張賀全+尹秀錦
摘要:文章對(duì)鐵水中的錳在冶煉過(guò)程中的反應(yīng)機(jī)理進(jìn)行研究,通過(guò)提高轉(zhuǎn)爐過(guò)程用氧、布料方式減輕鐵水中錳元素在冶煉過(guò)程中的氧化量和提高其冶煉后期的還原效果,使高、低錳鐵水條件下中轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)余錳得到有效控制和提高。
關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)爐冶煉;氧化還原;錳元素;中厚板廠
中圖分類號(hào):TF703文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):1009-2374(2014)24-0054-03
錳元素是鋼材中的有益元素,轉(zhuǎn)爐冶煉使用的鐵水中的錳在冶煉過(guò)程中幾乎全部氧化,但在冶煉終點(diǎn)依然會(huì)有部分殘留和通過(guò)其氧化物的還原而產(chǎn)生的錳,即余錳。余錳含量的高低,直接影響著轉(zhuǎn)爐操作的穩(wěn)定性和脫氧合金化中錳合金的加入量,中厚板廠45t轉(zhuǎn)爐區(qū)的終點(diǎn)余Mn含量平均在0.08%左右,若能得到進(jìn)一步提高,將對(duì)降低含錳合金成本和減少金屬損失有極大效益,同時(shí),隨著余錳含量的提高,鋼水氧化性降低,爐渣脫硫能力也會(huì)得到提高。
1中厚板廠現(xiàn)狀
中厚板廠45t轉(zhuǎn)爐區(qū)目前有3座45t轉(zhuǎn)爐,使用鐵水中Mn含量在0.20%~0.70%之間,絕大多數(shù)鐵水Mn含量在0.20%以下或0.60%以上,轉(zhuǎn)爐平均余錳含量0.082%(平均終點(diǎn)C含量為0.072%)。每爐平均出鋼量在44t左右。
2轉(zhuǎn)爐余錳控制技術(shù)的研究與應(yīng)用
2.1錳在煉鋼過(guò)程中過(guò)程反應(yīng)機(jī)理的研究
2.1.1錳的氧化與還原。錳的高溫?fù)]發(fā)性較大,當(dāng)其含量高時(shí),能在氣相中氧化,但由于它的氧化產(chǎn)物均相形核有困難,煉鋼過(guò)程中主要的反應(yīng)發(fā)生在鋼渣界面上。鋼液中錳的氧化分直接氧化和間接氧化兩種方式:
直接氧化反應(yīng):[Mn]+1/2[O2]=(MnO)
間接氧化反應(yīng):[Mn]+[O]=(MnO),其中[O]為(FeO)=[Fe]+[O];
在堿性操作中,在高(MnO)和高溫度的條件下會(huì)發(fā)生錳的還原。溫度越高,還原出來(lái)的錳量越大,即“余錳”量越高。在(FeO)和溫度一定時(shí),(MnO)量越高,還原出來(lái)的錳量也越高,冶煉過(guò)程中減少放渣次數(shù)和放渣量或向渣中加入錳礦都可以達(dá)到這一目的。
2.1.2吹煉過(guò)程中錳的變化情況。錳在冶煉初期就大量氧化,在吹煉前期所形成的(MnO·SiO2),隨著爐渣中CaO含量的增加,會(huì)發(fā)生(MnO·SiO2)+2(CaO)=(2CaO·SiO2)+(MnO)的反應(yīng),(MnO)呈自由狀態(tài),吹煉后期爐溫升高后,(MnO)被還原,即:(MnO)+[C]=[MnO]+{CO}或(MnO)+[Fe]=[Mn]+(FeO)。在吹煉中[%Mn]的變化情況如圖1所示:
圖1吹煉過(guò)程中Mn的變化
從冶煉過(guò)程爐渣的氧化性和溫度等的變化來(lái)看:轉(zhuǎn)爐吹煉過(guò)程中Mn的分配系數(shù)隨著煉鋼條件的變化而變化,熔煉初期,由于溫度較低,渣中FeO含量高,爐渣堿度低,故[Mn]激烈氧化,到冶煉后期,由于熔池溫度的升高,渣中FeO含量降低,爐渣堿度升高,錳從渣中還原,到吹煉末期由于渣中氧化性提高,又使錳重新氧化。從圖1中可以看出:熔池中的錳有明顯的“回升”現(xiàn)象。
2.2轉(zhuǎn)爐冶煉過(guò)程錳還原技術(shù)的研究
轉(zhuǎn)爐冶煉過(guò)程中錳的還原主要取決與鋼渣中錳的分配比,影響錳分配比的主要因素為:爐渣中自由(MnO)的含量、終點(diǎn)溫度、熔渣中FeO含量、爐渣渣量等.在轉(zhuǎn)爐冶煉過(guò)程中加快錳的還原和提高鋼渣中錳的分配系數(shù),主要通過(guò)改變影響其分配系數(shù)的相關(guān)因素來(lái)實(shí)現(xiàn),主要為:
(1)提高爐溫。提高爐溫有利于(MnO)的還原,可提高余錳含量。
(2)堿度升高,爐渣中堿度的提高,使渣中(CaO)含量能夠一直保持在較高的狀態(tài),可以促使自由態(tài)的(MnO)的濃度升高,從而提高鋼水中的錳含量。
(3)降低渣中(FeO)含量。渣中(FeO)含量的降低,降促使Mn→MnO的反應(yīng)逆向進(jìn)行,提高鋼水中的Mn含量。
(4)提高終點(diǎn)C。從轉(zhuǎn)爐吹煉過(guò)程Mn的變化趨勢(shì)圖中可以明顯看出,冶煉高碳鋼時(shí),因終點(diǎn)C含量高,其余錳含量也明顯偏高。
2.3轉(zhuǎn)爐余錳控制技術(shù)的開發(fā)
2.3.1冶煉前期氧壓和槍位的設(shè)定。轉(zhuǎn)爐冶煉前期主要的任務(wù)為化渣脫磷,在高錳鐵水條件下,前期冶煉中產(chǎn)生的大量MnO,對(duì)提高轉(zhuǎn)爐前期化渣效果會(huì)起到非常明顯的效果,因此,使用高錳鐵水后,前期的化渣效果對(duì)FeO的依賴程度有一定的減輕。為此,我們適當(dāng)?shù)慕档土宿D(zhuǎn)爐前期吹煉槍位,將前期吹煉槍位在原槍位的基礎(chǔ)上降低0.05~0.1m,同時(shí)將前期氧壓確定為0.90~0.95MPa。因渣中FeO的相對(duì)減少,使高錳鐵水下前期爐渣嚴(yán)重泡沫化的問(wèn)題得到解決。
低錳鐵水條件下,前期冶煉中因MnO數(shù)量少,使?fàn)t渣的流動(dòng)性受到較大影響,影響了前期的化渣效果,對(duì)轉(zhuǎn)爐脫磷產(chǎn)生影響。為了提高化渣效果,將會(huì)增加化渣劑的用量,同時(shí)因控制難度較大,會(huì)導(dǎo)致粘槍、噴濺等問(wèn)題出現(xiàn)。為減少低錳鐵水條件下,前期冶煉中因MnO數(shù)量對(duì)爐渣的流動(dòng)性的影響,我們?cè)谝睙捛捌?,?duì)氧槍開吹槍位進(jìn)行了進(jìn)一步降低,在原槍位的基礎(chǔ)上降低0.05m左右。同時(shí)將前期氧壓確定為0.95~0.98MPa。待來(lái)渣后將氧槍槍位及時(shí)進(jìn)行提高,在開吹槍位的基礎(chǔ)上提高0.1m左右。強(qiáng)化開吹攪拌力度提高鐵渣混攪效果,同時(shí)提高前期渣中的FeO含量,使低錳鐵水化渣效果不良和提溫慢的問(wèn)題得到解決。
2.3.2冶煉過(guò)程氧壓和槍位的控制。低錳鐵水中錳在冶煉前期氧化量較少,通過(guò)對(duì)吹煉4分左右的鐵水取樣后發(fā)現(xiàn),鐵水中的Mn氧化率基本在50%~70%之間;而高錳鐵水的吹煉前期氧化率較大,一般都在90%以上。
鐵水中錳氧化后對(duì)轉(zhuǎn)爐的影響已在前期冶煉中得到控制,中期冶煉過(guò)程中為保持高的自由態(tài)(MnO)和還原渣中錳保持勻速的升溫速率,同時(shí)杜絕冶煉過(guò)程返干,過(guò)程槍位控制由原鐵水條件下的中期恒槍恒壓模式調(diào)整為變槍恒壓模式,在返干期過(guò)程槍位仍按原槍位進(jìn)行控制,其它冶煉中期時(shí)間槍位在原槍位的基礎(chǔ)上降低0.05m,促進(jìn)冶煉中期錳的還原和控制還原后錳的氧化,提高鋼水中的錳含量。
2.3.3冶煉后期、終點(diǎn)氧壓、槍位的控制。為進(jìn)一步提高終點(diǎn)余錳含量,有必要對(duì)后期爐渣中的FeO含量進(jìn)行適當(dāng)控制,同時(shí)通過(guò)早拉碳的方式,提高對(duì)終點(diǎn)溫度、終點(diǎn)C的命中率。因此將冶煉后期氧壓控制在0.90~0.95MPa,槍位控制上以增加終點(diǎn)拉碳時(shí)間為目的,較原操作模式早30秒(45t轉(zhuǎn)爐的總吹煉時(shí)間在11.5分左右)進(jìn)行壓槍拉碳操作,拉碳時(shí)間由原來(lái)的30秒左右提高到60秒左右。
2.3.4提高轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)C和一次命中率.在對(duì)轉(zhuǎn)爐過(guò)程用氧技術(shù)優(yōu)化的同時(shí),我們重點(diǎn)進(jìn)行了轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)C的和一次命中率的提高。通過(guò)穩(wěn)定轉(zhuǎn)爐操作、提高職工操作水平,轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)C由原來(lái)的平均0.072%提高到0.089%,終點(diǎn)C平均提高0.017%。同時(shí)轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)一次命中率由原來(lái)的38%左右提高到58.2%,提高20%以上。
2.4轉(zhuǎn)爐冶煉過(guò)程加料工藝的優(yōu)化
為進(jìn)一步提高轉(zhuǎn)爐過(guò)程控制水平,減少因高錳鐵水造成的溢渣、噴濺現(xiàn)象以及低錳鐵水對(duì)前期化渣效果差的影響,同時(shí)為提高轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)余錳含量,我們對(duì)轉(zhuǎn)爐冶煉過(guò)程中的加料工藝進(jìn)行了優(yōu)化。對(duì)布料工藝的整體優(yōu)化主要為石灰、礦石使用時(shí)機(jī)的調(diào)整。
2.4.1石灰使用時(shí)機(jī)的調(diào)整。煉鋼用石灰的使用,在原工藝條件下,石灰的使用主要分兩個(gè)階段進(jìn)行加入。在開吹過(guò)程中放入石灰總用量的3/4進(jìn)行前期化渣,留有部分石灰在前期來(lái)渣后再加入,在保證前期化渣效果的同時(shí)保證石灰總量,確保爐渣堿度。
在冶煉前期,隨著Si、Mn的快速氧化,爐渣堿度降低,鋼液溫度快速上升。我們將石灰的加入時(shí)機(jī)調(diào)整為開吹過(guò)程加入絕大部分石灰(約4/5),只留少量在過(guò)程使用,不再嚴(yán)格要求區(qū)分石灰加入的的兩個(gè)加入階段。
2.4.2礦石使用工藝的優(yōu)化。轉(zhuǎn)爐用礦石的作用是在控制轉(zhuǎn)爐過(guò)程溫度的同時(shí),通過(guò)直接還原礦石中的FeO來(lái)提高金屬收得率。同時(shí)礦石的使用也為冶煉過(guò)程提高渣中FeO含量,提高化渣效果帶來(lái)便利。在鐵水中的錳出現(xiàn)高低差值較大的波動(dòng)后,開吹過(guò)程中加入部分礦石來(lái)參與前期的化渣和溫度控制對(duì)前期操作有較大的好處。但加入過(guò)多會(huì)導(dǎo)致前期溢渣嚴(yán)重,因此我們明確了前期礦石的加入量,將前期礦石的加入量控制在8~15kg/t之間。另外,為保證冶煉后期渣中錳的還原條件,轉(zhuǎn)爐冶煉后期取消了礦石的加入,杜絕因加入礦石導(dǎo)致渣中FeO含量過(guò)多使錳的氧化還原反應(yīng)收到限制,導(dǎo)致終點(diǎn)余錳含量降低的問(wèn)題發(fā)生。
3使用情況總結(jié)
通過(guò)轉(zhuǎn)爐用氧技術(shù)和布料工藝的優(yōu)化調(diào)整,達(dá)到了以下效果:
3.1轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)余錳含量得到明顯提高
在2012年1~6月份期間我們對(duì)Q235B和HRB400等鋼種的終點(diǎn)余錳情況進(jìn)行了連續(xù)的抽檢和跟蹤,抽檢數(shù)據(jù)顯示其余錳含量平均為0.081%,通過(guò)轉(zhuǎn)爐余錳控制技術(shù)的實(shí)施,2013年1~6月份轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)余錳含量提高到平均0.115%。(其中高錳鐵水中Mn的回收率達(dá)到25%以上,低錳鐵水中Mn的回收率達(dá)到70%以上),余錳含量平均增加0.035%。
3.2溢渣和噴濺等現(xiàn)象得到明顯控制
在高低錳鐵水條件波動(dòng)的情況下,轉(zhuǎn)爐因化渣過(guò)慢或過(guò)快導(dǎo)致的過(guò)程溢渣和噴濺等現(xiàn)象得到明顯控制,中厚板廠45t轉(zhuǎn)爐2012年~2013年6月份期間鋼鐵料消耗趨勢(shì)見(jiàn)圖2:
圖22012年~2013年6月份期間鋼鐵料消耗趨勢(shì)圖
鋼鐵料消耗由2012年1~6月份的平均1069.7kg/噸鋼,降低到2012年7月~13年6月的平均1056.1kg/噸鋼,鋼鐵料消耗降低13.6kg/t噸鋼其中13年成熟應(yīng)用后鋼鐵料消耗平均控制在了053.3kg/t鋼。通過(guò)鐵水中,Mn含量的控制,使轉(zhuǎn)爐過(guò)程操作得到穩(wěn)定,對(duì)鋼鐵料消耗的降低和穩(wěn)定有一定的貢獻(xiàn)。
4結(jié)語(yǔ)
通過(guò)上述措施的實(shí)施,濟(jì)鋼中厚板廠45噸區(qū)域轉(zhuǎn)爐余錳含量平均增加了0.035%,達(dá)到了預(yù)期的目的。鋼水終點(diǎn)余錳的增加也使得在脫氧合金化過(guò)程中需要的含錳合金的用量得到降低,同時(shí)減少了冶煉過(guò)程的溢渣和噴濺現(xiàn)象,轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)碳含量也穩(wěn)步提升,使得轉(zhuǎn)爐出鋼量和爐況得到保證,降低了鋼鐵料的消耗和耐材消耗,使得生產(chǎn)成本進(jìn)一步降低。
參考文獻(xiàn)
[1]?章文達(dá).錳含量與鋼性能的關(guān)系[J].江西冶金,
?1996,(4).
[2]?薛正涼,吳麗嘉,等.轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)鋼水殘錳含量及錳收
?得率的影響因素分析[J].煉鋼,2011,27(6).
[3]?李聿軍,李斌,等.轉(zhuǎn)爐內(nèi)加錳鐵脫硫的工藝探討和
?實(shí)踐[J].山東冶金,2008,30(2).
[4]?李榮生,馮潤(rùn)明,等.貧錳礦在轉(zhuǎn)爐煉鋼工藝中的應(yīng)
?用[J].煉鋼,2004,20(1).
[5]?陳永金,覃強(qiáng),等.鋼水LF爐精煉成分穩(wěn)定控制的措
?施[J].柳鋼科技,2001,(1).
[6]?孫海軍,陳嘉穎,等.音平控渣技術(shù)在冶煉高鉻高錳
?鐵水的應(yīng)用[J].中國(guó)冶金,2012,22(10).
[7]?琚澤龍,冒建忠,等.降低鋼鐵料消耗實(shí)踐[J].四川
?冶金,2012,36(3).
在冶煉前期,隨著Si、Mn的快速氧化,爐渣堿度降低,鋼液溫度快速上升。我們將石灰的加入時(shí)機(jī)調(diào)整為開吹過(guò)程加入絕大部分石灰(約4/5),只留少量在過(guò)程使用,不再嚴(yán)格要求區(qū)分石灰加入的的兩個(gè)加入階段。
2.4.2礦石使用工藝的優(yōu)化。轉(zhuǎn)爐用礦石的作用是在控制轉(zhuǎn)爐過(guò)程溫度的同時(shí),通過(guò)直接還原礦石中的FeO來(lái)提高金屬收得率。同時(shí)礦石的使用也為冶煉過(guò)程提高渣中FeO含量,提高化渣效果帶來(lái)便利。在鐵水中的錳出現(xiàn)高低差值較大的波動(dòng)后,開吹過(guò)程中加入部分礦石來(lái)參與前期的化渣和溫度控制對(duì)前期操作有較大的好處。但加入過(guò)多會(huì)導(dǎo)致前期溢渣嚴(yán)重,因此我們明確了前期礦石的加入量,將前期礦石的加入量控制在8~15kg/t之間。另外,為保證冶煉后期渣中錳的還原條件,轉(zhuǎn)爐冶煉后期取消了礦石的加入,杜絕因加入礦石導(dǎo)致渣中FeO含量過(guò)多使錳的氧化還原反應(yīng)收到限制,導(dǎo)致終點(diǎn)余錳含量降低的問(wèn)題發(fā)生。
3使用情況總結(jié)
通過(guò)轉(zhuǎn)爐用氧技術(shù)和布料工藝的優(yōu)化調(diào)整,達(dá)到了以下效果:
3.1轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)余錳含量得到明顯提高
在2012年1~6月份期間我們對(duì)Q235B和HRB400等鋼種的終點(diǎn)余錳情況進(jìn)行了連續(xù)的抽檢和跟蹤,抽檢數(shù)據(jù)顯示其余錳含量平均為0.081%,通過(guò)轉(zhuǎn)爐余錳控制技術(shù)的實(shí)施,2013年1~6月份轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)余錳含量提高到平均0.115%。(其中高錳鐵水中Mn的回收率達(dá)到25%以上,低錳鐵水中Mn的回收率達(dá)到70%以上),余錳含量平均增加0.035%。
3.2溢渣和噴濺等現(xiàn)象得到明顯控制
在高低錳鐵水條件波動(dòng)的情況下,轉(zhuǎn)爐因化渣過(guò)慢或過(guò)快導(dǎo)致的過(guò)程溢渣和噴濺等現(xiàn)象得到明顯控制,中厚板廠45t轉(zhuǎn)爐2012年~2013年6月份期間鋼鐵料消耗趨勢(shì)見(jiàn)圖2:
圖22012年~2013年6月份期間鋼鐵料消耗趨勢(shì)圖
鋼鐵料消耗由2012年1~6月份的平均1069.7kg/噸鋼,降低到2012年7月~13年6月的平均1056.1kg/噸鋼,鋼鐵料消耗降低13.6kg/t噸鋼其中13年成熟應(yīng)用后鋼鐵料消耗平均控制在了053.3kg/t鋼。通過(guò)鐵水中,Mn含量的控制,使轉(zhuǎn)爐過(guò)程操作得到穩(wěn)定,對(duì)鋼鐵料消耗的降低和穩(wěn)定有一定的貢獻(xiàn)。
4結(jié)語(yǔ)
通過(guò)上述措施的實(shí)施,濟(jì)鋼中厚板廠45噸區(qū)域轉(zhuǎn)爐余錳含量平均增加了0.035%,達(dá)到了預(yù)期的目的。鋼水終點(diǎn)余錳的增加也使得在脫氧合金化過(guò)程中需要的含錳合金的用量得到降低,同時(shí)減少了冶煉過(guò)程的溢渣和噴濺現(xiàn)象,轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)碳含量也穩(wěn)步提升,使得轉(zhuǎn)爐出鋼量和爐況得到保證,降低了鋼鐵料的消耗和耐材消耗,使得生產(chǎn)成本進(jìn)一步降低。
參考文獻(xiàn)
[1]?章文達(dá).錳含量與鋼性能的關(guān)系[J].江西冶金,
?1996,(4).
[2]?薛正涼,吳麗嘉,等.轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)鋼水殘錳含量及錳收
?得率的影響因素分析[J].煉鋼,2011,27(6).
[3]?李聿軍,李斌,等.轉(zhuǎn)爐內(nèi)加錳鐵脫硫的工藝探討和
?實(shí)踐[J].山東冶金,2008,30(2).
[4]?李榮生,馮潤(rùn)明,等.貧錳礦在轉(zhuǎn)爐煉鋼工藝中的應(yīng)
?用[J].煉鋼,2004,20(1).
[5]?陳永金,覃強(qiáng),等.鋼水LF爐精煉成分穩(wěn)定控制的措
?施[J].柳鋼科技,2001,(1).
[6]?孫海軍,陳嘉穎,等.音平控渣技術(shù)在冶煉高鉻高錳
?鐵水的應(yīng)用[J].中國(guó)冶金,2012,22(10).
[7]?琚澤龍,冒建忠,等.降低鋼鐵料消耗實(shí)踐[J].四川
?冶金,2012,36(3).
在冶煉前期,隨著Si、Mn的快速氧化,爐渣堿度降低,鋼液溫度快速上升。我們將石灰的加入時(shí)機(jī)調(diào)整為開吹過(guò)程加入絕大部分石灰(約4/5),只留少量在過(guò)程使用,不再嚴(yán)格要求區(qū)分石灰加入的的兩個(gè)加入階段。
2.4.2礦石使用工藝的優(yōu)化。轉(zhuǎn)爐用礦石的作用是在控制轉(zhuǎn)爐過(guò)程溫度的同時(shí),通過(guò)直接還原礦石中的FeO來(lái)提高金屬收得率。同時(shí)礦石的使用也為冶煉過(guò)程提高渣中FeO含量,提高化渣效果帶來(lái)便利。在鐵水中的錳出現(xiàn)高低差值較大的波動(dòng)后,開吹過(guò)程中加入部分礦石來(lái)參與前期的化渣和溫度控制對(duì)前期操作有較大的好處。但加入過(guò)多會(huì)導(dǎo)致前期溢渣嚴(yán)重,因此我們明確了前期礦石的加入量,將前期礦石的加入量控制在8~15kg/t之間。另外,為保證冶煉后期渣中錳的還原條件,轉(zhuǎn)爐冶煉后期取消了礦石的加入,杜絕因加入礦石導(dǎo)致渣中FeO含量過(guò)多使錳的氧化還原反應(yīng)收到限制,導(dǎo)致終點(diǎn)余錳含量降低的問(wèn)題發(fā)生。
3使用情況總結(jié)
通過(guò)轉(zhuǎn)爐用氧技術(shù)和布料工藝的優(yōu)化調(diào)整,達(dá)到了以下效果:
3.1轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)余錳含量得到明顯提高
在2012年1~6月份期間我們對(duì)Q235B和HRB400等鋼種的終點(diǎn)余錳情況進(jìn)行了連續(xù)的抽檢和跟蹤,抽檢數(shù)據(jù)顯示其余錳含量平均為0.081%,通過(guò)轉(zhuǎn)爐余錳控制技術(shù)的實(shí)施,2013年1~6月份轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)余錳含量提高到平均0.115%。(其中高錳鐵水中Mn的回收率達(dá)到25%以上,低錳鐵水中Mn的回收率達(dá)到70%以上),余錳含量平均增加0.035%。
3.2溢渣和噴濺等現(xiàn)象得到明顯控制
在高低錳鐵水條件波動(dòng)的情況下,轉(zhuǎn)爐因化渣過(guò)慢或過(guò)快導(dǎo)致的過(guò)程溢渣和噴濺等現(xiàn)象得到明顯控制,中厚板廠45t轉(zhuǎn)爐2012年~2013年6月份期間鋼鐵料消耗趨勢(shì)見(jiàn)圖2:
圖22012年~2013年6月份期間鋼鐵料消耗趨勢(shì)圖
鋼鐵料消耗由2012年1~6月份的平均1069.7kg/噸鋼,降低到2012年7月~13年6月的平均1056.1kg/噸鋼,鋼鐵料消耗降低13.6kg/t噸鋼其中13年成熟應(yīng)用后鋼鐵料消耗平均控制在了053.3kg/t鋼。通過(guò)鐵水中,Mn含量的控制,使轉(zhuǎn)爐過(guò)程操作得到穩(wěn)定,對(duì)鋼鐵料消耗的降低和穩(wěn)定有一定的貢獻(xiàn)。
4結(jié)語(yǔ)
通過(guò)上述措施的實(shí)施,濟(jì)鋼中厚板廠45噸區(qū)域轉(zhuǎn)爐余錳含量平均增加了0.035%,達(dá)到了預(yù)期的目的。鋼水終點(diǎn)余錳的增加也使得在脫氧合金化過(guò)程中需要的含錳合金的用量得到降低,同時(shí)減少了冶煉過(guò)程的溢渣和噴濺現(xiàn)象,轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)碳含量也穩(wěn)步提升,使得轉(zhuǎn)爐出鋼量和爐況得到保證,降低了鋼鐵料的消耗和耐材消耗,使得生產(chǎn)成本進(jìn)一步降低。
參考文獻(xiàn)
[1]?章文達(dá).錳含量與鋼性能的關(guān)系[J].江西冶金,
?1996,(4).
[2]?薛正涼,吳麗嘉,等.轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)鋼水殘錳含量及錳收
?得率的影響因素分析[J].煉鋼,2011,27(6).
[3]?李聿軍,李斌,等.轉(zhuǎn)爐內(nèi)加錳鐵脫硫的工藝探討和
?實(shí)踐[J].山東冶金,2008,30(2).
[4]?李榮生,馮潤(rùn)明,等.貧錳礦在轉(zhuǎn)爐煉鋼工藝中的應(yīng)
?用[J].煉鋼,2004,20(1).
[5]?陳永金,覃強(qiáng),等.鋼水LF爐精煉成分穩(wěn)定控制的措
?施[J].柳鋼科技,2001,(1).
[6]?孫海軍,陳嘉穎,等.音平控渣技術(shù)在冶煉高鉻高錳
?鐵水的應(yīng)用[J].中國(guó)冶金,2012,22(10).
[7]?琚澤龍,冒建忠,等.降低鋼鐵料消耗實(shí)踐[J].四川
?冶金,2012,36(3).