據(jù)抗沖和抗浮要求,分別按公式(1)和(2)計(jì)算,并取其大值。
抗沖:
抗浮:
式中:t為消力池底板始端厚度,m;ΔH'為閘孔泄水時(shí)的上、下游水位差,m;k1為消力池底板計(jì)算系數(shù),可采用0.15~0.20;k2為消力池底板安全系數(shù),可采用1.1~1.3;U為作用在消力池底板底面的揚(yáng)壓力,kPa;W為作用在消力池底板頂面的水重,kPa;Pm為作用在消力池底板上的脈動(dòng)壓力,kPa,其值可取躍前收縮斷面流速水頭值的5%;通常計(jì)算消力池底板前半部的脈動(dòng)壓力時(shí)取“+”號(hào),計(jì)算消力池底板后半部的脈動(dòng)壓力時(shí)取“-”號(hào);γb為消力池底板的飽和重度,kN/m3[2]。
因?yàn)槭茄蜎]式水躍,故Pm根據(jù)“溢洪道設(shè)計(jì)規(guī)范”(SL253—2000),Pm可用下式計(jì)算:
式中:Kp為脈動(dòng)壓強(qiáng)系數(shù),取kp=0.020;βm為面積均化系數(shù),取βm=0.30(實(shí)際上,βm和護(hù)坦上水深等因素有關(guān));ρw為水的密度。
分別采用校核標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算成果見表1:
表1 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算成果表
根據(jù)上述結(jié)果,取t=2.0m
根據(jù)圖1進(jìn)行消力池底板的穩(wěn)定性分析。
圖1 消力池底板受力示意圖
消力池底板受力情況如下:
底板底邊的單寬揚(yáng)壓力U1計(jì)算:
底板面上的單寬靜水壓力P1計(jì)算:
底板單寬重力P2計(jì)算:
底板面的脈動(dòng)壓力U2計(jì)算:
抗浮安全系數(shù)kf計(jì)算:
取L=14m,γc=25kN/m3,t=2.0m
根據(jù)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和校核標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算結(jié)果見表2。
表2 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和校核標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算結(jié)果
規(guī)范規(guī)定kf=1.0~1.2,故消力池底板厚度t=2m滿足要求。
本文結(jié)合某水庫輸水洞改造工程,對(duì)其出口處消力池閘底板的受力情況進(jìn)行了分析,對(duì)底板厚度進(jìn)行計(jì)算并對(duì)穩(wěn)定性進(jìn)行了分析研究,確定了消力池底板加固后的厚度,并經(jīng)驗(yàn)證證明方案滿足要求,為輸水洞改造工程中消力池底板的加固設(shè)計(jì)和施工提供了理論依據(jù)和參考價(jià)值。
[1]江蘇省水利勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院.SL265—2001水閘設(shè)計(jì)規(guī)范[S].北京:中國水利水電出版社,2001.
[2]水利部天津水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院.SL253—2000溢洪道設(shè)計(jì)規(guī)范[S].北京:中國水利水電出版社,2000.
TV653.1
B
1007-7596(2014)08-0103-02
2014-04-12
于海洋(1975-),男,遼寧撫順人,助理工程師;姚忠天(1990-),男,遼寧撫順人,助理工程師。