王曉東
(平頂山天安煤業(yè)股份十礦,河南平頂山 467000)
新型液壓鑿巖設(shè)備在巖巷掘進(jìn)中研究與應(yīng)用
王曉東
(平頂山天安煤業(yè)股份十礦,河南平頂山 467000)
隨礦井開采水平延伸,作業(yè)條件日趨困難,運(yùn)距遠(yuǎn)、瓦斯大、工作面溫度高、壓力大等因素限制著煤巖巷掘進(jìn)工作面的進(jìn)度,而且?guī)r巷施工機(jī)械化程度底、勞動(dòng)強(qiáng)度大、工作效率底,造成了十礦采掘接替、水平接替緊張。為確保礦井正常的生產(chǎn),依靠科技進(jìn)步,提高開拓工作面的機(jī)械化裝備,來加快巖巷的掘進(jìn)速度,緩解、礦井接替緊張的局面,成了十礦首要解決的問題。
液壓;爆破;深孔;掘進(jìn)
三水平戊組軌道下山,施工長度1 678m,掘進(jìn)斷面:16.24m2;施工坡度8°下山;采用錨網(wǎng)噴支護(hù),錨桿為Φ20× 2 200mm等強(qiáng)樹脂錨桿,間排距700mm×700mm,全斷面掛網(wǎng),網(wǎng)規(guī)格:2 900mm×900mm,網(wǎng)孔80mm×80mm,網(wǎng)間壓茬100mm,噴厚100mm;巷道位于戊8煤老頂砂巖中,巖石強(qiáng)度系數(shù)f=6~8。
2.1 原施工鑿巖方式
打眼機(jī)具:YT-24型手扶氣腿式風(fēng)鉆配中空六方鉆桿打掘進(jìn)炮眼,風(fēng)動(dòng)錨索機(jī)和YT-24型手扶氣腿式風(fēng)鉆相結(jié)合打錨桿眼,力矩或風(fēng)動(dòng)扳手緊固錨桿。
裝載機(jī)具:采用30KW耙斗機(jī)與人工相結(jié)合的方式進(jìn)行盤、裝渣,JD-25KW絞車提升。
爆破:光面爆破,孔深1.5米,楔型掏槽,煤礦安全三級(jí)乳化炸藥爆破,1-5段毫秒電雷管起爆。
2.2 原施工工藝
勞動(dòng)組織:采用“三、八”工作制,中午穿插一噴漿班組織施工。
表1 原施工方案勞動(dòng)組織表
施工工序:接班——查找隱患、敲邦問頂——打下部掘進(jìn)眼——裝藥、灑水、爆破——通風(fēng)、灑水、敲邦問頂——出、盤碴——延中心、腰線、畫巷道輪廓線——打頂錨桿眼、鋪頂網(wǎng)上錨桿——打上部掘進(jìn)眼——出、盤碴——打幫錨桿眼、鋪幫網(wǎng)上錨桿——驗(yàn)收交班。
2.3 原施工工藝存在的問題
(1)YT-24手扶氣腿式風(fēng)鉆打眼,轉(zhuǎn)速慢、沖擊小、打眼速度慢、作業(yè)噪聲大、震動(dòng)大,打眼作業(yè)時(shí)間長,作業(yè)環(huán)境差。在破碎帶、下山掘進(jìn)中排屑不暢,易夾釬,拔釬困難,職工體力強(qiáng)度大。在打眼過程中,迎頭打眼、扶鉆人員共需7人,用人較多。且在扎釬認(rèn)眼時(shí),扶鉆人員距工作面較近,易造成片幫掉矸傷人事故,安全系數(shù)低。
(2)采用YT-24手扶氣腿式風(fēng)鉆打眼時(shí),因轉(zhuǎn)速低、沖擊小及隨打眼深度而導(dǎo)致的功率衰減等原因,造成打眼時(shí)間長、單循環(huán)進(jìn)度小。一般打一個(gè)眼深1.5米的炮眼需10分鐘,打全斷面眼需5小時(shí),占一個(gè)班作業(yè)時(shí)間的60%,單循環(huán)進(jìn)度為1.3米左右。
(3)耙斗機(jī)盤、出渣,職工在操作時(shí)耙子方位、角度不易掌握,兩幫根本耙不到位,常需人工手鎬、鐵鍬輔助作業(yè)。在平巷道時(shí),需多次頻繁調(diào)整導(dǎo)向輪,變更耙取方位,費(fèi)時(shí)、耗力;在出渣時(shí),為減少頻繁移導(dǎo)向輪,職工一般將耙子固定在一處集中耙取,導(dǎo)致巷道底板遭到破壞,易滲水,造成巷道后期易底鼓。
因耙斗機(jī)耙渣不到位,在掘進(jìn)常采取丟底掘進(jìn),即:掘進(jìn)高度為設(shè)計(jì)的2/3-3/4,循環(huán)進(jìn)度降為1.0m,掘進(jìn)至移動(dòng)耙斗機(jī)位置后,再回頭進(jìn)行臥底至設(shè)計(jì)高度,月度進(jìn)尺一般為50m左右。嚴(yán)重制約了單循環(huán)進(jìn)度和工程掘進(jìn)速度,延長了工程施工時(shí)間。且巷道上部與臥底的接茬部位錨網(wǎng)支護(hù)銜接不實(shí),易出現(xiàn)漿體“兩張皮”等質(zhì)量問題。常出現(xiàn)前面掘進(jìn),后面漿體開裂現(xiàn)象,需重新修復(fù),造成掘進(jìn)速度更加緩慢。
十礦三水平戊組軌道下山(掘進(jìn)斷面:16.24m2)引進(jìn)了全液壓掘進(jìn)鉆車和ZCT-60全液壓側(cè)卸式裝巖機(jī),組建了巖巷機(jī)械化作業(yè)隊(duì)伍,根據(jù)設(shè)備性能編制了工程施工組織設(shè)計(jì)和作業(yè)規(guī)程。
3.1 機(jī)械化設(shè)備技術(shù)參數(shù)簡(jiǎn)介
CMJ17全液壓鉆車:外形尺寸(l×b×h)=7 200×1 100× 1 650mm(解體后最長為4 000mm);鉆孔直徑:Φ42mm;鉆孔深:2 130mm;鉆速:0.8~2m/min;總重:8T;總功率:45kw;爬坡能力:14°;最小轉(zhuǎn)彎半徑:6m。
ZCY-60側(cè)裝機(jī):外形尺寸(l×b×h)=4 508×1 742×2 350mm(最寬為鏟斗1 741mm);鏟斗容積:0.6m3;最大卸載高度:1 650mm;最大卸載角度:55°;最大臥底深度:600mm;爬坡能力:160;總功率:45kw;總重:3.9T。
3.2 根據(jù)設(shè)備性能合理選擇施工參數(shù)
3.2.1 炮眼布置
表2 掏槽方式對(duì)比表
炮眼孔深:全液壓鉆車最大孔深2 130mm,掏槽眼應(yīng)較其它眼深200mm,特定掘進(jìn)眼孔深1 900mm,掏槽眼孔深為最大鉆孔深即2 130mm。
影響掘進(jìn)進(jìn)尺的關(guān)鍵因素是掏槽爆破,其作用是形成掏腔,為后繼爆破創(chuàng)造自由面和破碎補(bǔ)償空間。為取得最佳爆破效果和提高炮眼利用率,必須選擇合適的掏槽方式。掏槽方式對(duì)比見表2。
3.2.2 裝運(yùn)渣
側(cè)裝機(jī)裝渣需來回導(dǎo)渣裝運(yùn),為提高裝渣效率、減少職工體力勞動(dòng)強(qiáng)度。通過滑架工藝吊掛電纜,改進(jìn)鉆車、側(cè)裝機(jī)電纜拖動(dòng)方法,采用在鉆車和側(cè)裝機(jī)運(yùn)動(dòng)區(qū)間的巷道頂側(cè)部,打4根錨桿(前2根,后2根)懸掛兩根4分鋼絲繩,鋼絲繩用卡子固定在錨桿上,鉆車和側(cè)裝機(jī)的電纜用滑輪分別吊掛在鋼絲繩上電纜隨著鉆車和側(cè)裝機(jī)的移動(dòng)而自動(dòng)沿鋼絲繩移動(dòng),兩臺(tái)車僅需安排1~2人看護(hù)電纜,不但解決了電纜拖地磨損和人工拖動(dòng)電纜問題,而且減少了用工,杜絕了軋電纜現(xiàn)象,而且保證了安全,實(shí)現(xiàn)了機(jī)械化作業(yè)線安全連續(xù)作業(yè)。
軌道距迎頭5-8米并隨掘進(jìn)工作的推進(jìn)而前移,以減少側(cè)裝機(jī)裝渣時(shí)的折回距離,提高裝渣速度;拆JD-25KW絞車,安JD-75KW,實(shí)現(xiàn)單鉤提升二臺(tái)礦車,減少提升循環(huán),加快出渣速度。
3.2.3 勞動(dòng)組織
正規(guī)循環(huán)作業(yè),一次施工全高。機(jī)械化作業(yè)單循環(huán)進(jìn)度高,每循環(huán)錨網(wǎng)支護(hù)及出渣量大,八小時(shí)工作制一個(gè)班完不成一個(gè)正規(guī)作業(yè)循環(huán)的所有程序。特變更原“三、八”制,中間穿插一噴漿班勞動(dòng)組織,為“二、九”制,中間穿插一噴漿班勞動(dòng)組織。實(shí)現(xiàn)一個(gè)班一個(gè)正規(guī)循環(huán)的“二掘、二錨、一噴”施工工藝。減少用工,增加正規(guī)循環(huán)數(shù),實(shí)現(xiàn)快速掘進(jìn)。
3.3 機(jī)械化巖巷施工組織方案確定
3.3.1 施工方式
采用CMJ17液壓鉆車配長2 330mm中空六棱釬桿打掘進(jìn)眼;光面爆破,孔深1 900mm,楔型掏槽,煤礦安全水膠炸藥爆破,1-5段毫秒電雷管起爆;ZCT-60全液壓側(cè)卸式裝巖機(jī)裝渣,安裝電纜滑道自動(dòng)伸縮電纜,3T礦車運(yùn)輸,JD-75型絞車單鉤提升兩臺(tái)礦車;YT-24風(fēng)鉆與錨索機(jī)相結(jié)合打錨桿眼,力矩或風(fēng)動(dòng)扳手緊固錨桿。
3.3.2 施工工藝
勞動(dòng)組織:采用“二、九”制,中間穿插一噴漿班勞動(dòng)組織。
施工工藝:“二掘、二錨、一噴”施工工藝。
施工工序:接班——查找隱患、敲邦問頂——延中心、腰線、畫巷道輪廓線——打掘進(jìn)眼——裝藥、灑水、爆破——通風(fēng)、灑水、敲邦問頂——打頂錨桿眼、鋪頂網(wǎng)上錨桿與出迎頭向后5m以外渣平行作業(yè)——出迎頭渣——打幫錨桿眼、鋪幫網(wǎng)上錨桿——驗(yàn)收交班。
表3 機(jī)械化作業(yè)勞動(dòng)組織表
3.3.3 管理制度
(1)嚴(yán)格作風(fēng)建設(shè),隊(duì)干部跟班到點(diǎn),隊(duì)兩級(jí)管理層排定跟班表,做到與普通職工同上同下,抓關(guān)鍵,盯重點(diǎn)。
(2)強(qiáng)化技術(shù)管理,認(rèn)真調(diào)研每道工序時(shí)間,做好寫實(shí)工作制定詳細(xì)的工序分解表,指定小班質(zhì)檢員現(xiàn)場(chǎng)寫實(shí),一個(gè)圓班匯總一次,技術(shù)主管主抓,同時(shí)分析原因,制定措施,跟蹤追查。
(3)提高班隊(duì)長在施工現(xiàn)場(chǎng)的管理能力,縮短工序轉(zhuǎn)換時(shí)間,明確班長、隊(duì)長崗位職責(zé),明確工作重點(diǎn),嚴(yán)格按照循環(huán)圖表施工。
(4)發(fā)揚(yáng)傳、幫、帶的精神,嚴(yán)格要求師傅帶好徒弟,凡每個(gè)師傅一個(gè)月帶出一個(gè)好徒弟,給于師傅獎(jiǎng)勵(lì)300元。
(5)嚴(yán)格現(xiàn)場(chǎng)“兩規(guī)范”的操作行為管理。針對(duì)新設(shè)備、新工藝特點(diǎn),制定管理細(xì)則,規(guī)范管理員管理行為規(guī)范普通職工操作行為。
(6)加大施工定額激勵(lì)機(jī)制,完善定額補(bǔ)充到位,制定新的小班評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),做到與新工藝相符合。
(7)開展青工比學(xué)趕超的勞動(dòng)竟賽,促進(jìn)學(xué)技術(shù),提高生產(chǎn)技能。
(8)加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)管理,同時(shí)制定合理的勞動(dòng)制度保證出勤。
(9)開展中深孔爆破項(xiàng)目部制定中深孔爆破管理辦法,指定責(zé)任人,循環(huán)進(jìn)度,獎(jiǎng)罰內(nèi)容,做到嚴(yán)格執(zhí)行。
十礦三水平戊組軌道下山組建巖巷機(jī)械化隊(duì)伍以來,逐步的優(yōu)化工程施工組織方案,總結(jié)出經(jīng)驗(yàn),大大地提高了巖巷月均掘進(jìn)速度,找到了緩解本礦水平接替緊張的局面?,F(xiàn)在,下山施工實(shí)現(xiàn)了一次施工全高;施工人員由原來的81人,減少至58人;單循環(huán)進(jìn)度由原來的1.3-1.4m,提高到1.7-1.8m;月正規(guī)作業(yè)循環(huán)數(shù)由原來的45個(gè),增加到了50-55個(gè);月均掘進(jìn)由原來的50m左右,提高到了85m左右;降低了施工人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,減少了施工人員的體力消耗。取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
表4 機(jī)械化作業(yè)與非機(jī)械化作業(yè)工作效率對(duì)比表
技術(shù)效果分析:
(1)一次可施工巷道全高,改變了原來下山丟底施工的缺點(diǎn),保證了一次成巷,有利于巷道成型,避免了丟底施工時(shí),上下段支護(hù)銜接不牢的缺點(diǎn),增加了支護(hù)效果。
(2)提高了巖巷單進(jìn)水平,全液壓鉆車可鉆孔深2 130mm,單循環(huán)進(jìn)度為1.8米,而YT-24風(fēng)鉆打掘進(jìn)眼一般為1 500mm,單循環(huán)進(jìn)度只有1.3米左右,單循環(huán)進(jìn)度增加了0.5m。
(3)液壓鉆車鉆速:0.8~2m/min,在巖石強(qiáng)度系數(shù)f=6~8的巷道中打眼,平均2-3分鐘打一個(gè)眼(孔深2 100mm),而在相同的條件下YT-24風(fēng)鉆需10-15分鐘,功效提高了5倍。
(4)全液壓鉆車鉆臂長4.0米,且鉆車本身帶有扶釬器,在扎釬不用專派人員進(jìn)行扶釬,避免了采用YT-24風(fēng)鉆打眼,在扎釬時(shí)震落迎頭危巖砸傷扶釬人員,保障了施工人員的安全。
(5)采用鉆車及配套側(cè)裝機(jī)施工,當(dāng)班崩落的渣當(dāng)班出凈,且采用液壓為動(dòng)力,噪音較小。改善了現(xiàn)場(chǎng)施工的環(huán)境,有利于施工人員全身心組織生產(chǎn)工作。
(6)采用YT-24風(fēng)鉆施工,因功率較小,迎頭需三臺(tái)鉆同時(shí)作業(yè),打眼工、扶釬工及觀山人員最少需7人。而采用液壓鉆車只需鉆車司機(jī)及觀山人員,共兩人,減少了用工,提高了功效,節(jié)約了工資成本。
(7)采用鉆車及配套側(cè)裝機(jī)施工,打眼、出渣全為機(jī)械化,大大減輕了施工人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。
(8)節(jié)約能源:用液壓鑿巖鉆車鉆孔只用一臺(tái)功率為55kw的電機(jī),用風(fēng)鉆鉆孔至少需要四臺(tái)風(fēng)鉆,每臺(tái)風(fēng)鉆的耗氣量按70L/S計(jì)算,則四臺(tái)風(fēng)鉆耗氣量為33 600L/min,要滿足如此大的耗氣量,需要電機(jī)功率為250kw的空壓機(jī)供氣由此可知,在相同的工作量下,風(fēng)動(dòng)鑿巖是液壓鑿巖耗電量的6倍,故液壓鑿巖可比風(fēng)動(dòng)鑿巖節(jié)約能源。
巖巷掘進(jìn)機(jī)械化作業(yè)線在十礦應(yīng)用取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
社會(huì)效益:
全液壓鉆車,臂長4 000mm,扎釬、打眼、退釬全為機(jī)械化,減輕了施工人員的體力消耗,降低了施工人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,避免了扎釬時(shí)迎頭片渣砸人事故,確保了安全生產(chǎn)。
經(jīng)濟(jì)效益:
(1)組建機(jī)械化作業(yè)線,改原來的“三、八”制為“二、九”制勞動(dòng)組織,施工人員由原來的81人減少至58人,減少了23人。一人按月工資6 000元計(jì)算,一年共可以節(jié)約工資成本1 656 000元。
(2)自從使用巖巷機(jī)械化作業(yè)線以來,單循環(huán)進(jìn)度由原來的1.3-1.4m,提高到1.7-1.8m;月正規(guī)作業(yè)循環(huán)數(shù)由原來的45個(gè),增加到了50-55個(gè);月均掘進(jìn)由原來的50m左右,提高到了85m左右。大大的提高了巖巷月均掘進(jìn)速度。三水平戊組軌道全長1 678m,采用YT-24風(fēng)鉆打眼、30KW耙斗機(jī)出渣,月進(jìn)度50m算需施工34個(gè)月方能完工。采用機(jī)械化作業(yè)線月進(jìn)度按85m算需施工20個(gè)月便可完工,可縮短工期14個(gè)月。按礦對(duì)承包區(qū)隊(duì)人均月承包工資6 000元/人計(jì)算,節(jié)約工資成本6 552 000元。按一個(gè)采面月出煤30 000噸,可實(shí)現(xiàn)提前出產(chǎn)原煤420 000噸,提前獲得效益3 444萬元(噸煤凈效益按82元)。
巖巷機(jī)械化掘進(jìn)作業(yè)線,最大限度地提高機(jī)械化裝備水平,始終把降低職工勞動(dòng)強(qiáng)度、提高工作效率作為組織工作的總方針。通過優(yōu)化施工工藝,科學(xué)合理調(diào)配施工工序,實(shí)現(xiàn)了減員增產(chǎn),對(duì)于井下實(shí)現(xiàn)巖巷快速掘進(jìn)有一定的推廣價(jià)值。
王曉東(1984.11—),男,助理工程師,技術(shù)副隊(duì)長,本科學(xué)歷,畢業(yè)于中國礦業(yè)大學(xué),現(xiàn)從事區(qū)隊(duì)技術(shù)管理工作。
TD421
A
1003-5168(2014)04-0082-03