摘 要:文章介紹了我礦西二708采場回采期間,在高瓦斯煤層防治自燃發(fā)火防治所采取的各項(xiàng)措施,并對效果進(jìn)行了比較,其中以在工作面頂板裂隙帶進(jìn)行消火鉆孔注水、白泥、三項(xiàng)泡沫效果最佳,同時(shí)結(jié)合采空區(qū)埋管注氮、注砂、上鄰近層瓦斯道注漿、工作面合理配風(fēng)等技術(shù)措施防治采空區(qū)自燃發(fā)火,通過采取以上綜合防治自然發(fā)火措施,有效的控制了西二708采空區(qū)自然發(fā)火隱患,保證了西二708采場正?;夭伞踩爻?,同時(shí)對研究大采高復(fù)合煤層頂板綜采工作面防治發(fā)火提供了寶貴經(jīng)驗(yàn)。
關(guān)鍵詞:頂板裂隙帶;注水孔;應(yīng)用技術(shù)
引言
我礦在防治煤層自燃發(fā)火方面不斷加大安全投入,積極引進(jìn)新技術(shù)、新工藝,通過多年的實(shí)踐,總結(jié)出一套行之有效的措施。根據(jù)采場不同的地質(zhì)條件、布置方式等因素采取最佳的措施方案,確保了礦井安全生產(chǎn)。
1 工作面概況
1.1 西二708工作面概況
1.1.1 東側(cè)以172火成巖體,S1705工作面為界;西側(cè)以FW2-2號斷層為界;南側(cè)與W2706工作面相鄰;北側(cè)以西二運(yùn)輸大巷為界。本煤層為復(fù)合煤層,賦存穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,煤質(zhì)一般,煤層最大厚度8.30m,最小厚度3.30m,平均4.20m,上覆為5煤層和4煤層,層間距分別為18.5m和20.8m,下覆9煤層,層間距23.60m,煤厚3.60m。
1.1.2 工作面設(shè)計(jì)小切眼、斜切眼,工作面面寬56/187m,工作面回采長度327m,回順里段79米,回順外段246米,可采面積45394.8m2。采用傾斜長壁后退式采煤法,采高4.2米,采用W型通風(fēng)方式,煤層自燃發(fā)火期為1-3個(gè)月,煤種牌號為長焰煤。煤質(zhì)一般,灰分Ad%:39.36,全水Mt%:12.5,全硫St%:0.30,發(fā)熱量Qnet,ar(MJ/kg):15.76,揮發(fā)份Vadf%:41.0,煤塵爆炸指數(shù)43.66%,絕對瓦斯涌出量:35m3/min。
1.2 工作面生產(chǎn)前防滅火設(shè)計(jì)
1.2.1 永久注漿充填系統(tǒng)
水池容積為300m3,注漿充填管路由北風(fēng)井注漿充填站至西二708工作面;日常管理,注漿充填系統(tǒng)必須保證完好,注漿充填管路暢通,兩順各備存30米管路(管徑∮108mm),保證系統(tǒng)能隨時(shí)投入使用。
西二708運(yùn)順充填倍線=2581m/472m=5.47
西二708回順充填倍線=2748m/470m=5.85
當(dāng)切眼推進(jìn)20m,沿運(yùn)順充填管路向原W2706回風(fēng)道與切眼交叉點(diǎn)高頂處注砂,當(dāng)切眼推進(jìn)30m,沿運(yùn)回順充填管路向開切眼前后三角點(diǎn)埋管及距開切眼30m處前后三角點(diǎn)埋管注砂,以后工作面每推進(jìn)50m向前后三角點(diǎn)注砂一次,當(dāng)工作面推過斜切眼與工作面交叉點(diǎn)時(shí),對交叉點(diǎn)高頂處注砂。運(yùn)回順充填管路末端安設(shè)壓力表,當(dāng)向前后三角點(diǎn)埋管注砂時(shí),充填管路壓力達(dá)到0.6Mpa停止注砂,防止充填管路堵塞。
1.2.2 永久注氮站系統(tǒng)
制氮機(jī)安設(shè)在北風(fēng)井泵站院內(nèi)(制氮機(jī)2臺、額定流量2000m3/h、管徑:立孔∮219、干管∮159、采場∮108),管路由北風(fēng)井地面制氮站經(jīng)∮159注氮管路至西二總排,經(jīng)∮108管路至西二706回中上山至采場運(yùn)順前三角點(diǎn),當(dāng)工作面推進(jìn)50m后開始向采空區(qū)注氮,此時(shí)開始預(yù)埋第二趟注氮管路,當(dāng)工作面推進(jìn)100m后改由第二趟注氮管路向采空區(qū)注氮,以此類推。
1.2.3 永久消防火系統(tǒng)
地面靜壓水池容積為1000m3,工作面運(yùn)、回順均設(shè)置消火水管,每隔50米設(shè)一個(gè)三通閥門,水管直徑運(yùn)、回順均為∮50mm。水管末端距工作面不大于30米,并備有足夠接到工作面的∮50mm管路。
2 問題提出
西二708采場于2010年6月23日開采,由于工作面設(shè)計(jì)小切眼、斜切眼,邊采邊安裝支架,使回采速度減慢造成采空區(qū)浮煤自燃氧化帶存在時(shí)間長;另外西二708舊巷及西二708運(yùn)順巷道時(shí)間長達(dá)5年巷道周邊煤柱及頂板復(fù)合煤層氧化時(shí)間長;工作面瓦斯涌出量大,平均達(dá)到35m3/min,采場運(yùn)回順、舊巷斷面大采場配風(fēng)大、抽放量大造層成采空區(qū)漏風(fēng)量多;上鄰近層4層煤層間距18.5米層間距小,前期施工瓦斯道煤層遇火層巖侵入煤層變質(zhì)程度高;本煤層斜切眼、小切眼存在火層巖侵入煤層變質(zhì)程度高。2010年7月1日,工作面推進(jìn)32米出現(xiàn)一氧,取樣化驗(yàn)分析,回風(fēng)流一氧化碳濃度8PPm、小面上隅角一氧化碳濃度29PPm,瓦斯道抽放管一氧化碳濃度4PPm,并有上升趨勢。根據(jù)采場觀測點(diǎn)氣體分析化驗(yàn)情況,采取了以下措施:利用北風(fēng)井三臺制氮機(jī)向運(yùn)順采空區(qū)埋管注氮;運(yùn)回順三角點(diǎn)注砂、注水、注漿,埋管注漿、注水;在回順、舊巷施工透瓦斯道消火鉆孔,經(jīng)消火鉆孔向頂板瓦斯道注白泥、注水、三項(xiàng)泡沫等措施。
通過采取以上措施,雖然取得了一定的效果,但采空區(qū)自然發(fā)火隱患并沒有得到有效的控制,2010年7月13日,工作面推進(jìn)69米,小面對接完畢,期間工作面回風(fēng)流一氧化碳濃度最高達(dá)到11PPm,小面上隅角一氧化碳濃度最高達(dá)到312PPm,瓦斯道抽放管一氧化碳濃度達(dá)到36PPm,2010年8月12日,工作面推進(jìn)到122米,回風(fēng)流一氧化碳濃度穩(wěn)定在4-6PPm,工作面上隅角一氧化碳濃度穩(wěn)定在200PPm,瓦斯道抽放管一氧化碳濃度穩(wěn)定在45PPm。
3 方案的確定
為了加強(qiáng)采場自然發(fā)火管理,有效控制采空區(qū)自然發(fā)火隱患,通過采場各觀測點(diǎn)氣體化驗(yàn)情況分析,采空區(qū)產(chǎn)生一氧化碳原因?yàn)槊簩禹敯鍙?fù)合層夾煤初期氧化,工作面頂板冒落后落入采空區(qū)繼續(xù)氧化造成,根據(jù)采場現(xiàn)有條件決定在回順、舊巷施工頂板裂隙帶注水鉆孔,鉆孔方位40-50度傾角在10-20度的注漿孔,孔底位于采空區(qū)裂隙帶上部,利用螺桿式注泥泵及井下消防火管路靜壓灌注方法向鉆孔注水、三項(xiàng)泡沫、氯化鎂、白泥等防火材料。采用此措施可吸熱冷卻復(fù)合煤層頂板煤體溫度,包裹煤體、隔絕煤體表面與氧接觸,提高煤阻化性,充填堵塞煤體縫隙,達(dá)到防止采空區(qū)及舊巷煤幫煤體自燃發(fā)火。
4 施工工藝
鉆場距回采工作面60米,鉆孔孔底達(dá)到采空區(qū)裂隙帶下部。
4.1 技術(shù)要求
4.1.1 鉆孔終孔位置要處在采空區(qū)裂隙帶下部,終孔點(diǎn)沿工作面投影平均分布。
4.1.2 由于受工作面超前動壓影響,施工鉆孔處煤壁產(chǎn)生裂隙,影響注水效果,因此要求鉆孔封孔長度不小于20米,用水泥砂漿封孔,封孔管直徑25mm。
4.1.3 在西二708采場回順安裝一臺螺桿式注泥泵,通過注泥泵向鉆孔注白泥,水和三項(xiàng)泡沫,比例為1∶5∶0.25。
4.2 施工工藝
4.2.1 采用SGZ-ⅢA型液壓鉆機(jī)施工,鉆頭直徑94mm,鉆桿直徑50mm,擴(kuò)孔鉆頭直徑133mm,鉆桿長2.0m。
4.2.2 濕式鉆孔工藝,水泥漿封孔,封孔長度20米,封孔后凝固24小時(shí)開始注漿。
5 結(jié)束語
注漿效果:鉆孔開始注漿后,隨工作面推進(jìn)頂板逐漸出現(xiàn)均勻淋水,每個(gè)鉆孔覆蓋工作面頂板長度平均在15-30米,西二708采場在后期回采及回撤過程中,通過采取上述措施,有效控制了采空區(qū)自然發(fā)火,2010年8月19日工作面推進(jìn)192米后,采場后三角點(diǎn)CO濃度降低到100ppm,工作面推進(jìn)到240米以后,回風(fēng)上隅角CO濃度穩(wěn)中有降,降低到100ppm以下,保證該工作面安全回采完畢。
作者簡介:姜慶偉(1966-)男,滿族,1987年畢業(yè)于撫順煤炭工業(yè)學(xué)校通風(fēng)專業(yè)。助理工程師,現(xiàn)任鐵法煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司大隆礦保安區(qū)主任工程師。