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淺談低氮燃燒技術(shù)及其改造方法

2014-07-21 17:25吳鳳玲劉民江輝趙修華吳曉烽
科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2014年23期

吳鳳玲+劉民+江輝+趙修華+吳曉烽

摘 要:針對某公司熱電廠現(xiàn)有4號燃煤鍋爐氮氧化物排放濃度超標(biāo)的問題,淺談燃燒過程中氮氧化物的生成機(jī)理、及采取的低氮燃燒技術(shù)改造措施。通過文章的分析,希望對相關(guān)工作起到指導(dǎo)意義

關(guān)鍵詞:低氮燃燒技術(shù);生成機(jī)理;燃燒分級技術(shù);空氣分級燃燒技術(shù);低氮燃燒器

1 概述

根據(jù)《國家環(huán)境保護(hù)“十二五”規(guī)劃》和新的《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13223-2011)的要求,現(xiàn)有火力發(fā)電鍋爐自2014年7月1日起,氮氧化物排放濃度限值為100mg/Nm3。烏魯木齊某公司熱電廠現(xiàn)有4號燃煤鍋爐(410t/h),氮氧化物排放濃度高達(dá)750mg/Nm3,已嚴(yán)重超標(biāo),必須對其進(jìn)行脫硝技術(shù)改造。

鍋爐脫硝技術(shù)實(shí)質(zhì)就是控制燃料燃燒過程中NOx污染的產(chǎn)生或減少因燃燒產(chǎn)生的煙氣中NOx污染的減量技術(shù)。燃料燃燒的生命周期可分為燃燒前、燃燒中和燃燒后三個主要階段,因此,鍋爐脫硝實(shí)質(zhì)就是控制燃燒前、燃燒中或燃燒后的NOx污染。

目前有關(guān)降低NOx的控制技術(shù)大致可分為兩類,爐內(nèi)脫氮和尾部脫氮。爐內(nèi)脫氮即低氮NOx燃燒技術(shù),是降低燃煤鍋爐氮氧化物排放最主要也是比較成熟的技術(shù)措施。

2 燃煤鍋爐燃燒過程N(yùn)Ox的生成機(jī)理

NOx主要是通過熱力型NOx、燃料型NOx和快速型NOx三種途徑生成的,并且都在煤燃燒過程中出現(xiàn)。

2.1 快速型NOx

快速型NOx是由燃料揮發(fā)物中的碳?xì)浠衔锔邷胤纸馍傻腃H自由基和空氣中氮反應(yīng)生成的HCN和N,再進(jìn)一步與氧作用以極快的反應(yīng)速率生成NO,它的生成與溫度關(guān)系不大。對于煤粉鍋爐快速型NOx僅占NOx總排放量的5%左右。

2.2 熱力型NOx

熱力型NOx是由于燃燒用助燃劑空氣中的氮在高溫下氧化而產(chǎn)生的,反應(yīng)過程如下:

N+O2=NO+O(t>816℃);O+N2=NO+N(t>1530℃)

其中,NO與氧進(jìn)一步氧化生成NO2。

熱力型NOx是隨燃燒溫度的升高呈指數(shù)規(guī)律增加,占NOx總排放量的20~50%。試驗(yàn)表明,當(dāng)燃燒溫度低于1500℃時,溫度每增加100℃反應(yīng)速率將增大6~7倍;當(dāng)溫度低于1350℃時,NOx的生成量很少。

2.3 燃料型NOx

燃料型NOx是燃料中的氮氧化物在燃燒過程中發(fā)生氧化而形成的,分為“揮發(fā)性NOx”和“焦炭型NOx”兩種,占NOx總排放量的60~80%。“揮發(fā)性NOx”是由揮發(fā)份中的氮化物熱裂解產(chǎn)生N、CN、HCN和NHi等中間產(chǎn)物,或以熱解焦油的形式析出產(chǎn)生的,占燃料型NOx的60~80%;剩余部分氮則殘存在焦炭中與氧反應(yīng)生成“焦炭型NOx”。

3 低氮燃燒技術(shù)

目前常用的低NOx燃燒技術(shù)主要包括燃燒分級燃燒技術(shù)、空氣分級燃燒技術(shù)和低氮燃燒器技術(shù)。

3.1 燃燒分級燃燒技術(shù)

燃料分級燃燒技術(shù)又稱為再燃燒技術(shù)或三級燃燒技術(shù),它的主要原理是將二次燃料送入一次燃燒區(qū)上方,形成富燃料燃燒的再燃區(qū),在高溫和還原氣氛下,燃料生成碳?xì)湓訄F(tuán),與一次燃燒產(chǎn)生的NOx反應(yīng)生成N2,此外,在再燃區(qū)的上方送入二次風(fēng)以保證再燃區(qū)的不完全燃燒產(chǎn)物能夠燃盡。具體示意圖如圖1所示。

燃料分級燃燒技術(shù)的主要影響因素包括再燃燃料種類、再燃區(qū)內(nèi)過量空氣系數(shù)、溫度和停留時間、再燃量和再燃區(qū)混合狀況等,其中,改變再燃燒區(qū)燃料與空氣的比例是控制NOx排放量的關(guān)鍵。

3.2 空氣分級燃燒技術(shù)

空氣分級燃燒技術(shù)的主要原理是將燃料所需的空氣分級送入爐內(nèi),使燃料在爐內(nèi)分級分段燃燒。一級富燃區(qū)燃料在缺氧條件下燃燒,燃燒速度和溫度降低,熱力NOx減少,燃料中釋放的含氮中間產(chǎn)物HCN、NH3等將NO還原為N2;到了燃盡區(qū),燃料再與二次風(fēng)混合,使燃料完全燃燒。

空氣分級燃燒技術(shù)主要包括軸向空氣分級燃燒(OFA方式)和徑向空氣分級燃燒。

3.2.1 徑向空氣分級燃燒

徑向空氣分級燃燒技術(shù)是在與煙氣垂直的爐膛斷面上組織分級燃燒,通過二次風(fēng)射流部分偏向爐墻來實(shí)現(xiàn)。該技術(shù)不僅能使主燃區(qū)處于還原性氣氛而實(shí)現(xiàn)NOx排放的降低,還能使?fàn)t墻附近處于氧化性氣氛,避免高溫腐蝕和燃燒器附近結(jié)渣。

3.2.2 軸向空氣分級燃燒

軸向空氣分級燃燒技術(shù)將燃燒分為三個區(qū),分別為熱解區(qū)、貧氧區(qū)和富氧區(qū)。該技術(shù)是將燃料所需要的空氣以主二次風(fēng)和燃盡風(fēng)兩部分的形式送入爐膛,其中,主二次風(fēng)約占總二次風(fēng)量70%~85%;燃盡風(fēng)約占總二次風(fēng)量的15%~30%。當(dāng)上部燃盡風(fēng)送入爐膛時,已經(jīng)避開了高溫火焰區(qū),對未燃盡產(chǎn)物起完全燃燒的作用。

3.3 低氮燃燒器技術(shù)(LNB)

低氮燃燒器的設(shè)計(jì)原理采用空氣分級燃燒原理,盡可能地降低著火區(qū)的氧濃度和溫度,從而實(shí)現(xiàn)控制NOx生成量的目的,一般而言,采用低NOx燃燒器可降低NOx排放濃度約30~40%。

低NOx燃燒技術(shù)是應(yīng)用最廣、技術(shù)較成熟、相對簡單、經(jīng)濟(jì)的方法。在燃煤過程中排放的眾多污染物中,NOx是唯一可以通過改進(jìn)燃燒方式來降低其排放量的氣體污染物。該技術(shù)通過降低燃燒反應(yīng)溫度,減少過量空氣系數(shù),縮短煙氣在高溫區(qū)的停留時間等手段達(dá)到控制NOx的目的,是目前降低燃煤鍋爐NOx排放最主要、比較經(jīng)濟(jì)的方法。由于低NOx燃燒技術(shù)工藝成熟,投資及運(yùn)行費(fèi)用較低,已在火電廠的NOx排放控制中得到了較多應(yīng)用。

4 技術(shù)改造方案

在低氮燃燒技術(shù)階段,某公司熱電廠4號鍋爐需改造或更換現(xiàn)有低氮燃燒器LNB,降低燃燒過程中NOx的生成量;增設(shè)一套燃盡風(fēng)SOFA系統(tǒng),進(jìn)一步降低燃燒過程中生成的NOx。本次改造主要包括三部分內(nèi)容:

4.1 燃燒器改造

低氮燃燒器用于控制每一個燃燒器的燃料和空氣的混合,燃料和空氣分級送入燃燒設(shè)備,其特點(diǎn)在于降低初始燃燒區(qū)域內(nèi)的氧濃度,從而也相應(yīng)的降低火焰峰值溫度,達(dá)到了較少NOx的形成目的。在噴口水平中線裝有傾斜裝置,增加燃燒的傾斜區(qū)域來實(shí)現(xiàn)深度分級,燃燒器噴口四周的平衡周界風(fēng),延遲一二次風(fēng)的混合,這些區(qū)域可以進(jìn)一步阻止燃料中的N形成NOx。富燃料區(qū)域的存在使火焰最高溫度被降低,從而減少了熱力型NO的形成。為了在較低的飛灰含碳量下獲得較低的NOx濃度,煤粉分布盤布置在煤粉噴嘴入口至燃燒器之間的彎頭位置的下游。煤粉分布盤對煤粉流有很好的濃縮作用,使來流煤粉更集中于燃燒器的中軸線形成一個特殊的風(fēng)包粉狀態(tài),這樣的煤粉流噴入爐膛內(nèi),從煤粉流中心形成一個較大欠氧燃燒的火焰,使初始燃燒的NOx生成率更低,同時風(fēng)包粉的煤粉流使切圓燃燒的煤粉遠(yuǎn)離爐膛四壁避免結(jié)渣。

4.1.1 一次風(fēng)改造內(nèi)容

(1)移除全部濃淡分離器;(2)減小噴嘴面積,保持高寬比;(3)保持內(nèi)部鈍體不變;(4)增加兩塊內(nèi)部水平隔板;(5)同時減小連接風(fēng)管接口尺寸;(6)周界風(fēng)出口保持不變,周界風(fēng)寬度變?yōu)?5。

4.1.2 二次風(fēng)改造內(nèi)容

(1)減小OFA層噴嘴尺寸;(2)減小CC層噴嘴尺寸;(3)減小AB層噴嘴尺寸;(4)OFA、CC、AB增加兩塊內(nèi)部垂直隔板夾角為10°和15°,以保證風(fēng)向。

4.2 新加裝SOFA噴嘴及風(fēng)道

被燃燒器導(dǎo)向的燃燒空氣在爐膛下部形成富燃料區(qū),煤在低氧區(qū)揮發(fā),迫使燃料里的氮形成N2而不是NO。在進(jìn)入鍋爐對流區(qū)之前,缺氧燃燒產(chǎn)生的煙氣再與燃盡風(fēng)系統(tǒng)產(chǎn)生的高動量的氣流在爐膛上部混合,使燃料完全燃燒。

(1)共新增8只SOFA噴嘴,每墻各2只;(2)新加燃盡風(fēng)風(fēng)道從二次風(fēng)道至SOFA噴嘴。

4.3 水冷壁及平臺改造

(1)為SOFA噴嘴在水冷壁對應(yīng)位置開孔;(2)在開孔位置加密封盒;(3)改造平臺避讓新加燃盡風(fēng)風(fēng)道,并加裝平臺便于噴嘴及風(fēng)道檢修維護(hù)。

5 應(yīng)用效果

目前,4號爐已改造完畢并投運(yùn),應(yīng)用效果良好,具體指標(biāo)如下:

(1)低氮燃燒系統(tǒng)改造后鍋爐正常運(yùn)行。(2)低氮燃燒系統(tǒng)脫硝效率達(dá)到40%。(3)低氮燃燒系統(tǒng)出口NOx排放濃度小于450mg/Nm3。(4)低氮燃燒系統(tǒng)確保鍋爐50%負(fù)荷穩(wěn)燃。(5)低氮燃燒系統(tǒng)改造后未造成鍋爐受熱面明顯結(jié)焦。(6)低氮燃燒系統(tǒng)改造后空氣動力場試驗(yàn)達(dá)到要求。

參考文獻(xiàn)

[1]賈宏祿.鍋爐低氮燃燒改造后的結(jié)渣原因分析及處理[J].動力工程,2009,29(1):27-35.

[2]應(yīng)明良,戴成峰,胡偉鋒,等.600MW機(jī)組對沖燃燒鍋爐低氮燃燒改造及運(yùn)行調(diào)整[J].中國電力,2011,44(4):55-58.

[3]高明.低氮燃燒及煙氣脫硝國內(nèi)外研究現(xiàn)狀[J].廣州化工,2012,40(17):18-22.

[4]唐高,劉曉斌.低氮燃燒改造在某煤粉爐上的應(yīng)用實(shí)施[J].科技風(fēng),2013(8):108-109.

[5]侯建鵬,朱云濤,唐燕萍.煙氣脫硝技術(shù)的研究[J].電力環(huán)境保護(hù),2007,23(3):24-27.

[6]陳進(jìn)生,燃煤電廠煙氣脫硝技術(shù)-選擇性催化還原法[M].北京:中國電力出版社,2008.

作者簡介:吳鳳玲(1975-),女,本科,工程師,主要從事熱能動力設(shè)計(jì)工作。

低氮燃燒器用于控制每一個燃燒器的燃料和空氣的混合,燃料和空氣分級送入燃燒設(shè)備,其特點(diǎn)在于降低初始燃燒區(qū)域內(nèi)的氧濃度,從而也相應(yīng)的降低火焰峰值溫度,達(dá)到了較少NOx的形成目的。在噴口水平中線裝有傾斜裝置,增加燃燒的傾斜區(qū)域來實(shí)現(xiàn)深度分級,燃燒器噴口四周的平衡周界風(fēng),延遲一二次風(fēng)的混合,這些區(qū)域可以進(jìn)一步阻止燃料中的N形成NOx。富燃料區(qū)域的存在使火焰最高溫度被降低,從而減少了熱力型NO的形成。為了在較低的飛灰含碳量下獲得較低的NOx濃度,煤粉分布盤布置在煤粉噴嘴入口至燃燒器之間的彎頭位置的下游。煤粉分布盤對煤粉流有很好的濃縮作用,使來流煤粉更集中于燃燒器的中軸線形成一個特殊的風(fēng)包粉狀態(tài),這樣的煤粉流噴入爐膛內(nèi),從煤粉流中心形成一個較大欠氧燃燒的火焰,使初始燃燒的NOx生成率更低,同時風(fēng)包粉的煤粉流使切圓燃燒的煤粉遠(yuǎn)離爐膛四壁避免結(jié)渣。

4.1.1 一次風(fēng)改造內(nèi)容

(1)移除全部濃淡分離器;(2)減小噴嘴面積,保持高寬比;(3)保持內(nèi)部鈍體不變;(4)增加兩塊內(nèi)部水平隔板;(5)同時減小連接風(fēng)管接口尺寸;(6)周界風(fēng)出口保持不變,周界風(fēng)寬度變?yōu)?5。

4.1.2 二次風(fēng)改造內(nèi)容

(1)減小OFA層噴嘴尺寸;(2)減小CC層噴嘴尺寸;(3)減小AB層噴嘴尺寸;(4)OFA、CC、AB增加兩塊內(nèi)部垂直隔板夾角為10°和15°,以保證風(fēng)向。

4.2 新加裝SOFA噴嘴及風(fēng)道

被燃燒器導(dǎo)向的燃燒空氣在爐膛下部形成富燃料區(qū),煤在低氧區(qū)揮發(fā),迫使燃料里的氮形成N2而不是NO。在進(jìn)入鍋爐對流區(qū)之前,缺氧燃燒產(chǎn)生的煙氣再與燃盡風(fēng)系統(tǒng)產(chǎn)生的高動量的氣流在爐膛上部混合,使燃料完全燃燒。

(1)共新增8只SOFA噴嘴,每墻各2只;(2)新加燃盡風(fēng)風(fēng)道從二次風(fēng)道至SOFA噴嘴。

4.3 水冷壁及平臺改造

(1)為SOFA噴嘴在水冷壁對應(yīng)位置開孔;(2)在開孔位置加密封盒;(3)改造平臺避讓新加燃盡風(fēng)風(fēng)道,并加裝平臺便于噴嘴及風(fēng)道檢修維護(hù)。

5 應(yīng)用效果

目前,4號爐已改造完畢并投運(yùn),應(yīng)用效果良好,具體指標(biāo)如下:

(1)低氮燃燒系統(tǒng)改造后鍋爐正常運(yùn)行。(2)低氮燃燒系統(tǒng)脫硝效率達(dá)到40%。(3)低氮燃燒系統(tǒng)出口NOx排放濃度小于450mg/Nm3。(4)低氮燃燒系統(tǒng)確保鍋爐50%負(fù)荷穩(wěn)燃。(5)低氮燃燒系統(tǒng)改造后未造成鍋爐受熱面明顯結(jié)焦。(6)低氮燃燒系統(tǒng)改造后空氣動力場試驗(yàn)達(dá)到要求。

參考文獻(xiàn)

[1]賈宏祿.鍋爐低氮燃燒改造后的結(jié)渣原因分析及處理[J].動力工程,2009,29(1):27-35.

[2]應(yīng)明良,戴成峰,胡偉鋒,等.600MW機(jī)組對沖燃燒鍋爐低氮燃燒改造及運(yùn)行調(diào)整[J].中國電力,2011,44(4):55-58.

[3]高明.低氮燃燒及煙氣脫硝國內(nèi)外研究現(xiàn)狀[J].廣州化工,2012,40(17):18-22.

[4]唐高,劉曉斌.低氮燃燒改造在某煤粉爐上的應(yīng)用實(shí)施[J].科技風(fēng),2013(8):108-109.

[5]侯建鵬,朱云濤,唐燕萍.煙氣脫硝技術(shù)的研究[J].電力環(huán)境保護(hù),2007,23(3):24-27.

[6]陳進(jìn)生,燃煤電廠煙氣脫硝技術(shù)-選擇性催化還原法[M].北京:中國電力出版社,2008.

作者簡介:吳鳳玲(1975-),女,本科,工程師,主要從事熱能動力設(shè)計(jì)工作。

低氮燃燒器用于控制每一個燃燒器的燃料和空氣的混合,燃料和空氣分級送入燃燒設(shè)備,其特點(diǎn)在于降低初始燃燒區(qū)域內(nèi)的氧濃度,從而也相應(yīng)的降低火焰峰值溫度,達(dá)到了較少NOx的形成目的。在噴口水平中線裝有傾斜裝置,增加燃燒的傾斜區(qū)域來實(shí)現(xiàn)深度分級,燃燒器噴口四周的平衡周界風(fēng),延遲一二次風(fēng)的混合,這些區(qū)域可以進(jìn)一步阻止燃料中的N形成NOx。富燃料區(qū)域的存在使火焰最高溫度被降低,從而減少了熱力型NO的形成。為了在較低的飛灰含碳量下獲得較低的NOx濃度,煤粉分布盤布置在煤粉噴嘴入口至燃燒器之間的彎頭位置的下游。煤粉分布盤對煤粉流有很好的濃縮作用,使來流煤粉更集中于燃燒器的中軸線形成一個特殊的風(fēng)包粉狀態(tài),這樣的煤粉流噴入爐膛內(nèi),從煤粉流中心形成一個較大欠氧燃燒的火焰,使初始燃燒的NOx生成率更低,同時風(fēng)包粉的煤粉流使切圓燃燒的煤粉遠(yuǎn)離爐膛四壁避免結(jié)渣。

4.1.1 一次風(fēng)改造內(nèi)容

(1)移除全部濃淡分離器;(2)減小噴嘴面積,保持高寬比;(3)保持內(nèi)部鈍體不變;(4)增加兩塊內(nèi)部水平隔板;(5)同時減小連接風(fēng)管接口尺寸;(6)周界風(fēng)出口保持不變,周界風(fēng)寬度變?yōu)?5。

4.1.2 二次風(fēng)改造內(nèi)容

(1)減小OFA層噴嘴尺寸;(2)減小CC層噴嘴尺寸;(3)減小AB層噴嘴尺寸;(4)OFA、CC、AB增加兩塊內(nèi)部垂直隔板夾角為10°和15°,以保證風(fēng)向。

4.2 新加裝SOFA噴嘴及風(fēng)道

被燃燒器導(dǎo)向的燃燒空氣在爐膛下部形成富燃料區(qū),煤在低氧區(qū)揮發(fā),迫使燃料里的氮形成N2而不是NO。在進(jìn)入鍋爐對流區(qū)之前,缺氧燃燒產(chǎn)生的煙氣再與燃盡風(fēng)系統(tǒng)產(chǎn)生的高動量的氣流在爐膛上部混合,使燃料完全燃燒。

(1)共新增8只SOFA噴嘴,每墻各2只;(2)新加燃盡風(fēng)風(fēng)道從二次風(fēng)道至SOFA噴嘴。

4.3 水冷壁及平臺改造

(1)為SOFA噴嘴在水冷壁對應(yīng)位置開孔;(2)在開孔位置加密封盒;(3)改造平臺避讓新加燃盡風(fēng)風(fēng)道,并加裝平臺便于噴嘴及風(fēng)道檢修維護(hù)。

5 應(yīng)用效果

目前,4號爐已改造完畢并投運(yùn),應(yīng)用效果良好,具體指標(biāo)如下:

(1)低氮燃燒系統(tǒng)改造后鍋爐正常運(yùn)行。(2)低氮燃燒系統(tǒng)脫硝效率達(dá)到40%。(3)低氮燃燒系統(tǒng)出口NOx排放濃度小于450mg/Nm3。(4)低氮燃燒系統(tǒng)確保鍋爐50%負(fù)荷穩(wěn)燃。(5)低氮燃燒系統(tǒng)改造后未造成鍋爐受熱面明顯結(jié)焦。(6)低氮燃燒系統(tǒng)改造后空氣動力場試驗(yàn)達(dá)到要求。

參考文獻(xiàn)

[1]賈宏祿.鍋爐低氮燃燒改造后的結(jié)渣原因分析及處理[J].動力工程,2009,29(1):27-35.

[2]應(yīng)明良,戴成峰,胡偉鋒,等.600MW機(jī)組對沖燃燒鍋爐低氮燃燒改造及運(yùn)行調(diào)整[J].中國電力,2011,44(4):55-58.

[3]高明.低氮燃燒及煙氣脫硝國內(nèi)外研究現(xiàn)狀[J].廣州化工,2012,40(17):18-22.

[4]唐高,劉曉斌.低氮燃燒改造在某煤粉爐上的應(yīng)用實(shí)施[J].科技風(fēng),2013(8):108-109.

[5]侯建鵬,朱云濤,唐燕萍.煙氣脫硝技術(shù)的研究[J].電力環(huán)境保護(hù),2007,23(3):24-27.

[6]陳進(jìn)生,燃煤電廠煙氣脫硝技術(shù)-選擇性催化還原法[M].北京:中國電力出版社,2008.

作者簡介:吳鳳玲(1975-),女,本科,工程師,主要從事熱能動力設(shè)計(jì)工作。

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