郭 超,劉會寶
(山東能源新礦集團(tuán) 鄂莊煤礦,山東 萊蕪271122)
鄂莊煤礦1982年投產(chǎn),設(shè)計產(chǎn)量為0.45Mt/a,主井為豎井,塔式全高44.3m,井口標(biāo)高+188.2m,安裝一臺JKM-2.25×4(I)-(EZ)型多繩摩擦輪提升絞車,井筒直徑為4.7m,井筒內(nèi)裝備一對5.5t四繩垂直插板式側(cè)卸式箕斗,主繩4根,6V8×21+FC-Φ24mm,扁尾繩2根,P8×(4+7+FC),Φ36mm鋼絲繩罐道,提升高度477.6m,采用JTMR型電控,減速箱為XP800(2),配用630kW交流電動機,提升速度7.7m/s,擔(dān)負(fù)著礦井原煤生產(chǎn)任務(wù)。經(jīng)多次改造,提升能力達(dá)到1.04Mt/a。隨著礦井采掘機械化提高,綜采、綜掘、大功率采煤機投入使用,產(chǎn)量提高,提升機提升能力成為制約礦井發(fā)展瓶頸,結(jié)合礦井發(fā)展要求,對提升機進(jìn)行更新?lián)Q代技術(shù)改造。
1)提升機為豎井塔式四繩摩擦輪提升,自1982年投入使用至今,存在控制系統(tǒng)落后、環(huán)節(jié)多、故障率高、可靠性差、噪聲大,且絞車主軸裝置基礎(chǔ)座開裂、絞車與井塔產(chǎn)生共振等隱患,影響礦井安全生產(chǎn)。
2)減速箱滲油有異響,存在著不安全隱患,箕斗卸載通過風(fēng)動氣缸帶動小跑車提供外力,打開垂直插板卸煤,卸載時間長,輔助設(shè)備多,故障率高,影響生產(chǎn)時間長。
3)電控部分采用串電阻調(diào)速,轉(zhuǎn)子電阻切除采用大功率接觸器,電流沖擊大,能耗高,故障率高,性能差,維護(hù)工作量大。
4)隨著礦井開采的不斷延深,原煤生產(chǎn)受向斜軸地質(zhì)條件限制,煤層薄,煤質(zhì)變化大,含矸量高達(dá)50%,且主提已滿負(fù)荷運行,成為制約礦井發(fā)展、質(zhì)量效益提升的瓶頸。
1)改造原則。結(jié)合礦井現(xiàn)有主井提升系統(tǒng)和裝備情況,堅持技術(shù)先進(jìn)、裝備合理、縮短工期、減少投資、充分利用現(xiàn)有井筒與設(shè)施、減少井上下改造工期、最大限度地減少對礦井影響原則,對主井提升系統(tǒng)進(jìn)行升級改造。
2)改造實施方案。礦井停產(chǎn)前:在井塔以北新建絞車房一座,將新進(jìn)提升機、電機、液壓站、開關(guān)柜、電控等設(shè)備全部安裝完畢;將新加工井架安裝在現(xiàn)在井塔外,井架通過焊接與井塔連接,在井架上安裝兩組上、下天輪;提升機電控、液壓站調(diào)試,提升機空載試運行正常,一切準(zhǔn)備工作正常后,礦井停產(chǎn)改造。
礦井停產(chǎn)期間:拆除井口、井下給煤機并安裝新給煤機;拆除井塔內(nèi)原提升機尾繩、提升繩、箕斗,拆除原罐道繩下放新罐道繩,并安裝墜砣;拆除導(dǎo)向輪、提升機機械部分、電控部分等;在6層樓頂打提升孔,割5層底板,安裝鎖繩器,放線,標(biāo)記提升中心線、井口標(biāo)高,確定標(biāo)記永久防撞梁、過卷裝置、金屬套架、罐道繩鎖繩平臺定位點,恢復(fù)新箕斗、提升繩、尾繩;安裝井口穩(wěn)罐道、防撞梁、過卷裝置、金屬套架;提升機調(diào)試、試運轉(zhuǎn)。
1)提升機升級改造。提升機由原來塔式多繩摩擦提升機改為JKMD3.5×4(III)落地式多繩摩擦提升機,滾筒直徑3500mm,兩組Φ3500mm上、下天輪,采用E141E恒減速液壓站,配大型低速直聯(lián)1400kW,50r/min直流電動機,電機采用晶閘管并聯(lián)12脈動低速直聯(lián)直流電動機傳動,恒磁電樞換向,裝備一對10t箕斗,提升速度9.16 m/s。
2)電控系統(tǒng)升級改造。將原老電控改為TKM/Z-2-P型多繩摩擦輪礦井z直流提升機電控;將原提升信號改造為KXT127。
3)鋼井架。在現(xiàn)有井塔外新安裝落地鋼井架,采用空間鋼框架結(jié)構(gòu),梁柱采用箱型截面,井架基礎(chǔ)承臺埋深4.5 m,采用鉆孔灌注基礎(chǔ),底平臺標(biāo)高46.5m,下天輪平臺標(biāo)高49.1m,上天輪平臺標(biāo)高55.1m檢修起吊平臺61.6m,總高61.6m;過卷高度計算值Hg=9.27m,考慮緩沖裝置的托盤高度及防撞木厚度,取Hg=11m,可利用原提升機的基礎(chǔ)大梁安裝防撞梁;由于卸載口加高和箕斗長度加大,穩(wěn)罐裝置在原來基礎(chǔ)上加高4.5m,原罐道繩繼續(xù)使用。
4)井筒裝備改造。原箕斗斷面為2200mm×1100 mm,高7.9m,有效載荷5.5t,改造后箕斗斷面不變,本體高加長至11m,有效載荷10t,自重16t;并對箕斗卸載曲軌進(jìn)行改造,將箕斗直板閘門同側(cè)卸載改為曲軌式卸載;將Φ35mm罐道繩更換為Φ46mm密封罐道繩,采用重錘拉緊式鋼絲繩罐道裝置;提升主鋼絲繩4條(Φ36mm)型號為ZBB6×31WS+FC1570,尾繩2條型號為P8×4×19-148×24。
5)井口受煤倉、給煤機改造。將現(xiàn)有受煤倉有效容積20t,加高1m,容量增加至30t,提高卸載點高度;將原往復(fù)式給煤機300t/h,更換為給料量400t/h帶式給煤機,其尺寸不變。
6)井底裝備改造。給煤機由原來往復(fù)式煤機300t/h更換為給料量750t/h帶式給煤機;定量斗將現(xiàn)有容量5.5 t,改造為10t定量斗;定量側(cè)采用YCF-24型定量裝置,控制系統(tǒng)采用液壓控制系統(tǒng);由于箕斗加長,穩(wěn)罐道在原來基礎(chǔ)上向下延長5m,防撞梁標(biāo)高-296.26m,有效過卷距離10.5m。
7)井上下原煤運輸系統(tǒng)改造。將主井底SD-150皮帶機改造為一部2×132kW皮帶機,帶速由原來2m/s提高到2.5m/s,優(yōu)化改造各采區(qū)運輸皮帶系統(tǒng)將帶速提到2.5m/s。同時,將地面生產(chǎn)運輸皮帶也進(jìn)行了相應(yīng)升級改造,實現(xiàn)集中控制,滿足生產(chǎn)需要。
1)通過提升系統(tǒng)改造,解決主井提升機超負(fù)荷運轉(zhuǎn)現(xiàn)象,有充足的檢修時間,保證提升機安全可靠運行,徹底解決提升機與井塔產(chǎn)生共振問題,消除重大安全隱患。
2)通過提升系統(tǒng)改造,箕斗由原來5.5t增加到10t,提升速度由原來7.7m/s增加到9.16m/s,一次循環(huán)時間由原95S降到90S,提升能力由原來1.04Mt/a提高到2.16Mt/a。
3)優(yōu)化改造井上下運輸系統(tǒng),地面排矸系統(tǒng),解決了制約采掘生產(chǎn)、運輸瓶頸,全力打造高效生產(chǎn)模式,將副提的矸石通過主井提升,增加掘進(jìn)煤0.3Mt/a提升能力,徹底解放副井的排矸,實現(xiàn)了主提系統(tǒng)煤矸一體化連續(xù)提升、運輸。
4)通過對箕斗卸載曲軌技術(shù)改造,將箕斗直板閘門同側(cè)卸載改為曲軌式卸載,縮短提升時間,同時,減少了2臺3m3壓風(fēng)機及氣缸、小跑車等配套設(shè)備,降低了維修量和事故率,提高箕斗卸載可靠性。
5)通過對提升機進(jìn)行改造,主滾筒直接與1400kW低速直流電機相連,這種機械配套方式去掉傳動減速箱,減少了設(shè)備隱患,減少機械維修工作量,相應(yīng)增加了提升時間。
將提升機電控升級改造為TKM/Z型,主控系統(tǒng)由全數(shù)字閉環(huán)控制軟件及硬件構(gòu)成,PLC1和PLC2實現(xiàn)互為冗余備用,系統(tǒng)無觸點化和數(shù)字化,抗干擾能力強,實現(xiàn)了提升機在提升過程中啟動、運行、減速、爬行、停車自動化提升。
6)采用E141E恒減速液壓站,與電控系統(tǒng)配合實現(xiàn)恒減速控制制動,同時保留原有恒力矩二級制動性能,可在恒減速控制失效時,自動轉(zhuǎn)換為恒力矩制動狀態(tài),增加了系統(tǒng)運行安全可靠性。
依托科技創(chuàng)新,將塔式多繩摩擦輪提升機升級改為落地式多繩摩擦輪提升機,加大箕斗容量,提高運行速度,增加提升能力,打造煤矸一體化提升高效創(chuàng)新生產(chǎn)模式,實現(xiàn)主提煤矸一體化連續(xù)提升,徹底解放副井排矸,消除設(shè)備隱患,提高提升機運行可靠性,具有較大安全效益和經(jīng)濟(jì)效益,實現(xiàn)了礦井可持續(xù)發(fā)展。