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精軋測(cè)長(zhǎng)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

2014-07-20 04:02:50譚玉倩
機(jī)械工程與自動(dòng)化 2014年4期
關(guān)鍵詞:脈沖數(shù)軋件輥道

譚玉倩

(山鋼股份萊蕪分公司 自動(dòng)化部,山東 萊蕪 271104)

0 引言

經(jīng)精軋機(jī)軋制后的軋件長(zhǎng)度對(duì)于后續(xù)精整區(qū)的生產(chǎn)有著重要的影響,測(cè)長(zhǎng)不準(zhǔn)確會(huì)導(dǎo)致分段鋸切時(shí)軋件定尺不穩(wěn)定,既影響了成材率,又影響了正常的生產(chǎn)過(guò)程,降低了生產(chǎn)節(jié)奏。為進(jìn)一步提高軋鋼生產(chǎn)線產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)量,開(kāi)發(fā)一套穩(wěn)定高效的精軋測(cè)長(zhǎng)系統(tǒng)以實(shí)現(xiàn)軋件的精確測(cè)長(zhǎng)和定位勢(shì)在必行。

1 精軋測(cè)長(zhǎng)原理

1.1 基本測(cè)量原理

根據(jù)電氣變頻器反饋的電機(jī)旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生齒形波,每一個(gè)齒形波形成一個(gè)脈沖計(jì)數(shù),PLC通過(guò)累計(jì)某一時(shí)段的脈沖數(shù)量,再根據(jù)每個(gè)脈沖對(duì)應(yīng)的直線距離,而得出測(cè)長(zhǎng)結(jié)果。設(shè)定當(dāng)前掃描周期采集的脈沖數(shù)為En,上一掃描周期采集的脈沖數(shù)為En-1,每脈沖對(duì)應(yīng)長(zhǎng)度為L(zhǎng),則T個(gè)掃描周期的測(cè)長(zhǎng)L總為:

根據(jù)式(1)可以測(cè)得軋件的長(zhǎng)度,但是當(dāng)軋件長(zhǎng)度較長(zhǎng)時(shí)只采用這種測(cè)長(zhǎng)方式不能保證軋件長(zhǎng)度的精確性,因此測(cè)長(zhǎng)控制系統(tǒng)還采用了固定值補(bǔ)償和系數(shù)補(bǔ)償原理。

1.2 固定值補(bǔ)償原理

軋件從精軋機(jī)組軋出,到熱鋸輥道停止、定位,在輥道上安裝熱金屬檢測(cè)器HMD,每個(gè)HMD的位置固定,從軋件頭部到達(dá)第1個(gè)HMD開(kāi)始脈沖計(jì)數(shù),到尾部離開(kāi)該HMD脈沖計(jì)數(shù)結(jié)束。測(cè)長(zhǎng)控制系統(tǒng)利用輥道上HMD的固定位置,當(dāng)軋件到達(dá)某一HMD時(shí),即把這個(gè)HMD與測(cè)長(zhǎng)起始位置的距離作為所測(cè)長(zhǎng)度進(jìn)行補(bǔ)償,這樣就保證了該HMD之前的長(zhǎng)度測(cè)量是準(zhǔn)確的,降低了測(cè)量誤差。

1.3 系數(shù)補(bǔ)償原理

利用輥道上相鄰的兩個(gè)HMD的固定距離,測(cè)出軋件經(jīng)過(guò)他們之間固定長(zhǎng)度時(shí)所記錄的實(shí)際脈沖數(shù),固定距離與其每次實(shí)際脈沖計(jì)數(shù)的比值就是補(bǔ)償系數(shù)。每支鋼坯的測(cè)長(zhǎng)結(jié)果乘上該系數(shù)后,最終測(cè)長(zhǎng)值更接近于鋼坯的實(shí)際長(zhǎng)度。

2 測(cè)長(zhǎng)系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)

2.1 系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)

以本設(shè)計(jì)所應(yīng)用的萊鋼型鋼軋線為例,該軋線主要產(chǎn)品有H型鋼、工字鋼、槽鋼等。精軋采用連軋機(jī)組,當(dāng)軋制H型鋼、工字鋼時(shí),精軋系統(tǒng)由5架萬(wàn)能軋機(jī)和2架軋邊機(jī)組成,精軋后設(shè)熱金屬檢測(cè)器FMMTHM02、FMMTHM03和FMMTHM04對(duì)軋件位置進(jìn)行檢測(cè)。精軋機(jī)軋制后的軋件由設(shè)在熱鋸輥道兩端的兩臺(tái)熱鋸切取試樣并切成兩段,之后進(jìn)入冷床長(zhǎng)尺冷卻,在熱鋸輥道上設(shè)置熱金屬檢測(cè)器HSRTPH01、HSETHM01、HSETHM02、HSETHM03和HSETHM04用于精軋測(cè)長(zhǎng)。上述HMD在輥道上的布置和它們之間的距離如圖1 所示,每個(gè)熱金屬檢測(cè)器的位置固定。

PLC系統(tǒng)采用西門(mén)子S7-400系列,CPU模板采用CPU 416-2DP,配置數(shù)字量輸入模板完成精軋機(jī)帶載以及測(cè)長(zhǎng)所用8個(gè)熱金屬檢測(cè)器狀態(tài)的采集,高速計(jì)數(shù)模板完成測(cè)長(zhǎng)脈沖量的采集,脈沖量來(lái)自精軋變頻器反饋的電機(jī)旋轉(zhuǎn)所產(chǎn)生的齒形波。

2.2 系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)

系統(tǒng)編程使用西門(mén)子的STEP7 5.4軟件,測(cè)長(zhǎng)程序流程圖如圖2 所示,軋件測(cè)長(zhǎng)開(kāi)始于FMMTHM02上升沿來(lái),結(jié)束于FMMTHM02下降沿來(lái)。單位脈沖長(zhǎng)度測(cè)定過(guò)程開(kāi)始于FMMTHM02上升沿來(lái),結(jié)束于HSETHM04上升沿來(lái)。

測(cè)長(zhǎng)過(guò)程中,需對(duì)齒形波所形成的單位脈沖對(duì)應(yīng)的長(zhǎng)度進(jìn)行測(cè)定以進(jìn)行系數(shù)補(bǔ)償,經(jīng)過(guò)每個(gè)HMD時(shí),都要進(jìn)行測(cè)定,F(xiàn)MMTHM03上升沿來(lái)時(shí),單位脈沖所對(duì)應(yīng)的長(zhǎng)度β=n0/na,其中,n0為FMMTHM02與FMMTHM03之間的距離,na為軋件經(jīng)過(guò)該距離所計(jì)脈沖數(shù)。之后的測(cè)定過(guò)程與此類似,HSETHM04上升沿來(lái)時(shí),單位脈沖長(zhǎng)度測(cè)定過(guò)程結(jié)束。

圖1 精軋測(cè)長(zhǎng)系統(tǒng)熱金屬檢測(cè)器布置圖

圖2 測(cè)長(zhǎng)程序流程圖

測(cè)長(zhǎng)控制系統(tǒng)利用輥道上HMD的固定位置,當(dāng)軋件到達(dá)某HMD時(shí),即把這個(gè)HMD與測(cè)長(zhǎng)起始位置的距離作為所測(cè)長(zhǎng)度進(jìn)行固定值補(bǔ)償。測(cè)長(zhǎng)最終的計(jì)算公式L(mm)為:PCNT3×100]÷1 000 .其中:PCNT3為FMMTHM02與HSETHM04之間的距離,單位為0.1mm;PCNT4T為HSETHM04上升沿來(lái)時(shí)所計(jì)脈沖數(shù);PCNT5T為FMMTHM02上升沿來(lái)時(shí)所計(jì)脈沖數(shù);PCNT6T為FMMTHM02下降沿來(lái)時(shí)所計(jì)脈沖數(shù)測(cè)長(zhǎng)結(jié)束時(shí)單位脈沖對(duì)應(yīng)長(zhǎng)度。

3 系統(tǒng)運(yùn)行效果

測(cè)長(zhǎng)系統(tǒng)運(yùn)行圖如圖3 所示。

圖3 測(cè)長(zhǎng)系統(tǒng)運(yùn)行圖

圖3 中橫坐標(biāo)為時(shí)間s,自上而下各圖依次顯示了精軋后輥道速度反饋(m/s),測(cè)量過(guò)程中測(cè)長(zhǎng)脈沖數(shù),熱金屬檢測(cè)器 FMMTHM02、FMMTHM03、FMMTHM04、HSRTPH01、HSETHM01、HSETHM02、HSETHM03、HSETHM04設(shè)備狀態(tài)(開(kāi)關(guān)量),兩條豎線標(biāo)示了測(cè)長(zhǎng)開(kāi)始和結(jié)束的時(shí)刻,分別是FMMTHM02上升沿觸發(fā)和下降沿觸發(fā)時(shí)刻。在此過(guò)程中測(cè)長(zhǎng)脈沖累加,直到測(cè)長(zhǎng)結(jié)束,脈沖計(jì)數(shù)停止,通過(guò)脈沖數(shù)與每脈沖對(duì)應(yīng)長(zhǎng)度相乘可計(jì)算出軋件長(zhǎng)度。

4 結(jié)束語(yǔ)

該項(xiàng)目的實(shí)施,減少了因測(cè)長(zhǎng)不準(zhǔn)確導(dǎo)致的非定尺碎尾時(shí)間和更換鋸片時(shí)間,提高了成材率,降低了生產(chǎn)成本,創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

[1]何茂松,彭燕華,王正坤.跟蹤技術(shù)在熱軋卷取機(jī)控制中的應(yīng)用[J].冶金自動(dòng)化,2009(6):18-32.

[2]趙剛,楊永立.軋制過(guò)程的計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2002.

[3]廖常初,祖正容.西門(mén)子工業(yè)網(wǎng)絡(luò)的組態(tài)編程與故障診斷[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2009.

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