胡 雍,劉 偉,劉國富,劉鳳茹,高 勇
(中國石油撫順石化公司, 遼寧 撫順 113008)
中國石油撫順石化公司是我國煉油工業(yè)的“搖籃”,是集“油化纖塑洗蠟”為一體的大型石油化工聯(lián)合企業(yè)。
“十一五”期間,按照集團(tuán)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略和股份公司提出的“做精做優(yōu)煉油、做強(qiáng)做特化工”的原則,努力建成煉油大而有特色,化工專又有規(guī)模,技術(shù)先進(jìn)、特色鮮明、競爭力強(qiáng)的“千萬噸煉油、百萬噸乙烯”世界級煉化生產(chǎn)基地,實施“ 千萬噸煉油結(jié)構(gòu)調(diào)整”工程,形成東、西部兩大集中生產(chǎn)區(qū)域, 實現(xiàn)煉油與化工合理匹配, 生產(chǎn)企業(yè)分布區(qū)域由四區(qū)六地減為二區(qū)三地, 改變了裝置分散、流程長、互供量大、費(fèi)用高等狀況;淘汰 220萬t/a小煉油裝置,初步實現(xiàn)了“大規(guī)模、短流程、高附加、低成本、一體化”目標(biāo)。
撫順石化擴(kuò)建80萬t/a乙烯工程(以下簡稱烯烴廠)共有兩套循環(huán)水系統(tǒng),總循環(huán)量10.5萬m3/小時,為滿足節(jié)水、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保的要求,循環(huán)冷卻水采用新型綠色無磷水處理方案,克服了傳統(tǒng)水處理劑的弱點。水處理藥劑應(yīng)用更加安全、費(fèi)用節(jié)約和環(huán)境保護(hù)具體參數(shù)詳見表1。
表1 第一、二循環(huán)水場基本情況Table 1 The basic situation of No1 and No2 cooling circulating water plants
納爾科公司2004年最先在中石油4個萬t噸以上循環(huán)量的循環(huán)水場使用全無磷的水處理方案, 吉林安治公司2008年開始在中石油4個t噸以上循環(huán)量的循環(huán)水場使用全無磷的水處理方案,兩家公司均有著豐富的全無磷的水處理運(yùn)行經(jīng)驗。
2012年10月在撫順石化擴(kuò)建80萬t/a乙烯循環(huán)水系統(tǒng)上進(jìn)行無磷水處理藥劑處理應(yīng)用試驗。使用運(yùn)行中水處理各項指標(biāo)均優(yōu)于GB50050-2007《循環(huán)冷卻水處理設(shè)計規(guī)范》要求,達(dá)到中石化現(xiàn)場監(jiān)測指標(biāo)“很好”的評價級別。應(yīng)用結(jié)果見表2。
從表中數(shù)據(jù)可以看出,循環(huán)冷卻水系統(tǒng)采用綠色無磷方案,循環(huán)水在濃縮倍數(shù)大于5條件下穩(wěn)定運(yùn)行,現(xiàn)場監(jiān)測結(jié)果及循環(huán)水水質(zhì)數(shù)據(jù)均達(dá)到并優(yōu)于國標(biāo)規(guī)定的要求。沉積速率和腐蝕速率均明顯優(yōu)于石化公司的限定指標(biāo)。在保證循環(huán)水系統(tǒng)安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)運(yùn)行的同時還滿足了環(huán)保排放要求,清洗、預(yù)膜期間置換排污水除了初期色度、懸浮物較高需污水場處理外,后期排水可以直接排放或經(jīng)過簡單處理后回用,減少了環(huán)境污染。在系統(tǒng)運(yùn)行 7個月后,正逢檢修,打開生產(chǎn)設(shè)備的碳鋼、不銹鋼和銅合金換熱器等,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)不結(jié)垢、不腐蝕,有效地保證了循環(huán)水系統(tǒng)穩(wěn)定、安全和高效運(yùn)行,保證了裝置的正常生產(chǎn)。
表2 第一、二循環(huán)水場水質(zhì)數(shù)據(jù)Table 2 The water quality data of No1 and No2 cooling circulating water plants
在冷卻塔平面布置、冷卻塔本體設(shè)計時充分考慮到運(yùn)行時的能耗非常重要。針對本項目的技術(shù)特點,通過考慮濕熱空氣回流對冷卻塔的熱力性能造成的影響,冷卻塔設(shè)備各部件及整體的優(yōu)化設(shè)計,實現(xiàn)了冷卻塔平面布置合理,冷卻塔本體氣流流場流線化、低能耗運(yùn)行、超低飄水損失。現(xiàn)對設(shè)計中現(xiàn)對設(shè)計中節(jié)能降耗部分綜述如下:
由于受全廠總圖平面布置影響,一、二循占地面積非常緊張,無法采用傳統(tǒng)的單列布置形式。以一循為例,可選擇的布置方式為:一種為3列布置,每列4臺,另一種為1列背靠背布置。經(jīng)過從類似工況的實塔測試總結(jié)的經(jīng)驗公式詳細(xì)計算,采用多列布置的小氣候影響較大,且占地面積較大,濕熱空氣回流將對冷卻塔的熱力性能影響大,最終選用濕空氣回流影響較小的背靠背一列布置形式,并且將進(jìn)風(fēng)口濕球溫度向上修正0.2 ℃。
優(yōu)化節(jié)能設(shè)計、節(jié)約風(fēng)機(jī)能耗、降低水耗。
冷卻塔的風(fēng)機(jī)能耗主要取決于填料的熱工性能、塔體阻力、風(fēng)機(jī)全壓效率、風(fēng)機(jī)配置、動能回收型風(fēng)筒的應(yīng)用等。在保證設(shè)計工藝要求的前提下,充分考慮以上影響冷卻塔能耗的關(guān)鍵因素,采取一系列有針對性的節(jié)能設(shè)計,可使風(fēng)機(jī)系統(tǒng)長期在低能耗下運(yùn)行。
a.采用高效填料、改進(jìn)噴頭、優(yōu)化塔體設(shè)計降低塔體阻力
在同等換熱量的前提下,填料的熱工性能越好所需要的風(fēng)量就越小。設(shè)計采用的 IC-A型薄膜填料具有比表面積大,有效延長了淋水時水滴在填料段的停留時間,水氣熱交換更加充分的優(yōu)點。
b.采用高效風(fēng)機(jī)、曲線型動能回收型風(fēng)筒達(dá)到節(jié)能目的
設(shè)計工況下, Howden風(fēng)機(jī)效率高達(dá)90.7%,能耗更低。通過采用全壓效率較高的風(fēng)機(jī),風(fēng)機(jī)軸功率由國產(chǎn)的 164.3 kW,降低為 Howden風(fēng)機(jī)的153.7 kW,節(jié)能效果明顯。
c.優(yōu)化節(jié)水設(shè)計 節(jié)約水耗
在冷卻塔中,蒸發(fā)損失和排污損失由冷卻塔熱力性能、外界氣象條件、循環(huán)水濃縮倍數(shù)等因素決定,通過采用專利技術(shù)的SJ型高效低阻加筋弧形收水器,飄水損失可達(dá)0.001%以下,極大的提高了設(shè)備的收水效率。
針對冷卻塔進(jìn)風(fēng)口處容易產(chǎn)生嚴(yán)重的淋水外濺現(xiàn)象,一循冷卻塔從設(shè)計上采取進(jìn)風(fēng)側(cè),填料梁底部采取內(nèi)斜角處理并設(shè)有導(dǎo)流板,防止產(chǎn)生壁流水外延(特別是冬季風(fēng)機(jī)關(guān)閉時);進(jìn)風(fēng)側(cè)水池頂層梁采取下沉500 mm,循環(huán)水浸泡頂梁的設(shè)計,避免淋水撞擊橫梁產(chǎn)生的飛濺:塔下水池池壁外擴(kuò) 1 500 mm,防止淋水受外界氣流影響灑向塔外:同時設(shè)置進(jìn)風(fēng)口側(cè)面導(dǎo)流板,避免淋水被渦流帶出塔外等措施,徹底解決淋水外濺問題。
根據(jù)“污污分流、分質(zhì)處理”的原則,結(jié)合進(jìn)入污水處理場的污水特性及回用要求,將進(jìn)入污水場的污水分為3類分別處理,即生產(chǎn)生活廢水處理單元(2501),清凈下水處理單元(2502)、反滲透濃水處理單元(2503)。
污水處理場在設(shè)計之初就對各生產(chǎn)、輔助裝置排水鹽平衡進(jìn)行核算,并參照各裝置排水綜合指標(biāo),對系統(tǒng)流程進(jìn)行了優(yōu)化。含鹽量較低、污染物濃度較高的生產(chǎn)污水進(jìn)入2501單元進(jìn)行處理;含鹽量較高,污染物濃度較低的循環(huán)水場排污水進(jìn)入 2502單元進(jìn)行脫鹽處理。由于兩套系統(tǒng)產(chǎn)水混合后,混合水含鹽量仍無法滿足作為循環(huán)水場補(bǔ)水的水質(zhì)要求,在流程設(shè)計上又考慮了將2501單元產(chǎn)水分100 m3/h進(jìn)入2502單元處理,盡最大可能提高污水回用量,減少外排污水量,提高水重復(fù)利用率,2013年污水場共計回用污水54.989 3萬t。
3.2.1 接收裝置開工期間沖洗水,實現(xiàn)回收利用
為節(jié)約水資源,從2012年5月份開始,污水處理場對各生產(chǎn)、輔助裝置開工期間沖洗管線、設(shè)備的污水進(jìn)行收集,并送到2501單元進(jìn)行處理,通過氣浮、多介質(zhì)過濾器和活性炭過濾器處理后,出水符合進(jìn)入循環(huán)水場要求,在開工期間共回用裝置沖洗水8.51萬t。
3.2.2 收集裝置開工期間酸洗鈍化水,實現(xiàn)廢水利用
丁二烯、聚丙烯、乙烯和低密等裝置相繼進(jìn)行酸洗鈍化,該污水氨氮、總磷較高。其中鈍化污水COD達(dá)到1 000 mg/L,但由于其主要成分為檸檬酸,可生化性好,較容易被微生物降解。因此對該污水的處理主要考慮脫氮除磷。為方便處理,保證水質(zhì)達(dá)標(biāo),采用2503單元對污水進(jìn)行處理,引進(jìn)高效脫氮菌種,投加到SBR池,進(jìn)行污泥培養(yǎng)、馴化,然后對儲存的高濃度酸洗鈍化污水進(jìn)行分批處理,投加氯化鈣去除總磷。處理后出水氨氮小于0.5mg/l,總磷在0.4~0.5 mg/L之間,水質(zhì)合格回用到循環(huán)水場,共回用污水1.89萬t。
烯烴廠地管包括給水系統(tǒng)和排水系統(tǒng)兩部分。給水設(shè)置有高壓生產(chǎn)給水、低壓生產(chǎn)給水、生活給水、循環(huán)冷卻水、穩(wěn)高壓消防水、回用水六個系統(tǒng)。排水設(shè)置有生產(chǎn)污水、生活污水、含鹽污水、循環(huán)水排污水、雨水、外排下水六個排水系統(tǒng)。
生產(chǎn)給水設(shè)置為高、低壓2個管網(wǎng)供水。低壓生產(chǎn)給水系統(tǒng)(DN700)向循環(huán)水供補(bǔ)充水,到循環(huán)水界區(qū)線處的水壓≥0.2 MPa(g),循環(huán)水補(bǔ)水量在1 519~1 969 m3/h范圍內(nèi)(不考慮回用水時 )。高壓生產(chǎn)給水系統(tǒng)(DN300)向裝置供生產(chǎn)水。該系統(tǒng)到各個裝置區(qū)界區(qū)線處的水壓≥0.4 MPa(g)。根據(jù)用戶壓力需求,將用水量較大的循環(huán)水補(bǔ)水采用低壓供水,實現(xiàn)了節(jié)能降耗。
在管網(wǎng)設(shè)計過程中要求各裝置排水做到清污分流,污污分流。各裝置區(qū)內(nèi)生產(chǎn)過程中排出的生產(chǎn)污水與雨水分開,用單獨系統(tǒng)收集和排放。有污染的生產(chǎn)裝置劃分污染區(qū),并將污染區(qū)的初期污染雨水與后期清凈雨水進(jìn)行切換。初期污染雨水送到污水場處理,后期清凈雨水和廠區(qū)非污染區(qū)的清凈雨水收集到全廠11 000 m3的清凈雨水池,雨水作為輕度污染的水資源,經(jīng)簡單處理后回用于循環(huán)水場補(bǔ)充水。2013年回收雨水量約6萬t。
本項目在地管管材的選擇上進(jìn)行了新的嘗試,生活給水、含鹽污水系統(tǒng)管材為鋼絲網(wǎng)骨架聚乙烯復(fù)合管,電熔焊接;生活污水管道采用聚丙烯(PPH)管材;雨排系統(tǒng)管道材質(zhì)為高密度聚乙烯(HDPE)纏繞增強(qiáng)管(B型),承插電熔焊連接。新型管材的使用可以保護(hù)飲用水免受污染,而且施工快捷,內(nèi)壁光滑,輸送阻力小,減少使用中能耗,連接可靠,不會滲漏因此經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益非常顯著。
隨著計算機(jī)過程控制技術(shù)的發(fā)展和國內(nèi)石化企業(yè)自動控制水平的提高,DCS集散控制系統(tǒng)在石化企業(yè)公用工程系統(tǒng)得到了廣泛的應(yīng)用。大大提高了生產(chǎn)自動化水平,通過實施DCS自動控制,使工藝參數(shù)達(dá)到給定值,使運(yùn)行控制精細(xì)化、提高運(yùn)行平穩(wěn)率,既可以節(jié)能降耗,又可以提高水處理效果。
無磷方案相對于有磷方案,有著更高的控制要求,水質(zhì)控制區(qū)間更為窄小。為避免操作風(fēng)險和偏離操作區(qū)域帶來的不可逆負(fù)面影響,自動控制和監(jiān)控系統(tǒng)對高濃縮倍數(shù)無磷方案尤為重要[3]。自動加藥監(jiān)控系統(tǒng)可以自動在線監(jiān)測循環(huán)水的pH值、電導(dǎo)率、ORP(余氯)、腐蝕率及藥劑濃度的投加濃度,根據(jù)設(shè)定值,自動控制添加各種藥劑。
為了提高循環(huán)水水質(zhì)穩(wěn)定控制平穩(wěn)率,在循環(huán)水場設(shè)計時,設(shè)置了循環(huán)水在線分析儀,工藝管理人員和操作人員根據(jù)在線儀分析數(shù)據(jù)及時進(jìn)行旁濾反洗、在線排污等操作調(diào)整,設(shè)置的在線分析儀有循環(huán)水余氯分析儀、TOC分析儀、監(jiān)測換熱器、ORP、循環(huán)水在線腐蝕率儀、循環(huán)水在線沉積率測試儀和循環(huán)水及補(bǔ)充水電導(dǎo)率儀。在線實時監(jiān)控系統(tǒng)解決了循環(huán)水因人工分析頻率低,分析數(shù)據(jù)滯后等影響操作調(diào)整的及時性和準(zhǔn)確性問題,并且在系統(tǒng)出現(xiàn)泄漏,發(fā)生低pH漂移等異常情況時可以快速反饋循環(huán)水質(zhì)的變化情況。為循環(huán)水系統(tǒng)高濃縮倍數(shù)下長期穩(wěn)定運(yùn)行提供充分的技術(shù)支持。保障了循環(huán)水場在高濃縮倍數(shù)下的穩(wěn)定運(yùn)行,提高了循環(huán)水運(yùn)行管理的自動化水平。
在各水泵房、冷卻塔、水池、硫酸間設(shè)置了工業(yè)攝像頭,引線進(jìn)入DCS系統(tǒng)。攝像頭可 360°轉(zhuǎn)角遙控,提高了水系統(tǒng)監(jiān)控水平。為水系統(tǒng)現(xiàn)場無人管理、遠(yuǎn)程監(jiān)控,拓展了更大的發(fā)展空間。
北方的春秋、冬季節(jié),此時由于環(huán)境溫度低或者環(huán)境濕度很大,冷卻塔內(nèi)的空氣與冷卻水經(jīng)過熱質(zhì)交換后,高溫高濕空氣排出塔外時被外界冷空氣冷卻,冷凝而產(chǎn)生很多液滴,形成冷卻塔羽霧。當(dāng)冷卻塔風(fēng)筒出口的羽霧很大時,使冷卻塔周邊道路能見度降低,地面濕滑,影響通行人員安全;會對其周圍區(qū)域的氣候產(chǎn)生變化,使得該區(qū)域空氣濕度增大,從而影響周邊南北總變電所的運(yùn)行安全;造成大量循環(huán)水的損失,增加循環(huán)水系統(tǒng)的運(yùn)行費(fèi)用。所以從環(huán)境保護(hù)、節(jié)水、安全的角度,需要解決冷卻塔羽霧問題。
烯烴廠各生產(chǎn)裝置經(jīng)過近一年的調(diào)整運(yùn)行,生產(chǎn)狀況由頻繁波動逐漸步入正常階段,但丁苯橡膠裝置所排生產(chǎn)污水因工藝原因,排污水質(zhì)超出污水處理場設(shè)計進(jìn)水標(biāo)準(zhǔn),污水處理場在現(xiàn)有流程基礎(chǔ)上,雖經(jīng)多次工藝調(diào)整,仍無法保證排水達(dá)到設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)。
6.2.1 對丁苯橡膠生產(chǎn)廢水進(jìn)行預(yù)處理改造,實現(xiàn)環(huán)評要求
丁苯橡膠生產(chǎn)廢水中含有大量環(huán)狀有機(jī)物和低聚物,主要污染物為苯乙烯、甲苯、乙苯、苯甲醛、丁二烯、LAS (凝集劑——三烷基氯化銨、二腈二胺甲醛縮合物)等[4],廢水氨氮、總磷、懸浮物、含鹽量等主要污染物濃度高,COD很難生物降解,B/C值低,是當(dāng)前石化行業(yè)難處理的生產(chǎn)廢水之一,裝置開車以來對污水處理場平穩(wěn)運(yùn)行影響很大,所以說,對丁苯橡膠生產(chǎn)廢水進(jìn)行水質(zhì)預(yù)處理改造是保證實現(xiàn)環(huán)評要求的必經(jīng)之路。經(jīng)實驗研究, “復(fù)合鐵鹽除磷+PACT法+電吸附脫鹽”的工藝路線適合丁苯橡膠生產(chǎn)廢水預(yù)處理改造,并且PACT法抗污染物沖擊能力、操作靈活性較強(qiáng),可以根據(jù)污染物濃度的變化及時調(diào)整粉末活性炭投加量[5],流程末端再增設(shè)一套脫鹽系統(tǒng)可以解決產(chǎn)水含鹽量高的問題。經(jīng)過上述改造,COD、總磷、氨氮、電導(dǎo)率四類污染物可以得到治理,污水處理場可以實現(xiàn)設(shè)計水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。
6.2.2 深化東部水平衡,實現(xiàn)污水零排放
為減少撫順石化東部地區(qū)污水排放量,需對烯烴廠、新老電廠工業(yè)用水和排水進(jìn)行整合。電廠污水進(jìn)行“清污分流”后,全部送到烯烴廠污水處理場進(jìn)行處理。其中新老電廠中和池高鹽污水送到2502單元進(jìn)行脫鹽處理,其它低鹽生產(chǎn)、生活污水送到2501單元處理,兩個單元產(chǎn)水共同回用,預(yù)計滿負(fù)荷條件下,回用水量將達(dá)到600 t/h以上;反滲透濃水送回到電廠作為沖灰用水和脫硫脫硝用水,最終實現(xiàn)環(huán)評要求的污水“零排放”。
隨著國家節(jié)水減排的不斷推進(jìn),要求企業(yè)生產(chǎn)成本越來越低,因此從根本上節(jié)約用水,減少排放,使有限的資源發(fā)揮最大的作用越來越重要。
對于石化企業(yè)循環(huán)水系統(tǒng),可通過合理的控制濃縮倍數(shù)、做好污水回用、搞好循環(huán)水管理,可以達(dá)到減少新鮮水的消耗。污水回用等水處理新技術(shù)的應(yīng)用,使循環(huán)水質(zhì)更加多元化和復(fù)雜化,工業(yè)循環(huán)冷卻水處理也將面臨新的機(jī)遇和更大的挑戰(zhàn),以科技創(chuàng)新為深入推進(jìn)節(jié)水減排工作的核心推動力,進(jìn)行工業(yè)水系統(tǒng)的整體優(yōu)化(污水整合及水資源優(yōu)化),全面提高水資源綜合利用率。通過自主創(chuàng)新、引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新、集成創(chuàng)新等形式,突破節(jié)水技術(shù)瓶頸,實現(xiàn)節(jié)水減排不斷登上新高度。
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