孫宇
摘 要:針對輪式混凝土運(yùn)輸車攪拌軸前支承軸和座,經(jīng)常發(fā)生不規(guī)則磨損,導(dǎo)致在工作中產(chǎn)生不利因素。我在實(shí)踐中,參考了一些有關(guān)的技術(shù)書籍,將前支承座進(jìn)行了技術(shù)改造。解決了以前使用中產(chǎn)生的不利因素,提高了維修間隔周期,增強(qiáng)了使用中的可靠性,保證了施工的需要。
關(guān)鍵詞:支承座;磨損;改裝;措施
輪式混凝土運(yùn)輸車攪拌軸前支承座,長發(fā)生不規(guī)則磨損,導(dǎo)致使用時間短,攪拌軸在旋轉(zhuǎn)時,上下跳動,不在同一軸線上,使攪拌軸攪拌時阻力增大,導(dǎo)致傳動鏈條經(jīng)常被拉斷、變形和脫鏈,以及斗箱底部被葉片刮穿漏漿,嚴(yán)重時還將導(dǎo)致油泵損壞,攪拌軸產(chǎn)生彎曲,甚至報廢等。這些不利因素將影響工作中的可靠性,經(jīng)常維修、換件,使企業(yè)成本增加,給企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益帶來巨大損失。
1 提出問題并分析問題
HSQ—4型輪式混凝土運(yùn)輸車,是由中隧集團(tuán)科研所設(shè)計開發(fā),機(jī)械修造廠制造的,它是用東風(fēng)EQ153型自卸車改裝的混凝土運(yùn)輸車。因?yàn)樗靸r低,混凝土運(yùn)輸和自卸形式可以互換,使它在內(nèi)部市場受到廣泛的使用。從開發(fā)制造出廠,由我們汽車運(yùn)輸公司管理、使用和維修。在使用中發(fā)現(xiàn)其優(yōu)點(diǎn)有:1.操作簡單;2.緊急處理混凝土容易;3.互換性強(qiáng);但也存在如下缺點(diǎn):在使用中,傳動鏈條被拉斷、變形,使汽車不能正常使用;有時在一個班內(nèi),會連續(xù)出現(xiàn)這種情況,不僅費(fèi)工費(fèi)料,還直接影響到洞內(nèi)混凝土襯砌任務(wù)的完成,由于這種相同問題頻頻出現(xiàn),引起我的注意:為什么會出現(xiàn)傳動鏈條經(jīng)常被拉斷?我就跟車仔細(xì)觀察??哲嚁嚢钑r,沒有什么現(xiàn)象;在裝上混凝土后攪拌,就發(fā)生傳動鏈條很費(fèi)勁,而且攪拌軸上下跳動,時時還伴隨著葉片刮斗箱底部的金屬摩擦聲。經(jīng)初步分析,推斷為攪拌葉片和軸的某部位變形,導(dǎo)致鏈條被拉斷。用高壓水將斗箱內(nèi)部沖洗干凈,發(fā)現(xiàn)斗箱內(nèi)攪拌軸前端軸和座都嚴(yán)重磨損,前軸是用直徑100毫米的圓鋼做成。而現(xiàn)在只有手腕般大小,使軸的高度下降,致使工作時攪拌軸在座孔內(nèi)上下跳動,使葉片與斗箱底部產(chǎn)生摩擦,增大了攪拌時的阻力,導(dǎo)致鏈條被拉斷。針對故障原因?qū)⒓庸ず玫那岸溯S換上使用,大約用了兩個月左右時間,斷鏈問題又連續(xù)出現(xiàn)。針對這樣頻繁的換件和使用周期短的問題,我又進(jìn)行了仔細(xì)研究和分析,終于查出了加速磨損的原因:是前支承座設(shè)計上存在的一些問題。原設(shè)計為瓦架式結(jié)構(gòu),依靠兩塊厚30毫米的鋼板支承。攪拌軸和支承座在工作時,深埋在混凝土中,攪拌軸在旋轉(zhuǎn)時,混凝土顆粒作為研料,形成磨料磨損,從而加速了軸的磨損。
2 解決問題及采取措施
為了解決軸的磨損,我查閱了大量的技術(shù)書籍,聽取了老師傅和駕駛員的意見,結(jié)合時間經(jīng)驗(yàn),開始選擇了幾套方案:⑴把支承座安裝在混凝土斗箱的外側(cè),來減少磨損;⑵把支承座做成一個密封的箱,向內(nèi)充壓高壓油,來減少混凝土造成的磨損;⑶把支承座改成軸承式,降低工作時摩擦阻力。
經(jīng)過我和技術(shù)人員的討論和反復(fù)驗(yàn)證,確定了一套實(shí)際而可行的方案:用汽車后輪轂的結(jié)構(gòu)原理,對支承座進(jìn)行改裝。
在改裝時,堅(jiān)持降低成本,提高效益,減少資金投入的原則,充分利用廢舊材料進(jìn)行。從解放或東風(fēng)車上換下來的舊后輪轂,把它清洗干凈后,作為支承座,把斷的半軸套管作為攪拌軸的前支撐端,材料找到了,隨之而來的是必須解決密封的問題,否則改進(jìn)沒有任何意義。汽車發(fā)動機(jī)的曲軸后油封給了我很大的啟發(fā),可以利用盤根解決泥漿的侵入,因?yàn)檩嗇炇欠聪虬惭b在斗箱的外壁上,把輪轂(半軸螺栓孔)的面,在車床上加工成寬10毫米,深5毫米的槽,在槽內(nèi)裝上盤根,在外緣加工兩道“O”型密封圈槽,配裝“O”形密封圈,用30毫米厚的鋼板加工成一個蓋板,讓蓋板和盤根,“O”型密封圈互相重疊,蓋板焊接在半軸套管上,使其轉(zhuǎn)動時能與盤根、“O”型密封圈緊密接觸,起到密封作用。由于蓋板是在輪轂外緣上,它們之間配合間隙為0.3毫米,輪轂是固定不動的,蓋板隨軸一起轉(zhuǎn)動時,在“O”型密封圈和盤根的作用下,混凝土顆粒和水泥漿就被擋在外面了,從而起到第一道密封作用。為了防止水泥越過第一道密封,進(jìn)入內(nèi)軸承,又在輪轂內(nèi)緣加工安裝兩道后輪內(nèi)毛粘油封,用30毫米厚的鋼板加工一個油封支架,用來安裝油封,使其安裝在半軸套管上,它與套管的配合間隙為0.15毫米,這樣就起到了第二道密封作用。然后把各部作組裝,在外端做一個蓋板,防止外部灰塵進(jìn)入和潤滑脂外漏。
為了保證支承座的正常運(yùn)轉(zhuǎn),各運(yùn)動部位的潤滑非常重要,在改裝過程中采取了以下措施:
第一:軸承的潤滑,采用潤滑脂潤滑,為了在使用過程中方便,在輪轂外緣鉆一個斜孔,與兩個軸承之間的空間相通,攻絲裝上黃油咀,這樣就可以在使用過程中,方便地使內(nèi)部空間全部充滿潤滑脂、充分地潤滑軸承,而且還起到密封作用。
第二:油封支架與半軸套管接觸處以及盤根的潤滑,采用機(jī)油潤滑?;痉椒ㄊ窃诎胼S套管上鉆一個6毫米的孔,孔應(yīng)在套管與油封支架結(jié)合處。在組裝完后,向半軸套管內(nèi)加注機(jī)油,套管外口用潤滑脂堵上,利用液體自身特性和斗箱的舉伸,使機(jī)油從套管內(nèi)流向油封支架和盤根,實(shí)現(xiàn)潤滑作用。
3 效果分析
經(jīng)過采取以上措施,第一臺車試用,試用三個月后,效果非常好:在使用中運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),以前使用中的拖鏈和斷鏈現(xiàn)象都不存在了。司機(jī)反映,現(xiàn)在改裝的比以前效果好,在攪拌時,葉片也不刮底板了,支承座處也無漏漿現(xiàn)象。葉片的完好,使剩留在斗箱內(nèi)壁的混凝土減少,特別是在使用中不拋錨,增加了它的使用可靠性,因?yàn)槲覀兤囘\(yùn)輸公司是服務(wù)性單位,汽車在使用中的可靠性和服務(wù)質(zhì)量,將直接影響到公司的信譽(yù),自從改裝試車后,得到施工單位的一致好評,目前公司已陸續(xù)改裝十余輛車,現(xiàn)正繼續(xù)全面推廣。
綜上所述,經(jīng)改裝后的車具有如下顯著優(yōu)點(diǎn):以前瓦架結(jié)構(gòu)改為現(xiàn)在的軸承式,從而降低了摩擦阻力,以前為顆粒磨損改為現(xiàn)在的潤滑油脂潤滑,從而大大降低了軸的磨損系數(shù),提高了使用壽命,提高了維修間隔周期,增強(qiáng)了工作中的可靠性。由于以前軸的磨損,導(dǎo)致各部件相應(yīng)產(chǎn)生不正常磨損,縮短零件的使用壽命,增加了材料消耗,增大了企業(yè)成本消耗。而改裝后使用時間長,工作穩(wěn)定,改裝時用費(fèi)舊材料,投入少,給企業(yè)創(chuàng)造了客觀的經(jīng)濟(jì)效益。為了更好的體現(xiàn)使用價值,在使用過程中必須做到以下預(yù)防措施:
第一:定期檢查半軸套管內(nèi)的機(jī)油,一般為五天檢查制,但要根據(jù)車輛使用時間來確定。
第二:駕駛員必須勤保養(yǎng)。在使用后,向輪轂內(nèi)注射潤滑脂,檢查輪轂內(nèi)是否充滿潤滑脂。
結(jié)束語:輪式混凝土運(yùn)輸車前端支承座的改裝,是我積累工作的經(jīng)驗(yàn),查閱相關(guān)的技術(shù)書籍,聽取老師傅和駕駛員的見意,和技術(shù)室有關(guān)人員討論,論證的小改小革成果。攪拌軸前端支承座和軸的磨損,造成汽車不能正常使用,直接影響公司的信譽(yù),造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失。作為企業(yè)中的一員,能及時地解決車輛中的各種故障,提高車輛的使用率,使企業(yè)的經(jīng)濟(jì)損失降到最小,是我應(yīng)盡的義務(wù)和責(zé)任。
由于本人水平有限,文中有不足之處,懇請各位專家,老師及同行給予指教,我將在以后工作中,勤奮學(xué)習(xí),把不足之處進(jìn)一步完善。
感謝中鐵山橋集團(tuán)高級技工學(xué)校的老師和各位專家指導(dǎo)。
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