馬強(qiáng) 于廣剛 孫鳳萍
(1.遼河油田公司質(zhì)量節(jié)能管理部;2.遼河油田公司鉆采工藝研究院)
遼河油田稠油和高凝油的產(chǎn)量約占總產(chǎn)量的70%以上,稠油和高凝油的開采都是采用熱采的方式,因此生產(chǎn)過程中產(chǎn)生大量的含油污水,這些含油污水的溫度往往比較高,蘊(yùn)含大量的能量。同時(shí),稠油和高凝油在開采、儲(chǔ)運(yùn)過程中要求的生產(chǎn)操作溫度較高,需要燃用大量的燃料油或氣對其進(jìn)行加熱以滿足生產(chǎn)及操作溫度的要求。能否將含油污水中的熱量加以提取,將其應(yīng)用于稠油和高凝油的開采或儲(chǔ)運(yùn)過程,這樣既有效利用了含油污水中的熱能,避免能量的浪費(fèi),又節(jié)約了大量的燃料油或氣,具有重要的節(jié)能意義。
通過熱泵技術(shù)將含油污水中的低品位熱能,轉(zhuǎn)化為高品位熱能使含油污水中的熱能實(shí)現(xiàn)二次利用,既節(jié)省了大量的寶貴的油氣資源,又解決了高溫污水處理難度大的問題。
熱泵,就是利用熱力學(xué)第二定律把低品位能量傳遞到高品位能量的設(shè)備系統(tǒng),它是以花費(fèi)一部分高質(zhì)能為代價(jià),有效地利用了低品位能量。熱泵也就是像泵一樣,可以把不能直接利用的低位熱能(如空氣、土壤、水中所含的熱能、太陽能、生活和生產(chǎn)廢熱等)轉(zhuǎn)換為可以利用的高位熱能,從而達(dá)到節(jié)省部分高位能(如煤、油、燃?xì)狻㈦娔艿龋┑哪康腫1]。
目前廣泛應(yīng)用的壓縮式熱泵裝置,主要由蒸發(fā)器、壓縮機(jī)、冷凝器和膨脹閥4部分組成,通過讓工質(zhì)不斷完成蒸發(fā)(吸取熱量)→壓縮→冷凝(放出熱量)→節(jié)流→再蒸發(fā)的熱力循環(huán)過程,從而實(shí)現(xiàn)了能量的轉(zhuǎn)移(圖1)。壓縮式熱泵機(jī)組根據(jù)最高加熱溫度分為常溫?zé)岜脵C(jī)組(55 ℃以下)、中溫?zé)岜脵C(jī)組(55~75 ℃)、高溫?zé)岜脵C(jī)組(75 ℃以上)。熱泵機(jī)組最高加熱溫度主要取決于其使用的制冷工質(zhì)的飽和壓力情況。
圖1 熱泵機(jī)組原理圖
遼河油田曙五聯(lián)合站位于曙光采油廠,主要承擔(dān)曙光采油廠采油三區(qū)、五區(qū)、七區(qū)開采的油水混合物(進(jìn)站液)加熱分離任務(wù),每天處理進(jìn)站液量16 000 m3(SAGD全部進(jìn)站后達(dá)到18 305 m3)。曙五聯(lián)現(xiàn)共有2300 kW 加熱爐12 臺(tái),全部滿負(fù)荷運(yùn)行。作業(yè)區(qū)來油采用分區(qū)脫水,脫水流程為:預(yù)脫、加破乳劑、一次加熱、一次沉降脫水、緩沖、二次加熱、二次沉降脫水,各區(qū)脫水后合格原油分別計(jì)量再混合外輸。
其中采油三區(qū)進(jìn)站總液量3911 m3/d,預(yù)脫后準(zhǔn)備一次加熱的進(jìn)站液量(53 ℃)2355 m3/d,含水率為85%,預(yù)脫后采用2 臺(tái)2300 kW 加熱爐進(jìn)行一次加熱,要求加熱溫度為85 ℃,熱負(fù)荷為3406 kW,見表1。
表1 采油三區(qū)處理的進(jìn)站液情況
曙五聯(lián)合站每天污水量總計(jì)10 693 m3,污水溫度為71~73 ℃。所有污水分別外輸?shù)绞镆粎^(qū)和華油污水處理廠處理,外輸壓力平均為1.1 MPa,見表2。
表2 曙五聯(lián)合站含油污水水質(zhì)情況
針對曙五聯(lián)合站污水系統(tǒng)改造,通過熱泵機(jī)組從污水(10 693 m3/d,溫度為71 ℃)中提取3406 kW的熱量,將采油三區(qū)(2355 m3/d,53 ℃)預(yù)脫后進(jìn)站液加熱到85 ℃,完成預(yù)脫后進(jìn)站液的一次加熱。
首先利用污水的高溫特點(diǎn),先將預(yù)脫后進(jìn)站液預(yù)熱,再采用壓縮式熱泵機(jī)組為預(yù)脫后進(jìn)站液加熱。工藝流程由以下4部分組成:
1)采油三區(qū)預(yù)脫后進(jìn)站液(53 ℃、2355 m3/d)進(jìn)入油水混合物-污水換熱器與污水(71 ℃、149 m3/h)換熱,預(yù)脫后進(jìn)站液溫度升至66 ℃,獲取熱量1384 kW,完成預(yù)熱;污水溫度降至63 ℃,排入聯(lián)合站內(nèi)原有外輸系統(tǒng)。
2)另有污水(71 ℃、194 m3/h)經(jīng)過污水-軟化水換熱器與軟化水換熱,釋放熱量1800 kW后,溫度降為63 ℃,排入聯(lián)合站內(nèi)原有外輸系統(tǒng)。
3)66 ℃的軟化水進(jìn)入熱泵機(jī)組的蒸發(fā)器側(cè)放熱,在冷凝器側(cè)80 ℃循環(huán)軟化水通過熱泵機(jī)組做功后,溫度升至90 ℃。
4)經(jīng)過預(yù)熱的66 ℃預(yù)脫后進(jìn)站液進(jìn)入油水混合物-軟化水換熱器與90 ℃循環(huán)軟化水換熱,軟化水溫度降為80 ℃,釋放熱量2022 kW,進(jìn)站液溫度提升為85 ℃,這樣就完成了預(yù)脫后進(jìn)站液的一次加熱。
通過換熱和熱泵提升,預(yù)脫后進(jìn)站液最終獲得3406 kW熱量,進(jìn)站液加熱工藝流程見圖2。
圖2 進(jìn)站液加熱工藝流程圖
曙五聯(lián)合站采油三區(qū)進(jìn)站液在預(yù)脫后,采用熱泵機(jī)組提取污水中的熱量進(jìn)行加熱,代替原來2臺(tái)2300 kW加熱爐加熱,預(yù)計(jì)每天可節(jié)省燃料油10 t。目前,遼河油田稠油區(qū)塊上有31 個(gè)聯(lián)合站,主要分布在曙光采油廠、歡喜嶺采油廠、錦州采油廠、高升采油廠、特種油開發(fā)公司、冷家油田和金馬油田。將熱泵技術(shù)應(yīng)用于聯(lián)合站生產(chǎn),將取得良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。
[1]馬最良,呂悅.地源熱泵系統(tǒng)設(shè)計(jì)及應(yīng)用[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2006:15-20.