年泓昌,董治國,蘇鵬飛,張勇杰
(1. 山西神頭第二發(fā)電廠,山西朔州 036011;2. 中國電力山西神頭發(fā)電有限責(zé)任公司,山西朔州 036011)
發(fā)電機漏氫原因分析與防范措施
年泓昌1,董治國1,蘇鵬飛2,張勇杰1
(1. 山西神頭第二發(fā)電廠,山西朔州 036011;2. 中國電力山西神頭發(fā)電有限責(zé)任公司,山西朔州 036011)
指出氫冷發(fā)電機漏氫方式一般為從機殼結(jié)合面、氫氣管道和閥門、密封油系統(tǒng)、轉(zhuǎn)子部分、定子冷卻水系統(tǒng)及氫氣冷卻器漏氫等幾種。當發(fā)生漏氫時就需從多方面入手,綜合分析查找,準確排除判斷,以便早采取處理措施。結(jié)合山西省神頭二電廠2號發(fā)電機曾發(fā)生的漏氫案例,分析判斷出發(fā)電機定子內(nèi)漏的故障,查找出定子繞組20號上層線棒在R角往勵側(cè)延伸30 cm直線部分、汽側(cè)繞組端部位置46號槽上層線棒漏氫。分析了其產(chǎn)生漏氫原因,論述了處理情況,提出了防止漏氫的具體的措施和建議,以供同行參考借鑒。
發(fā)電機;漏氫;分析;結(jié)合面;線棒
漏氫是氫冷發(fā)電機在運行中普遍存在的現(xiàn)象[1],漏氫量是發(fā)電機運行的主要指標之一。若氫氣大量泄漏會導(dǎo)致氫壓下降,影響發(fā)電機的冷卻效果,從而限制發(fā)電機正常負荷。嚴重漏氫可造成發(fā)電機周圍著火,甚至引起氫氣爆炸,造成發(fā)電機損壞乃至機組停機[2]。
山西省神頭第二發(fā)電廠2×500 MW機組發(fā)電機為捷制2H670960/1VH型汽輪發(fā)電機。發(fā)電機采用為水氫氫冷卻方式,即定子繞組為水內(nèi)冷,定子繞組端部接頭采用“水電分開”結(jié)構(gòu)。定子鐵心及結(jié)構(gòu)件為氫氣表面冷卻。轉(zhuǎn)子繞組為氣隙取氣槽底通風(fēng)式氫內(nèi)冷,氫氣由轉(zhuǎn)子兩端的風(fēng)扇強制循環(huán),并通過設(shè)置在發(fā)電機勵側(cè)兩端的一組氫氣冷卻器進行冷卻。氫氣系統(tǒng)由發(fā)電機定子外殼、端蓋、氫氣冷卻器、密封瓦、以及氫干燥器和氫氣管路構(gòu)成全封閉的氣密結(jié)構(gòu)。發(fā)電機主要參數(shù)見表1。
發(fā)電機漏氫的主要途徑有外漏和內(nèi)漏兩種。外漏是直接漏到大氣中,內(nèi)漏是漏到發(fā)電機密封油和定子冷卻水系統(tǒng)中[3]。外漏可以通過檢漏方法找到漏點加以消除,如發(fā)電機勵側(cè)、汽側(cè)端蓋與機座結(jié)合面、出線套管與發(fā)電機機座結(jié)合面、氫冷器機本體結(jié)合面、氫氣管路系統(tǒng)、氫干燥器、測溫元件接線柱等處的漏氫。內(nèi)漏如氫氣通過密封瓦漏入密封油系統(tǒng)中,轉(zhuǎn)子導(dǎo)電螺釘與通風(fēng)管路的密封絕緣老化等處泄露。內(nèi)漏基本屬于“暗漏”,漏點位置不明確,檢查處理較為復(fù)雜,且處理時間較長,影響到發(fā)電機定子線棒絕緣和使用壽命,威脅發(fā)電機長周期安全穩(wěn)定運行。靜態(tài)泄漏點可以通過用測氫儀或用肥皂水檢測法找到漏點,而動態(tài)泄漏點不明,檢測和處理比較復(fù)雜。因此應(yīng)通過提高安裝、檢修精度盡量避免此種現(xiàn)象的發(fā)生。
表1 發(fā)電機主要參數(shù)
2.1 事件經(jīng)過
2011年7月1日,2號發(fā)電機發(fā)生漏氫故障,漏氫部位不明,漏氫量12 m3/d ,高于漏氫量合格標準。2號發(fā)電機各項運行參數(shù)正常,無其他缺陷。7月2日14時39分,2號機組停運轉(zhuǎn)入臨修,16時0分,電氣運行人員將發(fā)電機氫壓降為低氫壓運行方式(由高氫壓401 kPa排氫至低氫壓187 kPa),氫水差壓降至5 kPa。20時0分,運行人員正常進行發(fā)電機底部集水器排水檢查時,發(fā)現(xiàn)并放出集水器少量積水,通知廠部值班和電氣部,廠部決定對2號發(fā)電機排氫做進一步檢查。
圖1 汽側(cè)定子繞組端部20號槽上層線棒漏水位置
2.2 檢查過程
7月3日15時,發(fā)電機開始排氫,發(fā)電機二氧化碳置換合格后接干壓縮空氣吹掃。18時,開始做水壓試驗(壓力0.5 MPa)。檢修人員從底部人孔進入檢查,發(fā)現(xiàn)汽側(cè)定子繞組端部位置20號槽上層線棒(見圖1)在R角往勵側(cè)延伸30 cm直線部分有一滲漏點。由于漏點所處位置狹窄無法施工,決定抽出轉(zhuǎn)子后處理。7月9日,2號發(fā)電機定子繞組20號上層線棒更換后水壓試驗0.6 MPa,檢查20號棒并頭套及引線焊口未見滲漏,進而全面檢查定子繞組未發(fā)現(xiàn)滲漏點。10日1時0分,繼續(xù)檢查發(fā)現(xiàn)汽側(cè)繞組端部位置46號槽上層線棒(見圖2)有很輕微水跡。擦拭干凈后仔細觀察確認存在滲漏點。立即清除線棒表面絕緣材料,未能找到滲漏位置,決定更換該根線棒。
圖2 汽側(cè)定子繞組端部46號上層槽線棒位置
2.3 原因分析
1) 2號發(fā)電機在長期運行中,由于機組在電網(wǎng)調(diào)峰中負荷經(jīng)常突然大幅度變化,定子線棒電流和槽內(nèi)橫向磁場使槽內(nèi)線棒產(chǎn)生徑向電磁力,會引起發(fā)電機瞬間劇烈振動,發(fā)電機繞組線棒熱脹冷縮,定子端部繞組結(jié)構(gòu)的固有頻率與電磁振動的頻率相等或相近時將產(chǎn)生共振等原因[3],將汽側(cè)定子繞組端部綁繩磨損崩開,造成端口部固定壓板墊塊松動。運行中發(fā)電機振動可使墊塊快速運動摩擦線棒絕緣層,最終導(dǎo)致將線棒磨破20號槽上層線棒磨損見圖3。
2) 定子內(nèi)冷卻水鐵磁物質(zhì)殘渣可能遺留在線棒內(nèi)。當機組運行時, 該鐵磁物質(zhì)在強大的磁場作用下把定子線棒“啄”出小孔(即產(chǎn)生“電擊蟲”的作用)。發(fā)電機內(nèi)冷水由此孔洞溢出,溢出的水長時間滯留在絕緣層,在電場和磁場的長期作用下使水質(zhì)變壞,對空心銅線產(chǎn)生腐蝕作用形成砂眼。
圖3 20號槽上層線棒磨損
3) 制造廠制造質(zhì)量存在遺留缺陷。如制造廠生產(chǎn)采購定子線棒的原材料紫銅有裂紋或劃痕等先天性損傷。長期在槽內(nèi)振動而使其開裂。
2.4 處理情況
1) 將2號發(fā)電機轉(zhuǎn)子抽出,根據(jù)磨損部位和程度,確定無法補焊。決定更換有滲漏的20號、46號槽上層線棒。
2) 定子線棒拆除。定子線棒接頭絕緣盒拆除,定子線棒接頭并頭片焊開,線棒槽楔及墊塊退出,拔出上層線棒,清理定子槽。
3) 新定子線棒嵌入定子槽內(nèi)。嵌入上層線棒,定子端部固定綁扎,打緊槽楔,清理、整形、裝連接板。
4) 定子線棒接頭并頭片焊接。
5) 定子接頭絕緣盒內(nèi)部絕緣泥的灌注與安裝。絕緣盒安裝完畢后,用絕緣漆將絕緣盒以及線棒、鐵心涂刷一遍。將兩側(cè)端部綁繩、端部內(nèi)撐環(huán)拉緊楔、墊塊和絕緣盒等所有部件進行全面細致的檢查和處理。
6) 整體水壓(0.6 MPa)試驗合格。全面檢查定子繞組未發(fā)現(xiàn)滲漏點。每隔1 h全面檢查一次,未見滲漏點。發(fā)電機整機電氣試驗合格。
1) 加強發(fā)電機運行氫氣系統(tǒng)的監(jiān)督,建立全面測氫,排查漏氫點的定期工作制度,發(fā)電機運行中應(yīng)保持額定氫壓(400 kPa),當氫壓異常下降并且補氫量和補氫次數(shù)增加時,應(yīng)查找漏點。不得用降低氫壓的方法作為減少漏氫的手段。
2) 建立月度漏氫量計算的定期工作制度,漏氫量偏大時要及時分析查找原因。
3) 在機組運行期間要監(jiān)視氫水差壓,確保氫壓大于水壓,保證氫水差壓在0.04 MPa以上,并定期打開定子冷卻水管放空氣門檢測其漏氫量,防止水漏入發(fā)電機內(nèi)。
4) 發(fā)電機氫冷器氫泄漏時應(yīng)在停機后進行分管子查漏。如少量管子漏則進行堵管,大量管子漏則應(yīng)考慮更換氫冷器,其他組氫冷器考慮做防腐處理。對密封瓦和瓦座裝配的間隙嚴格把關(guān),控制在標準范圍內(nèi)。
5) 重新修訂檢修工藝規(guī)程。水系統(tǒng)禁止使用石棉墊和藍膠。拆卸水系統(tǒng)管道必須落實好監(jiān)護工作,防止異物掉入機內(nèi)。
6) 制定發(fā)電機反沖洗規(guī)定。堅持“凡停必沖”原則。利用機組檢修機會對發(fā)電機繞組進行正反沖洗,確保繞組內(nèi)部無堵塞、無異物。
7) 嚴格執(zhí)行發(fā)電機大修后氣密性試驗、氫氣冷卻器氣密(水壓)試驗和回裝后的整體氣密試驗,以保證發(fā)電機漏氫率(量)達到預(yù)定目標,將所有造成系統(tǒng)泄漏的現(xiàn)象在此階段消除,不合格嚴禁機組啟動。
氫冷發(fā)電機氫氣系統(tǒng)涉及到制造、安裝、調(diào)試、運行和檢修等環(huán)節(jié)。若想從根本上控制漏氫量的大小,就需在各個環(huán)節(jié)嚴把質(zhì)量關(guān)。制造過程中做好設(shè)備監(jiān)造,嚴格控制定子繞組水路和轉(zhuǎn)子的嚴密性等關(guān)鍵部件;安裝調(diào)試階段嚴格執(zhí)行安裝調(diào)試工藝標準、做好氣密性試驗;投入生產(chǎn)運行后要注意調(diào)整密封油壓,保持密封瓦氫壓、油壓平衡,重點監(jiān)測發(fā)電機氫氣泄露情況;檢修人員要結(jié)合發(fā)電機系統(tǒng)特點和存在問題,加大技改和檢修精度和力度,不斷探索應(yīng)用先進的監(jiān)測手段和防治措施,通過對漏氫的監(jiān)測和處理,防止事故擴大[2],保障機組安全、穩(wěn)定運行。
[1] 劉興華,張春. 發(fā)電機漏氫分析與處理[J]. 寧夏電力 , 2011(3):29-31.
[2] 孔令軍,岳嘯鳴. 氫冷發(fā)電機漏氫分析及防范措施[J]. 河北電力技術(shù) 2011(12):35-37.
[3] 李偉清. 汽輪機發(fā)電機故障檢查分析及預(yù)防[M]. 北京:中國電力出版社,2002.
年泓昌,男,1977年生,大學(xué),工程師、 電氣工程師 ,山西省神頭第二發(fā)電廠工作電氣部工作。
蘇鵬飛,男,1978年生,大學(xué),工程師。山西省神頭發(fā)電有限責(zé)任公司發(fā)電部工作。
董治國,男,1978年生,大學(xué),工程師。山西省神頭第二發(fā)電廠工作。
張勇杰, 男,1984年生,大學(xué),助理工程師,山西省神頭第二發(fā)電廠工作電氣部工作。