馬雷 候向俊 徐海波 馬宇中國神華煤制油化工有限公司榆林化工分公司 陜西榆林 719000
通過對管式法的高壓低密度聚乙烯的應(yīng)用裝置的能源消耗構(gòu)成進(jìn)行分析可以了解到,桿裝置能耗的影響因素主要有三種,分別是冷卻水、蒸汽和電。針對這三種影響因素,可以制定出有效地節(jié)能方式。例如,調(diào)整反應(yīng)器和壓縮機(jī)的操作方法、合理的選擇疏水器、通過相關(guān)設(shè)備對外排蒸汽進(jìn)行回收利用、提高換熱設(shè)備工作時(shí)的換熱效率、合理的設(shè)置壓縮機(jī)壓縮比,這些都能有效的降低LPDE裝置的能源消耗,從而達(dá)到有效地節(jié)能的效果。綜合提升企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,具有非常重要的實(shí)用價(jià)值。
LPDE裝置,其能耗基本上由六部分組成,分別是儀表風(fēng)、脫鹽水、氮?dú)?、冷卻水、蒸汽和電能。在LPDE裝置中,儀表風(fēng)和循環(huán)水的運(yùn)行狀況的數(shù)據(jù)信息明顯要地域最開始的設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)信息。同時(shí),儀表風(fēng)和循環(huán)水的壓力、流量,還進(jìn)行了工藝聯(lián)鎖設(shè)置。一旦發(fā)生波動(dòng)狀況,對于整個(gè)裝置的穩(wěn)定安全運(yùn)行都會(huì)產(chǎn)生一定的影響。所以,結(jié)合實(shí)際情況,需要從脫鹽水、氮?dú)?、蒸汽和電能幾方面來進(jìn)行節(jié)能降耗。
在造粒水的降溫冷卻中,運(yùn)用聚乙烯造粒板形式的換熱器。這樣,在冷卻的具體過程中,在聚乙烯顆粒內(nèi)部,會(huì)析出一定量的芥酸酰胺或油酸酰胺,并且會(huì)在板式換熱器的內(nèi)壁進(jìn)行粘附,久而久之管程壁上出現(xiàn)污垢層,會(huì)降低板式換熱器的工作換熱能力。如果冷卻能力下降到了一定的程度時(shí),將會(huì)難以滿足生產(chǎn)需要,這時(shí)候就需要啟動(dòng)備用的換熱器。拆離這臺換熱器的內(nèi)部集管,通過使用高壓水槍或蒸汽,對其實(shí)施沖涮清理,這樣每年會(huì)消耗掉大量的水和蒸汽。
在日常的生產(chǎn)過程中,基本上是在設(shè)備油箱、放空管線和安全閥中應(yīng)用氮?dú)猓M(jìn)行氮封,避免氧氣串入內(nèi)部,從而為裝置的正常運(yùn)行提供保障。在氮?dú)獾拿扛鶈为?dú)的管線上,基本上都會(huì)設(shè)置限流孔板,其作用是在保證安全的基礎(chǔ)上,盡量降低氮?dú)饫速M(fèi)。在LPDE裝置的最初設(shè)計(jì)中,氮?dú)獗3种?.7兆帕的界區(qū)壓力,正常消耗是每小時(shí)一百五十立方米。但是在運(yùn)行過程中,實(shí)際得為界區(qū)壓力是0.8兆帕,隨著壓力的增加,造成氮封管線每一根的流量,都升高了消耗,導(dǎo)致氮?dú)獾膶?shí)際消耗量為每小時(shí)三百立方米,這就極大地超出了設(shè)計(jì)時(shí)的消耗。
在裝置蒸汽中,主要分為三個(gè)等級,分別是0.45兆帕的低壓蒸汽、0.9兆帕中壓蒸汽和4.0兆帕高壓蒸汽。4.0兆帕的高壓蒸汽基本上應(yīng)用在反應(yīng)器的預(yù)熱器高溫部分、反應(yīng)器安全閥、擠壓機(jī)模頭和擠壓機(jī)筒體中。1.0兆帕中壓蒸汽在返回裂解氣體的相關(guān)加熱器中得到應(yīng)用。0.4兆帕低壓蒸汽通過空氣冷卻器冷卻成凝液循環(huán)使用。
(1)沒有回收裝置反應(yīng)熱
通常情況下,應(yīng)該控制裝置的反應(yīng)溫度為290攝氏度至305攝氏度之間。在生產(chǎn)過程中散發(fā)出來的大量反應(yīng)熱,就可以利用蒸汽發(fā)生器副產(chǎn)0.45和0.8兆帕低壓蒸汽進(jìn)行回收。但是由于裝置生產(chǎn)前期無相應(yīng)裝置利用余熱,裝置副產(chǎn)蒸汽無法利用,只能利用空冷器對反應(yīng)熱進(jìn)行散熱,導(dǎo)致了損失大量的反應(yīng)熱并消耗電能,所以需要解決泄漏問題,才能節(jié)約能源。
(2)疏水器故障
設(shè)備的連續(xù)性排放出現(xiàn)故障,使得疏水器基本上處于常開的狀態(tài)。這樣不僅導(dǎo)致冷凝水的連續(xù)輸出,還會(huì)排出蒸汽,使得能量利用率低,導(dǎo)致能源浪費(fèi)。這種故障不僅出現(xiàn)幾率高,判斷也比較困難。
(3)預(yù)熱器二段氣體溫度偏低
在二次機(jī)出口存在的高壓乙烯氣體在進(jìn)入反應(yīng)器之后,需要經(jīng)過一段時(shí)間低壓蒸汽、中壓蒸汽、減等級高壓蒸汽的預(yù)熱,當(dāng)預(yù)熱三段經(jīng)過高壓蒸汽加熱已經(jīng)滿足了反應(yīng)溫度時(shí),需要注入引發(fā)劑來引發(fā)聚合反應(yīng)。經(jīng)過一段、二段預(yù)熱,出口的氣體保持110攝氏度的溫度,與理論值有著一定的差距,造成了預(yù)熱三段的蒸汽消耗偏高。
LPDE裝置主要有三方面的電能損耗,首先,是一壓縮機(jī)能力調(diào)節(jié)的損耗,過量的乙烯氣體被壓縮至250公斤后通過旁路閥返回壓縮機(jī)入口循環(huán)壓縮,造成了壓縮機(jī)功率過高;其次原設(shè)計(jì)風(fēng)機(jī)或者水泵具有富余的能力,需要通過將出口管線閥門關(guān)小,來進(jìn)行控制調(diào)節(jié)。另一方面,沒有回收裝置部分熱量,利用電能驅(qū)動(dòng)風(fēng)冷器風(fēng)扇進(jìn)行散熱。
(1)空冷器
在裝置的設(shè)計(jì)中,需要通過反應(yīng)熱水來進(jìn)行大量反應(yīng)熱散熱,通過四組串聯(lián)空冷器和裝置內(nèi)伴熱冷凝進(jìn)行降溫,在這個(gè)過程中,空冷器發(fā)揮主導(dǎo)作用,基本上只能通過空冷器進(jìn)行散熱,電能消耗較高。
(2)淘洗器除塵風(fēng)機(jī)
在裝置包裝料斗上方上需要使用除塵風(fēng)機(jī)。根據(jù)包裝過程中粉塵的含量,對風(fēng)機(jī)閥門開度進(jìn)行調(diào)整,控制風(fēng)量,從而保證產(chǎn)品粉塵含量較低。但是風(fēng)機(jī)閥門如果開度偏大,將會(huì)吹入一定的粒料到粉塵中,導(dǎo)致物料損失。如果開度偏小,粉塵含量較高,對外觀質(zhì)量造成影響。這期間就會(huì)造成電能損耗。
為了有效地降低裝置的脫鹽水損耗,需要在造粒板式換熱器中增設(shè)脫垢系統(tǒng)。這就需要公司加大資金投入力度,并且充分運(yùn)用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù),極大技術(shù)攻關(guān)力度,在造粒板式換熱器中增設(shè)在線清理系統(tǒng),這樣就能有效的降低脫鹽水的損耗。與現(xiàn)目前的高壓水或蒸汽沖涮清理相比較,將會(huì)節(jié)省大量水或蒸汽,有效地降低脫鹽水損耗。
在LPDE裝置中,傳統(tǒng)的方式需要消耗大量的氮?dú)?,有時(shí)會(huì)造成不必要的氮?dú)饽茉蠢速M(fèi),增加了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)損失。這就需要選擇合理的節(jié)能措施,降低氮?dú)饽茉磽p耗。在氮?dú)獾慕鐓^(qū)管線中設(shè)置壓力調(diào)節(jié)閥,對不同壓力等級氮?dú)膺M(jìn)行分級控制,利用調(diào)節(jié)閥對LPDE裝置內(nèi)的氮封壓力進(jìn)行控制,使其穩(wěn)定在0.3兆帕左右,經(jīng)過改造后,將會(huì)降低氮?dú)庀牡阶畛踉O(shè)計(jì)的允許范圍內(nèi),甚至小于原設(shè)計(jì)消耗量。
(1)解決蒸汽發(fā)生器的問題
對于出現(xiàn)事故的蒸汽發(fā)生器要進(jìn)行認(rèn)真的解體檢查,準(zhǔn)確找到泄漏點(diǎn),一方面是因?yàn)樘间摿泄苁艿絿?yán)重的腐蝕,導(dǎo)致泄漏。另一方面,是因?yàn)楣馨宸ㄌm出現(xiàn)變形,導(dǎo)致泄漏事故的發(fā)生。根據(jù)國家關(guān)于低壓鍋爐的用水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,對于蒸發(fā)量在每小時(shí)六噸以上的鍋爐,應(yīng)該對其給水進(jìn)行除氧,并且額定的蒸汽壓力應(yīng)該小于1.0兆帕,給水溶解氧應(yīng)該小于每升0.1毫克。由動(dòng)力廠提供的二級常溫的鍋爐水水,其溶解氧的含量是每升9毫克,氧腐蝕是碳鋼列管發(fā)生泄漏的主要原因。管板法蘭面發(fā)生泄漏是因?yàn)楣馨宸ㄌm的實(shí)際壓力等級較低,在反復(fù)多次的對裝置進(jìn)行開停車的過程中,造成管板法蘭應(yīng)力變形,導(dǎo)致泄漏。
所以,需要對蒸汽發(fā)生器進(jìn)行重新制作,保證副產(chǎn)蒸汽在0.4兆帕,低壓蒸汽為每小時(shí)十噸。通過空冷器對剩余的微量熱負(fù)荷進(jìn)行調(diào)整。為了對腐蝕問題進(jìn)行徹底的解決,應(yīng)該將不銹鋼作為設(shè)備的材質(zhì)。為了避免法蘭面發(fā)生泄漏,應(yīng)該將管板法蘭實(shí)際應(yīng)力等級由原來的3.0兆帕調(diào)整為5.0兆帕。
(2)選擇適合的疏水器
公司應(yīng)該對所使用的疏水器進(jìn)行認(rèn)真的質(zhì)量和性能檢測,對于其型號和規(guī)格進(jìn)行核查。在檢修的過程中,應(yīng)該大規(guī)模改造蒸汽系統(tǒng),加大投資力度,購進(jìn)性能更好的疏水器,還要改進(jìn)疏水器的應(yīng)用安裝方式。對于低壓分離器的應(yīng)用蒸汽伴熱,應(yīng)該對單路進(jìn)行改造,成為并聯(lián)雙路,還應(yīng)該對多處伴熱線進(jìn)行改造。經(jīng)過改造之后,會(huì)明顯降低高壓蒸汽的實(shí)際消耗量,從而大幅度降低裝置的能耗。
在檢測期間,還可以采用其他有效合理的措施:第一,在對裝置進(jìn)行檢測的過程中,應(yīng)該清理中壓廢熱鍋爐,從而使得中壓廢熱鍋爐造成的中壓蒸汽量能夠符合設(shè)計(jì)值。這樣高壓蒸汽就不需要對中壓蒸汽管網(wǎng)進(jìn)行蒸汽補(bǔ)充,還要對中壓廢熱鍋爐進(jìn)行定期的在線除垢。第二,對內(nèi)漏閥門進(jìn)行更換,對于閥門和疏水器也要進(jìn)行定期檢測,及時(shí)更換疏水器和泄漏閥門。
(3)對外排蒸汽進(jìn)行回收再利用
現(xiàn)階段,導(dǎo)致裝置防空大量低壓蒸汽的基本原因是通過疏水器中、高壓蒸汽泄漏造成的。對于高壓蒸汽降低消耗,會(huì)減少低壓蒸汽一定程度的放空。對低壓蒸汽進(jìn)行回收利用主要可以從以下兩方面入手,一方面是含有熱能。另一方面是相當(dāng)于蒸汽自身的水量。
第一,回收熱能,收集凝液。這樣會(huì)很好的利用熱能和水。應(yīng)該運(yùn)用以蒸汽作為驅(qū)動(dòng)的發(fā)電機(jī)或者制冷劑也可以是其他的能量轉(zhuǎn)換措施,驅(qū)動(dòng)汽輪機(jī)進(jìn)行發(fā)電機(jī)或者產(chǎn)生冷量。高壓裝置需要使用冷卻水實(shí)現(xiàn)換熱器制冷,增加了裝置的能耗負(fù)荷??梢赃\(yùn)用放空蒸汽進(jìn)行制冷,對高壓裝置進(jìn)行冷凍水供給。第二,在低壓蒸汽的防空處設(shè)置冷卻器,對蒸汽進(jìn)行冷凝,然后運(yùn)送到低壓凝液儲罐,通過凝液泵送回動(dòng)力車間。這種方法具有投資少的優(yōu)點(diǎn),但是會(huì)造成一定程度的熱能損失,使用冷卻水進(jìn)行冷卻,運(yùn)到動(dòng)力車間還需要進(jìn)行處理,對于綜合利用能量有著一定的影響。結(jié)合中國石化廣東茂名分公司化工分部的前期裝置實(shí)際情況,在下游裝置無法有效利用其副產(chǎn)蒸汽的時(shí)候,高壓裝置在其裝置內(nèi)部安裝了兩臺螺桿式膨脹發(fā)電機(jī),裝置利用低壓副產(chǎn)蒸汽發(fā)電項(xiàng)目是在裝置的低壓副產(chǎn)蒸汽原管路上接一段旁路,將蒸汽引入螺桿膨脹動(dòng)力機(jī)做功發(fā)電,從螺桿膨脹動(dòng)力機(jī)出來的蒸汽經(jīng)過分離罐,將凝液分離,蒸汽經(jīng)空冷器卻到成為冷凝液,回收至低壓冷凝液罐,分離罐的凝液由冷凝液泵送至低壓冷凝液罐。發(fā)出的電并入企業(yè)6KV級電網(wǎng),供裝置使用,該設(shè)施可以將原設(shè)計(jì)需要8臺風(fēng)冷器進(jìn)行冷卻,降低至兩臺,減少了電力消耗,同時(shí)每小時(shí)產(chǎn)生800-1000千瓦小時(shí)電量并網(wǎng)使用,綜合電力消耗減少了1500千瓦時(shí)以上,每年可節(jié)省電108萬度以上,但是該設(shè)施蒸汽利用率仍處於較低水平,核算蒸汽經(jīng)濟(jì)利用在20%左右;在該廠10萬噸/年高順丁橡膠裝置投產(chǎn)后,技術(shù)人員通過攻關(guān)使用高壓裝置副產(chǎn)蒸汽進(jìn)行利用,將蒸汽經(jīng)濟(jì)型提高至60%。
(4)升高預(yù)熱器二段加熱出口氣體溫度
二次機(jī)出口的氣體溫度、以及預(yù)熱一段和二段的中、低反應(yīng)副產(chǎn)蒸汽流量,對于三段預(yù)熱的高壓蒸汽消耗有著一定的影響。二次機(jī)出口存在的高壓乙烯氣體的實(shí)際溫度為85攝氏度,高溫聯(lián)鎖值達(dá)到了120攝氏度??梢赃m當(dāng)程度調(diào)整二次機(jī)段間的冷卻器循環(huán)水流量,從而將溫度升高到95攝氏度。將預(yù)熱一段和二段中的蒸汽調(diào)整到最大,保證二段加熱溫度在125攝氏度以上。這樣就能夠有效地降低預(yù)熱三段的高壓蒸汽消耗。
(1)低負(fù)荷運(yùn)行空冷器
應(yīng)該加大投資力度,結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況,選擇性能更加優(yōu)越的空冷器,對于原有的空冷器,可以減少數(shù)量,例如,可以將三臺改為一臺運(yùn)行,這樣就能保證空冷器的低負(fù)荷運(yùn)行。這樣就能在滿足企業(yè)正常生產(chǎn)的情況下,降低電能損耗,節(jié)約電能。
(2)對于包裝線的除塵風(fēng)機(jī)進(jìn)行變頻改造
對裝置包裝線的除塵風(fēng)機(jī)實(shí)施變頻控制,將改造后的風(fēng)機(jī)的全部出口閥門打開,然后利用控制變頻器進(jìn)行輸出,對于風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速進(jìn)行調(diào)整,從而實(shí)現(xiàn)調(diào)整風(fēng)量的基本目的。這樣就能實(shí)現(xiàn)降低電能損耗的目的,從而有效地節(jié)約電能,提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。
(3)一次壓縮機(jī)使用Hydrocom技術(shù)
茂名石化高壓裝置在技術(shù)改進(jìn)時(shí),在其一次壓縮機(jī)使用了Hydrocom系統(tǒng)調(diào)節(jié)壓縮機(jī)能力,降低了壓力旁路調(diào)節(jié)閥的開度,降低一次壓縮機(jī)電耗約10-15%。Hydrocom系統(tǒng)主要原理為通過PI調(diào)節(jié)器根據(jù)壓縮機(jī)出口實(shí)際壓力變化計(jì)算出壓縮機(jī)入口所需求的氣量,通過接口轉(zhuǎn)換機(jī)構(gòu)(CIU)傳遞到壓縮機(jī)入口氣閥電子液壓執(zhí)行機(jī)構(gòu),實(shí)現(xiàn)所需的進(jìn)氣閥延遲關(guān)閉的時(shí)間,達(dá)到調(diào)節(jié)活塞每段工作循環(huán)中實(shí)際氣缸中待壓縮的氣量,該系統(tǒng)可以調(diào)節(jié)壓縮機(jī)氣量能力0-100%,其特點(diǎn)是節(jié)電效果明顯,系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí)刻迅速切換至旁路調(diào)節(jié),可有效嵌入在可調(diào)節(jié)氣量壓縮機(jī)工藝系統(tǒng)中。
綜上所述,應(yīng)該對于管式法LPDE裝置的工藝損耗進(jìn)行詳細(xì)的分析,然后制定針對性的節(jié)能措施。分別從降低氮?dú)鈸p耗,降低脫鹽水損耗,降低蒸汽損耗和降低電能損耗四個(gè)方面進(jìn)行節(jié)能。通過有效地措施的應(yīng)用,不僅可以實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗的目的,還能提升裝置的工作性能,延長使用壽命,提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,具有巨大的實(shí)用價(jià)值。
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