田文成 蔡文濤(華強化工集團股份有限公司 湖北當陽444105)
華強化工集團股份有限公司有3條煤棒生產(chǎn)線,每條生產(chǎn)線有3臺立式烘干窯,每臺立式烘干窯有32只烘干倉,每臺立式烘干窯配備2臺熱風爐,由2臺風機提供熱風源。立式烘干窯進氣溫度控制在約140 ℃,出氣溫度約85 ℃;煤棒進窯溫度30~45 ℃,煤棒中含水質(zhì)量分數(shù)約12%,窯內(nèi)中心烘干溫度115~120 ℃,出窯煤棒含水質(zhì)量分數(shù)≤3%。立式烘干窯煤棒烘干系統(tǒng)在運行過程中出現(xiàn)以下問題:當滿負荷運行時,2臺風機的風量過大,加熱煤棒的速度過快,造成型煤出現(xiàn)裂縫、強度降低;進氣溫度過高,窯內(nèi)溫度偏高,易發(fā)生煤棒燃燒現(xiàn)象;出氣溫度過高,大量的熱量未被充分利用,熱利用率低。
對立式烘干窯進行分析后發(fā)現(xiàn):熱風從風道進入立式烘干窯倉內(nèi)之后,有很大一部分從其頂部逸出,使其頂部出氣溫度高達85 ℃左右,損失大量的熱量,需要提高進氣的溫度來補償,導致熱風爐負荷較高及煤、電耗增加。為此,曾在立式烘干窯倉內(nèi)增設1組折流板來改善熱風的流向,延長熱風在倉內(nèi)的流程及停留時間,使煤棒與熱風能夠充分接觸。改造后,雖然立式烘干窯熱利用率顯著提高,但倉內(nèi)熱量分布仍不夠均勻,煤棒含水量不達標。因此,要改善立式烘干窯倉運行狀況,必須對烘干窯倉內(nèi)干燥過程進行研究。
立式烘干窯熱風進氣溫度控制在140 ℃左右,開2臺鏈條爐和2臺風機對原料煤棒進行干燥,每10 min開1次倉底取3組煤棒樣品,測其濕度(含水質(zhì)量分數(shù),平均值,下同),并記錄此時倉內(nèi)溫度。測試干燥時間為0~120 min,窯倉內(nèi)干燥時間-煤棒溫度-煤棒濕度數(shù)據(jù)見表1。
表1窯倉內(nèi)干燥時間-煤棒溫度-煤棒濕度數(shù)據(jù)
以表1數(shù)據(jù)為基礎繪制的窯倉內(nèi)干燥時間-煤棒溫度-煤棒濕度關系見圖1。
從圖1可以看出:煤棒在窯倉內(nèi)的干燥過程可分為3個階段:預熱階段(A-B)、干燥階段(B-C)及降速干燥階段(C-D)。
結(jié)合立式烘干窯倉結(jié)構(gòu)及對窯倉內(nèi)煤棒干燥過程的分析,明確了窯倉內(nèi)干燥作用分布情況:倉頂新加濕煤棒區(qū)域為烘干預熱區(qū)(A區(qū)),倉底煤棒出倉段為煤棒降速干燥區(qū)(C區(qū)),而窯倉中部才是煤棒干燥區(qū)(B區(qū))。窯倉內(nèi)的干燥作用分布示意見圖2。
圖1 窯倉內(nèi)干燥時間-煤棒溫度-煤棒濕度關系
圖2 窯倉內(nèi)干燥作用分布示意
從圖2可以看出:原熱風流程進風口設置在設備頂部,風道位置分布不合理,大部分干燥空氣作用在預熱段;同時,熱風易從倉頂走近路,從而導致煤棒干燥區(qū)熱利用率低,造成整臺烘干窯熱利用率不理想。因此,在干燥區(qū)提高空氣溫度、降低空氣濕度、改善空氣與物料之間的接觸和流動狀況,有利于提高熱利用率?;诖?,重新設計熱風流程,將進風口改至設備中部煤棒干燥區(qū),減少了爐內(nèi)預熱區(qū)熱量損失,同時提高了爐內(nèi)干燥區(qū)的熱利用率。
(1)將立式烘干窯的風道從烘干預熱區(qū)改至煤棒干燥區(qū),提高煤棒干燥區(qū)(B區(qū))熱風溫度,降低空氣濕度,改善熱風與煤棒之間的接觸和熱風流動狀況。
(2)在立式烘干窯倉內(nèi)增設布有通風孔的折流板(原有的1組折流板拆下,并在其上鉆孔后再安裝),保證倉內(nèi)通道面積同時,加大熱風在倉內(nèi)的湍流量,達到延長熱風在倉內(nèi)停留時間的目的。
改造后立式烘干窯倉示意見圖3。
(1)立式烘干窯經(jīng)改造后進行了試運行。試運行期間,窯倉進氣溫度控制在130 ℃左右,比改造前降低了5~10 ℃;運行烘干時間90 min。共試運行了5次,每次從卸料皮帶輸送機上隨機取樣5組煤棒樣品,分析煤棒濕度(表2)。
圖3 改造后立式烘干窯倉示意
表2改造后立式烘干窯試運行期間煤棒濕度
表2數(shù)據(jù)表明,改造后煤棒樣品濕度均達到了生產(chǎn)指標,干燥均勻,且窯倉進、出氣溫度有所下降,停運1臺熱風爐及風機仍能達到干燥要求,提高了烘干窯的熱利用率。
(2)設計優(yōu)化了立式烘干窯內(nèi)熱風流程,在窯內(nèi)加設開有通風孔的折流板,改變了熱風在窯內(nèi)的流向,延長了熱風在爐內(nèi)的停留時間,提高了熱利用率。
(3)與改造前相比,每條煤棒生產(chǎn)線可少開1臺鏈條爐和1臺風機,每臺風機電機75 kW。按每臺鏈條爐用煤10 t/d、年運行時間330 d、煤價500元/t、電價0.4元/(kW·h)計,每年可節(jié)約成本約190萬元,具有良好的經(jīng)濟效益。