朱梅芳,包勁松,秦攀,樓可煒,李 龍
(國網(wǎng)浙江省電力公司電力科學(xué)研究院,杭州 310014)
燃?xì)狻羝?lián)合循環(huán)機(jī)組具有效率高、排放清潔、建造周期短和調(diào)峰能力強(qiáng)等特點(diǎn),西氣東輸工程促進(jìn)了沿線燃?xì)廨啓C(jī)聯(lián)合循環(huán)電廠的建設(shè)。目前浙江省共有15臺(tái)容量約400 MW的9F單軸燃機(jī)聯(lián)合循環(huán)機(jī)組已投產(chǎn)運(yùn)行,其中GE公司7臺(tái),Siemens公司5臺(tái),三菱公司3臺(tái)。
與傳統(tǒng)的燃煤機(jī)組相比,燃?xì)狻羝?lián)合循環(huán)機(jī)組具有強(qiáng)大的效率優(yōu)勢(shì),其熱效率最低也有57.6%。東方電氣采用三菱燃機(jī),ISO(標(biāo)準(zhǔn)工況)下聯(lián)合循環(huán)機(jī)組設(shè)計(jì)效率為58.7%,出力為455.8 MW,比哈爾濱電氣公司的機(jī)組性能高1%。表1列出了上述三大燃機(jī)廠商具有代表性的燃機(jī)聯(lián)合循環(huán)性能指標(biāo),為避免環(huán)境條件對(duì)聯(lián)合循環(huán)機(jī)組性能的影響,統(tǒng)一采用ISO進(jìn)氣條件,汽機(jī)冷端背壓取4.9 kPa。
對(duì)于聯(lián)合循環(huán)機(jī)組,提高透平進(jìn)氣溫度是提高其效率最直接的方法,燃機(jī)制造廠商一方面在耐高溫材料、冷卻技術(shù)以及隔熱涂層等方面不斷尋求技術(shù)突破以提高燃機(jī)透平入口初溫,另一方面通過系統(tǒng)優(yōu)化提高機(jī)組性能。
表1 9F單軸聯(lián)合循環(huán)機(jī)組的性能指標(biāo)比較
Siemens 燃機(jī)在 SGT5-4000F(6)/F(x)上增加了HCO(液力間隙優(yōu)化)系統(tǒng),通過投運(yùn)HCO系統(tǒng),使燃機(jī)轉(zhuǎn)子向逆氣流方向移動(dòng),以減少透平動(dòng)葉和缸體的間隙,同時(shí)壓氣機(jī)端的間隙相應(yīng)增大。壓氣機(jī)端由此損失的功率比透平端增加的功率要小,減少了葉頂間隙,在無燃料變化的情況下可增加機(jī)組出力約3 MW。
與其它制造廠商不同,三菱燃機(jī)增加了TCA(燃機(jī)冷卻空氣系統(tǒng)),壓氣機(jī)排氣經(jīng)過TCA并過濾后冷卻轉(zhuǎn)子。利用燃機(jī)冷卻空氣的能量,加熱高壓給水,以提高機(jī)組能源利用效率。
燃機(jī)聯(lián)合循環(huán)試驗(yàn)根據(jù)ASME PTC46(美國機(jī)械工程師協(xié)會(huì)汽輪機(jī)及全廠性能試驗(yàn)規(guī)程)及ASME PTC22(美國機(jī)械工程師協(xié)會(huì)燃?xì)廨啓C(jī)性能試驗(yàn)規(guī)程)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行,試驗(yàn)前需要對(duì)壓氣機(jī)進(jìn)行離線水洗,以減少壓氣機(jī)污垢對(duì)機(jī)組性能的影響。對(duì)試驗(yàn)計(jì)算有重要影響的參數(shù)如表2所示。
壓氣機(jī)進(jìn)口溫度變化對(duì)燃機(jī)聯(lián)合循環(huán)機(jī)組出力有很大影響,當(dāng)環(huán)境溫度大于設(shè)計(jì)溫度時(shí),氣溫每變化1℃對(duì)機(jī)組出力的修正量為0.4%~0.6%,因此必須提高壓氣機(jī)進(jìn)口溫度的測(cè)量精度。目前采用1級(jí)精度的PT100熱電阻元件配變送器進(jìn)行測(cè)量,其測(cè)量精度為±0.1℃,測(cè)點(diǎn)數(shù)目可根據(jù)機(jī)組進(jìn)氣口布置方式作適當(dāng)調(diào)整。
不同燃機(jī)廠商有不同的壓氣機(jī)進(jìn)氣口布置方式。GE燃機(jī)為高空一面進(jìn)氣,試驗(yàn)時(shí)溫度測(cè)點(diǎn)布置分4層,每層1個(gè)點(diǎn)。Siemens燃機(jī)為高空三面進(jìn)氣,測(cè)點(diǎn)分3層布置,3面共9個(gè)測(cè)點(diǎn)。三菱燃機(jī)為近地面三面進(jìn)氣,測(cè)點(diǎn)方式為左右側(cè)分2層布置,每層1個(gè)測(cè)點(diǎn),中間分2層,每層1個(gè)測(cè)點(diǎn),共8個(gè)測(cè)點(diǎn)。表3—5為壓氣機(jī)進(jìn)氣溫度分布情況。受陽光照射、風(fēng)速、風(fēng)向等環(huán)境條件影響,濾網(wǎng)前進(jìn)氣小室內(nèi)空氣溫度場(chǎng)有一定的不均勻性,GE燃機(jī)為單面進(jìn)氣,其溫度場(chǎng)相對(duì)比較均勻,溫差在0.5℃以內(nèi),而Siemens和三菱燃機(jī)為三面朝向布置,溫差相應(yīng)較大。特別是三菱燃機(jī),一方面進(jìn)氣口附近熱力管道較多,對(duì)附近的空氣有一定的加熱作用;另一方面進(jìn)氣口離地面較近,受地面氣流運(yùn)動(dòng)的影響也較大。
表2 燃機(jī)聯(lián)合循環(huán)機(jī)組重要試驗(yàn)參數(shù)
表3 GE燃機(jī)壓氣機(jī)進(jìn)氣溫度分布情況
為盡可能地準(zhǔn)確測(cè)量壓氣機(jī)進(jìn)口溫度,應(yīng)盡量選擇溫差小的地方進(jìn)行測(cè)量,如壓氣機(jī)進(jìn)口通道內(nèi)。如果受現(xiàn)場(chǎng)條件、儀器設(shè)備限制,需要在進(jìn)氣濾網(wǎng)小室內(nèi)測(cè)量,則盡量靠近濾網(wǎng)側(cè),以提高測(cè)點(diǎn)的代表性。
大氣壓力每偏差1 kPa,對(duì)機(jī)組出力的影響約0.7%~1%。目前采用精度為±0.15 hPa的大氣壓力計(jì)進(jìn)行測(cè)量,與常規(guī)絕對(duì)壓力變送器測(cè)量相比,該大氣壓力計(jì)測(cè)量值不受儀器擺放位置(平放、豎放)的影響,測(cè)量數(shù)據(jù)更穩(wěn)定可靠。
表4 Siemens燃機(jī)壓氣機(jī)進(jìn)氣溫度分布情況
表5 三菱燃機(jī)壓氣機(jī)進(jìn)氣溫度分布情況
壓氣機(jī)進(jìn)氣壓損是壓氣機(jī)進(jìn)口全壓與濾網(wǎng)前壓力(大氣壓)之差,排氣壓損為透平排氣全壓與大氣壓之差。正常情況下需要采用畢托管迎著來流方向測(cè)量管道內(nèi)空氣(煙氣)流速,當(dāng)儀表及其安裝不能滿足試驗(yàn)要求時(shí),可采用計(jì)算空氣(煙氣)質(zhì)量流量和已知的流道面積來計(jì)算流速,從而得到動(dòng)壓和全壓。通常情況下該項(xiàng)修正為零。
GE燃機(jī)天然氣流量計(jì)量采用Coriolis質(zhì)量流量計(jì),優(yōu)點(diǎn)是其質(zhì)量流量可以直接用于計(jì)算機(jī)組熱耗率,缺點(diǎn)是精度不高,根據(jù)廠家提供的校驗(yàn)資料,該流量計(jì)在校驗(yàn)時(shí)采用的介質(zhì)為常壓下的水,校驗(yàn)精度為0.1%,若測(cè)量天然氣,則其精度將下降至0.5%。流量信號(hào)直接進(jìn)入燃機(jī)Mark VI控制系統(tǒng),對(duì)流量修正計(jì)算時(shí)沒有考慮高壓天然氣對(duì)其測(cè)量精度的影響,因此在實(shí)際應(yīng)用過程中要對(duì)流量進(jìn)行壓力修正。試驗(yàn)過程中還發(fā)現(xiàn)質(zhì)量流量計(jì)量程偏大,在Baseload(額定負(fù)荷)工況運(yùn)行時(shí),其運(yùn)行流量僅占滿量程的1/5,在流量計(jì)的小流量(10%)范圍內(nèi),隨著流量減小其測(cè)量不確定度將大幅上升。運(yùn)行期間當(dāng)天然氣單位質(zhì)量熱值大幅提高時(shí),運(yùn)行流量將進(jìn)一步減小,從而增加測(cè)量不確定性。因此,建議新建機(jī)組在招投標(biāo)期間即明確提出設(shè)計(jì)工況天然氣流量需占測(cè)量表計(jì)滿量程的1/2~2/3,以此來確定表計(jì)的量程范圍,確保儀表精度。
Siemens燃機(jī)和三菱燃機(jī)均采用高精度的渦輪流量計(jì)進(jìn)行測(cè)量,校驗(yàn)介質(zhì)為高壓天然氣,校驗(yàn)精度高于0.2%。渦輪流量計(jì)優(yōu)點(diǎn)為測(cè)量精度高,缺點(diǎn)為由于測(cè)量的是體積流量,還需壓縮因子計(jì)算,進(jìn)行體積流量和質(zhì)量流量之間的換算。
按照ASME PTC46,要求采用循環(huán)水流量和循環(huán)水進(jìn)口溫度對(duì)汽輪機(jī)冷端進(jìn)行修正,鑒于用超聲波流量計(jì)直接測(cè)量循環(huán)水流量誤差太大,難以滿足測(cè)量所需的直管段要求,一般是根據(jù)能量平衡原理,通過計(jì)算來求得循環(huán)水流量。對(duì)于Siemens燃機(jī),由于有SSS離合器,可以進(jìn)行燃機(jī)單循環(huán)運(yùn)行,從而計(jì)算出凝汽器熱負(fù)荷和循環(huán)水流量。GE和三菱燃機(jī)則無法進(jìn)行燃機(jī)單循環(huán)運(yùn)行,所以對(duì)其冷端修正進(jìn)行簡(jiǎn)化,直接采用汽輪機(jī)背壓對(duì)機(jī)組進(jìn)行冷端修正。
供貨合同中規(guī)定:機(jī)組在首次點(diǎn)火后,總計(jì)500 h(視不同的供貨合同而定)實(shí)際點(diǎn)火小時(shí)以內(nèi)視為處于新的和清潔的狀態(tài),超過該時(shí)間則需要對(duì)機(jī)組進(jìn)行老化修正。GE燃機(jī)根據(jù)實(shí)際點(diǎn)火運(yùn)行小時(shí)對(duì)機(jī)組出力和效率進(jìn)行修正,而Siemens和三菱燃機(jī)則以等效運(yùn)行小時(shí)對(duì)機(jī)組出力和效率進(jìn)行修正。
為直觀對(duì)比燃機(jī)廠商提供的老化修正,假設(shè)機(jī)組實(shí)際運(yùn)行500 h,啟停50次,沒有發(fā)生負(fù)荷快速變動(dòng)或跳閘事故等,其運(yùn)行(等效運(yùn)行)小時(shí)以及對(duì)機(jī)組出力和熱耗率的老化修正見表6,三菱機(jī)組的老化修正量為永久性等效老化小時(shí)EDH1和可恢復(fù)的等效老化小時(shí)EDH2之和。
表6 9FA單軸燃機(jī)聯(lián)合循環(huán)機(jī)組老化修正量
從表6可以看出,在機(jī)組正常運(yùn)行情況下,三菱燃機(jī)在相同的啟動(dòng)次數(shù)和運(yùn)行小時(shí)數(shù)情況下,老化修正量大于其他機(jī)組。考慮到GE燃機(jī)采用的是實(shí)際運(yùn)行小時(shí)數(shù),運(yùn)行過程中難免會(huì)因跳閘等影響機(jī)組負(fù)荷快速波動(dòng)的情況而增加等效運(yùn)行小時(shí),因此Siemens和GE燃機(jī)老化修正量基本一致。為避免老化修正給試驗(yàn)結(jié)果帶來的影響,使其能真實(shí)反映機(jī)組運(yùn)行性能,應(yīng)盡可能在機(jī)組處于“新的和清潔的狀態(tài)下”,即在合同規(guī)定的運(yùn)行小時(shí)內(nèi)進(jìn)行試驗(yàn)。
聯(lián)合循環(huán)機(jī)組熱力系統(tǒng)汽水損失直接影響汽機(jī)的出力,雖然試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)ASME PTC46中提出需對(duì)機(jī)組進(jìn)行嚴(yán)格的熱力系統(tǒng)隔離,以實(shí)現(xiàn)閥門零泄漏,但實(shí)際試驗(yàn)期間基本不可能達(dá)到上述要求。有的制造廠商給出的方案是:當(dāng)系統(tǒng)汽水損失超過鍋爐高壓主蒸汽流量的0.1%以上時(shí),進(jìn)行汽水損失修正。但這樣會(huì)導(dǎo)致機(jī)組汽水損失可以放得很大甚至失控,增加試驗(yàn)的不確定度。因此,燃機(jī)聯(lián)合循環(huán)試驗(yàn)時(shí)宜結(jié)合燃煤機(jī)組的經(jīng)驗(yàn)適當(dāng)修改:當(dāng)汽水損失為凝結(jié)水流量(進(jìn)入鍋爐給水流量)的0.1%以內(nèi)時(shí),不計(jì)汽水損失修正;汽水損失為0.2%~0.5%時(shí),扣除0.1%后再進(jìn)行汽水損失修正;當(dāng)汽水損失超過0.5%時(shí),除非試驗(yàn)各方對(duì)汽水損失修正達(dá)成一致意見,否則試驗(yàn)終止,進(jìn)入閥門消缺程序。汽水損失的有效量化,提高了機(jī)組試驗(yàn)的可操作性,便于控制試驗(yàn)進(jìn)程。
Siemens燃機(jī)在環(huán)境溫度與設(shè)計(jì)值偏差約-6℃及以下時(shí),自動(dòng)進(jìn)入Load LMT(負(fù)荷限制)模式運(yùn)行,無法進(jìn)入OTC模式。廠商認(rèn)為Load LMT也是Baseload工況,但在這2種運(yùn)行模式下,進(jìn)氣溫度和大氣壓力等參數(shù)對(duì)機(jī)組出力和熱耗率修正的差異很大,Load LMT模式下進(jìn)行試驗(yàn)無法如實(shí)表征機(jī)組性能狀況。試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)中也沒有對(duì)Baseload進(jìn)行明確定義,為避免歧義,可對(duì)Baseload試驗(yàn)工況作如下定義:IGV全開(100%),且在OTC模式下運(yùn)行的Baseload試驗(yàn)工況。對(duì)Siemens燃機(jī)來說,應(yīng)盡量避免在冬季低溫條件下安排試驗(yàn)。
通常情況下,當(dāng)機(jī)組以Baseload工況運(yùn)行2~3 h,待機(jī)組運(yùn)行參數(shù)穩(wěn)定即可正式開始試驗(yàn),試驗(yàn)記錄時(shí)間為1 h。由于浙江省的天然氣氣源比較復(fù)雜,其組分各異,不同的摻混方式對(duì)天然氣熱值和流量有直接影響,因此試驗(yàn)前需確認(rèn)天然氣組分有大幅度變化的時(shí)段,盡可能避開這些時(shí)段進(jìn)行試驗(yàn),試驗(yàn)過程中也需對(duì)天然氣組分和流量進(jìn)行密切關(guān)注,一旦試驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)異常,即終止試驗(yàn)。
表7為9F型單軸燃機(jī)聯(lián)合循環(huán)機(jī)組的試驗(yàn)結(jié)果,可以看出,Siemens燃機(jī)的壓氣機(jī)出口壓力為1.94 MPa,高于其他廠商,該壓氣機(jī)只有15級(jí)葉片,說明Siemens壓氣機(jī)單級(jí)效率較高。
經(jīng)參數(shù)修正后三菱燃機(jī)聯(lián)合循環(huán)機(jī)組出力為453 MW,老化修正后達(dá)到456 MW,出力在3種機(jī)型中是最大的。而就機(jī)組效率而言,Siemens燃機(jī)效率為58.3%,略高于三菱燃機(jī),GE燃機(jī)的出力和效率為3者最低。
表7 9FA型單軸燃機(jī)聯(lián)合循環(huán)試驗(yàn)結(jié)果對(duì)比
從透平排氣溫度來看,Siemens燃機(jī)排氣溫度比設(shè)計(jì)值低7℃,機(jī)組出力和效率還有可調(diào)節(jié)余量,而GE燃機(jī)排氣溫度比設(shè)計(jì)值大3℃,三菱則與設(shè)計(jì)值一致。對(duì)同一臺(tái)機(jī)組來說,透平排氣溫度高說明透平進(jìn)口初溫也高,進(jìn)口初溫提高則透平效率也相應(yīng)增加,但初溫提高會(huì)增加機(jī)組熱應(yīng)力,對(duì)機(jī)組壽命有一定的影響。
隨著Siemens公司、GE公司和三菱公司生產(chǎn)的9F單軸燃機(jī)聯(lián)合循環(huán)機(jī)組在浙江省內(nèi)陸續(xù)投產(chǎn),其性能和出力這2個(gè)最重要的考核指標(biāo)備受關(guān)注,試驗(yàn)單位在嚴(yán)格按照試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的前提下,要求試驗(yàn)機(jī)組的參數(shù)、老化修正等也處于合理狀態(tài),力爭(zhēng)做到公平、公正。
(1)聯(lián)合循環(huán)性能試驗(yàn)期間,需對(duì)壓氣機(jī)進(jìn)氣溫度、機(jī)組汽水損失等重要參數(shù)進(jìn)行有效控制。
(2)比較上述3家公司的燃機(jī)老化修正量可知,三菱燃機(jī)老化修正最大。為避免老化修正給試驗(yàn)結(jié)果帶來的影響,應(yīng)盡可能在機(jī)組處于“新的和清潔的狀態(tài)下”進(jìn)行試驗(yàn)。
(3)通過對(duì)燃機(jī)聯(lián)合循環(huán)機(jī)組的性能對(duì)比,同類型機(jī)組中Siemens燃機(jī)效率較好,三菱燃機(jī)出力最大。從透平排氣溫度來看,Siemens燃機(jī)未達(dá)到設(shè)計(jì)排氣溫度,機(jī)組效率還有提高的余量,而GE燃機(jī)則超過了設(shè)計(jì)值,有可能會(huì)額外增加機(jī)組熱應(yīng)力。
[1] 富學(xué)斌,府東明,劉子烈,等.基于ASME PTC46的聯(lián)合循環(huán)機(jī)組熱力性能試驗(yàn)研究[J].黑龍江電力,2012,34(1)∶27-30.
[2] 劉曉宏,朱立彤,楊壽敏,等.火電廠整體性能試驗(yàn)計(jì)算方法的研究[J].熱力發(fā)電,2006(3)∶12-14.
[3] 任其智.排氣溫度變化對(duì)燃?xì)廨啺l(fā)電機(jī)組熱力性能影響的初步探討[J].燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù),2010,24(3)∶62-64.
[4] 陳盈盈,向文國,丁立旗.9FA型燃?xì)廨啓C(jī)聯(lián)合循環(huán)性能研究[J].燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù),2006,19(2)∶21-24.
[5] 王強(qiáng).M701F燃?xì)廨啓C(jī)的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)[J].東方電氣評(píng)論,2003,17(4)∶179-186.
[6] 董衛(wèi)國.GE 公司 F 級(jí)燃?xì)廨啓C(jī)[J].電力設(shè)備,2002,3(4)∶66-69.
[7] 趙鈞鍔.西門子先進(jìn)的大功率燃?xì)廨啓C(jī)[J].熱力透平,2004,33(3)∶169-173.
[8] 張敏,天罡,薛永鋒.燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)機(jī)組熱力性能驗(yàn)收試驗(yàn)計(jì)算方法[J].東北電力技術(shù),2008(12)∶1-5.