黃婷華,董蘭娟,徐 甜,樊樹海,方葉祥
(南京工業(yè)大學 工業(yè)工程系,南京 210009)
SMED (Single Minute Exchange of Die),即單分鐘內(nèi)換模法或快速換型,是豐田公司為縮短生產(chǎn)提前期發(fā)明并采用的設備快速換型調(diào)整方法[1-2]。作為企業(yè)生產(chǎn)的精益技術之一,SMED 能有效地實現(xiàn)“多品種,小批量”生產(chǎn)方式[3],靈活應對生產(chǎn)計劃的變動,滿足客戶的多樣化需求。然而,由于技術的欠缺以及換型人員概念的模糊,設備實際的換型時間需要幾十分鐘或是更久。
對此,六西格瑪管理作為一種系統(tǒng)性、定量化的持續(xù)改善模式,能夠以數(shù)據(jù)為基礎,對企業(yè)的精益技術進行量化分析,識別過程缺陷,縮短設備的換型時間[4-5]。
然而,企業(yè)日常的生產(chǎn)數(shù)據(jù)內(nèi)容多,更新快,單純利用統(tǒng)計軟件對過程進行分析并不能保證數(shù)據(jù)的實時性和結果的有效性,因此本文提出Minitab/DDE(Dynamic Data Exchange,動態(tài)數(shù)據(jù)交換)的六西格瑪管理集成體系方案與數(shù)據(jù)庫建立動態(tài)鏈接,可以有效地實現(xiàn)數(shù)據(jù)的實時共享,支持項目分析,從而提高企業(yè)在交貨期和多品種方面的競爭優(yōu)勢。
圖1 集成體系總體框架
基于Minitab/DDE 的六西格瑪管理集成體系主要以六西格瑪改善模式的五個階段DMAIC(界定、測量、分析、改進、控制)為核心,底層輔以統(tǒng)計軟件Minitab創(chuàng)建DDE 鏈接訪問實時生產(chǎn)數(shù)據(jù)支持過程分析,頂層將其應用于設備的快速換型等項目,從而形成一個六西格瑪管理的持續(xù)改善系統(tǒng),如圖1 所示。
具體過程為:
(1)通過創(chuàng)建DDE 鏈接Minitab 可以和任何同樣具有DDE 功能的外部程序共享信息。在Minitab 中選擇“編輯—工作表鏈接—管理鏈接”,添加新鏈接,輸入應用、主題、項目等項,各項輸入規(guī)則如表1 所示,即可實現(xiàn)與Excel 等DDE 容器的實時動態(tài)數(shù)據(jù)傳輸,支持六西格瑪管理過程分析。
表1 Minitab 創(chuàng)建DDE 鏈接的輸入規(guī)則
(2)不同于傳統(tǒng)解決問題的方法“界定—改進”,六西格瑪管理有一整套完備的改善體系,即界定關鍵問題,保證測量系統(tǒng)有效,分析缺陷原因,確定改進方案,以及效果的驗證與維持。因此,將其應用于設備的快速換型改善項目中,能有效地識別問題所在,縮短換型時間,實現(xiàn)持續(xù)改進。
本文提出了基于Minitab/DDE 的集成體系,對某電機制造工廠關鍵線體進行了六西格瑪管理體系設計,通過Minitab 的DDE 功能訪問生產(chǎn)數(shù)據(jù),支持過程分析,以縮短換型時間,降低生產(chǎn)成本。
創(chuàng)建Minitab/DDE 鏈接(圖2a),訪問生產(chǎn)日報表,收集2013 年上半年各產(chǎn)線的換型數(shù)據(jù)(圖2b)。其中,車床的換型時間最長,選定其為本六西格瑪項目的研究對象。
圖2 換型時間的Minitab/DDE 鏈接
在電機生產(chǎn)中,車床用來車削AS(上)和BS(下)端蓋的軸承孔以及對角線上的四個定位孔,主要涉及串激電機(UM)和無刷電機(BLDC)之間的換型。本文以AS 端蓋由UM 到BLDC 的換型為例(圖3)。
圖3 UM/BLDC 電機的AS 端蓋示意圖
在此六西格瑪項目中,涉及到測量的有兩點,一是換型時間的測量;二是端蓋質量特性的測量。前者由測量人員用秒表掐算,準確度較高;后者考慮到儀器的復雜性,需要進行測量系統(tǒng)的分析。AS 端蓋的測量儀器有圓度儀、高度尺、三座標等,其中三座標作為一種通用的檢測儀器,能夠滿足端蓋絕大多數(shù)質量特性的測量需要,因而本例對三座標進行分析。
選取AS 端蓋的關鍵質量特性“軸承孔到對角線的車削深度”為測量對象,由3 名質檢員分別對20 個不同的端蓋各測2 次,進行量具的重復性和再現(xiàn)性(Repeatability & Reproducibility)分析(圖4)。
圖4 三座標的測量系統(tǒng)分析
根據(jù)Minitab 對三座標的重復性和再現(xiàn)性分析,表明該量具可被接受,具體為:
(1)“部件間”的方差分量貢獻率(96.03%)大于“合計量具R&R”的貢獻率(3.97%),且均值-極差控制圖的點大多在控制限外,說明變異主要源于部件間的差異,操作員間差異較小;
(2)“合計量具R&R”的“%研究變異”(19.94%)在10%~30%之間,處于臨界狀態(tài),量具有改進的空間??紤]到本例的三座標只是為了測量換型后零件質量特性的合格情況,故接受該量具;
(3)“可區(qū)分的類別數(shù)”(6)大于5,說明測量系統(tǒng)可識別6 個可區(qū)分類別,量具的分辨力較佳。
AS 端蓋由UM 到BLDC 的某次換型時間和流程大致為:
(1)前期準備,4min;
(2)換工裝,20.9min;
(3)校驗軸承孔刀,28.6min;
(4)車削試件,36.4min;
(5)質量部檢測,22min;
總計111.9min。其中,由于前期換型、校驗的問題導致了較長的調(diào)試時間,并產(chǎn)生了11 件廢品??梢哉f,車床的換型完全不符合快速換型的要求,相反在某種程度上還給電機的生產(chǎn)帶來了不利影響。
該六西格瑪項目小組成員(包括換型人員、車間主任、工藝工程師、設備工程師、質量工程師以及持續(xù)改善部門的項目負責人)結合頭腦風暴和FMEA 方法[6](失效模式和效應分析),從5M1E(人、機、料、法、環(huán)、測)六個方面展開,分析各階段可能影響AS 車床換型的問題原因(見表2)。
?
根據(jù)分析階段的結果,項目小組分別制定了不同的改進對策(如表2“建議措施”列所示)。其中,“√”表示改進對策可取,“○”表示為關鍵因素,需進一步確定對策的有效性。故本節(jié)針對上述換型、校準和調(diào)試階段四個打“○”的改進對策進行試驗設計,以確定其真實可行。
各因子水平分別為:
A 因子—根據(jù)流程,分配不同的換型動作。
A1:拆裝2 個夾爪(換型人員X),拆裝1 個夾爪(換型人員Y),拆UM 底座(Y),裝BLDC 底座(X),拆UM 刀架(X),裝BLDC 刀架(X);
A2:拆裝2 個夾爪(X),拆UM 刀架(Y),裝BLDC刀架(X),拆裝1 個夾爪(Y),拆UM 底座(Y),裝BLDC 底座(Y)。
B 因子—扳手選擇。B1:采用多功能扳手;B2:不采用多功能扳手。
C 因子—采用媒介工具改進工裝。C1:借助MAHR 表定位;C2:保持原有工裝。(若改進有效,既可以解決定位不佳問題,又能提高端蓋合格率)。
對其進行穩(wěn)健參數(shù)設計,響應變量為望小型,即期望設備的換型時間越短越好。由于試驗次數(shù)的限制,內(nèi)設計控制表選取二水平三因子,外設計采用最不利綜合誤差因子法(綜合誤差因子分別取標準條件和正側最壞條件兩種水平)。
通過Minitab 創(chuàng)建田口設計,進行試驗。對試驗結果進行分析,得到信噪比和響應變量均值的主效應圖(圖5)。
圖5 換型時間試驗的信噪比和均值主效應圖
由于該響應變量為望小特性,則信噪比越大越好,均值越小越好,得到的最佳搭配為A2B1C1,即采用第二種換型流程,增加多功能扳手,并借助MAHR 表進行定位校準。除此之外,通過Minitab 的“預測田口結果”功能可以對該設計的結果進行預測,本例的預測均值為49.3min,較記錄顯示的108.2min 有明顯的改善。
控制階段對項目改進成果的維持至關重要,它除了需要將改進過程進行標準化和文件化,更需要建立一個長期的過程控制系統(tǒng),以實現(xiàn)改進的持續(xù)性。這時Minitab 的DDE 功能更能發(fā)揮其作用,幫助我們進行實時的追蹤,識別并指導二次改進。
同樣,通過添加新鏈接的方式創(chuàng)建DDE 鏈接,會話命令如圖6a 所示,訪問最近一個月的40 次換型記錄,將其分為10 組,子組大小為4,繪制均值—標準差(Xbar-s)控制圖(圖6b)。
圖6 Minitab/DDE 鏈接
圖中各點排列隨機且都在界內(nèi),均值為47. 89(min),可以認定這10 組換型記錄處于統(tǒng)計控制狀態(tài),換型時間減少并保持穩(wěn)定,根據(jù)后期技術的進步可作進一步改善。如出現(xiàn)點出界或排列非隨機情況,則有必要分析異常原因,改進后重新繪制控制圖,判斷過程是否受控。
通過該六西格瑪項目控制階段的結果可知,項目實施一個月以來AS 車床平均換型時間減少至47.89min,達到Minitab 預測的換型均時49.3min,可以認為該項目的實施有效且在控制范圍內(nèi)。它為企業(yè)帶來的年收益為:
(1)根據(jù)項目改善前AS 車床的平均換型時間108.2min 和改善后的理論均時49.3min,得出項目的實施能使其換型時間減少約55%(60min/次)。
按平均日換型1.5 次記,平均日生產(chǎn)時間可增加約90min。再根據(jù)AS 車床生產(chǎn)端蓋的節(jié)拍時間33s,計算得出日產(chǎn)量約增加160 件,換算到年產(chǎn)量約增加58400 件(年工作日約記為300 天)。
(2)通過項目的實施,換型過程減少了大量的調(diào)試和校準,改進后的調(diào)試不良品約1~2 件,較改進前至少減少8 件,折算到年不良品則減少約3600 件(年工作日記300 天,日平均換型記1.5 次)。
傳統(tǒng)六西格瑪項目分析出于技術難易度考慮,多以基于訪問單部門的靜態(tài)數(shù)據(jù)為主,一方面不能保證分析的實時性,另一方面也不能很好地將實施效果進行多元綜合比較分析。而基于Minitab/DDE 的集成體系能夠支持企業(yè)更為方便地訪問多元跨部門實時數(shù)據(jù),只需在計算機實現(xiàn)網(wǎng)絡共享的基礎上,如在一個客戶端訪問某產(chǎn)品各相關部門的數(shù)據(jù)進行整合,或將實時動態(tài)數(shù)據(jù)與歷史數(shù)據(jù)比較等,以此進行橫向(部門間)和縱向(改善前/后)的分析,實現(xiàn)持續(xù)改善。
六西格瑪項目的實施不僅能改善企業(yè)的生產(chǎn)運營,獲得財務收益,從長遠角度看,更能提高企業(yè)各個層面的競爭力。
本文提出了Minitab/DDE 集成體系,對某電機制造工廠關鍵線體進行了六西格瑪管理系統(tǒng)設計,該系統(tǒng)支持實時交互式訪問生產(chǎn)數(shù)據(jù),支持過程分析,以縮短換型時間,降低生產(chǎn)成本。
[1]路士利,魯建廈,江敏芳. 精益生產(chǎn)中的快速換模技術研究[J]. 輕工機械,2006,24(4):91 -93.
[2]Brian Strickland. Quick changeover for operators:the SMED system:productivity press development team[J]. Journal of manufacturing systems,1997,16(3):233 -234.
[3]King,Peter L. SMED in the process industries[J]. Industrial engineer,2009,41(9):30 -35.
[4]馬林,何楨. 六西格瑪管理(第二版)[M]. 北京:中國人民大學出版社,2007.
[5] Pyzdek T. The six sigma handbook[M]. New York:McGraw-Hill,2003.
[6]杜志浩,李輝. 基于DMAIC 及正交試驗的點焊工藝質量改進[J]. 機械,2013,40(6):13 -17.
[7]項彪,陳同軍. 精益生產(chǎn)與六西格瑪管理的整合與實踐[J]. 上海質量,2012,(1):66 -69.
[8]Werner A J. Schippers. An integrated approach to process control[J]. International journal of production economics,2001,69(1):93 -105.
[9]王宇乾,樊樹海,潘密密. 基于Minitab 的工序質量改進在磁系統(tǒng)裝配中的應用[J]. 機械設計與制造,2012(1):62 -64.
[10]于俊梅. 基于DMAIC 的F 企業(yè)產(chǎn)品質量改進研究[D].天津:天津大學,2011.
[11]Jeroen de Mast,Joran Lokkerbol. An analysis of the six sigma DMAIC method from the perspective of problem solving[J]. International journal of production economics,2012,139(2):604 -614.