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高爐采用栽冷卻棒壓入修補造襯技術探討

2014-08-27 12:02王安富
中國高新技術企業(yè) 2014年16期

王安富

摘要:湖北新冶鋼具有歷史悠久的冶鋼文化和技術,新冶鋼1780m3高爐的爐腰及爐身下部分的冷卻壁大部分已經(jīng)損壞,部分爐皮也已經(jīng)開裂,致使高爐生產(chǎn)難以繼續(xù)進行。高爐采用栽冷卻棒壓入修補造襯技術來進行改造和修補,使得高爐具有合理的構造及爐型,進一步保護爐皮,該技術具有良好的保護效果。

關鍵詞:新冶鋼1780m3高爐;冷卻棒;修補造襯技術

中圖分類號:TF576文獻標識碼:A文章編號:1009-2374(2014)24-0068-02

1新冶鋼1780m3高爐現(xiàn)狀

隨著我國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的不斷發(fā)展,國家逐步出臺了一系列促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關政策,為了適應國家發(fā)展和增強企業(yè)核心競爭力,湖北新冶鋼有限公司開始了對產(chǎn)鋼結構及裝備技術進行全面升級,引進先進生產(chǎn)設備,包括1座1780m3高爐、1座120噸轉(zhuǎn)爐等。高爐的設計原則為“成熟、可靠、先進、實用、安全”,堅持循環(huán)經(jīng)濟的發(fā)展理念,本著“低消耗、高效率”的生產(chǎn)原則,實現(xiàn)產(chǎn)鋼生產(chǎn)中的“減量化、再利用”。全面落實節(jié)能節(jié)水、降耗減排、綜合利用的生產(chǎn)要求。進一步加強對鋼鐵生產(chǎn)的安全、衛(wèi)生、環(huán)保方面的管理,改善勞動環(huán)境和勞動條件,促進生產(chǎn)效率的提高,進一步提高生產(chǎn)經(jīng)濟技術指標的水平。

生產(chǎn)狀況:新冶鋼1780m3高爐開爐順利完成,在進行開爐的過程中并沒有意外事故發(fā)生,也沒有出現(xiàn)常見問題,開爐比較成功。本次開爐具有一定的特點,與以往開爐方式有所不同,本次開爐采用倒引煤氣法,就是在開爐的前一天將凈煤氣引人到箱體中,開爐當天12:00進行開爐點火,到13:10時開放煤氣總管進行散閥點火,等到14:00時煤氣成分達到合格,將其引入凈煤氣管網(wǎng),此時溫度約為42.6℃。開爐中有兩個特點,一是引入煤氣的時間再次縮短,創(chuàng)造國內(nèi)歷史新高,二是煤氣處于較低的溫度時,布袋保持完好,并沒有出現(xiàn)損壞現(xiàn)象。

但由于高爐在開爐之后的生產(chǎn)過程中,一些生產(chǎn)條件制約了高爐生產(chǎn)效率、生產(chǎn)質(zhì)量及生產(chǎn)指標的進一步提升。主要影響因素是鐵水的去向問題,煉鋼產(chǎn)能不能完全釋放,鑄鐵能力不夠,致使高爐一直處于慢風工作狀態(tài),長期堵住風口,直接影響了高爐迅速達產(chǎn)和提升指標。

2概述

新冶鋼高爐具有1780m3的有效容積,無鐘式爐頂,于2011年8月份投入生產(chǎn)。由于爐底的溫度較高,并呈現(xiàn)不斷升高趨勢,致使高爐被迫停止生產(chǎn)進行維修,對爐底及爐身采用更換和砌磚的措施,對其4層以上的冷卻壁進行原樣修復后,再一次投入生產(chǎn)。

隨著新冶鋼高爐冶煉的強度不斷加大,高爐的老化程度也不斷加劇,進一步加快了冷卻壁的損壞速度,新冶鋼高爐的第4層至第9層是鑲磚冷卻壁,每層有28塊。至今,已停止供水的有26塊(第5層6塊,第6層8塊,第7層6塊,第8層5塊,第9層1塊),調(diào)小供水的有3塊(第4層3塊)。高爐爐身的4層至9層的冷卻壁增設40多個冷卻棒。由于5、6、7層冷卻壁的損壞程度最為嚴重,這些部分的爐皮嚴重開裂,只能依靠外部打水進行冷卻,爐皮嚴重開裂變形,失去了保護作用,尤其是第6層的冷卻壁損壞十分嚴重,并且已經(jīng)產(chǎn)生了嚴重的錯位,導致其他部分也出現(xiàn)不規(guī)則的開裂,開裂部分極易發(fā)生穿火,從而造成高爐生產(chǎn)過程中的多次慢風現(xiàn)象和無計劃休風現(xiàn)象,直接影響了高爐冶煉的生產(chǎn)效率。雖然之后有對新冶鋼1780m3高爐進行過一次小修,稍微緩解了高爐的生產(chǎn)壓力,但由于沒有從根本上解決相應問題,消除安全隱患,使得高爐的爐皮開裂程度加大,直接引起風口大套的變形和開裂,導致高爐不能正常生產(chǎn)。由于高爐還需要維持一段時間的生產(chǎn),才能對其進行大修,但要保證高爐的生產(chǎn)安全,決定對其5、6、7層的冷卻壁采用栽冷卻棒壓入修補造襯技術進行維修。為了保證造襯工作的順利進行,需要在進行造襯前制定合理有效的造襯方案,充分考慮休風時間、冷卻壁損壞程度及造襯后的熱量損失等因素,本次進行造襯工作采用封爐的方式。

3封爐操作

3.1封爐前需要進行的操作

在封爐之前的8個小時變?yōu)槿挂睙挘⒁皂樞袨橹鬟M行高爐操作,根據(jù)實際情況適當?shù)陌l(fā)展邊緣,盡可能的避免產(chǎn)生懸料現(xiàn)象,不斷保持良好的高爐操作。

適時適當?shù)奶嵘郀t的爐溫水平,保持合理的

爐溫。

在封爐前一天對高爐的鐵口角度進行適當擴大。

3.2封爐操作

休風前全風料線為1.8m,休風之后全風料線為3米,休風后上5車水渣后料線約為2m。

休風前要將鐵口角度增加到16°~18°,鐵口大吹,在對鐵口進行封口時使用的打泥量為正常的1/3。

在休風后需要用水泡泥將風口進行封堵。降低冷卻水的水壓,以最上層冷卻壁不斷水作為水壓標準,依據(jù)實際情況對其進行適當調(diào)整。爐皮依靠外部噴水冷卻逐漸停止,及時關閉損壞冷卻設備的進水口。

煤氣系統(tǒng)依照高爐停爐進行處理。

3.3封爐料基本組成

爐渣的堿度RZ=0.95-1.0屬于正常料。

人爐焦比與全焦比為1.36t/t,而正常料焦比為0.74t/t。

封爐料成分為3800kg的干焦批和8500kg的礦批,采用SCC+SCCOO+SCC+3CCOO+4CC+4CCOO+3CC+8CCOO+4車水渣的裝入方法進行裝入。

4壓入造襯修補操作

4.1?壓入料的性能

使用的壓入料是鋁碳質(zhì)無水壓入泥漿,具有下表所示良好性能。

表1?壓入料的主要性能

項目 數(shù)值

Al203 65%

SiC+C 25%

粒度 3

體積密度g/cm3(110℃×24h) 1.9

抗折密度MPa(110℃×24h) 8

4.2在進行壓入料灌漿之前的準備工作

灌漿前需要對灌漿泵進行空載試車,對其不妥之處進行檢修,確保灌漿泵正常運轉(zhuǎn)。

將壓入料存放到指定地方,并做好相應的防水

工作。

準備好壓入料灌漿時所需要的高壓膠管。

休風半個小時后對高爐噴水冷卻的用水量進行適當調(diào)整,等到高爐爐皮的冷卻溫度達到要求后,及時關閉冷卻水。

及時對高爐爐皮開裂及損壞部分進行檢修和補焊,注意焊縫要十分緊密,并栽冷卻棒,開灌漿孔,更好地焊接灌漿管。開裂處栽冷卻棒有助于壓入料更好地發(fā)揮作用,加固高爐爐壁,另一方面,壓入料造襯還可以有效延長冷卻棒的壽命,起到雙重效果。

4.3壓入料的灌漿造襯操作

壓入料灌漿造襯的整個流程如下流程圖所示:

圖1

從下往上對每個灌漿孔進行灌漿操作,進行環(huán)形造襯到6、7層,尤其注重對爐身部分損壞處或者爐皮開裂部分的造襯修補,通常壓入料壓入造襯的基本厚度為200nm。隨著造襯工作的進行,逐漸形成壓入料與焦炭的混合物,各含有50%,所用造襯料為18t,造襯工作時間大約為12h。

5壓入料造襯效果

在休風約30

檢修發(fā)現(xiàn)冷卻壁發(fā)生損壞后,要及時對其進行壓入料造襯修補,防止冷卻壁進一步破損,避免爐皮發(fā)生變形和開裂現(xiàn)象,大大提高高爐的使用壽命。

在進行栽冷卻棒及灌漿工作時,對其位置選擇要充分考慮,盡可能的選擇掐掉冷卻壁的管根部分或者是冷卻壁上的安裝孔、灌漿孔,避免再開孔,減少開孔量,盡可能的保護爐皮不受損傷,保持爐皮的堅固強度。

在進行造襯工作中需要時刻注意防止冷卻設備發(fā)生漏水現(xiàn)象,爐內(nèi)漏水會直接影響造襯工作的進行及造襯質(zhì)量的好壞。

本次對新冶鋼高爐進行的造襯工作中,在其爐腰、爐身等部位成功栽入冷卻棒,順利完成造襯工作,在高爐末期冷卻壁大量損壞、爐皮嚴重開裂的狀況下,進一步實現(xiàn)了高爐的使用壽命,確保高爐安全生產(chǎn),保證高爐的生產(chǎn)效率,并獲得較好的經(jīng)濟技術指標,提高了新冶鋼的經(jīng)濟效益。

參考文獻

[1]?遲衛(wèi)東,孟憲東,劉文明.通鋼5#高爐采用栽冷卻

?棒壓入修補造襯技術實踐[A].2006年全國煉鐵生產(chǎn)

?技術會議暨煉鐵年會[C].2006.

[2]?李永利.發(fā)電機定冷水系統(tǒng)智能凈化裝置的應用

?[A].全國火電600MW級機組能效對標及競賽第十五

?屆年會[C].2011.

摘要:湖北新冶鋼具有歷史悠久的冶鋼文化和技術,新冶鋼1780m3高爐的爐腰及爐身下部分的冷卻壁大部分已經(jīng)損壞,部分爐皮也已經(jīng)開裂,致使高爐生產(chǎn)難以繼續(xù)進行。高爐采用栽冷卻棒壓入修補造襯技術來進行改造和修補,使得高爐具有合理的構造及爐型,進一步保護爐皮,該技術具有良好的保護效果。

關鍵詞:新冶鋼1780m3高爐;冷卻棒;修補造襯技術

中圖分類號:TF576文獻標識碼:A文章編號:1009-2374(2014)24-0068-02

1新冶鋼1780m3高爐現(xiàn)狀

隨著我國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的不斷發(fā)展,國家逐步出臺了一系列促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關政策,為了適應國家發(fā)展和增強企業(yè)核心競爭力,湖北新冶鋼有限公司開始了對產(chǎn)鋼結構及裝備技術進行全面升級,引進先進生產(chǎn)設備,包括1座1780m3高爐、1座120噸轉(zhuǎn)爐等。高爐的設計原則為“成熟、可靠、先進、實用、安全”,堅持循環(huán)經(jīng)濟的發(fā)展理念,本著“低消耗、高效率”的生產(chǎn)原則,實現(xiàn)產(chǎn)鋼生產(chǎn)中的“減量化、再利用”。全面落實節(jié)能節(jié)水、降耗減排、綜合利用的生產(chǎn)要求。進一步加強對鋼鐵生產(chǎn)的安全、衛(wèi)生、環(huán)保方面的管理,改善勞動環(huán)境和勞動條件,促進生產(chǎn)效率的提高,進一步提高生產(chǎn)經(jīng)濟技術指標的水平。

生產(chǎn)狀況:新冶鋼1780m3高爐開爐順利完成,在進行開爐的過程中并沒有意外事故發(fā)生,也沒有出現(xiàn)常見問題,開爐比較成功。本次開爐具有一定的特點,與以往開爐方式有所不同,本次開爐采用倒引煤氣法,就是在開爐的前一天將凈煤氣引人到箱體中,開爐當天12:00進行開爐點火,到13:10時開放煤氣總管進行散閥點火,等到14:00時煤氣成分達到合格,將其引入凈煤氣管網(wǎng),此時溫度約為42.6℃。開爐中有兩個特點,一是引入煤氣的時間再次縮短,創(chuàng)造國內(nèi)歷史新高,二是煤氣處于較低的溫度時,布袋保持完好,并沒有出現(xiàn)損壞現(xiàn)象。

但由于高爐在開爐之后的生產(chǎn)過程中,一些生產(chǎn)條件制約了高爐生產(chǎn)效率、生產(chǎn)質(zhì)量及生產(chǎn)指標的進一步提升。主要影響因素是鐵水的去向問題,煉鋼產(chǎn)能不能完全釋放,鑄鐵能力不夠,致使高爐一直處于慢風工作狀態(tài),長期堵住風口,直接影響了高爐迅速達產(chǎn)和提升指標。

2概述

新冶鋼高爐具有1780m3的有效容積,無鐘式爐頂,于2011年8月份投入生產(chǎn)。由于爐底的溫度較高,并呈現(xiàn)不斷升高趨勢,致使高爐被迫停止生產(chǎn)進行維修,對爐底及爐身采用更換和砌磚的措施,對其4層以上的冷卻壁進行原樣修復后,再一次投入生產(chǎn)。

隨著新冶鋼高爐冶煉的強度不斷加大,高爐的老化程度也不斷加劇,進一步加快了冷卻壁的損壞速度,新冶鋼高爐的第4層至第9層是鑲磚冷卻壁,每層有28塊。至今,已停止供水的有26塊(第5層6塊,第6層8塊,第7層6塊,第8層5塊,第9層1塊),調(diào)小供水的有3塊(第4層3塊)。高爐爐身的4層至9層的冷卻壁增設40多個冷卻棒。由于5、6、7層冷卻壁的損壞程度最為嚴重,這些部分的爐皮嚴重開裂,只能依靠外部打水進行冷卻,爐皮嚴重開裂變形,失去了保護作用,尤其是第6層的冷卻壁損壞十分嚴重,并且已經(jīng)產(chǎn)生了嚴重的錯位,導致其他部分也出現(xiàn)不規(guī)則的開裂,開裂部分極易發(fā)生穿火,從而造成高爐生產(chǎn)過程中的多次慢風現(xiàn)象和無計劃休風現(xiàn)象,直接影響了高爐冶煉的生產(chǎn)效率。雖然之后有對新冶鋼1780m3高爐進行過一次小修,稍微緩解了高爐的生產(chǎn)壓力,但由于沒有從根本上解決相應問題,消除安全隱患,使得高爐的爐皮開裂程度加大,直接引起風口大套的變形和開裂,導致高爐不能正常生產(chǎn)。由于高爐還需要維持一段時間的生產(chǎn),才能對其進行大修,但要保證高爐的生產(chǎn)安全,決定對其5、6、7層的冷卻壁采用栽冷卻棒壓入修補造襯技術進行維修。為了保證造襯工作的順利進行,需要在進行造襯前制定合理有效的造襯方案,充分考慮休風時間、冷卻壁損壞程度及造襯后的熱量損失等因素,本次進行造襯工作采用封爐的方式。

3封爐操作

3.1封爐前需要進行的操作

在封爐之前的8個小時變?yōu)槿挂睙?,并以順行為主進行高爐操作,根據(jù)實際情況適當?shù)陌l(fā)展邊緣,盡可能的避免產(chǎn)生懸料現(xiàn)象,不斷保持良好的高爐操作。

適時適當?shù)奶嵘郀t的爐溫水平,保持合理的

爐溫。

在封爐前一天對高爐的鐵口角度進行適當擴大。

3.2封爐操作

休風前全風料線為1.8m,休風之后全風料線為3米,休風后上5車水渣后料線約為2m。

休風前要將鐵口角度增加到16°~18°,鐵口大吹,在對鐵口進行封口時使用的打泥量為正常的1/3。

在休風后需要用水泡泥將風口進行封堵。降低冷卻水的水壓,以最上層冷卻壁不斷水作為水壓標準,依據(jù)實際情況對其進行適當調(diào)整。爐皮依靠外部噴水冷卻逐漸停止,及時關閉損壞冷卻設備的進水口。

煤氣系統(tǒng)依照高爐停爐進行處理。

3.3封爐料基本組成

爐渣的堿度RZ=0.95-1.0屬于正常料。

人爐焦比與全焦比為1.36t/t,而正常料焦比為0.74t/t。

封爐料成分為3800kg的干焦批和8500kg的礦批,采用SCC+SCCOO+SCC+3CCOO+4CC+4CCOO+3CC+8CCOO+4車水渣的裝入方法進行裝入。

4壓入造襯修補操作

4.1?壓入料的性能

使用的壓入料是鋁碳質(zhì)無水壓入泥漿,具有下表所示良好性能。

表1?壓入料的主要性能

項目 數(shù)值

Al203 65%

SiC+C 25%

粒度 3

體積密度g/cm3(110℃×24h) 1.9

抗折密度MPa(110℃×24h) 8

4.2在進行壓入料灌漿之前的準備工作

灌漿前需要對灌漿泵進行空載試車,對其不妥之處進行檢修,確保灌漿泵正常運轉(zhuǎn)。

將壓入料存放到指定地方,并做好相應的防水

工作。

準備好壓入料灌漿時所需要的高壓膠管。

休風半個小時后對高爐噴水冷卻的用水量進行適當調(diào)整,等到高爐爐皮的冷卻溫度達到要求后,及時關閉冷卻水。

及時對高爐爐皮開裂及損壞部分進行檢修和補焊,注意焊縫要十分緊密,并栽冷卻棒,開灌漿孔,更好地焊接灌漿管。開裂處栽冷卻棒有助于壓入料更好地發(fā)揮作用,加固高爐爐壁,另一方面,壓入料造襯還可以有效延長冷卻棒的壽命,起到雙重效果。

4.3壓入料的灌漿造襯操作

壓入料灌漿造襯的整個流程如下流程圖所示:

圖1

從下往上對每個灌漿孔進行灌漿操作,進行環(huán)形造襯到6、7層,尤其注重對爐身部分損壞處或者爐皮開裂部分的造襯修補,通常壓入料壓入造襯的基本厚度為200nm。隨著造襯工作的進行,逐漸形成壓入料與焦炭的混合物,各含有50%,所用造襯料為18t,造襯工作時間大約為12h。

5壓入料造襯效果

在休風約30

檢修發(fā)現(xiàn)冷卻壁發(fā)生損壞后,要及時對其進行壓入料造襯修補,防止冷卻壁進一步破損,避免爐皮發(fā)生變形和開裂現(xiàn)象,大大提高高爐的使用壽命。

在進行栽冷卻棒及灌漿工作時,對其位置選擇要充分考慮,盡可能的選擇掐掉冷卻壁的管根部分或者是冷卻壁上的安裝孔、灌漿孔,避免再開孔,減少開孔量,盡可能的保護爐皮不受損傷,保持爐皮的堅固強度。

在進行造襯工作中需要時刻注意防止冷卻設備發(fā)生漏水現(xiàn)象,爐內(nèi)漏水會直接影響造襯工作的進行及造襯質(zhì)量的好壞。

本次對新冶鋼高爐進行的造襯工作中,在其爐腰、爐身等部位成功栽入冷卻棒,順利完成造襯工作,在高爐末期冷卻壁大量損壞、爐皮嚴重開裂的狀況下,進一步實現(xiàn)了高爐的使用壽命,確保高爐安全生產(chǎn),保證高爐的生產(chǎn)效率,并獲得較好的經(jīng)濟技術指標,提高了新冶鋼的經(jīng)濟效益。

參考文獻

[1]?遲衛(wèi)東,孟憲東,劉文明.通鋼5#高爐采用栽冷卻

?棒壓入修補造襯技術實踐[A].2006年全國煉鐵生產(chǎn)

?技術會議暨煉鐵年會[C].2006.

[2]?李永利.發(fā)電機定冷水系統(tǒng)智能凈化裝置的應用

?[A].全國火電600MW級機組能效對標及競賽第十五

?屆年會[C].2011.

摘要:湖北新冶鋼具有歷史悠久的冶鋼文化和技術,新冶鋼1780m3高爐的爐腰及爐身下部分的冷卻壁大部分已經(jīng)損壞,部分爐皮也已經(jīng)開裂,致使高爐生產(chǎn)難以繼續(xù)進行。高爐采用栽冷卻棒壓入修補造襯技術來進行改造和修補,使得高爐具有合理的構造及爐型,進一步保護爐皮,該技術具有良好的保護效果。

關鍵詞:新冶鋼1780m3高爐;冷卻棒;修補造襯技術

中圖分類號:TF576文獻標識碼:A文章編號:1009-2374(2014)24-0068-02

1新冶鋼1780m3高爐現(xiàn)狀

隨著我國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的不斷發(fā)展,國家逐步出臺了一系列促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關政策,為了適應國家發(fā)展和增強企業(yè)核心競爭力,湖北新冶鋼有限公司開始了對產(chǎn)鋼結構及裝備技術進行全面升級,引進先進生產(chǎn)設備,包括1座1780m3高爐、1座120噸轉(zhuǎn)爐等。高爐的設計原則為“成熟、可靠、先進、實用、安全”,堅持循環(huán)經(jīng)濟的發(fā)展理念,本著“低消耗、高效率”的生產(chǎn)原則,實現(xiàn)產(chǎn)鋼生產(chǎn)中的“減量化、再利用”。全面落實節(jié)能節(jié)水、降耗減排、綜合利用的生產(chǎn)要求。進一步加強對鋼鐵生產(chǎn)的安全、衛(wèi)生、環(huán)保方面的管理,改善勞動環(huán)境和勞動條件,促進生產(chǎn)效率的提高,進一步提高生產(chǎn)經(jīng)濟技術指標的水平。

生產(chǎn)狀況:新冶鋼1780m3高爐開爐順利完成,在進行開爐的過程中并沒有意外事故發(fā)生,也沒有出現(xiàn)常見問題,開爐比較成功。本次開爐具有一定的特點,與以往開爐方式有所不同,本次開爐采用倒引煤氣法,就是在開爐的前一天將凈煤氣引人到箱體中,開爐當天12:00進行開爐點火,到13:10時開放煤氣總管進行散閥點火,等到14:00時煤氣成分達到合格,將其引入凈煤氣管網(wǎng),此時溫度約為42.6℃。開爐中有兩個特點,一是引入煤氣的時間再次縮短,創(chuàng)造國內(nèi)歷史新高,二是煤氣處于較低的溫度時,布袋保持完好,并沒有出現(xiàn)損壞現(xiàn)象。

但由于高爐在開爐之后的生產(chǎn)過程中,一些生產(chǎn)條件制約了高爐生產(chǎn)效率、生產(chǎn)質(zhì)量及生產(chǎn)指標的進一步提升。主要影響因素是鐵水的去向問題,煉鋼產(chǎn)能不能完全釋放,鑄鐵能力不夠,致使高爐一直處于慢風工作狀態(tài),長期堵住風口,直接影響了高爐迅速達產(chǎn)和提升指標。

2概述

新冶鋼高爐具有1780m3的有效容積,無鐘式爐頂,于2011年8月份投入生產(chǎn)。由于爐底的溫度較高,并呈現(xiàn)不斷升高趨勢,致使高爐被迫停止生產(chǎn)進行維修,對爐底及爐身采用更換和砌磚的措施,對其4層以上的冷卻壁進行原樣修復后,再一次投入生產(chǎn)。

隨著新冶鋼高爐冶煉的強度不斷加大,高爐的老化程度也不斷加劇,進一步加快了冷卻壁的損壞速度,新冶鋼高爐的第4層至第9層是鑲磚冷卻壁,每層有28塊。至今,已停止供水的有26塊(第5層6塊,第6層8塊,第7層6塊,第8層5塊,第9層1塊),調(diào)小供水的有3塊(第4層3塊)。高爐爐身的4層至9層的冷卻壁增設40多個冷卻棒。由于5、6、7層冷卻壁的損壞程度最為嚴重,這些部分的爐皮嚴重開裂,只能依靠外部打水進行冷卻,爐皮嚴重開裂變形,失去了保護作用,尤其是第6層的冷卻壁損壞十分嚴重,并且已經(jīng)產(chǎn)生了嚴重的錯位,導致其他部分也出現(xiàn)不規(guī)則的開裂,開裂部分極易發(fā)生穿火,從而造成高爐生產(chǎn)過程中的多次慢風現(xiàn)象和無計劃休風現(xiàn)象,直接影響了高爐冶煉的生產(chǎn)效率。雖然之后有對新冶鋼1780m3高爐進行過一次小修,稍微緩解了高爐的生產(chǎn)壓力,但由于沒有從根本上解決相應問題,消除安全隱患,使得高爐的爐皮開裂程度加大,直接引起風口大套的變形和開裂,導致高爐不能正常生產(chǎn)。由于高爐還需要維持一段時間的生產(chǎn),才能對其進行大修,但要保證高爐的生產(chǎn)安全,決定對其5、6、7層的冷卻壁采用栽冷卻棒壓入修補造襯技術進行維修。為了保證造襯工作的順利進行,需要在進行造襯前制定合理有效的造襯方案,充分考慮休風時間、冷卻壁損壞程度及造襯后的熱量損失等因素,本次進行造襯工作采用封爐的方式。

3封爐操作

3.1封爐前需要進行的操作

在封爐之前的8個小時變?yōu)槿挂睙?,并以順行為主進行高爐操作,根據(jù)實際情況適當?shù)陌l(fā)展邊緣,盡可能的避免產(chǎn)生懸料現(xiàn)象,不斷保持良好的高爐操作。

適時適當?shù)奶嵘郀t的爐溫水平,保持合理的

爐溫。

在封爐前一天對高爐的鐵口角度進行適當擴大。

3.2封爐操作

休風前全風料線為1.8m,休風之后全風料線為3米,休風后上5車水渣后料線約為2m。

休風前要將鐵口角度增加到16°~18°,鐵口大吹,在對鐵口進行封口時使用的打泥量為正常的1/3。

在休風后需要用水泡泥將風口進行封堵。降低冷卻水的水壓,以最上層冷卻壁不斷水作為水壓標準,依據(jù)實際情況對其進行適當調(diào)整。爐皮依靠外部噴水冷卻逐漸停止,及時關閉損壞冷卻設備的進水口。

煤氣系統(tǒng)依照高爐停爐進行處理。

3.3封爐料基本組成

爐渣的堿度RZ=0.95-1.0屬于正常料。

人爐焦比與全焦比為1.36t/t,而正常料焦比為0.74t/t。

封爐料成分為3800kg的干焦批和8500kg的礦批,采用SCC+SCCOO+SCC+3CCOO+4CC+4CCOO+3CC+8CCOO+4車水渣的裝入方法進行裝入。

4壓入造襯修補操作

4.1?壓入料的性能

使用的壓入料是鋁碳質(zhì)無水壓入泥漿,具有下表所示良好性能。

表1?壓入料的主要性能

項目 數(shù)值

Al203 65%

SiC+C 25%

粒度 3

體積密度g/cm3(110℃×24h) 1.9

抗折密度MPa(110℃×24h) 8

4.2在進行壓入料灌漿之前的準備工作

灌漿前需要對灌漿泵進行空載試車,對其不妥之處進行檢修,確保灌漿泵正常運轉(zhuǎn)。

將壓入料存放到指定地方,并做好相應的防水

工作。

準備好壓入料灌漿時所需要的高壓膠管。

休風半個小時后對高爐噴水冷卻的用水量進行適當調(diào)整,等到高爐爐皮的冷卻溫度達到要求后,及時關閉冷卻水。

及時對高爐爐皮開裂及損壞部分進行檢修和補焊,注意焊縫要十分緊密,并栽冷卻棒,開灌漿孔,更好地焊接灌漿管。開裂處栽冷卻棒有助于壓入料更好地發(fā)揮作用,加固高爐爐壁,另一方面,壓入料造襯還可以有效延長冷卻棒的壽命,起到雙重效果。

4.3壓入料的灌漿造襯操作

壓入料灌漿造襯的整個流程如下流程圖所示:

圖1

從下往上對每個灌漿孔進行灌漿操作,進行環(huán)形造襯到6、7層,尤其注重對爐身部分損壞處或者爐皮開裂部分的造襯修補,通常壓入料壓入造襯的基本厚度為200nm。隨著造襯工作的進行,逐漸形成壓入料與焦炭的混合物,各含有50%,所用造襯料為18t,造襯工作時間大約為12h。

5壓入料造襯效果

在休風約30

檢修發(fā)現(xiàn)冷卻壁發(fā)生損壞后,要及時對其進行壓入料造襯修補,防止冷卻壁進一步破損,避免爐皮發(fā)生變形和開裂現(xiàn)象,大大提高高爐的使用壽命。

在進行栽冷卻棒及灌漿工作時,對其位置選擇要充分考慮,盡可能的選擇掐掉冷卻壁的管根部分或者是冷卻壁上的安裝孔、灌漿孔,避免再開孔,減少開孔量,盡可能的保護爐皮不受損傷,保持爐皮的堅固強度。

在進行造襯工作中需要時刻注意防止冷卻設備發(fā)生漏水現(xiàn)象,爐內(nèi)漏水會直接影響造襯工作的進行及造襯質(zhì)量的好壞。

本次對新冶鋼高爐進行的造襯工作中,在其爐腰、爐身等部位成功栽入冷卻棒,順利完成造襯工作,在高爐末期冷卻壁大量損壞、爐皮嚴重開裂的狀況下,進一步實現(xiàn)了高爐的使用壽命,確保高爐安全生產(chǎn),保證高爐的生產(chǎn)效率,并獲得較好的經(jīng)濟技術指標,提高了新冶鋼的經(jīng)濟效益。

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