張 宇
(青海鴻鑫礦業(yè)有限公司,青海格爾木 816000)
某銅礦泥綜合回收銅的選礦工藝及工程化實施方案研究
張 宇
(青海鴻鑫礦業(yè)有限公司,青海格爾木 816000)
某銅礦電銅廠產(chǎn)生礦泥含Cu 1.3%,含Ag 11.78 g/t,為綜合利用該礦泥中的有價元素,在礦泥性質(zhì)研究基礎(chǔ)之上,進(jìn)行了一系列條件試驗研究,最終采用分級再磨-硫化-混合浮選的工藝流程對礦泥中的銅進(jìn)行了選礦回收,試驗室閉路試驗獲得銅精礦中含Cu 14.88%,Cu回收率為46.79%,銅精礦中的Ag回收率為61.61%。確定了該工藝經(jīng)濟(jì)合理的實施方案,預(yù)計需要投入資金約75.2萬元,年產(chǎn)銅精礦含銅41.6 t,精礦含銀47.12 kg,年效益為114.5萬元。
電銅;洗礦;浮選;礦泥
某銅礦電銅廠生產(chǎn)過程中,進(jìn)入生產(chǎn)工序的原礦中含有部分礦泥,影響堆浸的酸耗和浸出率。為消除此部分礦泥對酸浸的影響,電銅廠對進(jìn)入生產(chǎn)流程的原礦使用分級機(jī)進(jìn)行清冼脫泥。目前,清洗出的礦泥,由于受生產(chǎn)工藝限制而作為廢棄物排放。全年洗礦脫泥排出的礦泥干重約8 000 t,礦泥中平均銅品位為1.3%,銀品位11.78 g/t,則每年隨礦泥排出銅金屬總量約104 t,排出銀金屬總量約94.24 kg,造成了資源的嚴(yán)重浪費。本研究對礦泥采用分級再磨后硫化-浮選的工藝回收其中的銅與銀,取得了良好的效果,并對工藝的實施方案與預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行了研究與評估。
礦泥中含有用金屬為銅和銀,對精礦倉、濃縮池、生產(chǎn)瞬時樣合并成一個綜合樣品(即試驗綜合樣),礦泥銅的物相分析見表1。
表1 礦泥物相分析結(jié)果 %
從表1物相分析結(jié)果可得出:礦泥中的銅主要以自由氧化銅的形式存在,約占總銅的53.4%,其次是結(jié)合氧化銅,約占總銅的31.3%,硫化銅占15.3%。礦泥中可供選礦回收的銅為硫化銅與自由氧化銅,占總銅的68.7%。
試驗綜合樣的篩水析結(jié)果見表2。
表2 試驗綜合樣的篩水析結(jié)果
從篩水析結(jié)果看,礦泥粒級組成中含+74μm以上粗粒級約30%,其中銅的分布率約為21%,此粒級中的銅嵌布粒度較細(xì),需進(jìn)行磨礦使其解離以便選礦回收,同時為避免細(xì)粒級銅過磨,確定采用分級磨礦的方式進(jìn)行磨礦。
氧化銅礦物的回收主要有浮選與化學(xué)兩種方法[1]。浮選主要用于處理孔雀石等自由氧化銅礦物,包括硫化-浮選法、脂肪酸類捕收劑直接浮選法、胺類捕收劑浮選法等?;瘜W(xué)法主要用于處理硅孔雀石等結(jié)合氧化銅礦物[2]。
礦泥中主要回收的目的礦物為自由氧化銅礦,并含有少量硫化銅礦,兩種礦物的總含量為68.8%。因此,主要考慮采用浮選法回收該礦泥中的銅?;厥展に囍饕辛蚧~與氧化銅一同回收的硫化-混合浮選工藝與“先硫后氧”優(yōu)先浮選工藝[3]。前期探索試驗主要考察了這兩種工藝對該礦中銅的回收情況,結(jié)果表明采用硫化-混合浮選工藝處理該礦,回收率較優(yōu)先浮選高。
2.1 銅粗選調(diào)整劑種類及用量條件試驗
硫化-混合浮選法是將礦石中的氧化礦物先用硫化鈉、硫氫化鈉或其它硫化劑進(jìn)行硫化,然后用高級黃藥作捕收劑與硫化礦一起進(jìn)行浮選。硫酸銨和硫酸鋁有助于氧化礦物的硫化,因此硫化浮選時加入該兩種藥劑可以顯著地改善浮選效果[4]。
本組試驗主要考察了硫化鈉、硫氫化鈉、硫酸銨+硫化鈉、硫酸鋁+硫化鈉對銅回收的影響。試驗固定捕收劑為丁黃藥,用量為200 g/t,2#油為起泡劑,用量為40 g/t。試驗工藝流程如圖1所示,試驗結(jié)果見表3。
圖1 調(diào)整劑種類及用量試驗工藝流程
表3 調(diào)整劑種類及用量試驗結(jié)果
表3試驗結(jié)果表明采用單一硫化鈉、硫化鈉+硫酸銨、硫化鈉+硫酸鋁獲得的銅粗精礦指標(biāo)相近,因此,采用單一硫化鈉作為該礦調(diào)整劑較為合適。在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了硫化鈉用量條件試驗,試驗條件同上,試驗結(jié)果見表4。
表4 硫化鈉用量試驗結(jié)果
表4試驗結(jié)果表明:隨著硫化鈉用量的增加,粗精礦產(chǎn)率增加,Cu品位相應(yīng)下降,Cu作業(yè)回收率相應(yīng)提高,但當(dāng)硫化鈉用量達(dá)到1 200 g/t后,Cu的回收率反而下降。因此,硫化鈉用量以1 200 g/t為宜。
2.2 全流程閉路試驗
在上述條件試驗研究的基礎(chǔ)上,采用硫化-混合浮選工藝,通過一粗兩精兩掃的工藝流程對該礦泥進(jìn)行了全流程閉路試驗。試驗工藝流程如圖2所示,試驗結(jié)果見表5。
圖2 全閉路浮選試驗工藝流程
表5 全流程閉路試驗綜合結(jié)果
從表5的試驗結(jié)果可知,采用該工藝流程進(jìn)行閉路試驗獲得的銅精礦含Cu 14.88%,含Ag 173.20 g/t,銅精礦中Cu與Ag的回收率分別為46.79%與61.61%。
3.1 礦泥產(chǎn)生量
全年洗礦脫泥排出的礦泥干重約8 000 t,礦泥銅品位按1.3%計算,排出銅金屬總量約104 t,銀品位11.78 g/t,排出銀金屬總量約94.24 kg。
3.2 處理方案
礦泥中銅氧化率高達(dá)84.7%,結(jié)合率高達(dá)31.3%,礦泥性質(zhì)與原礦相差較大,因此,需在選廠進(jìn)行單獨處理。經(jīng)測定礦泥+74μm粒級產(chǎn)率達(dá)29.91%,特別是+300μm粒級產(chǎn)率雖少,但銅品位達(dá)1.533%,因此礦泥需要進(jìn)行分級細(xì)磨后再進(jìn)行浮選回收銅礦物。結(jié)合選廠生產(chǎn)工藝流程,考慮礦泥首先入原礦泵池,經(jīng)Φ500旋流器分級后,沉砂進(jìn)行球磨機(jī)細(xì)磨后與溢流合并進(jìn)入浮選。
結(jié)合選礦生產(chǎn)實踐,對如下兩方案從建設(shè)投資與生產(chǎn)成本等方面進(jìn)行了詳細(xì)的對比。
4.1 方案一
電銅廠洗礦分級溢流自流入一礦漿泵池,池滿后用泵入選廠舊充填池,礦泥經(jīng)自然沉淀,溢流水進(jìn)入選廠排污池,礦砂經(jīng)造漿后用渣漿泵打入Ⅱ系統(tǒng)原礦泵池入生產(chǎn)流程。
4.1.1 建設(shè)投資
采用該方案的主要工程量及設(shè)備選取如下:1.電銅廠泵池。建約儲存5 m×5 m×2 m泵池1個。
2.電銅廠至充填池泵選取。電銅廠至充填池泵幾何高差為100 m,選用6吋鋼管,管線長2 500 m,彎頭為50個。礦漿流量38 m3/h,考慮礦漿波動,按50 m3/h選取泵。選取162.5 m高揚程泵2臺。
3.儲存礦池子。本方案選用原Φ16 m和 Φ17.2 m的舊充填池儲存礦泥,池子深4.4 m,按1.2 t/m3容重計,可儲存礦約2 000 t。
4.充填池至原礦泵池泵選取。充填池礦造漿自流到原充填泵房,標(biāo)高1 938 m,Ⅱ系統(tǒng)原礦泵池頂1 950.7 m,幾何高差為12.7 m。由于開車時間少,輸送管選取10吋鋼管,管線長74 m,約8個彎頭。為與選廠生產(chǎn)流程相適配,礦漿流程計劃為250 m3/h。選取22.5 m高揚程泵2臺。
選用150ZJ-I-A50泵,性能參數(shù)見表6。
表6 150ZJ-I-A50泵性能參數(shù)
方案一投資估算見表7,由表7可知方案一需投資約75.2萬元。
表7 方案一投資估算
4.1.2 生產(chǎn)成本
該方案僅為一段閉路磨分級,礦泥入磨浮原礦泵,生產(chǎn)成本減去棒磨(3.0 kWh/t)和3#球磨(4.9 kWh/t)電單耗,鋼棒單耗減少0.5 kg/t,鋼球單耗減少0.6 kg/t。Na2S用量1 200 g/t,黃藥200 g/t。生產(chǎn)成本見表8,從表8可知,采用方案一處量1 t礦泥的選礦成本約83.03元。
4.2 方案二
電銅廠洗礦分級溢流自流入電銅廠原濃縮池內(nèi),礦砂經(jīng)沉淀后溢流至過磅房沉淀池再沉清,沉清水外排。濃縮池內(nèi)礦砂經(jīng)濃縮濃度達(dá)50%~60%后,用陶瓷過濾機(jī)過濾,過濾礦砂水份13%左右可存放于精礦倉內(nèi),吊車裝汽車運輸至選廠礦砂倉進(jìn)入生產(chǎn)流程。
4.2.1 建設(shè)投資
方案2投資估算見表9,由表9可知方案二需投資約95萬元。
表8 方案一生產(chǎn)成本投資估算
表9 方案二投資估算
4.2.2 生產(chǎn)成本
該方案礦泥進(jìn)入選廠磨浮生產(chǎn)流程,生產(chǎn)成本為電銅廠濃縮過濾成本、運輸費、磨浮和脫水成本之和。生產(chǎn)成本見表10。由表10可知,采用方案二處量1 t礦泥的選礦成本約91.6元。
4.3 方案對比
1.投資。方案一投資約75.2萬元,方案二投資約95萬元。
2.成本。方案一選礦成本約83.03元/t,方案二選礦成本約91.6元/t。
綜合考慮投資與生產(chǎn)成本建議采用方案一處理該礦泥。
采用方案一:礦泥進(jìn)入原廢舊充填池儲存,礦漿滿時用泵打入Ⅱ系統(tǒng)原礦泵入生產(chǎn)流程,全年洗礦脫泥排出的礦泥干重約8 000 t,原Cu品位按1.3%計算,排出銅金屬總量約104 t。原礦銀品位11.78 g/t,排出銀金屬總量約94.24 kg。
表10 方案二生產(chǎn)成本投資估算
5.1 全年產(chǎn)值
銅回收率為46.79%,生產(chǎn)中按40.00%測算;銀回收率為61.61%,生產(chǎn)中按50.00%測算。則年產(chǎn)精礦含銅41.6 t,按4萬元/t計,年產(chǎn)值166.4萬元;年產(chǎn)精礦含銀47.12 kg,按0.3萬元/kg計,年產(chǎn)值14.136萬元。兩項合計產(chǎn)值180.536萬元。
5.2 全年成本
礦泥干重約8 000 t,單價83.03元/t,全年成本66萬元。
5.3 全年效益
產(chǎn)值180.536萬元-全年成本66萬元≈114.5萬元。
1.某銅礦電銅廠礦泥含Cu 1.3%,含Ag 11.78 g/t,在礦泥性質(zhì)基礎(chǔ)之上,進(jìn)行了一系列條件試驗研究,最終采用分級再磨后硫化-浮選的工藝流程對礦泥中的銅進(jìn)行了選礦回收,試驗室閉路試驗獲得銅精礦中含Cu 14.88%,Cu回收率為46.79%,銅精礦中的Ag回收率為61.61%。
2.從建設(shè)投資與生產(chǎn)成本等方面對該礦泥選礦工藝實施方案進(jìn)行了對比,最終推薦電銅廠礦泥采取砂泵輸送進(jìn)入原廢舊充填池儲存,礦漿滿時用泵打入Ⅱ系統(tǒng)原礦泵入生產(chǎn)流程單獨浮選。
3.項目建設(shè)投入資金約75.2萬元,年產(chǎn)精礦含銅41.6 t,精礦含銀47.12 kg,年效益約為114.5萬元,約1 a就能收回投資費用。并且,通過本方案處理,能夠徹底解決電銅廠的排污問題,并充分回收利用了資源。
[1] 張文彬.氧化銅浮選研究與試驗[M].長沙:中南大學(xué)出版社,1992.
[2] 胡熙庚,黃和慰,毛拒凡,等.浮選理論與實踐[M].長沙:中南工業(yè)大學(xué)出版社,1991.
[3] 高起鵬.氧化銅礦硫化浮選幾個問題[J].有色礦冶,2003,(3):22-24.
[4] 王雙才,李元坤,史光大,等.氧化銅礦的處理工藝及其研究進(jìn)展[J].礦產(chǎn)綜合利用,2006,(2):1-5.
Study on Recovering Copper from a Copper M ines Slime and Its Industrial Im plementation
ZHANG Yu
(Qinhai Hongxin Mining Co.Ltd,Geermu 816000,China)
A coppermines slime cotains Cu 1.3%and Ag 11.78 g/t.Based on the ore properties of the slime,a series of testwas conducted.The finally principles process of recovering Cu and Ag is classification,grinding,sulfuration and flotation.A copper concentration containing Cu 14.88%was obtained from the closed-circuit test,and the recovery of Cu and Ag are 46.79%and 61.61%,respectively.Based on the mine plan,compared two implement schemes,it obtained a better implement schemes,which will cost 752,000 yuan,and provide a technical support for enterprisemanagement decision.Through the project,41.6 t copper concentration and 47.12 kg siliver concentration can be obtained every year and its profits can reach 1,145,000 yuan.
electroless copper;dolly;flotation;slime
TD862.1
:A
:1003-5540(2014)05-0017-04
2014-08-12
張 宇(1971-),男,工程師,主要從事選礦生產(chǎn)技術(shù)管理工作。