呂 楊 ,李鳳瑞 ,代東每 ,徐 軍 ,侯 瑞 ,常 森 ,文曉輝
(1.中國石油長慶油田分公司第五采氣廠,內(nèi)蒙古烏審旗 017300;2.中國石油長慶油田分公司第三采氣廠,內(nèi)蒙古烏審旗 017300)
通過對頁巖氣儲層的調(diào)研,認(rèn)為儲層巖石脆性特征、天然微裂縫發(fā)育情況以及三向應(yīng)力是實現(xiàn)“體積壓裂”的物質(zhì)基礎(chǔ)。
儲層要富含石英或者碳酸鹽巖等脆性礦物有利于產(chǎn)生復(fù)雜縫網(wǎng),從石英含量來看,蘇里格氣田東區(qū)儲層符合這一特征。
表1 蘇里格地區(qū)砂巖中碎屑組分含量對比
表2 蘇東砂巖與北美不同區(qū)域頁巖巖石力學(xué)特征對比
天然裂縫狀況及層理發(fā)育狀況,可以降低分支裂縫的形成所需要凈壓力,蘇東巖心觀察及電成像測井情況表明,蘇東儲層天然裂縫部分發(fā)育。
從成像測井資料來看,儲層內(nèi)發(fā)育有一定量的天然裂縫,就蘇東011-104井而言,測量段共識別47條天然裂縫,局部也有不規(guī)則和高角度裂縫發(fā)育。
蘇里格氣田砂巖兩向應(yīng)力差在7~10 MPa,兩向應(yīng)力非均質(zhì)系數(shù)0.17,能夠?qū)嵰欢p網(wǎng)系統(tǒng)。抗張強度為4.15~6.08 MPa,小于兩向應(yīng)力差,主縫特征較明顯。
表3 蘇里格東區(qū)致密砂巖巖心觀察顯示有裂縫的井層統(tǒng)計
表3 蘇里格東區(qū)致密砂巖巖心觀察顯示有裂縫的井層統(tǒng)計(續(xù)表)
表4 格氣田盒8砂巖儲層巖心應(yīng)力測試結(jié)果
針對蘇里格東區(qū)儲層地質(zhì)特點,結(jié)合前期多項壓裂工藝認(rèn)識,優(yōu)化施工參數(shù)及工藝,以“擴大接觸面積、增加改造體積”為主體改造思路,開展“混合水壓裂+大排量注入+低傷害壓裂液”的體積壓裂工藝試驗。
通過提高施工排量增加縫內(nèi)凈壓力,在壓裂形成人工主裂縫的同時力爭開啟并溝通天然微裂縫,以達到形成復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)裂縫系統(tǒng)的目的。針對蘇里格東區(qū)天然微裂縫部分發(fā)育儲層,理論研究表明,裂縫延伸凈壓力一旦大于兩個水平主應(yīng)力的差值與巖石的抗張強度之和,則容易產(chǎn)生分支縫。
表5 蘇里格東區(qū)形成網(wǎng)絡(luò)裂縫所需的裂縫延伸凈壓力計算結(jié)果
表6 不同注入排量下縫內(nèi)凈壓力模擬計算結(jié)果(砂濃度:200 kg/m3)
表7 31/2″外加厚油管性能數(shù)據(jù)表
表8 井口最高油管壓力預(yù)測數(shù)據(jù)表(31/2″油管3 070 m)
針對形成網(wǎng)絡(luò)裂縫系統(tǒng)所需的凈壓力要求,利用壓裂模擬軟件建立了蘇里格東區(qū)盒8層壓裂地質(zhì)剖面模型,模擬計算了不同排量、不同壓裂液類型下的縫內(nèi)凈壓力數(shù)值。
蘇里格東區(qū)致密砂巖儲層“體積壓裂”采用施工排量6~13 m3/min,為常規(guī)壓裂排量的2~4倍,能夠滿足形成網(wǎng)絡(luò)裂縫所需的裂縫延伸凈壓力。
同時為滿足大排量下施工要求,常規(guī)井采用23/8″油管環(huán)空注入、31/2″油管注入及套管注入三種方式,水平井采用41/2″基管裸眼封隔器注入。
2.1.1 31/2″生產(chǎn)油管(見表 7、表 8)
2.1.2 41/2″套管(見表 9、表 10)
蘇里格東區(qū)致密砂巖儲層“體積壓裂”采用壓裂液體系主要為前置酸+低濃度胍膠液體、滑溜水+低濃度胍膠液體兩種。
根據(jù)體積壓裂所采用的不同壓裂液體系及對裂縫導(dǎo)流能力的優(yōu)化結(jié)果,確定采用40~60目低密度陶粒和20~40目低密度陶粒組合。
通過泵注程序設(shè)計先小粒徑陶粒,后大粒徑陶粒,有助于提高裂縫的導(dǎo)流能力,同時小粒徑陶粒更容易進入形成的次生裂縫中,對裂縫的轉(zhuǎn)向有進一度的促進作用。
表9 41/2″套管性能數(shù)據(jù)表
表10 根據(jù)不同排量計算的井口施工壓力
表11 低密度支撐劑物理性能的評價結(jié)果
目前在常規(guī)井上實施15口井,最大施工排量為13 m3/min,單層最大加砂量101.5 m3,平均無阻流量6.11×104m3/d,取得初步效果。
表12 蘇東“體積壓裂”與常規(guī)壓裂參數(shù)對比表
蘇東“體積壓裂”工藝井與常規(guī)壓裂工藝井相比,施工具有高排量、低砂比、大砂量與大液量的特點,單井平均無阻流量提高1.48×104m3/d。
目前在水平井上實施3口井,均采用41/2″裸眼封隔器改造,最大施工排量10 m3/min,最大單段加砂量為100 m3;蘇東水平井“體積壓裂”工藝井與常規(guī)壓裂工藝井相比,施工具有高排量、大液量的特點,而砂比和單段加砂量規(guī)模與常規(guī)壓裂工藝相當(dāng),平均無阻流量27.53×104m3/d,水平井體積壓裂試驗效果初顯。
(1)蘇東“體積壓裂”改造工藝現(xiàn)場實驗取得初步效果,但仍有待進一步試驗和跟蹤評價。
表13 蘇東“體積壓裂”井與常規(guī)壓裂井效果對比表
表14 蘇東水平井“體積壓裂”與常規(guī)壓裂參數(shù)對比表
表15 蘇東水平井“體積壓裂”井參數(shù)統(tǒng)計表
(2)蘇里格致密砂巖具有實現(xiàn)體積壓裂的儲層條件,但壓裂液平均返排周期較常規(guī)液量多出5天左右,壓裂液及時返排是急需解決的問題。
(3)試驗井應(yīng)具備砂體縱向厚度大(20 m以上),儲層具備一定的含氣性(氣層/含氣性厚度大于10 m,含氣飽和度大于50%),砂體上下具備較好的隔層條件(泥巖厚度10 m以上)。
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