杜國領(lǐng)
摘 要:在風(fēng)力發(fā)電機(jī)組中,增速箱內(nèi)齒圈是最為關(guān)鍵的組成部件,在風(fēng)力作用下,與齒輪等相關(guān)組件共同承擔(dān)著產(chǎn)生動力傳遞作用,使發(fā)電機(jī)得到相應(yīng)的轉(zhuǎn)速,因此,在實際工作中,對內(nèi)齒圈的使用壽命和可靠性具有更高的要求,材料特性應(yīng)該滿足相應(yīng)的力學(xué)強(qiáng)度條件和極端溫差條件,比如在冷熱溫差和低溫冷脆性的影響下,材料的尺寸穩(wěn)定等。
關(guān)鍵詞:42CrMoA鋼;內(nèi)齒圈;熱處理;工藝改進(jìn);風(fēng)力發(fā)電;增速箱
在熱處理工藝中,為了使內(nèi)齒圈的承載能力得到提高,在制造內(nèi)齒圈的過程中,采用的合金鋼都是比較優(yōu)質(zhì)的,常用的材料有34Cr2Ni2MoA、42CrMoA等,加工路線:第一步鍛造毛坯,第二步粗插齒,第三步熱處理工藝,第四步磨齒操作。由于內(nèi)齒圈的尺寸比較大,對力學(xué)性能和壁薄具有較高要求,因此,對熱處理工藝要求比較嚴(yán)格。本文對42CrMoA鋼內(nèi)齒圈的性能和改進(jìn)措施進(jìn)行探討。
1 熱處理工藝及相關(guān)技術(shù)要求
對于2MW的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組而言,內(nèi)齒圈調(diào)質(zhì)毛坯尺寸:120mm為壁厚,1900mm為外直徑,質(zhì)量為2700kg, 42CrMoA鋼為內(nèi)齒圈的材料,根據(jù)相應(yīng)的客戶技術(shù)協(xié)議對內(nèi)齒圈的力學(xué)性能進(jìn)行驗收,內(nèi)齒圈的截面尺寸范圍為101-160mm,參考硬度的范圍為270-300HB。在毛坯正火后調(diào)質(zhì)處理過程中,在相關(guān)技術(shù)要求和工件特點的基礎(chǔ)上,對熱處理工藝進(jìn)行確定,使用普通無保護(hù)氣氛的井式電阻加熱爐進(jìn)行正火后調(diào)質(zhì),控制溫度的精確度為±100℃,采用N32機(jī)械淬火油作為淬火介質(zhì),冷卻速度最大為69℃/s,同時應(yīng)該保持較高的回火溫度,最好為510℃。經(jīng)過調(diào)質(zhì)處理后,內(nèi)齒圈相應(yīng)的力學(xué)性能基本符合標(biāo)準(zhǔn),比如伸長率、屈服強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度等,但是如果沖擊吸收能量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于標(biāo)準(zhǔn)值30J,表示內(nèi)齒圈不合格。必須重新測試,對力學(xué)性能進(jìn)行校正,盡量使所有性能數(shù)據(jù)完全符合標(biāo)準(zhǔn)。
2 影響內(nèi)齒圈性能的原因分析及工藝改進(jìn)措施
2.1 42CrMoA鋼硬度分析和影響內(nèi)齒圈性能的原因分析
42CrMoA鋼硬度分析:在不同的淬火溫度與回火溫度下,對 42CrMoA鋼予以處理,可以看出:(1) 42CrMoA鋼淬火后的硬度與淬火溫度有極大關(guān)系,980℃淬火獲得的最高硬度為63-65HR℃;(2) 42CrMoA鋼的回火穩(wěn)定性高,980-1040℃淬火,200℃給予兩次回火處理,每次2h,硬度為59.5-60.5HR℃,250℃回火1h,硬度為58.5-59.5HR℃;(3)520℃回火兩到三次,“二次硬化”硬度最高為60.5-61HR℃。采用抑制上貝氏體針形成工藝措施可以提高42CrMoA鋼的硬度,進(jìn)而提高內(nèi)齒圈的耐磨性。校正爐溫后對42CrMoA鋼壓坯芯熱處理所得到的硬度雖然均為一次硬化的熱處理,硬度為60HRC,裝機(jī)使用6-8萬次以上稍見磨損,超過以前GCr15鋼制作的壓坯芯,但淬火及回火之間增加一道深冷工序,殘留炭素體量約有下降趨勢,平均硬度已達(dá)到63HRC,個別工件硬度可達(dá)到65HRC左右,裝機(jī)使用10-13萬次也未見明顯磨損,使工效大為提高。因此,我們認(rèn)為,42CrMoA鋼經(jīng)常規(guī)的二次硬化熱處理(高溫淬火后不經(jīng)冷處理而采用3-4次回火)可以獲得60HRC以上的硬度。
影響內(nèi)齒圈性能的原因分析:在內(nèi)齒圈的生產(chǎn)過程中,以批量生產(chǎn)為主,一旦發(fā)現(xiàn)內(nèi)齒圈性能存在問題,必須馬上對該批次的相關(guān)生產(chǎn)記錄進(jìn)行核查,核查內(nèi)容主要包括:回火過程、淬火過程、正火過程、超聲波探傷過程等,并對零件的化學(xué)成分進(jìn)行檢測,比如金屬鎳(0.10%)、銅(0.06%)、鉬(0.16%)、鉻(1.02%)、單質(zhì)硫(0.002%)、單質(zhì)磷(0.010%)、金屬錳(0.74%)、硅(0.32%)、碳(0.42%)等,數(shù)據(jù)顯示并沒有發(fā)現(xiàn)什么異常。接著對金相組織進(jìn)行檢查,經(jīng)過正火和調(diào)質(zhì)后,工件的氧化脫碳層深顯示為0.45-0.6mm。經(jīng)過分析,工件在淬火時,淬火油缺乏冷卻能力,致使淬火操作不能充分完成,導(dǎo)致有大量的先共析鐵素體和上貝氏體存在于組織中。在上貝氏體的形成過程中,需要較高的溫度,在上貝氏體中,鐵素體具有較寬的條狀晶粒,塑變抗力非常低;并且在鐵素體條狀之間分布有大量滲碳體,很容易出現(xiàn)脆斷現(xiàn)象,在這種片條狀組織下,內(nèi)齒圈具有較高的抗拉強(qiáng)度,反而沖擊吸收能量和屈服強(qiáng)度都比較低,致使工件沖擊性能表現(xiàn)為不合格現(xiàn)象。
2.2 工藝改進(jìn)
針對于上述原因,對調(diào)質(zhì)工藝條件進(jìn)行了調(diào)整。使用可控氣氛井式爐通過加熱完成淬火過程,在淬火過程中,使用的保護(hù)氣氛為氮氣,在加熱和保溫過程中,保證表面沒有氧化脫碳顯現(xiàn),采用快速淬火油順利完成淬火冷卻,冷卻速度可以超過100℃/s。在工件充分淬火的基礎(chǔ)上,確保相應(yīng)的硬度值能夠滿足技術(shù)要求,與原工藝相比,回火溫度提高了30℃-50℃,最終回火溫度為540℃-560℃,其他工藝參數(shù)沒有發(fā)生任何變化。調(diào)質(zhì)完成后,對金相組織進(jìn)行檢測,發(fā)現(xiàn)回火索氏體既均勻又細(xì)小,力學(xué)性能也得到顯著改善。使沖擊性能數(shù)據(jù)提高的幅度比較大,隨著回火溫度的提高,抗拉強(qiáng)度不斷降低,可以與強(qiáng)韌性進(jìn)行有效匹配。同時在氣氛保護(hù)的作用下,工件硬度具有較高的均勻程度,對同一截面的波動范圍實現(xiàn)良好的控制,均低于10HB,在今后的批量生產(chǎn)中,改進(jìn)后工藝的使用,內(nèi)齒圈的合格率相當(dāng)高,基本為百分之百。
3 結(jié)束語
綜上所述,在2MW風(fēng)電機(jī)組的運行過程中,使用普通加熱爐對增速箱42CrMoA鋼大鍛件內(nèi)齒圈進(jìn)行淬火油調(diào)質(zhì),由于工件表面存在嚴(yán)重的氧化脫落現(xiàn)象,致使淬火油缺乏相應(yīng)的冷卻能力,結(jié)果淬火不能充分進(jìn)行,調(diào)質(zhì)后得到的基體組織為上貝氏體,沖擊吸收能量極其不合格,不能滿足相關(guān)技術(shù)要求。工藝改進(jìn)后,在加熱過程中,保護(hù)氣氛爐的使用,使淬火能力得到快速提高,順利完成高溫回火,使內(nèi)齒圈的力學(xué)性能和金相組織均顯示良好,韌性和強(qiáng)度得到完美匹配,完全達(dá)到技術(shù)要求的標(biāo)準(zhǔn)。
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