孫立波(大慶油田有限責(zé)任公司第六采油廠)
喇嘛甸油田自1973年投入開發(fā),經(jīng)歷了40年的開發(fā)建設(shè)歷程,先后經(jīng)歷了自噴開采、層系調(diào)整、全面轉(zhuǎn)抽、注采系統(tǒng)調(diào)整、二次加密調(diào)整、主力油層聚合物驅(qū)和二類油層聚合物驅(qū)等7 個(gè)開發(fā)階段。
截至2013年底,喇嘛甸油田集輸系統(tǒng)共有聯(lián)合站7座、轉(zhuǎn)油(放水)站47座。油氣集輸系統(tǒng)分離轉(zhuǎn)液能力46.9×104m3/d,運(yùn)行負(fù)荷率76.6%,游離水脫除能力29.9×104m3/d,運(yùn)行負(fù)荷率73.9%,電脫水能力3.4×104t/d,運(yùn)行負(fù)荷率48.8%。2013年,集輸系統(tǒng)耗電0.89×108kWh,占地面系統(tǒng)耗電的11.19%,輸液單耗為1.04 kWh/t,低于公司1.5 kWh/t的技術(shù)管理指標(biāo)。從能耗情況來看,集輸系統(tǒng)能耗主要是轉(zhuǎn)油站和脫水站,轉(zhuǎn)油站能耗占集輸系統(tǒng)能耗的91.3%,脫水系統(tǒng)能耗占集輸系統(tǒng)能耗的8.7%。喇XXX轉(zhuǎn)油站目前噸液耗電為1.01 kWh,噸液耗氣為0.62 m3,噸液綜合能耗為0.87 kg,按照基層站隊(duì)節(jié)能考核指標(biāo),該站能耗狀況不達(dá)標(biāo)。
根據(jù)能量守衡與轉(zhuǎn)換定律,輸入能量=輸出能量—體系內(nèi)能量的變化。轉(zhuǎn)油站評價(jià)采用黑箱分析模型[1](圖1)評估轉(zhuǎn)油站的整體節(jié)能潛力。
圖1 轉(zhuǎn)油站能量平衡黑箱分析模型
喇XXX 轉(zhuǎn)油站投產(chǎn)于1982年,管轄6 座計(jì)量間,61口油井(抽油機(jī)井42口,螺桿泵井15口,電泵井4口)。目前該站處理能力13 500 m3/d,外輸液量為4500 m3/d,摻水量1025 m3/d(按單井摻水量0.7 m3/h計(jì)),實(shí)際處理液量為5525 m3/d,處理負(fù)荷率40.9%,單臺檢修時(shí)負(fù)荷率81.8%。目前轉(zhuǎn)油站工藝流程:計(jì)量間來液進(jìn)入分離緩沖游離水脫除器,分離后的含水油計(jì)量后經(jīng)外輸泵外輸至喇XXX聯(lián)合站,含油污水經(jīng)摻水泵、熱洗泵輸至計(jì)量間。根據(jù)喇XXX 轉(zhuǎn)油站外輸系統(tǒng)、摻水系統(tǒng)、熱洗系統(tǒng)運(yùn)行壓力及溫度,結(jié)合轉(zhuǎn)油站能耗數(shù)據(jù),運(yùn)用黑箱分析模型對該站用能情況進(jìn)行計(jì)算分析,見表1。
通過計(jì)算得出,喇XXX 轉(zhuǎn)油站電能利用率為34%,熱能利用率為63.4%,站效為64.2%。根據(jù)喇XXX 轉(zhuǎn)油站能耗分析結(jié)果,通過對嗝XXX 轉(zhuǎn)油站實(shí)施綜合節(jié)能改造,預(yù)測該站電能利用率可達(dá)到45%,熱能利用率達(dá)到80%,預(yù)計(jì)年節(jié)電34.24×104kWh,年節(jié)氣21.96×104m3。轉(zhuǎn)油站能量分布見表1。
1)外輸工藝流程存在節(jié)流損失。轉(zhuǎn)油站外輸工藝流程:計(jì)量間來液閥組→分離緩沖游離水脫除器→外輸泵→調(diào)節(jié)閥→流量計(jì)→聯(lián)合站。轉(zhuǎn)油站站內(nèi)外輸流程長,站內(nèi)壓力損失為0.1 MPa。外輸泵應(yīng)用變頻技術(shù)后,能夠自動控制緩沖罐液位,保證平穩(wěn)外輸。分離緩沖游離水脫除器調(diào)節(jié)閥的存在增加了外輸能耗。
表1 喇XXX轉(zhuǎn)油站能量狀況統(tǒng)計(jì)
2)機(jī)泵運(yùn)行效率低。轉(zhuǎn)油站1#外輸泵泵體腐蝕嚴(yán)重,泵內(nèi)表面粗糙,流動阻力大;泵內(nèi)部件老化,平衡盤、導(dǎo)翼、口環(huán)經(jīng)常發(fā)生故障,多次進(jìn)行維修,效率仍不達(dá)標(biāo)。目前1#外輸泵運(yùn)行效率為53.5%,低于節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)12.8 個(gè)百分點(diǎn)。1#摻水泵運(yùn)行負(fù)荷率為63%,機(jī)泵排量與液量匹配不合理,偏離高效區(qū)運(yùn)行,能耗升高。1#摻水泵運(yùn)行效率為50.1%,低于節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)10.76個(gè)百分點(diǎn)。評價(jià)數(shù)據(jù)見表2。
表2 機(jī)泵效率評價(jià)數(shù)據(jù)
3)加熱爐運(yùn)行能耗高。根據(jù)加熱爐熱負(fù)荷計(jì)算公式:Q=[G×C(T2-T1)/10]×(1.16/100),將摻水溫度由35 ℃提升至50 ℃所需摻水負(fù)荷為1.22 MW,摻水加熱爐運(yùn)行負(fù)荷為23.4%,加熱爐運(yùn)行負(fù)荷低。加熱爐評價(jià)數(shù)據(jù)見表3。
4)配電系統(tǒng)存在高能耗設(shè)施。轉(zhuǎn)油站使用S7—500 型變壓器,該設(shè)備已經(jīng)列入國家淘汰設(shè)備目錄。1#、2#變壓器負(fù)載率分別為19%、28%,兩臺變壓器負(fù)載率都比較低,偏離變壓器經(jīng)濟(jì)運(yùn)行區(qū)間。站內(nèi)使用普通照明燈具,能耗高。
表3 喇XXX轉(zhuǎn)油站加熱爐效率評價(jià)
根據(jù)該轉(zhuǎn)油站實(shí)際情況,結(jié)合未來開發(fā)預(yù)測,確定該站處理規(guī)模,制定了喇XXX 轉(zhuǎn)油站綜合節(jié)能措施:
1)取消外輸加熱爐、游離水脫除器調(diào)節(jié)閥,外輸油不加熱、不調(diào)節(jié),直接計(jì)量外輸。
2)新建2 臺1.5 MW 二合一加熱爐,配套節(jié)能監(jiān)測設(shè)施。4臺加熱爐應(yīng)用節(jié)能涂料。
3)新建1臺外輸泵,排量為155 m3/h,揚(yáng)程為120 m。
4)更換1#摻水泵,排量為80 m3/h,應(yīng)用伺服控制調(diào)速技術(shù)。
5)更換2臺S11變壓器,替代高能耗變壓器。
7)泵房內(nèi)、值班室、場區(qū)應(yīng)用LED燈具。
8)完善計(jì)量儀表,安裝熱洗、摻水流量計(jì)。
通過對喇XXX 轉(zhuǎn)油站工藝進(jìn)行簡化,合理匹配機(jī)泵、加熱爐、變壓器、照明等設(shè)備的各項(xiàng)參數(shù),能夠降低轉(zhuǎn)油站系統(tǒng)運(yùn)行能耗。
1)通過開展轉(zhuǎn)油站能耗評價(jià)及挖潛技術(shù)研究,對轉(zhuǎn)油站整體用能情況進(jìn)行評價(jià),掌握了轉(zhuǎn)油站電能利用率、熱能利用率、系統(tǒng)效率,確定轉(zhuǎn)油站能耗水平。
2)通過對轉(zhuǎn)油站能耗節(jié)點(diǎn)進(jìn)行分析,確定了挖潛措施,通過對各系統(tǒng)耗能點(diǎn)進(jìn)行優(yōu)化控制,合理匹配機(jī)泵、加熱爐等能耗設(shè)備,淘汰高能耗設(shè)備,降低了系統(tǒng)能耗。
[1]龍鳳樂,楊肖曦,李松巖.油氣集輸系統(tǒng)能量分析[J].油氣儲運(yùn),2005,24(12):58-60.