張成國,趙亞棟,姚小沛,劉寶安,王建國
(1 中國鐵道科學(xué)研究院 機(jī)車車輛研究所,北京100081;2 中國北車集團(tuán) 齊齊哈爾軌道交通裝備有限責(zé)任公司,黑龍江齊齊哈爾161002)
緊急閥是為改善列車緊急制動性能而設(shè)置,作用是在緊急制動時,產(chǎn)生強(qiáng)烈的列車管緊急局部減壓,加快列車管的排氣速度,提高列車制動機(jī)緊急制動的靈敏度及可靠性,提高緊急制動波速,改善緊急制動性能[1]。緊急活塞桿是120型緊急閥的關(guān)鍵零件之一,為中孔結(jié)構(gòu)(圖1),在列車管充氣時將列車管的壓縮空氣導(dǎo)入緊急室內(nèi),在緊急制動時緊急室內(nèi)壓縮空氣在緊急活塞上部形成背壓,推動緊急活塞下移,頂桿頂開先導(dǎo)閥消除放風(fēng)閥背壓后打開放風(fēng)閥放風(fēng),確保緊急制動作用。
某車輛段在檢修和組裝120閥時,連續(xù)發(fā)生7起12根緊急活塞桿斷裂故障,斷裂部位均在頭部和桿部連接處,具體情況見表1。在運(yùn)用過程中緊急活塞桿發(fā)生斷裂出現(xiàn)“時起緊急,時不起緊急”的現(xiàn)象,影響鐵路行車安全。針對車輛段發(fā)生的部分緊急活塞桿低于組裝力矩40±3 N·m[2]而于頭部和桿部連接處扭斷的問題,原鐵道部委托成立的120閥慣性質(zhì)量攻關(guān)組進(jìn)行分析,以查明原因,制定對應(yīng)措施。
圖1給出了緊急活塞桿的剖面圖。車輛段發(fā)生斷裂的緊急活塞桿斷裂位置均位于頭部和桿部連接處,此處壁厚最薄,僅為2 mm。
本文對HPb59-1材質(zhì)緊急活塞桿的此薄弱處進(jìn)行扭矩強(qiáng)度校核,以確定圖樣的此處尺寸設(shè)計(jì)是否合理。緊急活塞桿縱向呈階梯桿狀,但組裝時扭矩作用在Φ16部分及與頭部連接處,因此在強(qiáng)度校核時仍按空芯
表1 車輛段緊急活塞桿的斷裂故障情況
軸計(jì)算,緊急活塞桿不被扭斷的最大扭矩為
式中D和d分別為活塞桿扭矩作用處截面的外徑和內(nèi)徑,其中D=16 mm,d=12 mm。脆性材料構(gòu)件斷裂時的極限應(yīng)力是強(qiáng)度極限σb,緊急活塞桿在組裝時均勻加載,因此活塞桿可認(rèn)為受靜載荷作用,[τ]與[σ]之間存在以下關(guān)系[3]:
其中,脆性材料許用應(yīng)力,nb為安全系數(shù)。一般機(jī)械制造中靜載情況下脆性材料nb可在 2 ~3.5 中取值[4]。
銅合金棒材的σb主要參考標(biāo)準(zhǔn)有GB/T 4423-2007《銅及銅合金拉制棒》[5]和 GB13808 -1992《銅及銅合金擠制棒》[6],但緊急活塞桿用哪種當(dāng)前未明確規(guī)定。直徑20~40 mm的HPb59-1拉制棒σb為390 MPa,對nb等取極值([τ]/[σ]=0.8,nb=3.5)和([τ]/[σ]=1.0,nb=2.0)計(jì)算,許用扭矩范圍為 49.0~107.15 N·m。若取銅擠制棒σb=365 MPa,按極限值([τ]/[σ]=0.8,nb=3.5)和([τ]/[σ]=1.0,nb=2.0),許用扭矩范圍為45.84 ~80.23 N·m。即在極端情況下,許用扭矩極小值與組裝要求力矩相比裕度不大。
實(shí)際使用中,棒材的σb多略高于標(biāo)準(zhǔn)要求,如中國鐵道科學(xué)研究院(鐵科院)使用的銅合金拉制棒,本文測試的σb即為425 MPa,高于GB/T 4423要求的390 MPa。若以425 MPa的實(shí)際σb計(jì)算,則許用扭矩范圍為53.38~116.77 N·m,其極限情況下的裕度仍不很大;對于擠制棒因無棒材未進(jìn)行試驗(yàn)。
圖1 緊急活塞桿剖面圖
為驗(yàn)證強(qiáng)度校核結(jié)果,進(jìn)行了實(shí)物驗(yàn)證。首先對試驗(yàn)用的緊急活塞桿進(jìn)行了化學(xué)成分分析和力學(xué)性能檢測,以確定其是否符合設(shè)計(jì)要求。
緊急活塞桿化學(xué)成分分析在OBLF750直讀光譜儀上進(jìn)行,激發(fā)區(qū)在活塞桿頭部,分析結(jié)果見表2。緊急活塞桿化學(xué)成分未發(fā)現(xiàn)雜質(zhì)含量超標(biāo),符合GB/T 5231-2001《加工銅及銅合金化學(xué)成分和產(chǎn)品形狀》[7]中HPb59-1的技術(shù)條件要求。眉山制動科技有限公司對車輛段低扭矩?cái)嗔训木o急活塞桿也進(jìn)行了化學(xué)成分分析,主加元素Pb含量符合要求(表2)[8]。
表2 緊急活塞桿的化學(xué)成分
對試驗(yàn)用緊急活塞桿的原棒料按GB/T 228-2002制備拉伸試樣并進(jìn)行試驗(yàn),拉伸試驗(yàn)在SANS微機(jī)控制電子萬能試驗(yàn)機(jī)上進(jìn)行;硬度測試在TH606數(shù)顯布氏硬度計(jì)上進(jìn)行,測試結(jié)果見表3。抗拉強(qiáng)度和斷后伸長率均符合GB/T 4423-2007《銅及銅合金拉制棒》[5]中HPb59-1的技術(shù)條件要求;異常斷裂緊急活塞桿的硬度分布較寬。
表3 緊急活塞桿(棒料)的力學(xué)性能及硬度
組裝前對試驗(yàn)的緊急活塞桿進(jìn)行尺寸檢測,均符合設(shè)計(jì)要求。將緊急活塞桿按照組裝結(jié)構(gòu)組裝成緊急活塞部,專用工具夾緊活塞桿頭部銑扁處,用力矩扳手對M16×1.5壓緊螺母緊固,緊固過程中勻速加載。鐵科院緊急活塞桿的扭斷力矩為90~145 N·m(表4)[9];攻關(guān)組對各工廠家的緊急活塞桿也進(jìn)行了扭斷試驗(yàn),斷裂扭矩為58~121 N·m(表4)[9]。兩次實(shí)物試驗(yàn)驗(yàn)證雖未發(fā)現(xiàn)存在低于組裝要求力矩扭斷的情況,但需注意的是120閥質(zhì)量攻關(guān)組對各工廠緊急活塞桿從各主機(jī)廠抽檢試驗(yàn)的結(jié)果離散度較大(表4)[9],最低值僅為58 N·m,而最高值則達(dá)到121 N·m。斷裂力矩的高度離散性說明需加強(qiáng)緊急活塞桿的質(zhì)量穩(wěn)定性控制。
表4 緊急活塞桿斷裂扭矩
緊急活塞桿的斷口形貌見圖2,異常斷裂的活塞桿斷口較平齊,未發(fā)生明顯的塑性變形(圖2b)。試驗(yàn)用緊急活塞桿斷口扭轉(zhuǎn)變形的痕跡清晰,塑性變形明顯,斷口由多個金屬光澤的臺階面構(gòu)成,撕裂特征明顯,撕裂溝較深,顯示在扭斷過程中吸收了更多的變形能(圖2a)。緊急活塞桿安裝密封圈的孔嚴(yán)重變形,分解后密封圈有不同程度變形或損傷,部分活塞桿螺紋損傷(圖文中未給出)。
圖2 緊急活塞桿斷口
對緊急活塞桿進(jìn)行顯微組織分析(圖3)。異常斷裂與試驗(yàn)用緊急活塞桿的顯微組織均為α+β+Pb相,灰色基體為β相,白色棒狀和片針狀為α相,散布于基體上的黑點(diǎn)狀物為游離鉛。試驗(yàn)用緊急活塞桿的晶粒細(xì)小,α相均勻彌散(圖3a);而異常斷裂緊急活塞桿的晶粒組織顯著粗大(圖3b),這種粗大的組織可能與原銅合金棒料的成型工藝或熱處理有關(guān)。
車輛段異常斷裂的緊急活塞桿其Pb元素含量符合要求,其他雜質(zhì)元素未進(jìn)行測量,宏觀斷口較平齊,斷裂前未發(fā)生明顯的塑性變形,這種斷裂形式可能與其粗大的晶粒組織有關(guān),而顯微組織需從棒料及緊急活塞桿的制造、熱處理工藝上加以控制,尤其要注意加工下料時的料頭、料尾檢查。
圖3 緊急活塞桿的金相組織
本文對120閥緊急活塞桿進(jìn)行扭矩強(qiáng)度校核和實(shí)物驗(yàn)證,并對異常斷裂與試驗(yàn)用的緊急活塞桿進(jìn)行了宏觀斷口、顯微組織的對比。
(1)強(qiáng)度校核發(fā)現(xiàn),極端不利情況下緊急活塞桿的許用扭矩僅略高于組裝要求力矩,特別是對于執(zhí)行GB 13808-1992《銅及銅合金擠制棒》的緊急活塞桿。為此建議對緊急活塞桿所用的銅合金棒材,明確優(yōu)先執(zhí)行GB/T 4423-2007《銅及銅合金拉制棒》以在極端情況下保留較大的裕度。
(2)對異常斷裂與試驗(yàn)用活塞桿宏觀斷口、顯微組織的分析,異常斷裂緊急活塞桿斷口平齊,無明顯塑性變形,晶粒組織粗大,這種粗大的晶粒組織會導(dǎo)致材料力學(xué)性能惡化。建議在緊急活塞桿制造過程中加強(qiáng)料頭、料尾及批次質(zhì)量穩(wěn)定性的控制。
[1]夏寅蓀,吳培元.120型空氣制動機(jī)[M].北京:中國鐵道出版社,1995.
[2]四川制動科技股份有限公司.120型貨車空氣控制閥技術(shù)條件(MSP120FJT)[S].2010.
[3]單輝祖.材料力學(xué)教程[M].北京:高等教育出版社,2004.
[4]徐 灝.安全系數(shù)與許用應(yīng)力[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1981.
[5]GB/T 4423.銅及銅合金拉制棒[S].2007.
[6]GB 13808.銅及銅合金擠制棒[S].1992.
[7]GB/T 5231.加工銅及銅合金化學(xué)成分和產(chǎn)品形狀[S].2001.
[8]安 鴻.關(guān)于120閥緊急活塞扭斷故障的分析報(bào)告[R].成都:四川制動科技股份有限公司.2011.
[9]呂 英.120閥質(zhì)量攻關(guān)小組故障閥檢測報(bào)告[R].北京:北京南車時代機(jī)車車輛有限公司.2011.