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(河南神馬尼龍化工有限責(zé)任公司,河南 平頂山 467013)
己二腈加氫反應(yīng)熱移出系統(tǒng)能量優(yōu)化改造
趙曉東,高先明,洪波
(河南神馬尼龍化工有限責(zé)任公司,河南 平頂山 467013)
以實(shí)際工藝數(shù)據(jù)和物料的物性參數(shù)為依據(jù),采用熱負(fù)荷方程,對(duì)加氫生產(chǎn)工藝中反應(yīng)熱進(jìn)行能量衡算,調(diào)整加氫反應(yīng)器冷卻水換熱器循環(huán)水用量以及對(duì)化學(xué)水泵的葉輪進(jìn)行切割,有效地降低了循環(huán)水用量和電能消耗。
加氫反應(yīng);熱負(fù)荷;能量衡算;葉輪切割
己二腈(ADN)加氫(H2)反應(yīng)生產(chǎn)己二胺(HMD)的工藝路線通常有低壓法[1]和高壓法[2]。己二胺是合成材料中非常重要的中間體,主要用于生產(chǎn)尼龍66及尼龍610,隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步和化工新材料的不斷開發(fā),其應(yīng)用領(lǐng)域越來越廣。目前,己二胺在透明尼龍樹脂、聚亞胺羧酸泡沫塑料、涂料、黏合劑、橡膠助劑和漂白劑等領(lǐng)域獲得了廣泛應(yīng)用,尤其是在生產(chǎn)高性能聚氨酯領(lǐng)域,其用量大幅增加,這將給己二胺帶來突破性的發(fā)展[3]。河南神馬尼龍化工有限責(zé)任公司的己二胺生產(chǎn)工藝采用低壓法,裝置自建成投產(chǎn)以來,一直在不斷的創(chuàng)新、挖潛,再創(chuàng)新,走出了一條綠色環(huán)保和節(jié)能降耗的發(fā)展之路。新建裝置部分設(shè)備在設(shè)計(jì)上進(jìn)行了放大,在裝置投產(chǎn)后發(fā)現(xiàn)其加氫反應(yīng)熱量移出系統(tǒng)運(yùn)行不經(jīng)濟(jì)。本文根據(jù)實(shí)際工藝數(shù)據(jù),對(duì)己二腈加氫反應(yīng)熱移出系統(tǒng)進(jìn)行了詳細(xì)計(jì)算,并做出能量優(yōu)化改造,達(dá)到節(jié)約能源之目的。
1.1工藝流程
該己二胺生產(chǎn)工藝采用己二腈加氫反應(yīng)生成,此過程屬于放熱反應(yīng)。為了使反應(yīng)向利于生成己二胺的方向進(jìn)行,需要消除反應(yīng)熱[5]。加氫反應(yīng)系統(tǒng)產(chǎn)生的熱量,先通過反應(yīng)器夾套中流動(dòng)的化學(xué)水將其進(jìn)行移出,化學(xué)水移出的反應(yīng)熱再進(jìn)入冷卻水冷卻器,通過由動(dòng)力廠外供的循環(huán)冷卻水把化學(xué)水熱量帶走。這樣,在生產(chǎn)連續(xù)進(jìn)行時(shí),可以把反應(yīng)生成熱持續(xù)移出,保證反應(yīng)溫度的穩(wěn)定,從而達(dá)到生產(chǎn)的目的。
工藝流程圖如圖1所示。
圖1 己二腈加氫反應(yīng)冷卻水系統(tǒng)流程圖
1.2物性參數(shù)
冷卻水的平均比熱容:
Cp(水)=4.2 kJ/(kg·℃)
ρ(水)=1 000 kg/m3
1.3熱量計(jì)算
加氫反應(yīng)系統(tǒng)熱量先通過反應(yīng)器夾套化學(xué)水將其移出,由于化學(xué)水的導(dǎo)熱系數(shù)比較大,管道材質(zhì)為碳鋼,忽略管壁與大氣的熱量損失。可根據(jù)化學(xué)水帶走的熱量來求出加氫反應(yīng)生成的熱量。采集裝置在滿負(fù)荷時(shí)不同時(shí)間的數(shù)據(jù),計(jì)算其生成的熱量如表1所示。
表1 裝置滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的熱量
注:T1、T2分別為化學(xué)水回收和化學(xué)水上水的溫度,下同;FI(化學(xué)水)為化學(xué)水流量。
熱量Q=FI(化學(xué)水)×Cp(水)×(T1-T2)
其中,Cp(水)為水的平均比熱容,取Cp(水)為4.2 kJ/(kg·℃)。
根據(jù)計(jì)算的結(jié)果,我們可以看出:在相同的負(fù)荷下,反應(yīng)放出的熱量比較接近,取三個(gè)結(jié)果的平均值,可得出反應(yīng)器在裝置滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)放出的熱量約為:10 709 580 kJ/h。
2.1循環(huán)水冷卻水用量偏大
化學(xué)水移出的反應(yīng)熱進(jìn)入冷卻器,通過由動(dòng)力廠外供的循環(huán)水把化學(xué)水熱量帶走,由于其熱量比較大,忽略與外界環(huán)境的熱量損失。循環(huán)水帶走的熱量應(yīng)和化學(xué)水帶來的熱量相等。采集和化學(xué)水?dāng)?shù)據(jù)相同時(shí)段循環(huán)水的數(shù)據(jù),計(jì)算循環(huán)水用量,結(jié)果如表2所示。
表2 裝置滿負(fù)荷運(yùn)行循環(huán)冷卻水水量
FI(循環(huán)水)=Q÷Cp(水)÷(T3-T4)
其中,Q取10 709 580 kJ/h,Cp(水)為水的平均比熱容,Cp(水)=4.2 kJ/(kg·℃);T3、T4分別為循環(huán)水回水和循環(huán)水上水的溫度。
通過表2可以發(fā)現(xiàn),循環(huán)水的溫差一般在5.5 ℃左右,循環(huán)水的流量約有460 000 kg/h。而在實(shí)際生產(chǎn)中,循環(huán)水WC的溫差控制在8~10 ℃時(shí),比較經(jīng)濟(jì)合理。當(dāng)循環(huán)水的溫差控制在9 ℃時(shí),F(xiàn)I(循環(huán)水)約為283 000 kg/h。循環(huán)水回水和循環(huán)水上水溫差為9 ℃??梢?,循環(huán)水存在浪費(fèi),需要進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。
2.2化學(xué)水泵選型過大
化學(xué)水的流量由化學(xué)水泵提供,我們根據(jù)化學(xué)水在裝置滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)的數(shù)據(jù),繪制成表3。
表3 裝置滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)化學(xué)水量
FI(化學(xué)水)=Q÷Cp(水)÷(T1-T2)
由表3可以看出,化學(xué)水的溫差在5.8 ℃左右,也比較小。在熱量一定的情況下,化學(xué)水的溫差與其流量成反比。如果化學(xué)水的溫差控制在8 ℃左右時(shí),其經(jīng)濟(jì)性較好?;瘜W(xué)水的流量只需要320 000 kg/h。其中,Q取10 709 580 kJ/h,Cp(水)=4.2 kJ/(kg·℃),T1-T2=8 ℃)。
3.1對(duì)循環(huán)水流量進(jìn)行調(diào)整
裝置滿負(fù)荷生產(chǎn)時(shí),聯(lián)系動(dòng)力廠,進(jìn)行循環(huán)水流量的調(diào)整。在循環(huán)水進(jìn)出口閥全開的情況下,緩慢關(guān)小循環(huán)水出口閥。當(dāng)出口閥關(guān)小半圈后,每小時(shí)測(cè)一次循環(huán)水進(jìn)出口溫度,這樣反復(fù)調(diào)整,最終使其進(jìn)出口溫差約為 9℃,此時(shí)FI(循環(huán)水)為283 000 kg/h。
3.2對(duì)化學(xué)水泵葉輪進(jìn)行切削
化學(xué)水進(jìn)行流動(dòng)的動(dòng)力來源由化學(xué)水泵提供,其參數(shù)如下:
n=2 950 r/min,Q=450 m3/h=0.125 m/s,H=50 m,N=90 kW
同時(shí)反應(yīng)器的高度約為25 m。可見,化學(xué)水泵選型有些偏大,簡單可行的方法是對(duì)化學(xué)水泵葉輪進(jìn)行切割。計(jì)算過程如表4所示。
表4 葉輪外徑車削允許量
對(duì)于葉輪外徑車削后,出口面積基本不變的中、高比轉(zhuǎn)數(shù)的離心機(jī),其葉輪車削與性能的關(guān)系:
所以P316泵的葉輪車削量為9%;
化學(xué)水泵葉輪切割后的參數(shù):n=2 950 r/min,Q=410 m3/h,H=41.6 m,N=68.3 kW。對(duì)化學(xué)水泵葉輪切割前后的參數(shù)進(jìn)行對(duì)比,結(jié)果如表5所示。
表5 化學(xué)水泵葉輪切割前后的參數(shù)
由此可見,切削化學(xué)水泵葉輪后即滿足生產(chǎn)需求,又降低了電能消耗。
3.3循環(huán)水管道增設(shè)濾網(wǎng)
由動(dòng)力廠提供的循環(huán)水屬于敞開式循環(huán)水系統(tǒng),和外界接觸面多,雜質(zhì)容易進(jìn)入循環(huán)水系統(tǒng),造成循環(huán)水流量波動(dòng)大,影響換熱效果。于是,在循環(huán)水上水增加一個(gè)濾網(wǎng),定期清理,保證供水穩(wěn)定。如圖2所示:
運(yùn)行3個(gè)月后,在滿負(fù)荷的情況下測(cè)得數(shù)據(jù)如表6所示。
圖2 己二腈加氫反應(yīng)冷卻水系統(tǒng)優(yōu)化后流程圖
表6 三個(gè)月后采集數(shù)據(jù)
表2、表3和表5作對(duì)比,我們可以明顯發(fā)現(xiàn)循環(huán)水和化學(xué)水溫差的增加,基本達(dá)到預(yù)期值,實(shí)現(xiàn)了降低循環(huán)水用量和電能消耗的目的。
己二胺裝置年運(yùn)行時(shí)間約8 000 h,根據(jù)循環(huán)水和電能在公司中的實(shí)際價(jià)格,計(jì)算優(yōu)化前后的能源消耗,結(jié)果如表7所示。
可見,對(duì)己二腈加氫反應(yīng)熱移出系統(tǒng)能量進(jìn)行優(yōu)化后每年可節(jié)約35萬元,實(shí)現(xiàn)了小投入、大收益的效果。
表7 優(yōu)化前后能耗對(duì)比
根據(jù)實(shí)際工藝數(shù)據(jù)和物料的物性參數(shù),通過熱量計(jì)算為加氫反應(yīng)熱移除系統(tǒng)能量優(yōu)化改造提供了理論依據(jù)。在循環(huán)水管道增設(shè)濾網(wǎng),保證了供水穩(wěn)定。同時(shí),對(duì)冷卻水換熱器的循環(huán)水用量進(jìn)行調(diào)整和化學(xué)水泵進(jìn)行葉輪切割,有效地降低了加氫反應(yīng)熱移出系統(tǒng)能量的消耗,提高了企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭力,經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。
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2014-09-21
趙曉東(1974- ),男,工程師,從事化工生產(chǎn)管理及研究工作;通訊作者:洪 波,電話:15938905924。
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1003-3467(2014)11-0052-04