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片煙緩存區(qū)掉包的治理

2014-09-01 21:50郝青王志輝張震寧范書(shū)賢
新媒體研究 2014年12期

郝青+王志輝+張震寧+范書(shū)賢

摘要片煙緩存帶是片煙切片機(jī)的備料裝置,在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)2#穿梭車緩存帶銜接處有掉包現(xiàn)象,既增大了原料的消耗又需要花大量時(shí)間去恢復(fù)和清掃。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研對(duì)其進(jìn)行改造:改進(jìn)穿梭車接料程序,在緩存帶上加裝物料檢測(cè)光電管,增加互鎖控制功能。經(jīng)過(guò)改進(jìn)使設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定性大大提高,減少了掉包的次數(shù),降低了生產(chǎn)成本,減少維修頻率和經(jīng)費(fèi)。

關(guān)鍵詞緩存帶;穿梭車;光電管;PLC

中圖分類號(hào):TS43 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1671-7597(2014)12-0136-01

易地搬遷后,公司新增了片煙緩存區(qū),片煙開(kāi)箱后的煙葉,通過(guò)出料帶、穿梭小車被送入三條緩存帶上。在輸送過(guò)程中,由于緩存帶偶爾出現(xiàn)光電管被遮擋,檢測(cè)信號(hào)誤檢測(cè),造成煙包掉落地上,并且一個(gè)煙包重量在200千克左右,掉落時(shí)的下墜重力,還有可能導(dǎo)致物料造碎和浪費(fèi),甚至砸壞電纜拖鏈,造成斷流。

1緩存區(qū)的組成與作用

片煙緩存區(qū)為煙包進(jìn)入制絲車間的第一個(gè)工段,其工藝任務(wù)為:將高架庫(kù)運(yùn)出的煙包進(jìn)行拆箱、緩存,以備下道工序加工。開(kāi)箱后的片煙緩存區(qū)由兩個(gè)穿梭車和三條緩存帶組成。按照提前設(shè)定的程序,開(kāi)箱后片煙由送料穿梭車送入三條緩存帶上,其作用是在批次生產(chǎn)前根據(jù)煙葉等級(jí)按照工藝配方要求提前充足備料;出料時(shí)由出料穿梭車從緩存帶上接料送入切片機(jī)輸送帶,進(jìn)行連續(xù)生產(chǎn)。

2緩存區(qū)掉包原因分析

因?yàn)閭淞蠒r(shí)每條輸送緩存帶上要存放7個(gè)煙包,正常情況下,這些煙包被穿梭車依次送入緩存帶,在緩存帶入口的檢測(cè)光電管被送入的煙包遮光后發(fā)出煙包進(jìn)入信號(hào),此信號(hào)送入控制柜中的可編程控制器在程序控制下緩存帶啟動(dòng)并輸送進(jìn)入其中的煙包,煙包在通過(guò)檢測(cè)光電管后,光電管透光發(fā)出通過(guò)信號(hào),使緩存帶停止,準(zhǔn)備接下一煙包。此時(shí)如果檢測(cè)光電管被煙包撞歪或被落下的煙葉遮擋,煙包通過(guò)后光電管依然是遮光狀態(tài),發(fā)出信號(hào)是:煙包沒(méi)有走完緩存帶繼續(xù)運(yùn)行,直到出料口煙包掉落后緩存帶仍不會(huì)停止。

由以上情況可以看出造成煙包掉落的原因:

1)入口端光電管誤檢測(cè)。

2)出料端光電管功能不完備。

每周至少兩次發(fā)生煙包掉落,造成大量煙葉造碎,還經(jīng)常砸壞托鏈,最長(zhǎng)停車維修時(shí)間達(dá)3個(gè)小時(shí)。

3改進(jìn)措施

針對(duì)以上的分析我們制定了方案,在設(shè)備原有的基礎(chǔ)上進(jìn)行技改。

3.1 硬件改善

為了杜絕煙包的掉落,在緩存帶上增加兩組物料檢測(cè)光電管,增加控制冗余及互鎖控制功能。共有兩個(gè)備選硬件,一是邦納Q60BB6AF2000Q漫反射光電管,價(jià)格約為2000元左右,檢測(cè)關(guān)斷點(diǎn)從0.2到2 m可調(diào);一個(gè)是圖爾克BT18-DS-VP6X反射光電管,價(jià)格為520元,檢測(cè)范圍為450 mm。通過(guò)對(duì)兩種光電管進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),并考慮到設(shè)備的一致性問(wèn)題,我們選擇圖爾克BT18-DS-VP6X型直接反射式光電管。

雙檢測(cè)光電管的加裝位置示意圖

將新加入的光電管信號(hào)線接入遠(yuǎn)程IO箱內(nèi)部的ET200控制塊,通過(guò)其與PLC進(jìn)行連接,PLC經(jīng)過(guò)運(yùn)算輸出后,再通過(guò)ET200,把信號(hào)傳給變頻器,去控制皮帶的運(yùn)動(dòng)。

3.2 軟件改善

將新加光電管的信號(hào)作為邏輯常開(kāi)觸點(diǎn)放在程序里,一旦前方光電管由于被干擾后發(fā)生誤動(dòng)作,皮帶失控,煙包繼續(xù)前進(jìn),到新加入的光電管時(shí)光電管采集到信號(hào)后馬上發(fā)生動(dòng)作,重新實(shí)現(xiàn)連鎖控制,使皮帶能夠再次受控,實(shí)現(xiàn)拆包后的煙包進(jìn)出緩存帶前后兩端時(shí),由雙光控元件互鎖檢測(cè)確認(rèn)控制,確??刂粕系捻樋毓δ堋?/p>

4改進(jìn)后的效果

表1改進(jìn)前后漏葉掉包對(duì)照表

前后對(duì)比 平均每周煙包掉落次數(shù)(次) 每周周損壞穿梭車拖鏈次數(shù)(次) 備注

改進(jìn)前 3次 1次

改進(jìn)后 0 0

從2013年9月-12月,經(jīng)詳細(xì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),煙包緩存過(guò)程無(wú)掉包停車發(fā)生,按2013年1月-9月數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),平均每月12次掉包、每次1千克煙葉造碎、停車45分鐘,掉包四次砸壞一次托鏈,則年減少煙葉造碎144千克、減少托鏈維修成本4800元。煙葉成本每千克48元,兩項(xiàng)合計(jì)年節(jié)約制造成本約1.2萬(wàn)元,年減少掉包停車時(shí)間108小時(shí),合4.5個(gè)工作日。

參考文獻(xiàn)

[1]廖長(zhǎng)初.S7-300/400PLC應(yīng)用技術(shù)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2008.

[2]崔堅(jiān).西門(mén)子S7可編程控制器-STEP7編程指南[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2007.

[3]光電管參數(shù)來(lái)源網(wǎng)絡(luò).

endprint

摘要片煙緩存帶是片煙切片機(jī)的備料裝置,在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)2#穿梭車緩存帶銜接處有掉包現(xiàn)象,既增大了原料的消耗又需要花大量時(shí)間去恢復(fù)和清掃。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研對(duì)其進(jìn)行改造:改進(jìn)穿梭車接料程序,在緩存帶上加裝物料檢測(cè)光電管,增加互鎖控制功能。經(jīng)過(guò)改進(jìn)使設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定性大大提高,減少了掉包的次數(shù),降低了生產(chǎn)成本,減少維修頻率和經(jīng)費(fèi)。

關(guān)鍵詞緩存帶;穿梭車;光電管;PLC

中圖分類號(hào):TS43 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1671-7597(2014)12-0136-01

易地搬遷后,公司新增了片煙緩存區(qū),片煙開(kāi)箱后的煙葉,通過(guò)出料帶、穿梭小車被送入三條緩存帶上。在輸送過(guò)程中,由于緩存帶偶爾出現(xiàn)光電管被遮擋,檢測(cè)信號(hào)誤檢測(cè),造成煙包掉落地上,并且一個(gè)煙包重量在200千克左右,掉落時(shí)的下墜重力,還有可能導(dǎo)致物料造碎和浪費(fèi),甚至砸壞電纜拖鏈,造成斷流。

1緩存區(qū)的組成與作用

片煙緩存區(qū)為煙包進(jìn)入制絲車間的第一個(gè)工段,其工藝任務(wù)為:將高架庫(kù)運(yùn)出的煙包進(jìn)行拆箱、緩存,以備下道工序加工。開(kāi)箱后的片煙緩存區(qū)由兩個(gè)穿梭車和三條緩存帶組成。按照提前設(shè)定的程序,開(kāi)箱后片煙由送料穿梭車送入三條緩存帶上,其作用是在批次生產(chǎn)前根據(jù)煙葉等級(jí)按照工藝配方要求提前充足備料;出料時(shí)由出料穿梭車從緩存帶上接料送入切片機(jī)輸送帶,進(jìn)行連續(xù)生產(chǎn)。

2緩存區(qū)掉包原因分析

因?yàn)閭淞蠒r(shí)每條輸送緩存帶上要存放7個(gè)煙包,正常情況下,這些煙包被穿梭車依次送入緩存帶,在緩存帶入口的檢測(cè)光電管被送入的煙包遮光后發(fā)出煙包進(jìn)入信號(hào),此信號(hào)送入控制柜中的可編程控制器在程序控制下緩存帶啟動(dòng)并輸送進(jìn)入其中的煙包,煙包在通過(guò)檢測(cè)光電管后,光電管透光發(fā)出通過(guò)信號(hào),使緩存帶停止,準(zhǔn)備接下一煙包。此時(shí)如果檢測(cè)光電管被煙包撞歪或被落下的煙葉遮擋,煙包通過(guò)后光電管依然是遮光狀態(tài),發(fā)出信號(hào)是:煙包沒(méi)有走完緩存帶繼續(xù)運(yùn)行,直到出料口煙包掉落后緩存帶仍不會(huì)停止。

由以上情況可以看出造成煙包掉落的原因:

1)入口端光電管誤檢測(cè)。

2)出料端光電管功能不完備。

每周至少兩次發(fā)生煙包掉落,造成大量煙葉造碎,還經(jīng)常砸壞托鏈,最長(zhǎng)停車維修時(shí)間達(dá)3個(gè)小時(shí)。

3改進(jìn)措施

針對(duì)以上的分析我們制定了方案,在設(shè)備原有的基礎(chǔ)上進(jìn)行技改。

3.1 硬件改善

為了杜絕煙包的掉落,在緩存帶上增加兩組物料檢測(cè)光電管,增加控制冗余及互鎖控制功能。共有兩個(gè)備選硬件,一是邦納Q60BB6AF2000Q漫反射光電管,價(jià)格約為2000元左右,檢測(cè)關(guān)斷點(diǎn)從0.2到2 m可調(diào);一個(gè)是圖爾克BT18-DS-VP6X反射光電管,價(jià)格為520元,檢測(cè)范圍為450 mm。通過(guò)對(duì)兩種光電管進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),并考慮到設(shè)備的一致性問(wèn)題,我們選擇圖爾克BT18-DS-VP6X型直接反射式光電管。

雙檢測(cè)光電管的加裝位置示意圖

將新加入的光電管信號(hào)線接入遠(yuǎn)程IO箱內(nèi)部的ET200控制塊,通過(guò)其與PLC進(jìn)行連接,PLC經(jīng)過(guò)運(yùn)算輸出后,再通過(guò)ET200,把信號(hào)傳給變頻器,去控制皮帶的運(yùn)動(dòng)。

3.2 軟件改善

將新加光電管的信號(hào)作為邏輯常開(kāi)觸點(diǎn)放在程序里,一旦前方光電管由于被干擾后發(fā)生誤動(dòng)作,皮帶失控,煙包繼續(xù)前進(jìn),到新加入的光電管時(shí)光電管采集到信號(hào)后馬上發(fā)生動(dòng)作,重新實(shí)現(xiàn)連鎖控制,使皮帶能夠再次受控,實(shí)現(xiàn)拆包后的煙包進(jìn)出緩存帶前后兩端時(shí),由雙光控元件互鎖檢測(cè)確認(rèn)控制,確??刂粕系捻樋毓δ?。

4改進(jìn)后的效果

表1改進(jìn)前后漏葉掉包對(duì)照表

前后對(duì)比 平均每周煙包掉落次數(shù)(次) 每周周損壞穿梭車拖鏈次數(shù)(次) 備注

改進(jìn)前 3次 1次

改進(jìn)后 0 0

從2013年9月-12月,經(jīng)詳細(xì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),煙包緩存過(guò)程無(wú)掉包停車發(fā)生,按2013年1月-9月數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),平均每月12次掉包、每次1千克煙葉造碎、停車45分鐘,掉包四次砸壞一次托鏈,則年減少煙葉造碎144千克、減少托鏈維修成本4800元。煙葉成本每千克48元,兩項(xiàng)合計(jì)年節(jié)約制造成本約1.2萬(wàn)元,年減少掉包停車時(shí)間108小時(shí),合4.5個(gè)工作日。

參考文獻(xiàn)

[1]廖長(zhǎng)初.S7-300/400PLC應(yīng)用技術(shù)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2008.

[2]崔堅(jiān).西門(mén)子S7可編程控制器-STEP7編程指南[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2007.

[3]光電管參數(shù)來(lái)源網(wǎng)絡(luò).

endprint

摘要片煙緩存帶是片煙切片機(jī)的備料裝置,在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)2#穿梭車緩存帶銜接處有掉包現(xiàn)象,既增大了原料的消耗又需要花大量時(shí)間去恢復(fù)和清掃。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研對(duì)其進(jìn)行改造:改進(jìn)穿梭車接料程序,在緩存帶上加裝物料檢測(cè)光電管,增加互鎖控制功能。經(jīng)過(guò)改進(jìn)使設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定性大大提高,減少了掉包的次數(shù),降低了生產(chǎn)成本,減少維修頻率和經(jīng)費(fèi)。

關(guān)鍵詞緩存帶;穿梭車;光電管;PLC

中圖分類號(hào):TS43 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1671-7597(2014)12-0136-01

易地搬遷后,公司新增了片煙緩存區(qū),片煙開(kāi)箱后的煙葉,通過(guò)出料帶、穿梭小車被送入三條緩存帶上。在輸送過(guò)程中,由于緩存帶偶爾出現(xiàn)光電管被遮擋,檢測(cè)信號(hào)誤檢測(cè),造成煙包掉落地上,并且一個(gè)煙包重量在200千克左右,掉落時(shí)的下墜重力,還有可能導(dǎo)致物料造碎和浪費(fèi),甚至砸壞電纜拖鏈,造成斷流。

1緩存區(qū)的組成與作用

片煙緩存區(qū)為煙包進(jìn)入制絲車間的第一個(gè)工段,其工藝任務(wù)為:將高架庫(kù)運(yùn)出的煙包進(jìn)行拆箱、緩存,以備下道工序加工。開(kāi)箱后的片煙緩存區(qū)由兩個(gè)穿梭車和三條緩存帶組成。按照提前設(shè)定的程序,開(kāi)箱后片煙由送料穿梭車送入三條緩存帶上,其作用是在批次生產(chǎn)前根據(jù)煙葉等級(jí)按照工藝配方要求提前充足備料;出料時(shí)由出料穿梭車從緩存帶上接料送入切片機(jī)輸送帶,進(jìn)行連續(xù)生產(chǎn)。

2緩存區(qū)掉包原因分析

因?yàn)閭淞蠒r(shí)每條輸送緩存帶上要存放7個(gè)煙包,正常情況下,這些煙包被穿梭車依次送入緩存帶,在緩存帶入口的檢測(cè)光電管被送入的煙包遮光后發(fā)出煙包進(jìn)入信號(hào),此信號(hào)送入控制柜中的可編程控制器在程序控制下緩存帶啟動(dòng)并輸送進(jìn)入其中的煙包,煙包在通過(guò)檢測(cè)光電管后,光電管透光發(fā)出通過(guò)信號(hào),使緩存帶停止,準(zhǔn)備接下一煙包。此時(shí)如果檢測(cè)光電管被煙包撞歪或被落下的煙葉遮擋,煙包通過(guò)后光電管依然是遮光狀態(tài),發(fā)出信號(hào)是:煙包沒(méi)有走完緩存帶繼續(xù)運(yùn)行,直到出料口煙包掉落后緩存帶仍不會(huì)停止。

由以上情況可以看出造成煙包掉落的原因:

1)入口端光電管誤檢測(cè)。

2)出料端光電管功能不完備。

每周至少兩次發(fā)生煙包掉落,造成大量煙葉造碎,還經(jīng)常砸壞托鏈,最長(zhǎng)停車維修時(shí)間達(dá)3個(gè)小時(shí)。

3改進(jìn)措施

針對(duì)以上的分析我們制定了方案,在設(shè)備原有的基礎(chǔ)上進(jìn)行技改。

3.1 硬件改善

為了杜絕煙包的掉落,在緩存帶上增加兩組物料檢測(cè)光電管,增加控制冗余及互鎖控制功能。共有兩個(gè)備選硬件,一是邦納Q60BB6AF2000Q漫反射光電管,價(jià)格約為2000元左右,檢測(cè)關(guān)斷點(diǎn)從0.2到2 m可調(diào);一個(gè)是圖爾克BT18-DS-VP6X反射光電管,價(jià)格為520元,檢測(cè)范圍為450 mm。通過(guò)對(duì)兩種光電管進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),并考慮到設(shè)備的一致性問(wèn)題,我們選擇圖爾克BT18-DS-VP6X型直接反射式光電管。

雙檢測(cè)光電管的加裝位置示意圖

將新加入的光電管信號(hào)線接入遠(yuǎn)程IO箱內(nèi)部的ET200控制塊,通過(guò)其與PLC進(jìn)行連接,PLC經(jīng)過(guò)運(yùn)算輸出后,再通過(guò)ET200,把信號(hào)傳給變頻器,去控制皮帶的運(yùn)動(dòng)。

3.2 軟件改善

將新加光電管的信號(hào)作為邏輯常開(kāi)觸點(diǎn)放在程序里,一旦前方光電管由于被干擾后發(fā)生誤動(dòng)作,皮帶失控,煙包繼續(xù)前進(jìn),到新加入的光電管時(shí)光電管采集到信號(hào)后馬上發(fā)生動(dòng)作,重新實(shí)現(xiàn)連鎖控制,使皮帶能夠再次受控,實(shí)現(xiàn)拆包后的煙包進(jìn)出緩存帶前后兩端時(shí),由雙光控元件互鎖檢測(cè)確認(rèn)控制,確??刂粕系捻樋毓δ?。

4改進(jìn)后的效果

表1改進(jìn)前后漏葉掉包對(duì)照表

前后對(duì)比 平均每周煙包掉落次數(shù)(次) 每周周損壞穿梭車拖鏈次數(shù)(次) 備注

改進(jìn)前 3次 1次

改進(jìn)后 0 0

從2013年9月-12月,經(jīng)詳細(xì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),煙包緩存過(guò)程無(wú)掉包停車發(fā)生,按2013年1月-9月數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),平均每月12次掉包、每次1千克煙葉造碎、停車45分鐘,掉包四次砸壞一次托鏈,則年減少煙葉造碎144千克、減少托鏈維修成本4800元。煙葉成本每千克48元,兩項(xiàng)合計(jì)年節(jié)約制造成本約1.2萬(wàn)元,年減少掉包停車時(shí)間108小時(shí),合4.5個(gè)工作日。

參考文獻(xiàn)

[1]廖長(zhǎng)初.S7-300/400PLC應(yīng)用技術(shù)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2008.

[2]崔堅(jiān).西門(mén)子S7可編程控制器-STEP7編程指南[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2007.

[3]光電管參數(shù)來(lái)源網(wǎng)絡(luò).

endprint