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天鐵熱軋粗軋機壓下系統(tǒng)分析及改進

2014-05-16 06:08王聰穎
天津冶金 2014年3期
關(guān)鍵詞:減速機軋機油箱

王聰穎

(天津天鐵冶金集團熱軋板有限公司,河北涉縣 056404)

天鐵熱軋粗軋機壓下系統(tǒng)分析及改進

王聰穎

(天津天鐵冶金集團熱軋板有限公司,河北涉縣 056404)

針對天鐵熱軋生產(chǎn)線四輥粗軋機壓下系統(tǒng)中壓下螺絲螺母磨損嚴重的問題,結(jié)合壓下系統(tǒng)工作原理及潤滑方式,通過分析其磨損原因,提出了解決磨損量大的具體改進方案,使粗軋機壓下系統(tǒng)壓下螺絲及螺母的磨損大大減小,保障了粗軋機的正常工作。

熱軋;壓下系統(tǒng);潤滑;磨損;改進

1 引言

天鐵熱軋四輥可逆式粗軋機壓下系統(tǒng)是該軋機重要裝置之一,是整個軋機實現(xiàn)可逆軋制的基礎(chǔ),是保證板型和中間坯厚度的關(guān)鍵設(shè)備。壓下系統(tǒng)由壓下電機、蝸輪副減速機、壓下螺絲、壓下螺母、液壓AGC裝置及潤滑系統(tǒng)等組成,安裝在軋機頂平臺上,與平衡裝置共同完成粗軋機輥縫的調(diào)整。粗軋機投產(chǎn)7年以來,壓下系統(tǒng)整體運行平穩(wěn),但也有不少精度問題嚴重影響軋機的正常運作,以下重點分析壓下系統(tǒng)壓下螺絲及螺母磨損量大的原因和改進措施。

2 粗軋機壓下系統(tǒng)主要設(shè)計參數(shù)及潤滑系統(tǒng)

2.1 壓下系統(tǒng)主要參數(shù)及工作原理

兩臺壓下電機為自帶水冷風(fēng)包低慣性矩直流電機,通過蝸輪副減速機(i=20,A=600)帶動壓下螺絲轉(zhuǎn)動實現(xiàn)輥縫調(diào)節(jié)。壓下減速機為尼曼蝸輪副,傳動效率高、運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、壽命長。壓下螺絲規(guī)格為?520mm,螺距48 mm,鋸齒形螺紋,采用高強度的合金鍛件制造,通過裝配在牌坊內(nèi)的壓下螺母,使上輥系升降。壓下螺絲上部為花鍵,與壓下減速機蝸輪的內(nèi)花鍵套嚙合;壓下螺絲下部裝有球面承壓墊,通過軋機壓下專用止推軸承與AGC缸的柱塞相連。液壓AGC輥縫設(shè)定系統(tǒng)的安裝是為了上輥裝置的精確定位,進行輥縫設(shè)定和過載保護,見圖1。

壓下螺絲上端裝有高精度的MTS磁致傳感器,準確地反映壓下螺絲位置,與AGC裝置一起高精度、高效率控制輥縫,從而保證所軋帶鋼厚度準確、板形良好。兩壓下電機通過電磁離合器、壓下減速機串聯(lián),這樣保證兩電機同步。另外,通過離合器可脫開同步軸進行單側(cè)壓下調(diào)整,以保證輥縫調(diào)平。消除壓下系統(tǒng)與支承輥間的間隙依靠平衡裝置。平衡裝置由固定在機架上橫梁中的?300柱塞式液壓缸通過平衡梁將上輥系及壓下螺絲的重量全部平衡,并產(chǎn)生20%左右的過平衡力,從而消除上支承輥軸承座與AGC缸、AGC缸與壓下螺絲下部、壓下螺絲與壓下螺母之間的間隙,使上輥系升降平穩(wěn),并且避免軋鋼中出現(xiàn)大的沖擊震動。

2.2 潤滑系統(tǒng)

壓下裝置潤滑系統(tǒng)采用BP320極壓合成齒輪油為介質(zhì),油箱內(nèi)置蒸汽加熱,油溫保持在35~45℃,通過2臺螺桿泵給整個裝置提供油源進行潤滑。主管順機架牌坊上至軋機頂平臺,設(shè)總截止閥分別潤滑操作側(cè)和傳動側(cè)壓下裝置各潤滑點,其中蝸輪和蝸桿嚙合線采用噴油潤滑,壓下螺絲上有通油孔,保障壓下螺絲螺母螺紋件的潤滑,各給油點前裝有帶調(diào)節(jié)閥式的油流指示器,保證各潤滑點給油充分。潤滑路徑為:蝸輪蝸桿減速機——壓下螺絲螺母——AGC缸上回油罩——油箱。

3 壓下系統(tǒng)磨損原因

3.1 壓下系統(tǒng)承受負載較大且動作頻繁

壓下螺絲與螺母之間的摩擦力,主要是由螺紋之間的壓力及螺紋之間的摩擦系數(shù)決定。四輥粗軋機最大軋制力42000kN,粗軋機在咬鋼時,由于板坯溫度、軋制速度、壓下量等因素以及粗軋機打滑等原因造成粗軋機震動過大,導(dǎo)致軋制力瞬間有較大波動,增大了螺紋間的摩擦力。同時四輥粗軋機是可逆式的,來回進行5道次軋制,更增加了沖擊的頻率,導(dǎo)致壓下系統(tǒng)不正常震動增加,磨損加大。

3.2 潤滑系統(tǒng)及潤滑介質(zhì)不合理

粗軋R2壓下螺母為銅合金材質(zhì),本身就易磨損,結(jié)合下線的壓下螺絲螺母分析,得知壓下螺母上原設(shè)計稀油孔直徑較小,不能滿足通暢供油,而且油路位置沒有設(shè)計儲油槽,不能暫時儲油,所以潤滑情況不是很良好,造成壓下銅螺母磨損加快,導(dǎo)致壓下螺絲螺母間隙加大,從而影響壓下裝置的正常使用。

壓下系統(tǒng)潤滑站現(xiàn)場使用的介質(zhì)為BP320極壓合成齒輪油。該油品對減速機以及蝸桿有較好的保護作用,但它對銅質(zhì)壓下螺母有較強的磨損腐蝕作用,導(dǎo)致壓下螺絲螺母得不到很好的潤滑,磨損加大。

壓下系統(tǒng)潤滑站油箱使用的加熱方式為蒸汽加熱,由于設(shè)備已投產(chǎn)7年,油箱中蒸汽加熱管路腐蝕嚴重,油箱頻繁進水,導(dǎo)致油質(zhì)劣化,降低了對壓下系統(tǒng)的潤滑效果,見圖2。

3.3 軋機輥系傾斜導(dǎo)致壓下螺絲偏移受到較大徑向力

圖2 壓下螺母磨損

軋制狀態(tài)下,軋機咬鋼或打滑造成較大沖擊時,由于支承輥襯板或工作輥襯板磨損較嚴重,造成整個輥系沿軋制方向來回擺動,使得壓下螺絲跟隨輥系擺動,承受較大徑向力,增加了螺紋間的負載。

空載狀態(tài)下,由于支承輥襯板或工作輥襯板磨損成錐形,兩側(cè)磨損量不一致,導(dǎo)致支承輥或工作輥兩側(cè)上升或下降不同步,造成壓下螺絲受到徑向力。

同時,由于整個輥系是放在階梯墊上,一旦階梯墊上有雜物或安裝問題導(dǎo)致階梯墊不平時,就會使整個輥系在輥身方向上傾斜,同樣使得壓下螺絲承受較大徑向力。

4 壓下系統(tǒng)改進

結(jié)合四輥粗軋機實際情況及潤滑系統(tǒng)現(xiàn)場環(huán)境,針對上述原因進行了下面幾個方面的改進:

4.1 減小每次咬鋼時對壓下系統(tǒng)的沖擊及作用在壓下系統(tǒng)的力

嚴格控制好板坯溫度,合理調(diào)整壓下量,根據(jù)每次軋制板坯厚度、溫度隨時調(diào)整壓下量,減少因沖擊和軋機打滑給壓下系統(tǒng)增加的額外作用力。

因為螺紋間隙是影響螺絲螺母旋轉(zhuǎn)時所受阻力的重要因素,是影響潤滑油流通性的重要原因,既不能太大,也不能太小,在新備件定制上,要求生產(chǎn)廠家將螺紋間隙由原來的3~5 mm改為2~3 mm。為保證螺絲螺母的正常嚙合,新備件的改進上只將壓下螺母的螺紋厚度增加,別的方面保留原設(shè)計,以減小壓下螺絲螺母螺紋間的阻力。

4.2 潤滑系統(tǒng)及壓下螺絲螺母通油孔改進

由于BP320極壓合成齒輪油中含有較多極壓抗磨劑,對銅質(zhì)合金的壓下螺母腐蝕磨損較嚴重,根據(jù)設(shè)備對潤滑油的技術(shù)要求:齒輪的載荷、齒輪的速度、潤滑方式、潤滑系統(tǒng)的對象重新選擇潤滑油。經(jīng)過與油品廠家溝通及其他熱軋廠所用油液的參考,將壓下潤滑系統(tǒng)的潤滑介質(zhì)更改為N320重負荷工業(yè)齒輪油,該油品具有杰出的極壓特性和承載能力,但含有的抗磨劑較BP320極壓合成齒輪油少得多。

基于油箱內(nèi)部蒸汽管路易腐蝕泄露造成的油箱進水,乳化油液,造成壓下螺母加劇磨損,銅屑、油泥等雜質(zhì)將螺母和油路潤滑點堵塞問題。其改進方法為:將油箱原有蒸汽管路堵死,防止油液溢出;在油箱外管路加設(shè)循環(huán)加熱裝置(內(nèi)部不銹鋼管路,外殼碳鋼)及自動控制系統(tǒng)來控制油溫。該裝置設(shè)有2臺螺桿泵,可同時啟動,并加設(shè)潤滑油過濾器,增加濾油效果,提高油品質(zhì)量。

加大壓下螺絲上通油孔和增加螺母儲油槽設(shè)計,將原有壓下螺絲上通油孔的直徑加大2 mm,將壓下螺母螺紋根部增加儲油槽,以便使?jié)櫥驮趬合侣萁z螺母間形成一個小的油池潤滑,增加了潤滑面積。同樣使壓下螺絲供油通暢,保證了潤滑效果,從而大大降低了螺絲與螺母之間的磨損,見圖3。

4.3 壓下螺絲承受徑向力

對工作輥襯板及支承輥襯板進行實時監(jiān)控、及時測量,發(fā)現(xiàn)超出圖紙所容許偏差范圍的情況時,應(yīng)及時更換。軋機牌坊本體經(jīng)測量,坑洼處小于原始尺寸2 mm,采用在線補焊的方法對其進行了及時修復(fù)。

為解決階梯墊前后不平問題,對兩側(cè)階梯墊進行了測量,之后發(fā)現(xiàn)有較大磨損,并重新更換了階梯墊及兩側(cè)承壓墊。

5 結(jié)束語

通過上述幾個方面改進,減少了因潤滑不良而發(fā)生的設(shè)備磨損,降低了由于軋制力過大或沖擊以及輥系傾斜給壓下系統(tǒng)帶來的額外負載,降低了摩擦阻力,減少了壓下螺絲螺母磨損,保證了設(shè)備精度,為整條軋線的穩(wěn)定運行提供了保障。

[1] 吳宗澤.機械設(shè)計師手冊[M].北京:機械工業(yè)出版社,2002.

[2] 周學(xué)良.潤滑油[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2007.

Analysis and Improvement of Roughing Mill Screw-down System at Tiantie Hot Rolling Plant

WANG Cong-ying

(Hot Rolling Plate Company Limited,Tianjin Tiantie Metallurgical Group,She County,Hebei Province056404,China)

Aiming at the problem of serious wear of screw and nut of the screw-down system of four high roughing mill in Tiantie Hot Rolling production line,the author,in combination with the working principle and lubrication method of screw-down system,analyzes wear causes and proposes the specific improvement plan.The wear I the screw and nut of roughing mill screw-down system was greatly improved and normal operation of roughing mill ensured.

hot rolling;screw-down system;lubrication;wear;improvement

10.3969/j.issn.1006-110X.2014.03.013

2014-01-03

2014-02-03

王聰穎(1985—),女,主要從事設(shè)備維護方面的研究工作。

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