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尿素合成塔塔盤改造總結(jié)

2014-05-10 14:35孫曉明劉金星
石油化工應(yīng)用 2014年4期
關(guān)鍵詞:合成塔篩板轉(zhuǎn)化率

孫曉明,劉金星

(中國石油寧夏石化公司,寧夏銀川 750021)

尿素的合成分兩步進(jìn)行。原料NH3和CO2冷凝反應(yīng)生成甲銨為第一步;而更重要的一步是甲銨脫水生成尿素。尿素合成塔就是實現(xiàn)這一步的設(shè)備。一化尿素裝置尿素合成塔(201-D)是一個直立圓筒式反應(yīng)容器,高約36 m,筒體內(nèi)徑2 800 mm,從圓筒底部7 m以上高度起,裝有8塊多孔篩板塔盤。裝置自1988年8月投產(chǎn)以來連續(xù)運(yùn)行25年,期間尿素合成塔未做任何改造,各項工藝技術(shù)指標(biāo)良好,CO2轉(zhuǎn)化率達(dá)59%~60%。但是隨著運(yùn)行周期的延長,塔盤正常性減薄,必須更新。2013年11月裝置大修期間對尿素合成塔塔盤進(jìn)行了更新改造:將原來的8塊多孔篩板塔盤更換為大連松海石化檢修工程有限公司設(shè)計制造的“高效徑流式塔盤”,并且在塔的底部空間內(nèi)再增加兩塊,塔盤數(shù)量由原來的8塊增加到10塊。

1 改造前后對比

1.1 塔盤結(jié)構(gòu)比較

NH3和CO2在高壓甲銨冷凝器202C中反應(yīng)生成甲銨,甲銨液以及部分未反應(yīng)的氣相,從合成塔底部進(jìn)入,向上依次通過每層塔盤,完成甲銨脫水生成尿素的反應(yīng);塔盤將反應(yīng)空間隔成幾個相對獨立的反應(yīng)室,每個反應(yīng)室中的氣液流向一致。舊塔盤(見圖1a),每一塊塔板上開有不同數(shù)量的小孔,塔盤與筒體之間留有環(huán)隙,反應(yīng)物料自下而上的過程中,絕大部分氣體從液相鼓泡通過,經(jīng)篩板小孔進(jìn)入上一層反應(yīng)室,而液體沿環(huán)隙進(jìn)入上一層塔盤(見圖2a)。由于液體重力、氣流速度等原因,上一層反應(yīng)室的少量液體會下落形成“返混”,不利于尿素生成反應(yīng)的進(jìn)行。因此如能有效減少甚至避免物料返混,則對提高合成轉(zhuǎn)化率大為有利。新徑流式塔盤即是為解決這一問題而進(jìn)行的創(chuàng)新結(jié)構(gòu)設(shè)計(見圖1b),整塊塔盤主要由水平無孔塔板、“n”型凸起兩部分組成,塔盤與筒體間無環(huán)隙。氣體和液體兩相混合物在相鄰兩塊塔板之間平行同方向流動;氣體走凸起通道,液體走弓形缺口通道進(jìn)入上一層塔盤(見圖2b)。

圖1 新舊塔盤實物圖

圖2 新舊塔盤氣液流向比較

1.2 運(yùn)行數(shù)據(jù)對比

2013年12月20日裝置大修后開車,運(yùn)行至今已有90 d,裝置負(fù)荷經(jīng)歷了70%~100%,塔盤改造后和歷史數(shù)據(jù)對比(見表1~表5)。

(1)正常生產(chǎn)期間,不同負(fù)荷下轉(zhuǎn)化率比歷史水平低0.5%~1%。

表1 75%負(fù)荷對比

表2 80%負(fù)荷對比

表2 80%負(fù)荷對比(續(xù)表)

表3 89%負(fù)荷對比

表4 100%負(fù)荷對比

表4 100%負(fù)荷對比(續(xù)表)

表5 改造前后塔溫對比

(2)塔壁溫度的變化:改造前后,塔中部溫度基本未變,而塔的中上部溫度下降約2.5℃,塔下部溫度下降約3.5℃;合成塔返料溫度下降約3℃;表明合成塔不同橫截面間的溫度差增大,物料均勻性下降。

1.3 工藝操作對比

1.3.1 100℃以下升溫鈍化溫差難控制 塔盤改造后,采用“空氣+蒸汽”升溫鈍化,在100℃以下很難控制合成塔上下筒體溫差。老塔盤為多孔篩板,升溫鈍化時合成塔上下同時進(jìn)汽,塔底蒸汽向上運(yùn)動的過程中有一部分發(fā)生了冷凝,另一部分未冷凝的蒸汽可迅速穿過塔盤小孔繼續(xù)上行,上下筒體的溫度差可以通過控制塔底、塔頂?shù)倪M(jìn)汽流量來控制。而新塔盤的結(jié)構(gòu)形式不同,塔底蒸汽不能直接沿垂直方向向上運(yùn)動,而是折流后沿水平方向流動、再進(jìn)入上一層空間,冷態(tài)時,蒸汽在塔的下部即全部冷凝,中上部幾乎沒有蒸汽通過,導(dǎo)致塔下部溫度上漲迅速而中上部溫度幾乎不漲,溫差過大,對設(shè)備非常不利。

1.3.2 高壓系統(tǒng)操作彈性減小

(1)塔盤改造后合成轉(zhuǎn)化率時高時低;物料配比(包括低壓返回甲銨液量)的變化、加減負(fù)荷、高壓甲銨冷凝器殼側(cè)蒸汽壓力的波動等等,對高壓工況的影響程度放大,容易發(fā)生波動,操作彈性明顯減小。比如2013年12月29日因合成塔一臺安全閥故障,處理期間為降低高壓系統(tǒng)壓力而降低了高壓甲銨冷凝器殼側(cè)蒸汽壓力,合成塔頂溫度TI002/1降至181.0℃左右運(yùn)行3 h后高壓工況惡化,高壓系統(tǒng)壓力迅速上漲;2014年1月21日因高壓配氨量偏低致高壓系統(tǒng)工況惡化;2月7日因處理蒸發(fā)一段加熱器蒸汽閥PV401的定位器,低壓蒸汽壓力較大幅度波動約40 min,結(jié)果合成塔出口尿素降至24.72%,轉(zhuǎn)化率低至51.74%;2月11日系統(tǒng)降負(fù)荷3 000 m3/h,合成塔出口尿素降至26.52%,轉(zhuǎn)化率低至54.92%;2月12日系統(tǒng)加負(fù)荷3 000 m3/h,合成塔出口尿素降至26.76%,轉(zhuǎn)化率低至53.85%。

(2)由于在合成塔內(nèi)反應(yīng)不充分,高壓洗滌器203C負(fù)荷增加,高壓調(diào)溫水溫差由原來的13.5℃上升至17℃左右,最高達(dá)到20℃。轉(zhuǎn)化率的下降、尿液濃度的降低,以及高壓洗滌器冷凝量的增加,必然加大氣提塔的負(fù)荷,整個高壓圈內(nèi)部循環(huán)量增大。

(3)轉(zhuǎn)化率的下降導(dǎo)致了后工序一系列問題,如低壓系統(tǒng)負(fù)荷大易超壓、氨水槽濃度高、解吸負(fù)荷高易超壓等。

2 改造效果評價及問題討論

(1)合成塔塔盤改造后,轉(zhuǎn)化率下降,汽耗上升,操作彈性減小,表明此項改造效果不佳。

(2)如前所述,100℃以下“空氣+蒸汽”升溫鈍化溫差控制困難的原因在于塔盤結(jié)構(gòu)形式?jīng)Q定了冷態(tài)時進(jìn)入合成塔的蒸汽在塔下部即全部冷凝,因此只有不凝性氣體才能克服這一問題。這就要求在升溫鈍化初期就要加入大量空氣作為不凝性氣體,但由于固有條件的限制,升溫鈍化空氣最大量僅500 m3/h,因此,升溫鈍化從冷態(tài)到100℃以上將是一個十分漫長的過程,比原來約延長10 h左右。

(3)尿素合成塔中甲銨脫水生成尿素的反應(yīng)進(jìn)行的很慢。合成塔橫截面上混合物(包括反應(yīng)物及生成物)的濃度、密度、溫度、速度的均勻性是影響轉(zhuǎn)化率的最主要因素[1]。這既是合成塔為什么要設(shè)置塔內(nèi)件(塔盤)的原因,也是設(shè)計開發(fā)各種類型塔盤的研究內(nèi)容。因此,加強(qiáng)合成塔內(nèi)氣、液相的充分均勻混合程度,是提高合成塔效率的關(guān)鍵。如圖 1(a)、圖 2(a)所示,舊的多孔篩板塔盤雖然存在著一定程度的物料返混現(xiàn)象,對尿素生成反應(yīng)不利,但氣相穿過液相鼓泡通過的過程中,顯著提高了氣液相混合的激烈程度,傳質(zhì)傳熱效率高,彌補(bǔ)了物料返混這一缺陷。如圖 1(b)、圖 2(b)所示,新塔盤氣、液兩相分層平行向前流動,氣相在圖2(b)的“n型”凸起區(qū)域產(chǎn)生鼓泡,構(gòu)成氣液充分接觸的混合區(qū),很快完成甲銨生成反應(yīng),而其它區(qū)域不存在鼓泡區(qū),不存在反方向流動,不存在返混[2]。這就是說,它雖然消除了返混,但同時也降低了物料混合的激烈程度,傳質(zhì)傳熱效率打了折扣。筆者認(rèn)為這正是設(shè)計上的缺陷所在。

3 小結(jié)

對于一套工藝成熟、運(yùn)行平穩(wěn)、指標(biāo)優(yōu)化的老裝置,技術(shù)改造應(yīng)著重針對顯著影響裝置產(chǎn)能、物耗、能耗的問題進(jìn)行;重點設(shè)備老化更換時,應(yīng)優(yōu)先考慮同類替換。

尿素合成過程中的轉(zhuǎn)化率受諸多因素的影響,當(dāng)設(shè)備工作狀況不佳時,必須從操作溫度、物料配比等等多項工藝條件入手進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化,盡可能降低設(shè)備帶來的不利影響。

[1]劉孝弟,等.再談關(guān)于提高尿素合成塔二氧化碳轉(zhuǎn)化率的探討[C].第十六屆全國尿素廠年會論文資料集,2010.

[2]程忠振,等.徑流式尿素合成塔的發(fā)明與應(yīng)用[J].化肥設(shè)計,2009,47(1):16.

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