劉宇新+初靜+孫麗艷+陳偉
摘 要:曉明礦選煤廠通過(guò)對(duì)跳汰分選設(shè)備及輔助系統(tǒng)設(shè)備的技術(shù)改造,完善了選煤工藝環(huán)節(jié),靈活了洗選生產(chǎn)加工工藝,增加了入洗能力,提高了產(chǎn)品質(zhì)量,生產(chǎn)了適銷對(duì)路產(chǎn)品,增加了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,同時(shí)取得了顯著的社會(huì)效益。通過(guò)文章的分析,希望對(duì)相關(guān)工作起借鑒作用。
關(guān)鍵詞:跳汰機(jī);技術(shù)改造;入洗原料煤;經(jīng)濟(jì)效益
曉明礦選煤廠的主要加工工藝是:毛煤入廠后,進(jìn)一次篩分;篩上物經(jīng)手選除雜破碎后成為入洗原料煤;篩下物進(jìn)入二次篩分或注入903原煤倉(cāng)和分流,分流部分經(jīng)圓筒倉(cāng)上的塊煤回收篩,其篩上物進(jìn)圓筒倉(cāng)做為入洗原料煤,篩下物落地成為落地煤末煤直接銷售。二次篩分篩上物作為入洗原料煤,篩下物進(jìn)入三次篩分,三次篩分篩上物成為入洗原料煤或作為成品粒煤,篩下物為成品末煤。入洗原料煤經(jīng)跳汰分選成為洗中塊、洗粒、洗末和洗矸石,洗矸石作為洗耗棄掉。產(chǎn)生的煤泥水經(jīng)處理,煤泥對(duì)外銷售,澄清水回廠復(fù)用。
為適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展的需要,選煤廠深挖內(nèi)潛,通過(guò)工藝技術(shù)改造,增加入洗量,生產(chǎn)適銷對(duì)路產(chǎn)品。
1 洗選系統(tǒng)設(shè)備的改造
1.1 TTJ-14型跳汰機(jī)的應(yīng)用及跳汰機(jī)自動(dòng)控制系統(tǒng)的升級(jí)改造
曉明礦選煤廠使用的兩臺(tái)LTGV-10型的側(cè)鼓式跳汰機(jī),分別是1988年和1990年安裝使用的,經(jīng)過(guò)了多次大修,機(jī)身嚴(yán)重腐爛,又隨著入洗原料煤量的逐年增加,LTGV-10型側(cè)鼓式跳汰機(jī)跳汰面積為10平方米,根本處理不過(guò)來(lái),所以在2013年10月份將一臺(tái)LTGV-10型更換為TTJ-14型的跳汰機(jī),另一臺(tái)準(zhǔn)備在2014年下半年更換。安裝TTJ-14型跳汰機(jī)的同時(shí),對(duì)原TKX-Ⅳ型跳汰機(jī)自動(dòng)控制系統(tǒng)也進(jìn)行了升級(jí)改造,提高了跳汰機(jī)的分選效果,數(shù)量效率由之前的97.38%提高到之后的98.69%,提高了1.31%;不完善度由0.13下降到0.11,下降了0.02。通過(guò)更換跳汰機(jī)即增加了處理能力,又提高了跳汰機(jī)的分選效果,保證了產(chǎn)品質(zhì)量。
以2013年實(shí)際數(shù)據(jù)來(lái)計(jì)算,2013年曉明礦入洗原料煤量為654084噸,2014年1-4月份洗產(chǎn)品平均售價(jià)為440.96元/噸,則增加的經(jīng)濟(jì)效益為:
(98.69%-97.38%)*654084*440.96=377.84(萬(wàn)元)
1.2 809入洗配煤皮帶和矸石排放系統(tǒng)的改造
1.2.1 809入洗配煤皮帶的改造,提高入洗原料煤供給能力。原809膠帶運(yùn)輸機(jī)是B800型的,隨著入洗原料煤數(shù)量的增加,809膠帶運(yùn)輸機(jī)經(jīng)常跑貨,運(yùn)輸能力不夠,所以決定將809膠帶運(yùn)輸機(jī)改成B1000的,增加了膠帶運(yùn)輸機(jī)的運(yùn)輸能力,為增加入洗能力提供了條件,確保了洗煤生產(chǎn)的實(shí)際需要。
1.2.2 矸石斗式提升機(jī)和824洗矸石皮帶的改造,提高洗矸石運(yùn)輸能力。為了滿足因入洗原料煤處理量增加、跳汰機(jī)矸石排放量增加的需求,將四臺(tái)矸石斗式提升機(jī)由B600改造成B800的,增加矸石運(yùn)送能力,同時(shí)對(duì)824洗矸石膠帶運(yùn)輸機(jī)進(jìn)行改造,將824膠帶運(yùn)輸機(jī)的寬度由650mm改造成800mm的,提高了對(duì)洗矸石的運(yùn)輸能力,解決了因洗矸石量大矸石斗式提升機(jī)和824膠帶運(yùn)輸機(jī)運(yùn)輸能力不足,矸石斗式提升機(jī)和824膠帶運(yùn)輸機(jī)磨損嚴(yán)重的問(wèn)題,為提高入洗能力提供了條件。
2 洗煤水處理的技術(shù)改造
2.1 800斗子撈坑安裝穩(wěn)流裝置,解決撈坑溢流跑粗問(wèn)題
隨著入洗量的不斷增加,800斗子撈坑的提升能力不足,尤其是洗原煤時(shí),洗末量大造成撈坑穩(wěn)流不好,溢流跑粗,撈坑跑粗進(jìn)入煤泥水系統(tǒng),出現(xiàn)的問(wèn)題有:(1)對(duì)污泵磨損大,污泵使用周期縮短。(2)造成煤泥水堵管路,影響正常洗煤生產(chǎn)。(3)洗末硬度大,會(huì)造成壓耙子等現(xiàn)象。(4)洗末粒度大,容易造成扯濾布現(xiàn)象。所以決定在800斗子撈坑安裝穩(wěn)流裝置,在撈坑進(jìn)水口上方安裝,并在溢流堰處加裝篩板,當(dāng)入料量大時(shí)溢流跑粗,由篩板強(qiáng)制過(guò)濾,避免洗末進(jìn)入煤泥水系統(tǒng)。安裝后,使用效果較好,有效的降低了撈坑跑粗現(xiàn)象,避免了堵管路、壓耙子、扯濾布等問(wèn)題,從而減少了洗煤生產(chǎn)中斷事故,為增加入洗量提供了的保證。
2.2 新建∮30m的耙式濃縮機(jī),提高洗煤尾水處理能力
壓濾車間∮18m的耙式濃縮機(jī),隨著入洗量的逐漸遞增,煤質(zhì)逐年下降,給煤泥水處理系統(tǒng)帶來(lái)嚴(yán)重的負(fù)擔(dān),處理能力嚴(yán)重不足,環(huán)保要求煤泥水又不得外排,所以決定新建一臺(tái)∮30m的耙式濃縮機(jī),已解決洗煤尾水處理能力不足的問(wèn)題,此項(xiàng)工程正在施工,預(yù)計(jì)今年年末完工,并投入使用。
3 縮小篩分機(jī)的篩孔尺寸,增加入洗煤量
將二次篩分的三臺(tái)篩分機(jī)的篩孔尺寸,由20mm改為13mm,將圓筒倉(cāng)上的塊煤回收篩的篩孔尺寸,由30mm改為13mm,通過(guò)縮小二次篩分和圓筒倉(cāng)塊煤回收篩的篩孔尺寸,增加篩上產(chǎn)品的數(shù)量,進(jìn)而增加入洗原料煤的數(shù)量,減少入洗原煤的數(shù)量,減輕了因入洗原煤給煤泥水處理系統(tǒng)帶來(lái)的負(fù)擔(dān)。
4 結(jié)束語(yǔ)
曉明礦選煤廠通過(guò)對(duì)洗選系統(tǒng)設(shè)備、篩分設(shè)備、煤泥水處理系統(tǒng)的技術(shù)改造,增加了入洗能力,同時(shí)又完善了洗選工藝,靈活了生產(chǎn)環(huán)節(jié),提高了產(chǎn)品質(zhì)量,生產(chǎn)了適銷對(duì)路產(chǎn)品,滿足了市場(chǎng)的需求,取得了顯著的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益,同時(shí)還為企業(yè)增加了經(jīng)濟(jì)效益。
作者簡(jiǎn)介:劉宇新,女,遼寧省調(diào)兵山市人,高級(jí)工程師,1991年畢業(yè)于黑龍江礦業(yè)學(xué)院選礦工程專業(yè),現(xiàn)在鐵煤集團(tuán)公司曉明礦選煤廠工作。endprint