張安貴,沈永斌,魏旭禮
(神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)煤炭化學(xué)工業(yè)分公司烯烴公司,寧夏 銀川 750411)
生產(chǎn)工藝
Novolen聚丙烯裝置乙烯精制系統(tǒng)技術(shù)改造
張安貴,沈永斌,魏旭禮
(神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)煤炭化學(xué)工業(yè)分公司烯烴公司,寧夏 銀川 750411)
對(duì)Novolen聚丙烯裝置乙烯精制系統(tǒng)進(jìn)行了改造,并對(duì)乙烯精制系統(tǒng)技改前后的精制效果進(jìn)行了評(píng)價(jià)。經(jīng)過改造,精制后的乙烯質(zhì)量得到了提高,滿足了聚丙烯裝置長周期、高負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)的需要,同時(shí)降低了物耗,提高了裝置盈利能力,增加了經(jīng)濟(jì)效益。
聚丙烯;丙烯聚合;乙烯精制;Novolen工藝;
聚丙烯(PP)是聚烯烴的重要成員,也是五大通用合成樹脂中的一個(gè)重要品種。聚丙烯具有優(yōu)良的綜合性能,相對(duì)低廉的價(jià)格,較容易進(jìn)行改性,優(yōu)良的物理機(jī)械性能和加工性等優(yōu)點(diǎn)。因此,聚丙烯工業(yè)得到了快速發(fā)展,其新材料層出不窮,是當(dāng)今最具發(fā)展前途的熱塑性塑料之一[1-3]。近10年來,我國聚丙烯樹脂的工業(yè)發(fā)展較快,已成為我國生產(chǎn)能力和產(chǎn)量最大的合成樹脂品種。預(yù)計(jì)到2015年中國聚丙烯產(chǎn)能為1739萬t,需求為1950萬t,缺口約400萬t左右。預(yù)計(jì)到2020年中國聚丙烯產(chǎn)能為1974萬t,需求為2600萬t。盡管產(chǎn)能逐年遞增,我國聚丙烯目前仍然呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面,旺盛的市場需求催生了聚丙烯產(chǎn)業(yè)在我國的快速發(fā)展,同時(shí)也催生了煤制烯烴項(xiàng)目的快速發(fā)展。為此,神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)烯烴項(xiàng)目上馬了甲醇制丙烯(MTP)和ABB魯姆斯Novolen氣相法聚丙烯生產(chǎn)工藝。自裝置開車以來,生產(chǎn)逐漸趨于穩(wěn)定,相繼開發(fā)出1102K、2440K、2500H、和1100N等4個(gè)牌號(hào)。但在生產(chǎn)2440K和2500H抗沖牌號(hào)的過程中,頻頻出現(xiàn)共聚反應(yīng)器反應(yīng)活性弱,甚至不反應(yīng)現(xiàn)象。在對(duì)工藝進(jìn)行深入研究后發(fā)現(xiàn),一旦MTP裝置發(fā)生波動(dòng),就會(huì)導(dǎo)致MTP產(chǎn)品乙烯質(zhì)量不合格,乙烯中的H2O、CO和CO2等毒物嚴(yán)重超標(biāo),使乙烯不具備聚合條件。
針對(duì)以上問題,神華寧夏煤化工公司烯烴公司聚合車間對(duì)Novolen聚丙烯裝置乙烯精制系統(tǒng)進(jìn)行了改造,并對(duì)乙烯精制系統(tǒng)技改前后的效果進(jìn)行了評(píng)價(jià)。技術(shù)改造為神華寧煤集團(tuán)烯烴項(xiàng)目抗沖共聚聚丙烯的穩(wěn)定運(yùn)行提供保障,也為其它聚丙烯裝置技術(shù)改造提供一定的技術(shù)支持。
聚合過程中雜質(zhì)的存在,會(huì)影響催化劑活性和增加助催化劑消耗。聚合過程中影響的雜質(zhì)較多,主要有COS、CO、CO2、O2和H2O等,尤其是CO,幾十μL·m-3就會(huì)對(duì)丙烯聚合反應(yīng)催化劑體系造成毒害,從而降低催化劑的活性,甚至?xí)咕酆戏磻?yīng)無法進(jìn)行[5]。神華寧煤集團(tuán)烯烴項(xiàng)目聚丙烯裝置共聚生產(chǎn)時(shí)采用的原料乙烯,主要來源于煤氣化裝置,因此增加了原料乙烯中含有CO、CO2的可能性,使得聚合裝置的影響非常復(fù)雜。為保證聚合反應(yīng)的順利進(jìn)行,對(duì)于原料乙烯和精制后的乙烯中水、硫、砷、CO、CO2等指標(biāo)要嚴(yán)格控制,必須深度脫除乙烯中的各種雜質(zhì)。表1為Novolen聚丙烯裝置專利商要求的乙烯主要性質(zhì)指標(biāo)。
表1 聚合裝置要求的乙烯的主要性質(zhì)指標(biāo)
精制系統(tǒng)主要的作用是除掉原料中的各種不利于聚合反應(yīng)的毒物。由于MTP裝置在世界范圍內(nèi)首次實(shí)現(xiàn)工業(yè)化應(yīng)用,因此工業(yè)化經(jīng)驗(yàn)較少。MTP專利商認(rèn)為MTP裝置產(chǎn)出的乙烯,經(jīng)過MTP裝置加工后,其乙烯組成能夠滿足Novolen聚丙烯裝置界區(qū)丙烯的的要求,而實(shí)際運(yùn)行中發(fā)現(xiàn),MTP得到的原料的品質(zhì)達(dá)不到Novolen聚丙烯工藝專利商的要求,甲醇制烯烴(MTP)裝置得到的乙烯原料性質(zhì)如表2所示。如MTP提供的原料乙烯水含量一般在4~7 mg·kg-1之間,CO及CO2含量很高,CO一般在0.2~1.0 μL·L-1之間,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于Novolen專利商要求的乙烯品質(zhì);CO2含量正常工況一般在幾μL·L-1之間到十幾μL·L-1之間,個(gè)別情況下高達(dá)幾十μL·L-1,如此高的CO2會(huì)很快使精制系統(tǒng)吸附劑失活,直接影響聚合裝置的反應(yīng)活性。
表2 MTP裝置得到的原料乙烯性質(zhì)
原設(shè)計(jì)2個(gè)精制塔并聯(lián)操作,內(nèi)裝美國UOP公司AZ-300球形分子篩,分子篩主要組成為氧化鋁沸石復(fù)合物,主要作用為從飽和或不飽和的碳?xì)浠衔锪黧w中去除含氧的碳?xì)浠衔?、有機(jī)硫、氮系極性復(fù)合物及水等。來自界區(qū)的乙烯原料進(jìn)入精制塔A/B進(jìn)行精制,精制后的乙烯送入聚合裝置共聚反應(yīng)器與丙烯反應(yīng)生成抗沖共聚聚丙烯。當(dāng)一個(gè)乙烯精制塔投用使用時(shí),另一個(gè)乙烯精制塔備用或者再生;當(dāng)投用塔達(dá)到處理周期后或者出口水含量超標(biāo)時(shí),切到另一個(gè)精制塔使用。但是在抗沖共聚聚丙烯生產(chǎn)時(shí),聚合過程常常出現(xiàn)活性弱,甚至沒有活性的情況。主要原因是原精制塔催化劑設(shè)計(jì)裝填量過少,處理能力較差,過高的重時(shí)空速與較短的精制接觸時(shí)間,也降低了乙烯精制深度,尤其當(dāng)MTP裝置不穩(wěn)定,乙烯中的水和其它雜質(zhì)含量大幅度增加時(shí),精制效果更加不理想。由于以上原因,聚丙烯在開共聚過程中,裝置常常出現(xiàn)共聚反應(yīng)弱的現(xiàn)象。
3.1 改造方案
從乙烯質(zhì)量的分析結(jié)果可以看出,乙烯中的CO和CO2都嚴(yán)重超標(biāo),有時(shí)還會(huì)出現(xiàn)O2超標(biāo)的現(xiàn)象。僅僅采用聚丙烯工藝包提供的精制系統(tǒng),遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能達(dá)到要求。原精制系統(tǒng)的分子篩的CO和CO2脫除能力很弱,一旦MTP裝置波動(dòng),原料乙烯中的CO和CO2會(huì)直接穿過精制系統(tǒng)進(jìn)入反應(yīng)器,直接影響裝置的穩(wěn)定運(yùn)行。原有的精制系統(tǒng)水的脫除能力也很有限,當(dāng)乙烯中的水含量很高時(shí)也會(huì)進(jìn)入反應(yīng)器導(dǎo)致聚合裝置反應(yīng)弱。此外,由于煤中硫含量很高,在聚合裝置前的裝置發(fā)生波動(dòng)的時(shí)候,也會(huì)導(dǎo)致乙烯原料中的硫含量超標(biāo)。為此,在原有精制系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,新增了脫羰基硫塔、脫水塔、脫O2塔、脫CO塔和脫CO2塔。界區(qū)來的乙烯首先脫硫后,進(jìn)入乙烯脫一氧化碳塔A/B脫除一氧化碳,之后進(jìn)入乙烯脫氧塔A/B脫除氧氣,脫氧后的乙烯進(jìn)入乙烯干燥塔A/B脫水、醇、DME,最后進(jìn)入乙烯脫二氧化碳塔A/B脫除二氧化碳;經(jīng)過新精制系統(tǒng)精制后,乙烯最后被送入老精制塔進(jìn)行精制,精制后送入反應(yīng)器。
圖1 乙烯精制系統(tǒng)改造后的工藝流程
(1) 乙烯脫COS塔。乙烯脫COS塔采用單塔操作,內(nèi)裝能高效脫砷、脫硫化氫及脫羰基硫的催化劑。其主要組成為CuO、ZnO和Al2O3,含量分別為40 wt%左右、40 wt%左右和20 wt%左右。丙烯中的有機(jī)硫(COS)會(huì)在水解劑的作用下轉(zhuǎn)化為無機(jī)硫H2S,然后再由脫COS塔吸收,其反應(yīng)方程式如下:
(2)乙烯脫O2塔。乙烯脫O2塔采用雙塔操作,2座O2塔并聯(lián)操作,一臺(tái)使用時(shí),另一座塔處于再生或者備用狀態(tài)。該塔采用可以高效脫除乙烯中的乙炔、O2及H2等雜質(zhì)的多功能催化劑,其主要組成為CuO、ZnO和Al2O3等,其脫氧氣原理如下:
(3)乙烯脫CO塔。乙烯脫CO塔采用雙塔操作,2座CO塔并聯(lián)操作,一臺(tái)使用時(shí),另一座塔處于再生或者備用狀態(tài)。該塔采用的催化劑與乙烯脫O2塔相似,乙烯脫O2塔的脫除體系為還原態(tài)體系,乙烯脫CO塔為氧化態(tài)體系,其脫氧氣原理如下:
(4)乙烯干燥塔。乙烯干燥塔采用雙塔操作,2座CO塔并聯(lián)操作,一臺(tái)使用時(shí),另一座塔處于再生或者備用狀態(tài)。乙烯干燥塔的脫水是典型的物理化學(xué)吸附過程,內(nèi)裝3A分子篩吸附劑,3A分子篩比表面積大、孔結(jié)構(gòu)豐富,孔中有極性陽離子存在,可與極性分子形成化學(xué)鍵,可脫除H2O、含氧烴類及硫醇等。
(5)乙烯脫CO2塔。乙烯脫CO2塔采用雙塔操作,2座CO2塔并聯(lián)操作,一臺(tái)使用時(shí),另一座塔處于再生或者備用狀態(tài)。乙烯脫CO2塔脫除CO2也是物理吸附,內(nèi)裝球形吸附劑,主要脫除CO2和CS2等毒物。
3.2 改造效果
乙烯精制系統(tǒng)技術(shù)改造完成后,改造效果達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),確保了抗沖共聚聚丙烯生產(chǎn)時(shí)乙烯的要求,乙烯的負(fù)荷可在0~6 t·h-1之間適當(dāng)調(diào)整。經(jīng)過技改后,再未發(fā)生因?yàn)橐蚁┢焚|(zhì)差導(dǎo)致抗沖共聚聚丙烯生產(chǎn)活性弱的問題。表3為技術(shù)改造后精制后乙烯的分析數(shù)據(jù)。聚丙烯裝置活性低或者無活性,在聚合裝置生產(chǎn)過程中需要加入更多的催化劑和TEA。原料乙烯品質(zhì)提高后,不僅滿足了聚丙烯裝置生產(chǎn)抗沖共聚聚丙烯的生產(chǎn)需要,同時(shí)降低了裝置的催化劑和TEA的加入量。催化劑和活化劑的消耗量也大幅下降,使得聚合裝置的盈利能力得到顯著提高,長期運(yùn)行經(jīng)濟(jì)效益十分可觀。
表3 精制系統(tǒng)技改后精制后乙烯性質(zhì)
神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)煤化工公司烯烴公司聚丙烯裝置乙烯精制系統(tǒng)改造后,乙烯精制能力得到提高,精制效果明顯改善。1年來生產(chǎn)實(shí)踐表明,乙烯精制系統(tǒng)的改造達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),滿足了聚丙烯裝置抗沖共聚聚丙烯生產(chǎn)時(shí)乙烯的要求,同時(shí)降低了物耗,提高了聚丙烯裝置的盈利能力,增加了經(jīng)濟(jì)效益。
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Technical Reform of Ethylene Purification System for Novolen Polypropylene Process
ZHANG An-gui, SHEN Yong-bin, WEI Xu-li
(Polypropylene Company, Coal Chemical Company, Shenhua Ningxia Coal Industry Group, Yinchuan 750411, China)
TQ 325.1+4
B
1671-9905(2014)04-0060-03
張安貴(1980-),工程師,畢業(yè)于中國石油大學(xué)(北京)化學(xué)工程與技術(shù)專業(yè),現(xiàn)在神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)煤炭化學(xué)工業(yè)分公司烯烴公司生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)員。Email:38070760@qq.com,zhang.angui@sngcc.com,Tel:13995082884
2014-02-07