葛春亮
摘 要:該文以臺州發(fā)電廠SCR煙氣脫硝改造過程中的引風(fēng)機(jī)增容選型為實(shí)例,在設(shè)計過程中以原有設(shè)備選型數(shù)據(jù)和實(shí)測煙氣參數(shù)為不同選型基準(zhǔn),確定了不同引風(fēng)機(jī)參數(shù),最終確定以實(shí)測煙氣參數(shù)選型的引風(fēng)機(jī)作為實(shí)際采購參數(shù)。現(xiàn)場實(shí)際運(yùn)行結(jié)果表明,采購的引風(fēng)機(jī)基本符合實(shí)際運(yùn)行情況。建議在引風(fēng)機(jī)增容改造時,全面了解煙氣系統(tǒng)運(yùn)行狀況,并與原配置設(shè)備進(jìn)行對比分析,合理確定引風(fēng)機(jī)參數(shù)。
關(guān)鍵詞:脫硝 引風(fēng)機(jī)選型 節(jié)能
中圖分類號:TM621 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2014)01(c)-0153-02
伴隨國家環(huán)境保護(hù)部《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13223-2011)的出臺,從2014年7月1日起,現(xiàn)有火電廠的NOx排放濃度必須控制在100 mg/Nm3以下。為滿足國家環(huán)保要求,臺州發(fā)電廠進(jìn)行了煙氣脫硝改造。由此引起原引風(fēng)機(jī)出力不足的問題,需要對其進(jìn)行增容改造。
引風(fēng)機(jī)改造的方案有兩種,第一種是只對原引風(fēng)機(jī)進(jìn)行簡單的改造增容,使其出力滿足“引風(fēng)+脫硝”的要求;第二種方案是將原有脫硫增壓風(fēng)機(jī)取消,引風(fēng)機(jī)的出力滿足“引風(fēng)+脫硝+脫硫”的要求。第二種方案取消了增壓風(fēng)機(jī),將引風(fēng)機(jī)和增壓風(fēng)機(jī)合并,具有提高系統(tǒng)可靠性、降低設(shè)備維護(hù)量和電耗,節(jié)能效果明顯等優(yōu)勢[1-2],因此,本工程采用“引風(fēng)+脫硝+脫硫”聯(lián)合功能的引風(fēng)機(jī)方案。
該文以臺州發(fā)電廠四期脫硝改造為依托,從引風(fēng)機(jī)選型的不同基準(zhǔn)出發(fā),確定合適的引風(fēng)機(jī)參數(shù)。
1 電廠設(shè)備概況
臺州發(fā)電廠四期煙氣系統(tǒng)包括鍋爐、空預(yù)器、電除塵器、引風(fēng)機(jī),同時配置有石灰石-石膏濕法煙氣脫硫系統(tǒng),并配套了增壓風(fēng)機(jī)。
臺州發(fā)電廠四期為2×330 MW燃煤機(jī)組,鍋爐是北京巴威公司提供的亞臨界參數(shù)、中間再熱、自然循環(huán)鍋爐,鍋爐最大蒸發(fā)量為1025 t/h。
兩臺機(jī)組配置的引風(fēng)機(jī)和增壓風(fēng)機(jī)參數(shù)見表1。
2 煙氣系統(tǒng)測試
電廠委托專業(yè)測試單位對#7機(jī)組煙氣系統(tǒng)進(jìn)行了詳細(xì)測試,測得的原引風(fēng)機(jī)和增壓風(fēng)機(jī)參數(shù)見表2。
根據(jù)表2各工況下的鍋爐蒸發(fā)量以及鍋爐滿負(fù)荷蒸發(fā)量,引風(fēng)機(jī)風(fēng)量、風(fēng)壓折算到100%BMCR工況下分別為256 m3/s,3131 Pa;增壓風(fēng)機(jī)風(fēng)量、風(fēng)壓折算到100%BMCR工況下分別為502 m3/s,4437 Pa。
3 數(shù)據(jù)對比分析
引風(fēng)機(jī)實(shí)際風(fēng)量比設(shè)計值偏小2%,經(jīng)分析,主要原因?yàn)閷?shí)際煤質(zhì)(低位發(fā)熱量21.15 MJ/kg,滿負(fù)荷時煤耗量為136.2 t/h)要好于設(shè)計煤質(zhì)(19.47 MJ/kg,滿負(fù)荷時煤耗量為143.7 t/h)。所以在選取引風(fēng)機(jī)風(fēng)量裕量時,按BMCR實(shí)測風(fēng)量基礎(chǔ)上再取10%的風(fēng)量裕量,即引風(fēng)機(jī)TB點(diǎn)設(shè)計風(fēng)量為256×1.1=282 m3/s,與原引風(fēng)機(jī)設(shè)計基本吻合。
引風(fēng)機(jī)實(shí)際風(fēng)壓比設(shè)計值偏小18%。引風(fēng)機(jī)實(shí)測風(fēng)壓與TB點(diǎn)(4175 Pa)的對應(yīng)設(shè)計參數(shù)比較,引風(fēng)機(jī)風(fēng)壓裕量為25%,原引風(fēng)機(jī)選型合理。
由于脫硫系統(tǒng)GGH的堵塞問題,所以此時滿負(fù)荷增壓風(fēng)機(jī)阻力已經(jīng)大于BMCR工況的增壓風(fēng)機(jī)設(shè)計壓力(3704 Pa)。
增壓風(fēng)機(jī)實(shí)際壓力明顯大于設(shè)計值,偏大約19.8%,實(shí)際風(fēng)壓偏大主要與脫硫系統(tǒng)GGH等設(shè)備堵塞有關(guān),測試時GGH總阻力已經(jīng)達(dá)到1420 Pa。但是,可以看出實(shí)際脫硫系統(tǒng)的風(fēng)阻仍在增壓風(fēng)機(jī)TB點(diǎn)范圍內(nèi)(4445 Pa),說明原增壓風(fēng)機(jī)選型合理。
4 引風(fēng)機(jī)選型參數(shù)
由于鍋爐增設(shè)脫硝系統(tǒng)后,脫硝反應(yīng)器及前后煙道阻力約1000 Pa,空預(yù)器改造引起煙氣阻力增加約100 Pa;同時對吸收塔除霧器進(jìn)行改造,換成屋脊式,增加阻力125 Pa。綜合以上因素,本工程引風(fēng)機(jī)改造,在原有基礎(chǔ)上需要增加的阻力為1225 Pa。
引風(fēng)機(jī)參數(shù)的確定可以按兩種方案進(jìn)行,方案一是按原設(shè)備配置參數(shù)選型并結(jié)合新增煙氣阻力進(jìn)行確定;方案二是按實(shí)測煙氣參數(shù)并考慮新增煙氣阻力進(jìn)行確定。按兩種方案確定的引風(fēng)機(jī)參數(shù)見表3。其中,TB點(diǎn)的風(fēng)量和風(fēng)壓裕量分別為10%和20%。
從表3可以看出,按兩種方式確定的引風(fēng)機(jī)參數(shù)基本一致。鑒于實(shí)測參數(shù)可信,且更能反映煙氣系統(tǒng)的實(shí)際運(yùn)行狀況,本工程中按方案二確定新引風(fēng)機(jī)的選型參數(shù)。
5 實(shí)際運(yùn)行狀況
引風(fēng)機(jī)改造完成后,單臺引風(fēng)機(jī)不同工況下,實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)與設(shè)計值的對比曲線見圖1、圖2。圖1、2中,a曲線為引風(fēng)機(jī)前設(shè)計靜壓(絕對值),b曲線為引風(fēng)機(jī)后設(shè)計靜壓,c曲線為引風(fēng)機(jī)前實(shí)測靜壓(絕對值),d曲線為引風(fēng)機(jī)后實(shí)測靜壓,e曲線為引風(fēng)機(jī)設(shè)計流量,f為引風(fēng)機(jī)實(shí)測流量。
從圖1中可以看出,引風(fēng)機(jī)前設(shè)計靜壓與實(shí)測靜壓基本接近,實(shí)測靜壓略高于設(shè)計值,原因是脫硝系統(tǒng)投運(yùn)一段時間后,空預(yù)器存在堵塞現(xiàn)象,壓差超過設(shè)計值;引風(fēng)機(jī)后實(shí)測靜壓遠(yuǎn)小于設(shè)計靜壓,原因是脫硫系統(tǒng)僅有兩臺吸收塔漿液循環(huán)泵投入運(yùn)行。從圖2中可以看出,實(shí)測煙氣流量與設(shè)計的煙氣流量基本相當(dāng)。綜上所述,可以認(rèn)為新引風(fēng)機(jī)的選型參數(shù)是合理的。
6 結(jié)語
本工程從兩種方案出發(fā),分別確定了不同的新引風(fēng)機(jī)選型參數(shù),并進(jìn)行對比分析,從而得到最終的選型參數(shù)?,F(xiàn)場實(shí)際運(yùn)行結(jié)果表明,采購的引風(fēng)機(jī)基本符合實(shí)際運(yùn)行情況,能夠滿足工程需要。
建議在引風(fēng)機(jī)增容改造時,利用各種方式,全面了解煙氣系統(tǒng)運(yùn)行狀況,并與原配置設(shè)備進(jìn)行對比分析,合理確定引風(fēng)機(jī)參數(shù)。
參考文獻(xiàn)
[1] 孫立本,魯?shù)略?,楊?引風(fēng)機(jī)與脫硫增壓風(fēng)機(jī)合并方案論證[J].東北電力技術(shù),2009(8):15-17.
[2] 張朝霞.脫硝改造工程引風(fēng)機(jī)改造論證分析[J].電力勘測設(shè)計,2013(10):36-41.endprint
摘 要:該文以臺州發(fā)電廠SCR煙氣脫硝改造過程中的引風(fēng)機(jī)增容選型為實(shí)例,在設(shè)計過程中以原有設(shè)備選型數(shù)據(jù)和實(shí)測煙氣參數(shù)為不同選型基準(zhǔn),確定了不同引風(fēng)機(jī)參數(shù),最終確定以實(shí)測煙氣參數(shù)選型的引風(fēng)機(jī)作為實(shí)際采購參數(shù)。現(xiàn)場實(shí)際運(yùn)行結(jié)果表明,采購的引風(fēng)機(jī)基本符合實(shí)際運(yùn)行情況。建議在引風(fēng)機(jī)增容改造時,全面了解煙氣系統(tǒng)運(yùn)行狀況,并與原配置設(shè)備進(jìn)行對比分析,合理確定引風(fēng)機(jī)參數(shù)。
關(guān)鍵詞:脫硝 引風(fēng)機(jī)選型 節(jié)能
中圖分類號:TM621 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2014)01(c)-0153-02
伴隨國家環(huán)境保護(hù)部《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13223-2011)的出臺,從2014年7月1日起,現(xiàn)有火電廠的NOx排放濃度必須控制在100 mg/Nm3以下。為滿足國家環(huán)保要求,臺州發(fā)電廠進(jìn)行了煙氣脫硝改造。由此引起原引風(fēng)機(jī)出力不足的問題,需要對其進(jìn)行增容改造。
引風(fēng)機(jī)改造的方案有兩種,第一種是只對原引風(fēng)機(jī)進(jìn)行簡單的改造增容,使其出力滿足“引風(fēng)+脫硝”的要求;第二種方案是將原有脫硫增壓風(fēng)機(jī)取消,引風(fēng)機(jī)的出力滿足“引風(fēng)+脫硝+脫硫”的要求。第二種方案取消了增壓風(fēng)機(jī),將引風(fēng)機(jī)和增壓風(fēng)機(jī)合并,具有提高系統(tǒng)可靠性、降低設(shè)備維護(hù)量和電耗,節(jié)能效果明顯等優(yōu)勢[1-2],因此,本工程采用“引風(fēng)+脫硝+脫硫”聯(lián)合功能的引風(fēng)機(jī)方案。
該文以臺州發(fā)電廠四期脫硝改造為依托,從引風(fēng)機(jī)選型的不同基準(zhǔn)出發(fā),確定合適的引風(fēng)機(jī)參數(shù)。
1 電廠設(shè)備概況
臺州發(fā)電廠四期煙氣系統(tǒng)包括鍋爐、空預(yù)器、電除塵器、引風(fēng)機(jī),同時配置有石灰石-石膏濕法煙氣脫硫系統(tǒng),并配套了增壓風(fēng)機(jī)。
臺州發(fā)電廠四期為2×330 MW燃煤機(jī)組,鍋爐是北京巴威公司提供的亞臨界參數(shù)、中間再熱、自然循環(huán)鍋爐,鍋爐最大蒸發(fā)量為1025 t/h。
兩臺機(jī)組配置的引風(fēng)機(jī)和增壓風(fēng)機(jī)參數(shù)見表1。
2 煙氣系統(tǒng)測試
電廠委托專業(yè)測試單位對#7機(jī)組煙氣系統(tǒng)進(jìn)行了詳細(xì)測試,測得的原引風(fēng)機(jī)和增壓風(fēng)機(jī)參數(shù)見表2。
根據(jù)表2各工況下的鍋爐蒸發(fā)量以及鍋爐滿負(fù)荷蒸發(fā)量,引風(fēng)機(jī)風(fēng)量、風(fēng)壓折算到100%BMCR工況下分別為256 m3/s,3131 Pa;增壓風(fēng)機(jī)風(fēng)量、風(fēng)壓折算到100%BMCR工況下分別為502 m3/s,4437 Pa。
3 數(shù)據(jù)對比分析
引風(fēng)機(jī)實(shí)際風(fēng)量比設(shè)計值偏小2%,經(jīng)分析,主要原因?yàn)閷?shí)際煤質(zhì)(低位發(fā)熱量21.15 MJ/kg,滿負(fù)荷時煤耗量為136.2 t/h)要好于設(shè)計煤質(zhì)(19.47 MJ/kg,滿負(fù)荷時煤耗量為143.7 t/h)。所以在選取引風(fēng)機(jī)風(fēng)量裕量時,按BMCR實(shí)測風(fēng)量基礎(chǔ)上再取10%的風(fēng)量裕量,即引風(fēng)機(jī)TB點(diǎn)設(shè)計風(fēng)量為256×1.1=282 m3/s,與原引風(fēng)機(jī)設(shè)計基本吻合。
引風(fēng)機(jī)實(shí)際風(fēng)壓比設(shè)計值偏小18%。引風(fēng)機(jī)實(shí)測風(fēng)壓與TB點(diǎn)(4175 Pa)的對應(yīng)設(shè)計參數(shù)比較,引風(fēng)機(jī)風(fēng)壓裕量為25%,原引風(fēng)機(jī)選型合理。
由于脫硫系統(tǒng)GGH的堵塞問題,所以此時滿負(fù)荷增壓風(fēng)機(jī)阻力已經(jīng)大于BMCR工況的增壓風(fēng)機(jī)設(shè)計壓力(3704 Pa)。
增壓風(fēng)機(jī)實(shí)際壓力明顯大于設(shè)計值,偏大約19.8%,實(shí)際風(fēng)壓偏大主要與脫硫系統(tǒng)GGH等設(shè)備堵塞有關(guān),測試時GGH總阻力已經(jīng)達(dá)到1420 Pa。但是,可以看出實(shí)際脫硫系統(tǒng)的風(fēng)阻仍在增壓風(fēng)機(jī)TB點(diǎn)范圍內(nèi)(4445 Pa),說明原增壓風(fēng)機(jī)選型合理。
4 引風(fēng)機(jī)選型參數(shù)
由于鍋爐增設(shè)脫硝系統(tǒng)后,脫硝反應(yīng)器及前后煙道阻力約1000 Pa,空預(yù)器改造引起煙氣阻力增加約100 Pa;同時對吸收塔除霧器進(jìn)行改造,換成屋脊式,增加阻力125 Pa。綜合以上因素,本工程引風(fēng)機(jī)改造,在原有基礎(chǔ)上需要增加的阻力為1225 Pa。
引風(fēng)機(jī)參數(shù)的確定可以按兩種方案進(jìn)行,方案一是按原設(shè)備配置參數(shù)選型并結(jié)合新增煙氣阻力進(jìn)行確定;方案二是按實(shí)測煙氣參數(shù)并考慮新增煙氣阻力進(jìn)行確定。按兩種方案確定的引風(fēng)機(jī)參數(shù)見表3。其中,TB點(diǎn)的風(fēng)量和風(fēng)壓裕量分別為10%和20%。
從表3可以看出,按兩種方式確定的引風(fēng)機(jī)參數(shù)基本一致。鑒于實(shí)測參數(shù)可信,且更能反映煙氣系統(tǒng)的實(shí)際運(yùn)行狀況,本工程中按方案二確定新引風(fēng)機(jī)的選型參數(shù)。
5 實(shí)際運(yùn)行狀況
引風(fēng)機(jī)改造完成后,單臺引風(fēng)機(jī)不同工況下,實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)與設(shè)計值的對比曲線見圖1、圖2。圖1、2中,a曲線為引風(fēng)機(jī)前設(shè)計靜壓(絕對值),b曲線為引風(fēng)機(jī)后設(shè)計靜壓,c曲線為引風(fēng)機(jī)前實(shí)測靜壓(絕對值),d曲線為引風(fēng)機(jī)后實(shí)測靜壓,e曲線為引風(fēng)機(jī)設(shè)計流量,f為引風(fēng)機(jī)實(shí)測流量。
從圖1中可以看出,引風(fēng)機(jī)前設(shè)計靜壓與實(shí)測靜壓基本接近,實(shí)測靜壓略高于設(shè)計值,原因是脫硝系統(tǒng)投運(yùn)一段時間后,空預(yù)器存在堵塞現(xiàn)象,壓差超過設(shè)計值;引風(fēng)機(jī)后實(shí)測靜壓遠(yuǎn)小于設(shè)計靜壓,原因是脫硫系統(tǒng)僅有兩臺吸收塔漿液循環(huán)泵投入運(yùn)行。從圖2中可以看出,實(shí)測煙氣流量與設(shè)計的煙氣流量基本相當(dāng)。綜上所述,可以認(rèn)為新引風(fēng)機(jī)的選型參數(shù)是合理的。
6 結(jié)語
本工程從兩種方案出發(fā),分別確定了不同的新引風(fēng)機(jī)選型參數(shù),并進(jìn)行對比分析,從而得到最終的選型參數(shù)?,F(xiàn)場實(shí)際運(yùn)行結(jié)果表明,采購的引風(fēng)機(jī)基本符合實(shí)際運(yùn)行情況,能夠滿足工程需要。
建議在引風(fēng)機(jī)增容改造時,利用各種方式,全面了解煙氣系統(tǒng)運(yùn)行狀況,并與原配置設(shè)備進(jìn)行對比分析,合理確定引風(fēng)機(jī)參數(shù)。
參考文獻(xiàn)
[1] 孫立本,魯?shù)略?,楊?引風(fēng)機(jī)與脫硫增壓風(fēng)機(jī)合并方案論證[J].東北電力技術(shù),2009(8):15-17.
[2] 張朝霞.脫硝改造工程引風(fēng)機(jī)改造論證分析[J].電力勘測設(shè)計,2013(10):36-41.endprint
摘 要:該文以臺州發(fā)電廠SCR煙氣脫硝改造過程中的引風(fēng)機(jī)增容選型為實(shí)例,在設(shè)計過程中以原有設(shè)備選型數(shù)據(jù)和實(shí)測煙氣參數(shù)為不同選型基準(zhǔn),確定了不同引風(fēng)機(jī)參數(shù),最終確定以實(shí)測煙氣參數(shù)選型的引風(fēng)機(jī)作為實(shí)際采購參數(shù)。現(xiàn)場實(shí)際運(yùn)行結(jié)果表明,采購的引風(fēng)機(jī)基本符合實(shí)際運(yùn)行情況。建議在引風(fēng)機(jī)增容改造時,全面了解煙氣系統(tǒng)運(yùn)行狀況,并與原配置設(shè)備進(jìn)行對比分析,合理確定引風(fēng)機(jī)參數(shù)。
關(guān)鍵詞:脫硝 引風(fēng)機(jī)選型 節(jié)能
中圖分類號:TM621 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2014)01(c)-0153-02
伴隨國家環(huán)境保護(hù)部《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13223-2011)的出臺,從2014年7月1日起,現(xiàn)有火電廠的NOx排放濃度必須控制在100 mg/Nm3以下。為滿足國家環(huán)保要求,臺州發(fā)電廠進(jìn)行了煙氣脫硝改造。由此引起原引風(fēng)機(jī)出力不足的問題,需要對其進(jìn)行增容改造。
引風(fēng)機(jī)改造的方案有兩種,第一種是只對原引風(fēng)機(jī)進(jìn)行簡單的改造增容,使其出力滿足“引風(fēng)+脫硝”的要求;第二種方案是將原有脫硫增壓風(fēng)機(jī)取消,引風(fēng)機(jī)的出力滿足“引風(fēng)+脫硝+脫硫”的要求。第二種方案取消了增壓風(fēng)機(jī),將引風(fēng)機(jī)和增壓風(fēng)機(jī)合并,具有提高系統(tǒng)可靠性、降低設(shè)備維護(hù)量和電耗,節(jié)能效果明顯等優(yōu)勢[1-2],因此,本工程采用“引風(fēng)+脫硝+脫硫”聯(lián)合功能的引風(fēng)機(jī)方案。
該文以臺州發(fā)電廠四期脫硝改造為依托,從引風(fēng)機(jī)選型的不同基準(zhǔn)出發(fā),確定合適的引風(fēng)機(jī)參數(shù)。
1 電廠設(shè)備概況
臺州發(fā)電廠四期煙氣系統(tǒng)包括鍋爐、空預(yù)器、電除塵器、引風(fēng)機(jī),同時配置有石灰石-石膏濕法煙氣脫硫系統(tǒng),并配套了增壓風(fēng)機(jī)。
臺州發(fā)電廠四期為2×330 MW燃煤機(jī)組,鍋爐是北京巴威公司提供的亞臨界參數(shù)、中間再熱、自然循環(huán)鍋爐,鍋爐最大蒸發(fā)量為1025 t/h。
兩臺機(jī)組配置的引風(fēng)機(jī)和增壓風(fēng)機(jī)參數(shù)見表1。
2 煙氣系統(tǒng)測試
電廠委托專業(yè)測試單位對#7機(jī)組煙氣系統(tǒng)進(jìn)行了詳細(xì)測試,測得的原引風(fēng)機(jī)和增壓風(fēng)機(jī)參數(shù)見表2。
根據(jù)表2各工況下的鍋爐蒸發(fā)量以及鍋爐滿負(fù)荷蒸發(fā)量,引風(fēng)機(jī)風(fēng)量、風(fēng)壓折算到100%BMCR工況下分別為256 m3/s,3131 Pa;增壓風(fēng)機(jī)風(fēng)量、風(fēng)壓折算到100%BMCR工況下分別為502 m3/s,4437 Pa。
3 數(shù)據(jù)對比分析
引風(fēng)機(jī)實(shí)際風(fēng)量比設(shè)計值偏小2%,經(jīng)分析,主要原因?yàn)閷?shí)際煤質(zhì)(低位發(fā)熱量21.15 MJ/kg,滿負(fù)荷時煤耗量為136.2 t/h)要好于設(shè)計煤質(zhì)(19.47 MJ/kg,滿負(fù)荷時煤耗量為143.7 t/h)。所以在選取引風(fēng)機(jī)風(fēng)量裕量時,按BMCR實(shí)測風(fēng)量基礎(chǔ)上再取10%的風(fēng)量裕量,即引風(fēng)機(jī)TB點(diǎn)設(shè)計風(fēng)量為256×1.1=282 m3/s,與原引風(fēng)機(jī)設(shè)計基本吻合。
引風(fēng)機(jī)實(shí)際風(fēng)壓比設(shè)計值偏小18%。引風(fēng)機(jī)實(shí)測風(fēng)壓與TB點(diǎn)(4175 Pa)的對應(yīng)設(shè)計參數(shù)比較,引風(fēng)機(jī)風(fēng)壓裕量為25%,原引風(fēng)機(jī)選型合理。
由于脫硫系統(tǒng)GGH的堵塞問題,所以此時滿負(fù)荷增壓風(fēng)機(jī)阻力已經(jīng)大于BMCR工況的增壓風(fēng)機(jī)設(shè)計壓力(3704 Pa)。
增壓風(fēng)機(jī)實(shí)際壓力明顯大于設(shè)計值,偏大約19.8%,實(shí)際風(fēng)壓偏大主要與脫硫系統(tǒng)GGH等設(shè)備堵塞有關(guān),測試時GGH總阻力已經(jīng)達(dá)到1420 Pa。但是,可以看出實(shí)際脫硫系統(tǒng)的風(fēng)阻仍在增壓風(fēng)機(jī)TB點(diǎn)范圍內(nèi)(4445 Pa),說明原增壓風(fēng)機(jī)選型合理。
4 引風(fēng)機(jī)選型參數(shù)
由于鍋爐增設(shè)脫硝系統(tǒng)后,脫硝反應(yīng)器及前后煙道阻力約1000 Pa,空預(yù)器改造引起煙氣阻力增加約100 Pa;同時對吸收塔除霧器進(jìn)行改造,換成屋脊式,增加阻力125 Pa。綜合以上因素,本工程引風(fēng)機(jī)改造,在原有基礎(chǔ)上需要增加的阻力為1225 Pa。
引風(fēng)機(jī)參數(shù)的確定可以按兩種方案進(jìn)行,方案一是按原設(shè)備配置參數(shù)選型并結(jié)合新增煙氣阻力進(jìn)行確定;方案二是按實(shí)測煙氣參數(shù)并考慮新增煙氣阻力進(jìn)行確定。按兩種方案確定的引風(fēng)機(jī)參數(shù)見表3。其中,TB點(diǎn)的風(fēng)量和風(fēng)壓裕量分別為10%和20%。
從表3可以看出,按兩種方式確定的引風(fēng)機(jī)參數(shù)基本一致。鑒于實(shí)測參數(shù)可信,且更能反映煙氣系統(tǒng)的實(shí)際運(yùn)行狀況,本工程中按方案二確定新引風(fēng)機(jī)的選型參數(shù)。
5 實(shí)際運(yùn)行狀況
引風(fēng)機(jī)改造完成后,單臺引風(fēng)機(jī)不同工況下,實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)與設(shè)計值的對比曲線見圖1、圖2。圖1、2中,a曲線為引風(fēng)機(jī)前設(shè)計靜壓(絕對值),b曲線為引風(fēng)機(jī)后設(shè)計靜壓,c曲線為引風(fēng)機(jī)前實(shí)測靜壓(絕對值),d曲線為引風(fēng)機(jī)后實(shí)測靜壓,e曲線為引風(fēng)機(jī)設(shè)計流量,f為引風(fēng)機(jī)實(shí)測流量。
從圖1中可以看出,引風(fēng)機(jī)前設(shè)計靜壓與實(shí)測靜壓基本接近,實(shí)測靜壓略高于設(shè)計值,原因是脫硝系統(tǒng)投運(yùn)一段時間后,空預(yù)器存在堵塞現(xiàn)象,壓差超過設(shè)計值;引風(fēng)機(jī)后實(shí)測靜壓遠(yuǎn)小于設(shè)計靜壓,原因是脫硫系統(tǒng)僅有兩臺吸收塔漿液循環(huán)泵投入運(yùn)行。從圖2中可以看出,實(shí)測煙氣流量與設(shè)計的煙氣流量基本相當(dāng)。綜上所述,可以認(rèn)為新引風(fēng)機(jī)的選型參數(shù)是合理的。
6 結(jié)語
本工程從兩種方案出發(fā),分別確定了不同的新引風(fēng)機(jī)選型參數(shù),并進(jìn)行對比分析,從而得到最終的選型參數(shù)?,F(xiàn)場實(shí)際運(yùn)行結(jié)果表明,采購的引風(fēng)機(jī)基本符合實(shí)際運(yùn)行情況,能夠滿足工程需要。
建議在引風(fēng)機(jī)增容改造時,利用各種方式,全面了解煙氣系統(tǒng)運(yùn)行狀況,并與原配置設(shè)備進(jìn)行對比分析,合理確定引風(fēng)機(jī)參數(shù)。
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