王生義 謝民亭
摘 要:依據(jù)國家民用爆破器材行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展方向的要求,近年來硝酸銨水溶液在大產(chǎn)能膠狀乳化炸藥生產(chǎn)中得到了快速、廣泛的應(yīng)用。文章根據(jù)企業(yè)應(yīng)用情況,在簡化生產(chǎn)工藝、穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量、節(jié)能降耗、保證職業(yè)健康安全等方面,對硝酸銨水溶液取得的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益進(jìn)行了闡述,同時文章對硝酸銨水溶液下一步的普及使用工作提出改進(jìn)建議。
關(guān)鍵詞:乳化炸藥;硝酸銨水溶液;應(yīng)用
引言
乳化炸藥是以氧化劑水溶液為分散相(亦稱水相),非水溶性組分為連續(xù)相構(gòu)成的乳化體系,屬于油包水型(W/O)[1]。氧化劑水相主要由硝酸銨、硝酸鈉、水組成,傳統(tǒng)水相制備工藝使用的硝酸銨采用的是結(jié)晶或顆粒狀的。固體硝酸銨經(jīng)破碎機(jī)破碎后,由螺旋輸送機(jī)輸送到溶化罐進(jìn)行加熱溶化,并進(jìn)一步保溫儲存。這種工藝設(shè)計(jì)已不能很好地適應(yīng)大產(chǎn)能膠狀乳化炸藥生產(chǎn)線(日產(chǎn)50噸及以上)實(shí)際生產(chǎn)的要求。硝酸銨水溶液的普及應(yīng)用無疑成為工業(yè)炸藥發(fā)展中技術(shù)進(jìn)步的表現(xiàn)形式。
1 前期方案設(shè)計(jì)的合理性
我公司2010年新建的12000t/a膠狀乳化炸藥生產(chǎn)線為原料制備與制藥包裝聯(lián)建的全自動化、連續(xù)化生產(chǎn)線。生產(chǎn)線設(shè)計(jì)了兩個40m3不銹鋼保溫儲罐。依據(jù)《民用爆破器材工程設(shè)計(jì)安全規(guī)范》(GB50089-2007)要求,“當(dāng)硝酸銨為水溶液時可不計(jì)入該廠房的計(jì)算藥量”。因此,使用硝酸銨水溶液可以有效減少危險工房危險品的存放量。
2 方案實(shí)施
公司建立了硝酸銨水溶液輸送管路及槽車泊位。槽車泊位選址依地勢而設(shè),車頭停泊位置與罐車位置存在高差,在不用外加動力的情況下,使槽車內(nèi)液體從尾端自流;硝酸銨水溶液輸送管道采用低壓蒸汽保溫套管,即在DN50不銹鋼外面套DN80拋光不銹鋼管。管路敷設(shè)成15°坡角,實(shí)現(xiàn)無外力下自流至兩個40m3保溫儲罐。為防止輸送過程出現(xiàn)硝酸銨析晶、凝固,在卸車前應(yīng)對保溫管路進(jìn)行預(yù)保溫,同時在卸車后用蒸汽或熱水吹脫內(nèi)管,以防積料堵塞。
3 實(shí)施效果
3.1 生產(chǎn)過程穩(wěn)定
硝酸銨水溶液輸送管道及槽車泊位設(shè)施自使用以來,卸料過程順暢,管內(nèi)無殘料結(jié)晶、無堵管現(xiàn)象。
3.2 產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定
工業(yè)上制造硝酸銨主要生產(chǎn)過程是100%氨氣和50%稀硝酸在微酸性條件下進(jìn)行中和反應(yīng),制取硝酸銨溶液。NH3與HNO3的中和反應(yīng)是一個飛速化學(xué)反應(yīng)[2]。實(shí)際反應(yīng)過程分為兩步,第一步氨氣溶解于稀硝酸所帶入的水中,生成氫氧化銨(氨水);第二步氫氧化銨再與硝酸進(jìn)行反應(yīng),生成硝酸銨及水,并放出大量的熱:
NH3+H2O=NH4OH
NH4OH+HNO3=NH4NO3+H2O+Q
因此,中和反應(yīng)出口后,在溶液槽內(nèi)的硝酸銨水溶液溫度一般在120℃-125℃,濃度可達(dá)85%-93%,溶液呈微酸性。如將溶液槽硝酸銨水溶液在此條件下泵入槽車運(yùn)輸,依據(jù)槽車行程時間及外界氣候條件,到我公司儲罐的物料溫度一般在95℃-110℃,此種狀態(tài)的硝酸銨水溶液已基本滿足乳化炸藥水相配比的工藝條件要求。
截止目前,公司直接采用硝酸銨水溶液生產(chǎn)的乳化炸藥累計(jì)22000余噸,產(chǎn)品經(jīng)顧客使用后反映良好。良好的微酸性狀態(tài),無疑對乳化炸藥生產(chǎn)過程的乳化及高溫快速敏化過程起到較好的促進(jìn)作用。其作用主要表現(xiàn)在兩個方面:一是預(yù)乳性能好,乳膠基質(zhì)狀態(tài)優(yōu)良,延長了炸藥儲存期;二是成品炸藥爆炸性能較好,尤其表現(xiàn)在爆速指標(biāo)上,一般偏高200m/s-300m/s。
3.3 短、中、長期停產(chǎn)硝酸銨水溶液儲罐內(nèi)預(yù)料處理辦法
利用硝酸銨不同溫度下的溶解度進(jìn)行加水稀釋,可徹底改變現(xiàn)在采用的蒸汽加熱保溫罐內(nèi)預(yù)料的方法。余料長期處于蒸汽保溫下,水分極易揮發(fā),溫度升高造成硝酸銨分解,為生產(chǎn)帶來安全隱患(見表1)。
為使硝酸銨儲罐內(nèi)余料在室內(nèi)(外)環(huán)境下達(dá)到飽和溶液濃度,中、長期放置不再結(jié)晶,依據(jù)硝酸銨溶解度通過計(jì)算方式補(bǔ)加一定質(zhì)量的水,攪拌(機(jī)械或空氣射流)均勻后靜止存放。補(bǔ)加進(jìn)的水量,意味著再次開工投料需要按工藝配比在水相制備罐內(nèi)補(bǔ)充固體硝酸銨、硝酸鈉的。
3.4 效益分析
3.4.1 經(jīng)濟(jì)效益方面
使用硝酸銨水溶液節(jié)約用煤、降低人工成本、加工動力費(fèi)(破碎、輸送、攪拌)等,每使用1噸硝酸銨水溶液節(jié)約費(fèi)用約50元。若每年使用硝酸銨水溶液以12000噸計(jì),年可節(jié)約60萬元。
3.4.2 社會效益
(1)節(jié)能減排:每年可節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤200多噸,減少了二氧化碳?xì)怏w的排放。節(jié)約包裝成本,避免因回收包裝袋所造成的二次污染和處理費(fèi)用。
(2)優(yōu)化作業(yè)環(huán)境:使用硝酸銨水溶液,降低勞動者裝卸、搬運(yùn)、投料等作業(yè)活動強(qiáng)度,危險因素得到降低,生產(chǎn)線本質(zhì)安全性得到了提高。
4 結(jié)語及建議
4.1 結(jié)語
硝酸銨水溶液直接在乳化炸藥生產(chǎn)中使用,全年可節(jié)省費(fèi)用60萬元,達(dá)到節(jié)能減排目標(biāo),簡化了工業(yè)流程、提高了生產(chǎn)效率、優(yōu)化了作業(yè)環(huán)境、提高了生產(chǎn)線本質(zhì)安全水平等,具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
4.2 建議
4.2.1 硝酸銨生產(chǎn)廠家在生產(chǎn)硝酸銨的同時,一般亦具備生產(chǎn)硝酸鈉的基礎(chǔ)條件。建議生產(chǎn)廠家能夠依據(jù)乳化炸藥生產(chǎn)廠方的要求,配送符合乳化炸藥水相配方的溶液,使炸藥生產(chǎn)線水相制備實(shí)現(xiàn)無固定人員操作,從而進(jìn)一步壓縮在線人員,提前完成工業(yè)炸藥三期發(fā)展目標(biāo)。
4.2.2 完善乳化炸藥國家標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)一乳化炸藥水相成份及配方。國家標(biāo)準(zhǔn)的出臺必將為實(shí)現(xiàn)水相溶液全部由硝酸銨生產(chǎn)廠家統(tǒng)一配送成為可能。
參考文獻(xiàn)
[1]汪旭光.乳化炸藥[M].第二版.北京:冶金工業(yè)出版社,1993.
[2]趙師琦.無機(jī)物工藝[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1993.
作者簡介:王生義(1975-),男,籍貫:山東省菏澤市,現(xiàn)職稱:助理工程師,學(xué)歷:中專,主要從事工業(yè)炸藥工藝技術(shù)管理工作。endprint
摘 要:依據(jù)國家民用爆破器材行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展方向的要求,近年來硝酸銨水溶液在大產(chǎn)能膠狀乳化炸藥生產(chǎn)中得到了快速、廣泛的應(yīng)用。文章根據(jù)企業(yè)應(yīng)用情況,在簡化生產(chǎn)工藝、穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量、節(jié)能降耗、保證職業(yè)健康安全等方面,對硝酸銨水溶液取得的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益進(jìn)行了闡述,同時文章對硝酸銨水溶液下一步的普及使用工作提出改進(jìn)建議。
關(guān)鍵詞:乳化炸藥;硝酸銨水溶液;應(yīng)用
引言
乳化炸藥是以氧化劑水溶液為分散相(亦稱水相),非水溶性組分為連續(xù)相構(gòu)成的乳化體系,屬于油包水型(W/O)[1]。氧化劑水相主要由硝酸銨、硝酸鈉、水組成,傳統(tǒng)水相制備工藝使用的硝酸銨采用的是結(jié)晶或顆粒狀的。固體硝酸銨經(jīng)破碎機(jī)破碎后,由螺旋輸送機(jī)輸送到溶化罐進(jìn)行加熱溶化,并進(jìn)一步保溫儲存。這種工藝設(shè)計(jì)已不能很好地適應(yīng)大產(chǎn)能膠狀乳化炸藥生產(chǎn)線(日產(chǎn)50噸及以上)實(shí)際生產(chǎn)的要求。硝酸銨水溶液的普及應(yīng)用無疑成為工業(yè)炸藥發(fā)展中技術(shù)進(jìn)步的表現(xiàn)形式。
1 前期方案設(shè)計(jì)的合理性
我公司2010年新建的12000t/a膠狀乳化炸藥生產(chǎn)線為原料制備與制藥包裝聯(lián)建的全自動化、連續(xù)化生產(chǎn)線。生產(chǎn)線設(shè)計(jì)了兩個40m3不銹鋼保溫儲罐。依據(jù)《民用爆破器材工程設(shè)計(jì)安全規(guī)范》(GB50089-2007)要求,“當(dāng)硝酸銨為水溶液時可不計(jì)入該廠房的計(jì)算藥量”。因此,使用硝酸銨水溶液可以有效減少危險工房危險品的存放量。
2 方案實(shí)施
公司建立了硝酸銨水溶液輸送管路及槽車泊位。槽車泊位選址依地勢而設(shè),車頭停泊位置與罐車位置存在高差,在不用外加動力的情況下,使槽車內(nèi)液體從尾端自流;硝酸銨水溶液輸送管道采用低壓蒸汽保溫套管,即在DN50不銹鋼外面套DN80拋光不銹鋼管。管路敷設(shè)成15°坡角,實(shí)現(xiàn)無外力下自流至兩個40m3保溫儲罐。為防止輸送過程出現(xiàn)硝酸銨析晶、凝固,在卸車前應(yīng)對保溫管路進(jìn)行預(yù)保溫,同時在卸車后用蒸汽或熱水吹脫內(nèi)管,以防積料堵塞。
3 實(shí)施效果
3.1 生產(chǎn)過程穩(wěn)定
硝酸銨水溶液輸送管道及槽車泊位設(shè)施自使用以來,卸料過程順暢,管內(nèi)無殘料結(jié)晶、無堵管現(xiàn)象。
3.2 產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定
工業(yè)上制造硝酸銨主要生產(chǎn)過程是100%氨氣和50%稀硝酸在微酸性條件下進(jìn)行中和反應(yīng),制取硝酸銨溶液。NH3與HNO3的中和反應(yīng)是一個飛速化學(xué)反應(yīng)[2]。實(shí)際反應(yīng)過程分為兩步,第一步氨氣溶解于稀硝酸所帶入的水中,生成氫氧化銨(氨水);第二步氫氧化銨再與硝酸進(jìn)行反應(yīng),生成硝酸銨及水,并放出大量的熱:
NH3+H2O=NH4OH
NH4OH+HNO3=NH4NO3+H2O+Q
因此,中和反應(yīng)出口后,在溶液槽內(nèi)的硝酸銨水溶液溫度一般在120℃-125℃,濃度可達(dá)85%-93%,溶液呈微酸性。如將溶液槽硝酸銨水溶液在此條件下泵入槽車運(yùn)輸,依據(jù)槽車行程時間及外界氣候條件,到我公司儲罐的物料溫度一般在95℃-110℃,此種狀態(tài)的硝酸銨水溶液已基本滿足乳化炸藥水相配比的工藝條件要求。
截止目前,公司直接采用硝酸銨水溶液生產(chǎn)的乳化炸藥累計(jì)22000余噸,產(chǎn)品經(jīng)顧客使用后反映良好。良好的微酸性狀態(tài),無疑對乳化炸藥生產(chǎn)過程的乳化及高溫快速敏化過程起到較好的促進(jìn)作用。其作用主要表現(xiàn)在兩個方面:一是預(yù)乳性能好,乳膠基質(zhì)狀態(tài)優(yōu)良,延長了炸藥儲存期;二是成品炸藥爆炸性能較好,尤其表現(xiàn)在爆速指標(biāo)上,一般偏高200m/s-300m/s。
3.3 短、中、長期停產(chǎn)硝酸銨水溶液儲罐內(nèi)預(yù)料處理辦法
利用硝酸銨不同溫度下的溶解度進(jìn)行加水稀釋,可徹底改變現(xiàn)在采用的蒸汽加熱保溫罐內(nèi)預(yù)料的方法。余料長期處于蒸汽保溫下,水分極易揮發(fā),溫度升高造成硝酸銨分解,為生產(chǎn)帶來安全隱患(見表1)。
為使硝酸銨儲罐內(nèi)余料在室內(nèi)(外)環(huán)境下達(dá)到飽和溶液濃度,中、長期放置不再結(jié)晶,依據(jù)硝酸銨溶解度通過計(jì)算方式補(bǔ)加一定質(zhì)量的水,攪拌(機(jī)械或空氣射流)均勻后靜止存放。補(bǔ)加進(jìn)的水量,意味著再次開工投料需要按工藝配比在水相制備罐內(nèi)補(bǔ)充固體硝酸銨、硝酸鈉的。
3.4 效益分析
3.4.1 經(jīng)濟(jì)效益方面
使用硝酸銨水溶液節(jié)約用煤、降低人工成本、加工動力費(fèi)(破碎、輸送、攪拌)等,每使用1噸硝酸銨水溶液節(jié)約費(fèi)用約50元。若每年使用硝酸銨水溶液以12000噸計(jì),年可節(jié)約60萬元。
3.4.2 社會效益
(1)節(jié)能減排:每年可節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤200多噸,減少了二氧化碳?xì)怏w的排放。節(jié)約包裝成本,避免因回收包裝袋所造成的二次污染和處理費(fèi)用。
(2)優(yōu)化作業(yè)環(huán)境:使用硝酸銨水溶液,降低勞動者裝卸、搬運(yùn)、投料等作業(yè)活動強(qiáng)度,危險因素得到降低,生產(chǎn)線本質(zhì)安全性得到了提高。
4 結(jié)語及建議
4.1 結(jié)語
硝酸銨水溶液直接在乳化炸藥生產(chǎn)中使用,全年可節(jié)省費(fèi)用60萬元,達(dá)到節(jié)能減排目標(biāo),簡化了工業(yè)流程、提高了生產(chǎn)效率、優(yōu)化了作業(yè)環(huán)境、提高了生產(chǎn)線本質(zhì)安全水平等,具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
4.2 建議
4.2.1 硝酸銨生產(chǎn)廠家在生產(chǎn)硝酸銨的同時,一般亦具備生產(chǎn)硝酸鈉的基礎(chǔ)條件。建議生產(chǎn)廠家能夠依據(jù)乳化炸藥生產(chǎn)廠方的要求,配送符合乳化炸藥水相配方的溶液,使炸藥生產(chǎn)線水相制備實(shí)現(xiàn)無固定人員操作,從而進(jìn)一步壓縮在線人員,提前完成工業(yè)炸藥三期發(fā)展目標(biāo)。
4.2.2 完善乳化炸藥國家標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)一乳化炸藥水相成份及配方。國家標(biāo)準(zhǔn)的出臺必將為實(shí)現(xiàn)水相溶液全部由硝酸銨生產(chǎn)廠家統(tǒng)一配送成為可能。
參考文獻(xiàn)
[1]汪旭光.乳化炸藥[M].第二版.北京:冶金工業(yè)出版社,1993.
[2]趙師琦.無機(jī)物工藝[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1993.
作者簡介:王生義(1975-),男,籍貫:山東省菏澤市,現(xiàn)職稱:助理工程師,學(xué)歷:中專,主要從事工業(yè)炸藥工藝技術(shù)管理工作。endprint
摘 要:依據(jù)國家民用爆破器材行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展方向的要求,近年來硝酸銨水溶液在大產(chǎn)能膠狀乳化炸藥生產(chǎn)中得到了快速、廣泛的應(yīng)用。文章根據(jù)企業(yè)應(yīng)用情況,在簡化生產(chǎn)工藝、穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量、節(jié)能降耗、保證職業(yè)健康安全等方面,對硝酸銨水溶液取得的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益進(jìn)行了闡述,同時文章對硝酸銨水溶液下一步的普及使用工作提出改進(jìn)建議。
關(guān)鍵詞:乳化炸藥;硝酸銨水溶液;應(yīng)用
引言
乳化炸藥是以氧化劑水溶液為分散相(亦稱水相),非水溶性組分為連續(xù)相構(gòu)成的乳化體系,屬于油包水型(W/O)[1]。氧化劑水相主要由硝酸銨、硝酸鈉、水組成,傳統(tǒng)水相制備工藝使用的硝酸銨采用的是結(jié)晶或顆粒狀的。固體硝酸銨經(jīng)破碎機(jī)破碎后,由螺旋輸送機(jī)輸送到溶化罐進(jìn)行加熱溶化,并進(jìn)一步保溫儲存。這種工藝設(shè)計(jì)已不能很好地適應(yīng)大產(chǎn)能膠狀乳化炸藥生產(chǎn)線(日產(chǎn)50噸及以上)實(shí)際生產(chǎn)的要求。硝酸銨水溶液的普及應(yīng)用無疑成為工業(yè)炸藥發(fā)展中技術(shù)進(jìn)步的表現(xiàn)形式。
1 前期方案設(shè)計(jì)的合理性
我公司2010年新建的12000t/a膠狀乳化炸藥生產(chǎn)線為原料制備與制藥包裝聯(lián)建的全自動化、連續(xù)化生產(chǎn)線。生產(chǎn)線設(shè)計(jì)了兩個40m3不銹鋼保溫儲罐。依據(jù)《民用爆破器材工程設(shè)計(jì)安全規(guī)范》(GB50089-2007)要求,“當(dāng)硝酸銨為水溶液時可不計(jì)入該廠房的計(jì)算藥量”。因此,使用硝酸銨水溶液可以有效減少危險工房危險品的存放量。
2 方案實(shí)施
公司建立了硝酸銨水溶液輸送管路及槽車泊位。槽車泊位選址依地勢而設(shè),車頭停泊位置與罐車位置存在高差,在不用外加動力的情況下,使槽車內(nèi)液體從尾端自流;硝酸銨水溶液輸送管道采用低壓蒸汽保溫套管,即在DN50不銹鋼外面套DN80拋光不銹鋼管。管路敷設(shè)成15°坡角,實(shí)現(xiàn)無外力下自流至兩個40m3保溫儲罐。為防止輸送過程出現(xiàn)硝酸銨析晶、凝固,在卸車前應(yīng)對保溫管路進(jìn)行預(yù)保溫,同時在卸車后用蒸汽或熱水吹脫內(nèi)管,以防積料堵塞。
3 實(shí)施效果
3.1 生產(chǎn)過程穩(wěn)定
硝酸銨水溶液輸送管道及槽車泊位設(shè)施自使用以來,卸料過程順暢,管內(nèi)無殘料結(jié)晶、無堵管現(xiàn)象。
3.2 產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定
工業(yè)上制造硝酸銨主要生產(chǎn)過程是100%氨氣和50%稀硝酸在微酸性條件下進(jìn)行中和反應(yīng),制取硝酸銨溶液。NH3與HNO3的中和反應(yīng)是一個飛速化學(xué)反應(yīng)[2]。實(shí)際反應(yīng)過程分為兩步,第一步氨氣溶解于稀硝酸所帶入的水中,生成氫氧化銨(氨水);第二步氫氧化銨再與硝酸進(jìn)行反應(yīng),生成硝酸銨及水,并放出大量的熱:
NH3+H2O=NH4OH
NH4OH+HNO3=NH4NO3+H2O+Q
因此,中和反應(yīng)出口后,在溶液槽內(nèi)的硝酸銨水溶液溫度一般在120℃-125℃,濃度可達(dá)85%-93%,溶液呈微酸性。如將溶液槽硝酸銨水溶液在此條件下泵入槽車運(yùn)輸,依據(jù)槽車行程時間及外界氣候條件,到我公司儲罐的物料溫度一般在95℃-110℃,此種狀態(tài)的硝酸銨水溶液已基本滿足乳化炸藥水相配比的工藝條件要求。
截止目前,公司直接采用硝酸銨水溶液生產(chǎn)的乳化炸藥累計(jì)22000余噸,產(chǎn)品經(jīng)顧客使用后反映良好。良好的微酸性狀態(tài),無疑對乳化炸藥生產(chǎn)過程的乳化及高溫快速敏化過程起到較好的促進(jìn)作用。其作用主要表現(xiàn)在兩個方面:一是預(yù)乳性能好,乳膠基質(zhì)狀態(tài)優(yōu)良,延長了炸藥儲存期;二是成品炸藥爆炸性能較好,尤其表現(xiàn)在爆速指標(biāo)上,一般偏高200m/s-300m/s。
3.3 短、中、長期停產(chǎn)硝酸銨水溶液儲罐內(nèi)預(yù)料處理辦法
利用硝酸銨不同溫度下的溶解度進(jìn)行加水稀釋,可徹底改變現(xiàn)在采用的蒸汽加熱保溫罐內(nèi)預(yù)料的方法。余料長期處于蒸汽保溫下,水分極易揮發(fā),溫度升高造成硝酸銨分解,為生產(chǎn)帶來安全隱患(見表1)。
為使硝酸銨儲罐內(nèi)余料在室內(nèi)(外)環(huán)境下達(dá)到飽和溶液濃度,中、長期放置不再結(jié)晶,依據(jù)硝酸銨溶解度通過計(jì)算方式補(bǔ)加一定質(zhì)量的水,攪拌(機(jī)械或空氣射流)均勻后靜止存放。補(bǔ)加進(jìn)的水量,意味著再次開工投料需要按工藝配比在水相制備罐內(nèi)補(bǔ)充固體硝酸銨、硝酸鈉的。
3.4 效益分析
3.4.1 經(jīng)濟(jì)效益方面
使用硝酸銨水溶液節(jié)約用煤、降低人工成本、加工動力費(fèi)(破碎、輸送、攪拌)等,每使用1噸硝酸銨水溶液節(jié)約費(fèi)用約50元。若每年使用硝酸銨水溶液以12000噸計(jì),年可節(jié)約60萬元。
3.4.2 社會效益
(1)節(jié)能減排:每年可節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤200多噸,減少了二氧化碳?xì)怏w的排放。節(jié)約包裝成本,避免因回收包裝袋所造成的二次污染和處理費(fèi)用。
(2)優(yōu)化作業(yè)環(huán)境:使用硝酸銨水溶液,降低勞動者裝卸、搬運(yùn)、投料等作業(yè)活動強(qiáng)度,危險因素得到降低,生產(chǎn)線本質(zhì)安全性得到了提高。
4 結(jié)語及建議
4.1 結(jié)語
硝酸銨水溶液直接在乳化炸藥生產(chǎn)中使用,全年可節(jié)省費(fèi)用60萬元,達(dá)到節(jié)能減排目標(biāo),簡化了工業(yè)流程、提高了生產(chǎn)效率、優(yōu)化了作業(yè)環(huán)境、提高了生產(chǎn)線本質(zhì)安全水平等,具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
4.2 建議
4.2.1 硝酸銨生產(chǎn)廠家在生產(chǎn)硝酸銨的同時,一般亦具備生產(chǎn)硝酸鈉的基礎(chǔ)條件。建議生產(chǎn)廠家能夠依據(jù)乳化炸藥生產(chǎn)廠方的要求,配送符合乳化炸藥水相配方的溶液,使炸藥生產(chǎn)線水相制備實(shí)現(xiàn)無固定人員操作,從而進(jìn)一步壓縮在線人員,提前完成工業(yè)炸藥三期發(fā)展目標(biāo)。
4.2.2 完善乳化炸藥國家標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)一乳化炸藥水相成份及配方。國家標(biāo)準(zhǔn)的出臺必將為實(shí)現(xiàn)水相溶液全部由硝酸銨生產(chǎn)廠家統(tǒng)一配送成為可能。
參考文獻(xiàn)
[1]汪旭光.乳化炸藥[M].第二版.北京:冶金工業(yè)出版社,1993.
[2]趙師琦.無機(jī)物工藝[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1993.
作者簡介:王生義(1975-),男,籍貫:山東省菏澤市,現(xiàn)職稱:助理工程師,學(xué)歷:中專,主要從事工業(yè)炸藥工藝技術(shù)管理工作。endprint