袁冬燕 路培貴
(江蘇華昌化工股份有限公司 江蘇張家港215235)
江蘇華昌化工股份有限公司合成氨系統(tǒng)在一、二期建設(shè)時(shí)先后設(shè)計(jì)配置了4套吹風(fēng)氣余熱回收裝置。裝置建成投運(yùn)后,雖然對(duì)余熱回收、減少系統(tǒng)蒸汽成本起到了較大的作用,但由于余熱鍋爐制造單位設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)不足,鍋爐系統(tǒng)設(shè)計(jì)煙氣流速太低,造成余熱鍋爐受熱面積灰較嚴(yán)重,致使鍋爐尾部排煙溫度一直高于設(shè)計(jì)值,曾采取了加裝固定旋轉(zhuǎn)式吹灰器、聲波吹灰器等吹灰器以及加強(qiáng)對(duì)吹灰操作的檢查監(jiān)控等措施,但收效甚微。改造前,4臺(tái)吹風(fēng)氣鍋爐尾部排煙溫度分別為:1#余熱鍋爐,約300 ℃;2#余熱鍋爐,約309 ℃;3#余熱鍋爐,約270 ℃;4#余熱鍋爐,約312 ℃;熱量損失較大。為此,采用C304c型長(zhǎng)伸縮式吹灰器吹掃余熱鍋爐受熱面上的積灰和積渣,以提高鍋爐熱效率,取得了顯著效果。
從伸縮旋轉(zhuǎn)的吹灰槍端部噴嘴中噴出壓縮空氣或蒸汽持續(xù)沖擊,清除受熱面的積灰和結(jié)渣。噴嘴的運(yùn)動(dòng)軌跡是1條螺旋線,導(dǎo)程由吹灰器行程和吹灰要求決定,吹灰器退回時(shí),噴嘴的螺旋軌跡與前進(jìn)時(shí)軌跡錯(cuò)開1/4節(jié)距,達(dá)到軌跡不重合的目的。2只噴嘴前進(jìn)、后退時(shí)的吹灰軌跡如
圖1所示。
圖1 2只噴嘴前進(jìn)、后退時(shí)的吹灰軌跡
吹灰器停用時(shí),除吹灰槍管的噴嘴部分在爐墻保護(hù)套里,其余部分均在爐墻之外,跑車(由電機(jī)帶動(dòng),跑車連接吹灰管前進(jìn)或后退)位于靠近閥門的終止位置。電源接通后,電機(jī)驅(qū)動(dòng)跑車沿著箱式梁的兩側(cè)導(dǎo)軌向前運(yùn)動(dòng),并將吹灰槍送入爐內(nèi);當(dāng)吹灰槍進(jìn)入爐內(nèi)預(yù)定的位置后,跑車上撞銷撥動(dòng)閥門開啟機(jī)構(gòu),將閥門打開,吹灰開始;跑車?yán)^續(xù)前進(jìn),將吹灰槍旋進(jìn)爐膛;當(dāng)跑車前進(jìn)至前端,前行程開關(guān)動(dòng)作,電動(dòng)機(jī)反轉(zhuǎn),跑車帶動(dòng)吹灰槍管與前進(jìn)不同的吹灰軌跡后退,后退至噴嘴接近爐墻時(shí),跑車上的撞銷(相當(dāng)于1只限位開關(guān))關(guān)閉閥門,吹灰停止。跑車?yán)^續(xù)后退,回到超始位置,后行程開關(guān)動(dòng)作,電動(dòng)機(jī)停止運(yùn)轉(zhuǎn),完成1個(gè)吹灰過(guò)程。
為配合吹風(fēng)氣余熱鍋爐年檢,在3#余熱鍋爐先改1臺(tái)吹灰器作試驗(yàn),若成功后再逐臺(tái)改造。改造時(shí),先拆除3#余熱鍋爐原裝設(shè)的固定旋轉(zhuǎn)式吹灰器和聲波吹灰器,在過(guò)熱器處安裝2臺(tái)長(zhǎng)伸縮式吹灰器,吹灰行程2.9 m;在余熱鍋爐本體上原設(shè)固定旋轉(zhuǎn)式吹灰器處裝6臺(tái)長(zhǎng)伸縮式吹灰器,并在鍋爐本體進(jìn)口及出口處分別加裝1臺(tái)長(zhǎng)伸縮式吹灰器,吹灰行程均為2.5 m;在軟水加熱器煙氣進(jìn)口和出口處分別加裝1臺(tái)長(zhǎng)伸縮式吹灰器,吹灰行程3.0 m;在空氣預(yù)熱器煙氣進(jìn)口處加裝1臺(tái)長(zhǎng)伸縮式吹灰器,吹行程3.5 m;吹灰介質(zhì)采用余熱鍋爐過(guò)熱蒸汽出口閥后引出2.45 MPa的過(guò)熱蒸汽,由減壓閥減至1.5 MPa左右供吹灰器用于吹灰。采用PLC程控吹灰為主、手動(dòng)吹灰為輔的吹灰操作形式。
為減少吹灰時(shí)煙囪大量冒灰,煙囪及煙道分別加裝洗滌噴頭,采用造氣污水為洗滌液,洗滌后的污水流入旁側(cè)的污水溝,再送造氣污水系統(tǒng)處理。同時(shí)在加裝吹灰器位置處加裝平臺(tái),作為吹灰器支撐及吹灰器檢查、巡檢用。
3#吹風(fēng)氣余熱鍋爐于2009年8月19日開始第1次采用長(zhǎng)伸縮式吹灰器吹灰,吹灰時(shí)間約10 min,吹灰時(shí)煙囪有大量細(xì)灰噴出,效果較好??諝忸A(yù)熱器出口煙氣溫度從273.0 ℃降至159.0 ℃?;厥?臺(tái)造氣爐吹風(fēng)氣,改造前、后連續(xù)1周吹灰相關(guān)數(shù)據(jù)對(duì)比見表1(弛放氣流量不夠準(zhǔn)確)。
表1 改造前、后連續(xù)1周吹灰相關(guān)數(shù)據(jù)對(duì)比
從表1可以看出:在同樣回收6臺(tái)造氣爐吹風(fēng)氣工況下,熱風(fēng)爐溫度平均低85 ℃、弛放氣流量平均下降335 m3/h的情況下,余熱鍋爐出口煙氣溫度平均下降172.0 ℃,軟水加熱器出口煙氣溫度平均下降150 .0 ℃,空氣預(yù)熱器出口煙氣溫度平均下降95.4 ℃,蒸汽流量平均增加2.0 t/h,效果明顯。
改造后,余熱鍋爐、軟水加熱器、空氣預(yù)熱器出口煙氣溫度都有大幅度下降,在弛放氣流量下降的情況下,蒸汽產(chǎn)量反而上升,說(shuō)明該吹灰器在余熱鍋爐的吹灰中起到了很好作用。每臺(tái)余熱鍋爐蒸汽產(chǎn)量增加2.0 t/h,每天吹灰1次,吹灰總時(shí)間15 min,吹灰耗蒸汽55 kg/min,則每臺(tái)余熱鍋爐每天可凈增加蒸汽產(chǎn)量47.18 t;按蒸汽價(jià)格100元/t、年生產(chǎn)天數(shù)330 d計(jì),每臺(tái)余熱鍋爐年增收益為155.69萬(wàn)元,經(jīng)濟(jì)效益較好。
本改造項(xiàng)目具有投資少、改造周期短、投資回收期短的特點(diǎn)。通過(guò)技術(shù)改造,可有效降低吹風(fēng)氣余熱鍋爐尾部排放煙氣的溫度、減少系統(tǒng)積灰、提高熱能回收效率,達(dá)到節(jié)能降耗的目的。