李茂鵬,林榮文,李 冬,李寶昌
(廣西東油瀝青有限公司,廣西 欽州 535008)
蘇丹3/7區(qū)減壓渣油對丁烷脫瀝青裝置開工的影響及分析
李茂鵬,林榮文,李 冬,李寶昌
(廣西東油瀝青有限公司,廣西 欽州 535008)
蘇丹三/七區(qū)減壓渣油具有凝點高、蠟含量高、酸值高和金屬含量高等特點,尤其是金屬元素鎳、釩、鐵、鈉含量較高,是一種熱穩(wěn)定性較差的渣油。通過丁烷脫瀝青裝置進行降酸、降金屬、降粘度,降低殘?zhí)亢浚瑥亩鵀榇呋b置提供更加優(yōu)質(zhì)的原料,創(chuàng)造更大的效益。
蘇丹3/7區(qū);減壓渣油;丁烷;瀝青;金屬;效益
我公司主要是加工蘇丹3/7區(qū)原油,3/7區(qū)原油具有酸值高、高瀝青膠質(zhì)、重金屬含量多等特點,較多高碳蠟是導致其高凝高粘的根本原因,而原油中金屬元素鎳、釩、鐵、鈉含量較高對高粘度也有一定的貢獻作用,直接進入催化裂化裝置作原料時,催化劑重金屬污染嚴重,產(chǎn)品分布差,渣油摻煉量低,直接影響企業(yè)經(jīng)濟效益。
本套裝置主要是以100×104t·a-1常減裝置的減渣為原料,常減壓裝置全部以蘇丹3/7區(qū)原油為原料,減壓渣油為我公司40×104t·a-1丁烷脫瀝青裝置提供原料,經(jīng)過丁烷脫瀝青裝置生產(chǎn)出更好的催化原料,為我公司50×104t·a-1的重油催化裂化裝置提供優(yōu)質(zhì)原料,從而提高了催化裂化的處理量,同時降低了損耗,為公司創(chuàng)造更大的效益。丁烷脫瀝青的產(chǎn)品瀝青給減粘裂化裝置進一步加工成重質(zhì)燃料油。所以丁烷脫瀝青裝置以減壓渣油為原料,性質(zhì)更加惡劣,并且丁烷脫瀝青裝置的溶劑主要是MTBE裝置過來的碳四組分,正丁烷含量低,烯烴含量高,即溶劑的選擇性很差,溶解性強,并不能根據(jù)以往經(jīng)驗來控制抽提溫度、沉降溫度,全部是重新摸索。
為了確保裝置投料試車,車間在裝置中交前提前進入,并合理安排人員,組織裝置的全面大檢查、吹掃、氣密等工作,使裝置在中交后馬上進入試車聯(lián)運階段。
1.1 加熱爐烘爐
加熱爐是丁烷脫瀝青裝置的關(guān)鍵設(shè)備,烘爐質(zhì)量的好壞直接影響到脫瀝青裝置的安全運行,輕、重脫油和瀝青加熱爐的烘爐是為了除去爐體內(nèi)耐火磚和耐火膠泥中所含的水分,以防止耐火磚和耐火膠泥由于爐膛溫度急劇上升而變形甚至倒塌,使耐火膠泥和耐火磚得到充分的燒結(jié),同時檢驗油氣混合燃燒器、熱電偶在熱狀態(tài)下的高溫性能。
在烘爐過程中一定注意爐管要通入蒸汽,對爐管進行保護,嚴防對爐管進行干燒,尤其是輕脫油加熱爐爐管管材為普通碳鋼,如果干燒極容易將爐管燒壞。對流段蒸汽不大于0.5t·h-1,蒸汽出口溫度不大于350℃;加熱爐輻射段不大于0.6t·h-1(注:蒸汽在爐管內(nèi)流速在15m·s-1以上,且不大于30m·s-1,每路蒸汽出口溫度不大于350℃)。
1.2 建立溶劑大循環(huán)
本套裝置收溶劑大約280t,開始收溶劑從停工退溶劑線直接進高壓抽提-沉降系統(tǒng),當沉降塔(C-2)頂見液位后,改為往溶劑罐(D-1)收溶劑,當溶劑罐液位達到50%時,停止收溶劑。在溶劑快收完時將爐F-1、2、3爐長明燈逐漸點火,逐漸將高壓系統(tǒng)向低壓系統(tǒng)的返量給上,但返量不要太大,尤其是超臨界塔(C-3)不能存在液相,如果出現(xiàn)液相要盡快用重脫油溶液泵(P-2)利用停工抽出線將(C-3)液相抽出打到抽提-沉降系統(tǒng),防止整個系統(tǒng)收的溶劑太多,C-1、C-2底部返量閥不要開度過大,防止汽提塔存液相。同時爐F-1、2、3大火嘴逐漸點火,防止爐出口溫度過低,低壓系統(tǒng)過來液相,爐F-1出口溫度控制在230℃、F-2、F-3出口溫度控制在260℃以上,汽提塔汽提蒸汽量分別控制在0.5、0.6、0.7t·h-1。啟用補充溶劑泵(P-10)、增壓泵(P-3)建立溶劑大循環(huán),建立物料平衡。
在溶劑大循環(huán)建立起來時,整個系統(tǒng)能夠開始脫水,一定要將系統(tǒng)存水脫盡,防止給開工投料造成大的系統(tǒng)波動,同時考驗各儀表是否準確好用,利用爐子給溶劑的熱量,使C-1、C-2頂部和底部溫度達到投料的溫度??刂茀?shù)見表1。
表1 主要操作參數(shù)
從表1可以看出,與表3的設(shè)計參數(shù)相比較,抽提塔和沉降塔的溫度控制要比設(shè)計溫度高,主要是因為沒有可供參考的確切數(shù)據(jù),防止投料后由于溶劑的選擇性較差,溶解性較強,造成脫油瀝青軟化點太高,使瀝青出裝置系統(tǒng)造成堵塞。壓力比設(shè)計壓力低些,因投料量為設(shè)計加工量的85%,即42.5t·h-1,瞬間減壓渣油進入高壓抽提系統(tǒng)占用大量空間,抽提-沉降系統(tǒng)壓力會升高,故在投料前壓力要偏低操作,防止超壓。
2.1 溶劑的組分含量
溶劑的組分含量數(shù)據(jù)見表2。由表2數(shù)據(jù)可以看出,溶劑中所含的烷烴C4組分僅為52.60%,所以溶劑選擇性相對來說較差,正丁烷和異丁烷的臨界溫度分別為152℃和135℃,故可在較高的溫度下操作,適合于加工高粘度的渣油。異丁烷的物理性質(zhì)介于正丁烷和丙烷之間,其脫瀝青效果相當于混合丙烷和正丁烷。采用混合溶劑的脫瀝青過程具有適應原料油變化的靈活性,還具有調(diào)節(jié)脫瀝青油收率和質(zhì)量的靈活性。但是由于溶劑所含烯烴為44.01%,烯烴的抽提選擇性不如相應的烷烴,除了烯烴的蒸氣壓高于碳數(shù)相同的烷烴外(使得溶劑罐壓力升高),溶劑中烯烴含量太多會影響抽提的選擇性。我國煉廠有數(shù)據(jù)表明,當烯烴含量達到45%時,脫瀝青油的收率約比使用烷烴溶劑降低1/3。
表2 碳四溶劑的組分
3.2 操作條件及產(chǎn)品分析數(shù)據(jù)
主要操作參數(shù)及與設(shè)計值的對比見表3。
表3 主要操作參數(shù)對比
由表3可以看出實際控制參數(shù)與設(shè)計有些差距,主要是我們所選用的溶劑并不是純丁烷溶劑,溶劑主要是從我廠MTBE裝置過來的碳四組分,烯烴含量較高,造成溶劑的選擇性變差,所以我們的抽提-沉降系統(tǒng)的溫度比設(shè)計溫度要高些。由于溶劑的選擇性變差,相對來說溶解性增強,進而溶劑比要小些。
由表4可以看出,輕、重脫油的收率達到74.07%,這個收率很高,而瀝青的產(chǎn)量僅僅25.93%,是其他同類裝置的一半左右,我公司從整體效益考慮限制了瀝青的產(chǎn)量,但是這樣就增難了輕脫油與瀝青的分離效果,從而增加了輕脫油溶液的產(chǎn)量,使得沉降塔負荷增加,造成輕脫油殘?zhí)急韧愌b置高些。我廠的輕脫油和部分重脫油全部作為催化進料,與催化原料調(diào)合后,殘?zhí)即蠹s在5.0%左右,對催化裝置沒有產(chǎn)生影響,所以我們要求盡量大地產(chǎn)出輕、重脫油。
表4 產(chǎn)品收率及質(zhì)量
通過以上計算數(shù)據(jù)得到,雖然丁烷的脫酸率達到56.4%,但是輕重脫油含酸量還較高,要特別注意對后部設(shè)備的腐蝕問題。
(1)通過丁烷脫瀝青裝置使高酸、高金屬的減壓渣油有了明顯的改善,同時也將殘?zhí)冀档揭粋€合適的范圍,為催化裝置提供了一個優(yōu)質(zhì)的原料,由于酸值的大幅度降低,減少了設(shè)備的腐蝕,增加了使用壽命。
(2)在水聯(lián)運后溶劑大循環(huán)時,一定要將溶劑循環(huán)時間達到48h以上,確保高壓系統(tǒng)里的水被脫干凈,否則在投料后,容易造成抽提塔混相,塔底界位突然升高,輕脫油爐F-1出口溫度突降,重則使抽提系統(tǒng)壓力突然升高超壓,造成安全閥起跳事故。
(3)在溶劑大循環(huán)時,抽提塔、沉降塔底抽出閥開度不要太大,否則造成重脫油爐、瀝青爐負荷加大,也增加了開工初期爐子的能耗。
(4)由于本裝置的增壓泵采用的是雙套機械密封,分為內(nèi)、外兩套機封。機封冷卻采用的是從溶劑補充泵打來的冷溶劑冷卻,開增壓泵時一定要保證有冷卻溶劑對機封進行冷卻,否則將損壞機封,造成增壓泵泄漏損壞,甚至大量溶劑泄漏,造成事故。
(5)汽提塔的汽提蒸汽一定要保證0.8MPa以上的過熱蒸汽,否則造成低壓系統(tǒng)溶劑回收不完全,造成瀝青、輕、重脫油帶溶劑,增加溶劑耗能,而脫油瀝青帶溶劑較多時,造成后部裝置減粘裂化,原料泵抽空。在裝置停工時,新增一條1.0MPa蒸汽線來滿足生產(chǎn),并同時降低溶劑損耗60%。
(6)嚴格控制輕脫爐(F-1)出口溫度237℃±1℃,溫度太高,造成超臨界塔分離不好,將輕脫油帶到頂部高壓換熱器、空冷等冷換設(shè)備,冷卻效果變差,抽提、沉降系統(tǒng)壓力升高。
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Influence of Sudan 3/7 Vacuum Residuum on Butane Deasphalting Plant
LI Mao-peng, LIN Rong-wen, LI Dong, LI Bao-chang
(Guangxi Dongyou Pitch Co.Ltd., Qinzhou 535008, China)
TE 626.8+6
B
1671-9905(2014)04-0068-03
2014-02-19