鄭明臻, 王瑞梅
(中國恩菲工程技術(shù)有限公司, 北京 100038)
銅萃取過程中三相絮凝物的生成與處理
鄭明臻, 王瑞梅
(中國恩菲工程技術(shù)有限公司, 北京 100038)
介紹銅萃取過程中三相絮凝物的生成原因及處理方法,列舉了五個(gè)典型的絮凝物災(zāi)難性例子,重點(diǎn)介紹了利用臥式沉降離心機(jī)離心法分離絮凝物的試驗(yàn)過程。
萃??; 三相絮凝物; 離心機(jī)分離
銅萃取過程中的三相絮凝物是一種由固體、有機(jī)相和水相組成的混合物,外形似豆腐腦,隨著量的增加而凝聚成大塊,懸浮在萃取箱澄清室的兩相界面間。
生成三相絮凝物的主要原因是:浸出液中含有懸浮物(微泥、MnO2、硅膠、腐植酸….)及萃取劑被氧化降解。
萃取過程中生成三相絮凝物不可避免,只是量的多少而已,只要定時(shí)清除處理,不會(huì)影響萃取作業(yè)的進(jìn)行。但當(dāng)三相絮凝物大量積累而不及時(shí)清除時(shí),則會(huì)阻礙萃取分相、降低凈銅傳遞量、影響銅質(zhì)量、增加有機(jī)相消耗、嚴(yán)重時(shí)會(huì)影響萃取作業(yè)的正常進(jìn)行,甚至帶來災(zāi)難性后果。
1.1 因腐植酸生成絮凝物
德興銅礦堆浸廠投產(chǎn)初期,萃取箱的浸出液通量120 m3/h(設(shè)計(jì)312 m3/h),開始三個(gè)月內(nèi)絮凝物很少,之后稍有增加,但到了四個(gè)月后絮凝物急劇增加,在浸出液進(jìn)入的萃取箱E1級(jí)澄清室(16 m×12 m)相界面形成密實(shí)的厚約10~12 cm的絮凝物隔離層,嚴(yán)重影響分相,需每日從E1澄清室抽出絮凝物10~12 m3才能維持作業(yè)。
為了加大浸出液通量,在操作上把E1級(jí)有機(jī)相連續(xù)改為水相連續(xù),使絮凝物變得松散,并大部分跟隨有機(jī)相進(jìn)入12 m×10 m的有機(jī)循環(huán)槽再澄清,用泵從槽底抽出絮凝物。此方法使萃取能力逐步上升到312 m3/h浸出液量,但絮凝物也隨之增加并穩(wěn)定在每日抽取15 m3左右,持續(xù)約一年時(shí)間后絮凝物量開始下降,抽取絮凝物頻率由每日延至每周再延至每月抽取一次,又持續(xù)半年后絮凝量趨于正常,每年抽取3~4次。
當(dāng)絮凝物量急劇增加階段,現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)人員曾努力尋找原因,但限于知識(shí)面窄、無經(jīng)驗(yàn)等,未有答案,直至后期絮凝物較快減少至完全正常,才比較一致的認(rèn)為是大量樹葉在堆底腐爛形成的腐植酸所致(堆場(chǎng)的茂密樹林與植被沒有清除)。這種腐植酸呈淺綠色、無定形、很稀散、懸浮在浸出液中。
1.2 因二氧化錳生成絮凝物
隨著錳被氧化,有機(jī)相的凈銅傳遞量減少,浸出液進(jìn)入的萃取箱E1級(jí)澄清室絮凝物大增而分相困難,如不及時(shí)抽出,萃取很難進(jìn)行。為此,采用化學(xué)沉淀法除掉浸出液中的大部分Mn2+后,萃取作業(yè)才轉(zhuǎn)入正常。
1.3 因可溶硅生成絮凝物
營口某廠從國外進(jìn)口的氧化銅礦雜料中含可溶硅較高,設(shè)計(jì)工藝流程為:礦漿攪拌浸出并快速脫硅—過濾后液—萃取—反萃液生產(chǎn)硫酸銅。原本生產(chǎn)正常,但為加大產(chǎn)量,操作者自行取消了快速脫硅作業(yè)過程并加大絮凝劑用量,不幾日萃取分相開始減慢至完全不分相。原因分析:認(rèn)為絮凝劑是可與溶解的二氧化硅結(jié)合,形成含硅的長鏈膠態(tài)聚合物而影響分相。恢復(fù)快速脫硅作業(yè)后,萃取逐漸轉(zhuǎn)入正常。
1.4 因萃取劑被降解生成絮凝物
浙江某企業(yè),從銅鈷礦浸出液中萃取—電積銅,在一次向電貧液中補(bǔ)加硫酸時(shí)忘關(guān)閥門,電貧液中(尤其槽底)的硫酸濃度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出200 g/L,高酸、高溫(向電貧液中加硫酸時(shí)的放熱)下的電貧液進(jìn)入反萃箱,萃取劑中的部分C9醛肟被硝化生成硝化醛肟或被水解生成醛,形成大小、形態(tài)不一的黑色瀝青狀產(chǎn)物,在跟隨料液前移的過程中,大部分瀝青狀產(chǎn)物粘掛在反萃箱的柵板、有機(jī)堰壁及水堰板上,小部分進(jìn)到電積槽粘掛在陰、陽極板上。被迫采取了停產(chǎn),將瀝青狀產(chǎn)物清除、恢復(fù)反萃液酸濃度、補(bǔ)加萃取劑后,生產(chǎn)得以正常進(jìn)行。
某國企在非洲剛果建有一廠,原料為非洲銅鈷礦,設(shè)計(jì)工藝流程:礦漿攪拌浸出—過濾—浸出液萃取—電積銅—萃余液氧化中和除鐵—中和沉鈷。原本生產(chǎn)正常,但為了利用浸出液中的余熱,把流程改為浸出液先氧化中和除鐵,后萃取銅,由于浸出液中殘余的氯酸鈉氧化劑與萃取劑發(fā)生反應(yīng)(肟類銅萃取劑抗氧化性差),萃取劑被氧化降解生成絮凝物,很短時(shí)間內(nèi),萃取箱澄清室內(nèi)絮凝物多到不能分相,有機(jī)相的凈銅傳遞量也大大降低,導(dǎo)致生產(chǎn)癱瘓,最終只能把有機(jī)相全部清除,改換新的有機(jī)相,恢復(fù)先萃銅后除鐵工藝,才使生產(chǎn)恢復(fù)正常。
2.1 攪拌法
攪拌法是由美國Magma銅業(yè)公司San Manuel分公司和智利Codelco公司Chuquicamata分公司發(fā)展起來的,資料報(bào)導(dǎo)見上世紀(jì)九十年代,基本的技術(shù)要點(diǎn)是:①以有機(jī)相作連續(xù)相進(jìn)行混合,②高效率的攪拌,③加入適量活性粘土用以除去有機(jī)相中的極性化合物。工藝操作過程:在一個(gè)攪拌槽內(nèi),加入干凈的有機(jī)相(負(fù)載有機(jī)相更好)蓋過攪拌葉輪,開啟攪拌,加入三相絮凝物,之后按2 kg/m3絮凝物量加入活性粘土,繼續(xù)攪拌4 h以上,靜置澄清4~6 h。固體渣泥沉于槽底,水相在槽中間,有機(jī)相在上面,通過槽底排放管,依次放出固體渣泥棄之,水相返回E1澄清室,有機(jī)相返回有機(jī)循環(huán)槽。
攪拌法工藝可行、投資省,適用于三相絮凝物穩(wěn)定而量又不多的中小型銅萃取廠。德興銅礦堆浸廠的設(shè)計(jì)中采用了此法,在投產(chǎn)初期半年間及投產(chǎn)2年后至今,應(yīng)用得很成功。
2.2 離心法
上世紀(jì)90年代,國外多家銅萃取工廠采用蝶式離心分離機(jī)分離三相絮凝物,可以直接產(chǎn)出有機(jī)油相、水相和渣泥固相,這對(duì)于從三相絮凝物中回收大部分有機(jī)相是十分有效的。然而,因蝶式離心機(jī)價(jià)格昂貴,維修頻繁、維護(hù)費(fèi)用高昂而沒能推廣。
德興銅礦堆浸廠在投產(chǎn)半年后的一年半時(shí)間內(nèi),因前述腐植酸原因,生成大量三相絮凝物期間,需每天一班六人,在沉降7~10天后的三相絮凝物中加入活性粘土,用手工攪拌處理,勞動(dòng)強(qiáng)度大、耗費(fèi)粘土多。在此情況下,相關(guān)人員還是想到采用離心法分離。不過想采用的不是三相蝶式離心分離機(jī),而是兩相臥式螺旋沉降離心機(jī)。設(shè)計(jì)院與堆浸廠的相關(guān)人員,對(duì)此展開了試驗(yàn)研究。
2.2.1 小試
把三相絮凝物裝入試管,在臺(tái)式離心機(jī)上高速旋轉(zhuǎn)分離后,三相絮凝物被分離成水相、渣泥固相和油相,其體積約各占三分之一,水相在試管底部,固相在中部,油相在上部。
據(jù)此,通過離心(機(jī))力可達(dá)到分離三相絮凝物的目的。
2.2.2 擴(kuò)試
1998年11月運(yùn)輸1.2 m3澄清濃縮后的三相絮凝物到上海離心機(jī)研究所,選用該所LW220x660型號(hào)的兩相臥式螺旋沉降離心機(jī)做試驗(yàn),試驗(yàn)兩次,從機(jī)內(nèi)放出的渣泥固相約50%體積,有機(jī)相和水相共約50%體積。試驗(yàn)基本可行,但因加料通量偏大而離心停留時(shí)間短,渣泥固相沒有壓實(shí)到最密實(shí),從機(jī)內(nèi)放出的水、渣泥、有機(jī)三相,需用澄清槽再沉降分離。
2.2.3 工業(yè)試驗(yàn)
2000年,恩菲在為福建紫金山金銅礦設(shè)計(jì)500 t/a陰極銅的堆浸-萃取-電積試驗(yàn)廠時(shí),選用了一臺(tái)LW220x660型號(hào)的兩相臥式螺旋沉降離心機(jī),用于三相絮凝物分離。現(xiàn)場(chǎng)開車兩次,每次處理澄清2 h后的三相絮凝物1 m3,從機(jī)內(nèi)放出的渣泥固相約44%體積,油相和水相共約56%體積,比在“上離所”的試驗(yàn)稍好,但還是因加料通量偏大而離心停留時(shí)間短,渣泥固相沒有壓實(shí)到最密實(shí)。從機(jī)內(nèi)放出的水、渣泥、有機(jī)三相,仍需用澄清槽再沉降分離。
為了給金堆浸讓場(chǎng)地,銅堆浸-萃取-電積試驗(yàn)廠只生產(chǎn)了四年被停產(chǎn)拆除,其間離心機(jī)分離三相絮凝物的情況未再跟蹤。
2.2.4 工業(yè)應(yīng)用
2006年,恩菲為國內(nèi)某廠設(shè)計(jì)銅萃取時(shí),甲方進(jìn)口一臺(tái)污泥脫水沉降離心機(jī),用于處理三相絮凝物。該機(jī)的規(guī)格和結(jié)構(gòu)尺寸與“上海離研所”的LW220x930型號(hào)相近似。產(chǎn)品說明的應(yīng)用介紹可廣泛應(yīng)用于工業(yè)廢水和城市污水處理廠;工作原理介紹可分離發(fā)生在水平圓柱體轉(zhuǎn)鼓內(nèi),……由于旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力使固體污泥沉降到轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁上。
處理三相絮凝物不同于處理工業(yè)廢水和城市污水,三相絮凝物在離心過程中,渣泥固相懸浮在水相和油相之間。因?yàn)橛袡C(jī)相密度<渣泥固相密度<水相密度,只要離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁有水,渣泥固相就不可能貼到轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁上去。為此,在生產(chǎn)應(yīng)用初期,先在三相絮凝物中加入適量活性粘土并攪拌后再離心分離,使渣泥固相密度>水相密度,達(dá)到了用臥式離心機(jī)分離三相絮凝物的目的:不加活性粘土,直接離心分離產(chǎn)出干泥。
臥式沉降離心機(jī)的轉(zhuǎn)鼓是個(gè)圓柱錐型,分離作用主要在圓柱段內(nèi),三相絮凝物送入高速旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)鼓后,隨著轉(zhuǎn)鼓內(nèi)同心裝配的螺旋差速轉(zhuǎn)動(dòng),夾在水相和油相中間的渣泥固相,被推向圓錐段后,固相貼到了錐壁,并被繼續(xù)推向錐的小端,直至從圓錐端口排出;而油相和水相反其道從轉(zhuǎn)鼓的大端流出(圖1示)。
圖1 臥式沉降離心機(jī)
離心機(jī)的自控系統(tǒng)能根據(jù)螺旋的扭矩,自動(dòng)調(diào)節(jié)螺旋的差速,適應(yīng)不同絮凝物濃度的固相負(fù)載、流量等進(jìn)料情況的變化,保證排出渣泥的最佳含固量。
原本用于固液兩相分離的臥式沉降離心機(jī),經(jīng)過多年試驗(yàn)、摸索,現(xiàn)已成功應(yīng)用于國內(nèi)外銅萃取過程中的三相絮凝物分離,過程簡(jiǎn)便,效率高。
同類型的國產(chǎn)臥式沉降離心機(jī),已在國內(nèi)外銅萃取項(xiàng)目中應(yīng)用或已訂貨。
Formationandtreatmentofcrudincopperextractionprocess
ZHENG Ming-zhen, WANG Rui-mei
The formation reasons and treatment method of crud in the copper extraction process were introduced. It was listed 5 typical examples about crud, incluced serious incident. The test process of separating crud with horizontal centrifugation was mainly introduced.
extraction; crud; separation of centrifuge
鄭明臻(1980—),碩士,工程師,參與了多項(xiàng)銅、鎳、鈷、鋅、銦萃取設(shè)計(jì)。
TF811
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